婁廣文張洪果武 飛劉文通
(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室;3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司;4.萊鋼集團魯南礦業(yè)有限公司;5.昆明市東川金水礦業(yè)有限責(zé)任公司)
金屬地下礦山一般產(chǎn)量大于1 000 t/d,井深大于300 m 時,多選用箕斗提升。使用箕斗提升的金屬地下礦山,采用鏟動機將礦石鏟運至采場溜井,通過采場溜井下部的振動放礦機向運輸巷內(nèi)的礦車進(jìn)行裝礦,利用電機車將礦石運輸至卸載站,礦石進(jìn)入溜破系統(tǒng)進(jìn)行破碎后,碎礦落入平巷膠帶運輸并向箕斗裝礦,最后由箕斗提升系統(tǒng)提升至地表。
韓旺鐵礦是露天轉(zhuǎn)地下的礦山,由上河礦段和王峪礦段組成,2005 年7 月開始“露天轉(zhuǎn)地下開采工程”基建,2010 年10 月份完成上河礦段基建并投產(chǎn)。王峪礦段地下開采正處在基建之中。
韓旺鐵礦的礦床由東南向西北方向展布,礦床空間分布較為狹長,走向長度為3 570 m。上河礦段處在礦床西北部,礦帶控制走向長度1 300 m;王峪礦段處在礦床東南部,礦體控制走向長度1 870 m。兩礦段之間存在無礦帶,無礦帶長度為400 m。
上河礦段的露天采場已形成長約為1 350 m,寬約為225 m,深約為80 m,長軸方向近NW—SE向的凹陷采坑,采坑+100 m水平坑底長約為1 010 m,寬30~50 m,露天開采范圍達(dá)到了設(shè)計開采境界的下界。上河礦段由露天轉(zhuǎn)地下后,設(shè)計范圍為45~57 線、-50~+100 m標(biāo)高已控制礦體,+90~+100 m標(biāo)高礦體作為地下開采的保安頂柱預(yù)留,不予開采。設(shè)計開采范圍內(nèi)可利用儲量2 212.39 萬t,平均品位36.29%,其中B 級儲量933.47 萬t,C 級儲量1 278.92萬t。在兩礦段之間布置了上河主井、上河副井2條提升井,上河主井采用3.2 m3翻轉(zhuǎn)式雙箕斗提升,承擔(dān)上河礦段100萬t/a礦石提升任務(wù)。
王峪礦段于1992 年閉坑,露天采場為長約為1 300 m、寬約為110 m、深約為20 m、長軸方向近NW—SE 向的凹陷采坑,采坑+157 m 坑底長約為810 m,寬10~30 m。王峪礦段由露天轉(zhuǎn)地下后,開采對象是61~75線、+130~-50 m范圍內(nèi)賦存的礦體。王峪礦段的設(shè)計范圍內(nèi)保有資源儲量1 238.52 萬t,其中111b 儲量186.21 萬t,122b 儲量733.80 萬t,332 資源量20.20 萬t,333 資源量298.31 萬t,+100 m 以上礦體平均品位35.60%,+100 m 以下平均品位34.45%。在王峪礦段東部僅布置了王峪主井作為提升井,王峪主井采用多繩雙層雙車單罐配平衡錘提升,承擔(dān)王峪礦段50萬t/a礦石提升任務(wù)。
上河礦段地下開采初期采用翻轉(zhuǎn)式雙箕斗提升,但由于未設(shè)置溜破系統(tǒng)對礦石進(jìn)行破碎,為了適應(yīng)箕斗提升,采場內(nèi)二次破碎工作量較大,向箕斗供礦能力不足,同時受個別漏破大塊影響,導(dǎo)致箕斗每次提升量偏少,大塊卡箕斗等提升事故率升高,直接影響上河主井年提升能力,箕斗提升能力僅為60~80 萬t/a,不滿足“上河礦段100 萬t/a,王峪礦段50 萬t/a,總年產(chǎn)量150萬t/a”企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。
