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      低濁原水導(dǎo)致鋁超標(biāo)的水廠技術(shù)控制措施

      2022-04-12 07:12:28林春敬陳海松
      凈水技術(shù) 2022年4期
      關(guān)鍵詞:渾濁度原水泥水

      陳 虹,張 亮,林春敬,陳海松

      (深圳市深水龍崗水務(wù)集團(tuán)有限公司,廣東深圳 518055)

      鋁是一種人體非必須微量元素,但醫(yī)學(xué)研究表明,長期攝入過量的鋁會引發(fā)營養(yǎng)不良、小兒小頭畸形、發(fā)育遲緩、老年癡呆、食欲減退、血液和心腦血管疾病等[1-2]。因此,嚴(yán)格控制出廠水余鋁是保障水質(zhì)安全的重要指標(biāo)之一。

      受環(huán)境和地理位置影響,深圳東部原水渾濁度常年較低,每年1月—3月,受冷空氣影響,城鎮(zhèn)供水廠原水溫度降低并處于低濁狀態(tài),因原水缺少聚核且水溫下降,顆粒物碰撞概率降低,造成混凝效果差,絮體難以沉降,最終導(dǎo)致出水渾濁度、余鋁等參數(shù)偏高,影響供水安全。深圳A水廠為原特區(qū)外村級水廠,原有工藝設(shè)施較落后,經(jīng)供水規(guī)劃調(diào)整為備用水廠。A水廠1993年建成投產(chǎn),設(shè)計供水能力為3.0×104m3/d,采用常規(guī)水處理工藝,水廠原水取自東部本地水庫,冬季原水水溫下降、低濁現(xiàn)象凸顯,水廠使用固態(tài)聚合氯化鋁(PAC)作為混凝劑,混凝效果欠佳,與其他季節(jié)相比,出廠水常有渾濁度及余鋁偏高現(xiàn)象,尤其在每年1月左右,出廠水出現(xiàn)余鋁偶有超過內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)情況。為應(yīng)對這一水質(zhì)風(fēng)險,A水廠圍繞排泥水回用制定一系列強(qiáng)化混凝措施,并取得顯著成效。文章總結(jié)了該水廠多年應(yīng)對冬季水溫下降后低濁原水的實踐經(jīng)驗,以供同行參考。

      1 原水水質(zhì)

      每年1月—3月,深圳東部本地水庫原水水溫下降并處于低濁狀態(tài),原水水質(zhì)如表1所示。其水質(zhì)狀況良好,渾濁度、水溫較低,分別為0.92~2.51 NTU和10.9~21.1 ℃。本地原水平均渾濁度僅為1.57 NTU。低水溫、低渾濁度的原水導(dǎo)致常規(guī)工藝水廠混凝效果不佳,有出水渾濁度和鋁含量升高的風(fēng)險。

      表1 原水水質(zhì)

      2 出廠水余鋁偏高原因分析

      原水水溫分別為17.1、17.5、18.0 ℃,渾濁度分別為1.67、1.35、1.82 NTU時,A水廠共出現(xiàn)3次出廠水鋁指標(biāo)超過內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的情況