設(shè)計單位與韓旺鐵礦的工程技術(shù)人員多次外出考查,與設(shè)備廠家進(jìn)行研討、溝通,經(jīng)過多方面論證后,決定采用斜井膠帶運輸?shù)V石替代上河礦段的豎井提升礦石,同時兼顧王峪基建開拓提升系統(tǒng),將王峪礦段已形成基建工程納入整體設(shè)計,形成統(tǒng)一的開拓提升系統(tǒng)[1-2]。
(1)上河礦段露天轉(zhuǎn)地下投產(chǎn)后,設(shè)計生產(chǎn)能力為100 萬t/a,由于井下未建設(shè)破碎系統(tǒng),致使二次破碎量較大,大幅度降低上河主井箕斗提升能力,制約了企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
(2)上河主井井口卸礦站至選礦廠的原礦平臺運輸距離約為2.5 km,運輸直接費用12.6元/t,年運輸成本為756~1 008 萬元,直接運輸成本較高。王峪主井井口至選礦廠的原礦平臺運輸距離約為1.1 km,年運輸成本較大。
(3)從上河主井至選礦廠運輸?shù)V石的車輛經(jīng)過村莊,由于碾路面、揚塵、噪聲等影響了當(dāng)?shù)鼐用瘢?dāng)?shù)鼐用穹舛逻\輸?shù)缆?,并多次上訪,公司與居民產(chǎn)生了糾紛,嚴(yán)重影響了地表礦石運輸,造成礦石斷供。
(4)隨著王峪礦段的建成投產(chǎn),礦山未來為完成150 萬t/a 的礦石生產(chǎn)能力,需2 套提升系統(tǒng)同時運行,存在能耗指標(biāo)高、生產(chǎn)成本高等問題。
(5)井下高品位與低品位礦有明顯界限,2 種品位礦石混合提升將導(dǎo)致選礦廠干選成本高,需在采場進(jìn)行分采、分裝,在提升運輸方面實行2 條清晰獨立線路。
(6)經(jīng)過多方面技術(shù)和經(jīng)濟論證,采用井下建設(shè)溜破碎系統(tǒng)和膠帶斜井運輸井下高品位礦石,采用上河主井提升低品位礦石和廢石,徹底解決以上問題。
采用斜井膠帶運輸系統(tǒng)為上河礦段與王峪礦段的礦石運輸服務(wù),膠帶輸送機選用鋼繩芯膠帶輸送機。在王峪礦段中部增加井下溜破系統(tǒng),在±0 m 布置卸載硐室,在-26 m 布置破碎硐室,在-50 m 布置斜井膠帶機尾,在選礦廠的原礦平臺+220 m 處布置雙驅(qū)動滾筒[3-4],電機功率為2×500 kW,膠帶傾角為14°,膠帶總長度為1 165 m,膠帶寬度為1 200 mm,提升高度為270 m,設(shè)計運輸能力為150萬t/a[5-6]。
新建膠帶斜井的井口標(biāo)高為+220 m,井底標(biāo)高為-50 m,斜井縱剖面傾角為14°(與膠帶向上運輸傾角保持一致),包括井底平直段在內(nèi)的斜井總長度為1 165 m。斜井?dāng)嗝鏋橹眽θ墓?,凈寬?.2 m,全高為3.5 m,凈面積為12.97 m2。除井口段的350 m 為厚度400 mm 鋼筋混凝土支護(hù)外,其余采用混凝土支護(hù)100 mm。斜井內(nèi)設(shè)置高強度鋼芯膠帶運輸機和檢修軌道[7]。
采場爆破后礦石經(jīng)鏟運機鏟運至采場溜井,經(jīng)溜井底部的振動放礦機向礦車組供礦,架線電機車牽引礦車組至卸載硐室,經(jīng)卸礦后,礦石進(jìn)入上部礦倉,再經(jīng)破碎機破碎后,進(jìn)入下部礦倉,下部礦倉底部的振動放礦機向膠帶輸送機供礦,直接運送至選 礦廠卸礦平臺。斜井膠帶改造后情況見圖1、圖2。
為保證150 萬t/a 生產(chǎn)能力,斜井膠帶主要參數(shù)計算如下。
(1)小時運輸量(As)計算公式為
式中,C為給料不均系統(tǒng),本次取1.2;As為年運輸量,t/a,取1 500 000 t/a;Th為年工作小時數(shù),取5 000 h。
經(jīng)計算,As不小于360 t。
(2)膠帶寬度(B)計算公式為
式中,A為物料斷面系數(shù),取422;V為膠帶輸運速度,取2.5 m/s;γ為物料松散密度,取2.25 t/m3;K為輸送機傾角系數(shù),本次取0.95。
經(jīng)計算,B不小于0.4 m。
(3)按物料最大塊度計算膠帶寬度為
B1≥2dmax+200, (3)
式中,dmax物料最大塊度,取450 mm。經(jīng)計算,B1不小于1 100 mm。
由B、B1計算膠帶寬度,取最大數(shù)值,膠帶寬度應(yīng)
不小于1 100 mm,取1 200 mm。
(4)電機功率計算公式為
N=KN0, (4)
式中,N0為驅(qū)動滾筒軸功率,kW;F為輸送機運行阻力,經(jīng)計算為233 205 N;V為膠帶輸運速度,取2.5 m/s;K為功率系數(shù),取1.4。經(jīng)計算,N0=583 kW,N=816 kW。
實際選用電機功率≥1.2N=1.2×816=979 kW,故選用電機功率P=2×500 kW。
經(jīng)過計算分析,斜井膠帶各類配置參數(shù)見表1。
斜井膠帶運輸機投入使用后,上河礦段和王峪礦段的提升井功能發(fā)生根本性變化。
上河主井僅承擔(dān)±0 m 以下礦石提升任務(wù)以及兩礦段的廢石提升任務(wù),王峪主井作為王峪礦段的進(jìn)風(fēng)井和安全出口,不再承擔(dān)礦石提升任務(wù)。斜井膠帶輸送機直接將井下的礦石輸送至選礦廠卸礦平臺,地面取消了汽車對礦石進(jìn)行運輸。
斜井膠帶在韓旺鐵礦投入運行后,系統(tǒng)運行安全可靠,解決了礦山瓶頸問題,為企業(yè)做大、做強、高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),具有廣闊經(jīng)濟效益和社會效益[8]。
(1)斜井膠帶運輸機運輸能力大大提高,滿足了采礦、選礦能力,為企業(yè)下一步擴能創(chuàng)造了有利條件。
(2)斜井膠帶運輸機實現(xiàn)了無人自動化控制系統(tǒng),大大減少勞動力,全面提高了運輸系統(tǒng)本質(zhì)安全[9]。
(3)斜井膠帶直接將礦石運輸至地表選礦廠,解決了汽車運輸擾民的糾紛問題,緩和了與當(dāng)?shù)卮迕耜P(guān)系。
(4)斜井膠帶具有運輸成本低、故障率低、輸送能耗低、運行平穩(wěn)等特點,有利于礦山長期發(fā)展,給礦山帶來可觀的經(jīng)濟效益。
(1)應(yīng)根據(jù)輸送物料特性,選用斜井膠帶傾角,輸送機向上輸送時最大傾角不宜超過16°,向下輸送時最大傾角不超過12°,當(dāng)輸送物料含水大、大塊率高和帶速高時,傾角應(yīng)取小值,可根據(jù)試驗選取。
(2)采用斜井膠帶運輸時,井下礦石應(yīng)進(jìn)行破碎,破碎后的礦石塊度適合運送條件。
(3)膠帶運送物料的速度過快,會引起擊載荷的增加,對膠帶損害較大,縮短膠帶的使用壽命,運送礦石的帶速控制在1.28~3.2 m/s。
(4)地下礦山是否采用斜井膠帶運輸,應(yīng)從經(jīng)濟、技術(shù)方面等方面進(jìn)行方案比較,一般露天轉(zhuǎn)地下礦山開采深度較淺,可采用斜井膠帶運輸;技術(shù)改造的地下礦山在延伸段可采用斜井膠帶運輸。
韓旺鐵礦技術(shù)改造項目完成后,上河礦段和王峪礦段的礦石由獨立的提升井進(jìn)行提升,特別是上河礦段還需要地表汽車進(jìn)行礦石運輸,均由斜井膠帶將井下礦石直接運送到選礦廠,很好解決了井下采礦、運輸、選礦等不匹配環(huán)節(jié),兩礦段實現(xiàn)了統(tǒng)籌兼顧、集中調(diào)度、統(tǒng)一運輸,膠帶運輸實現(xiàn)自動化控制后,達(dá)到了自動化減人目的,保障了安全生產(chǎn),具有重大經(jīng)濟效益和社會效益。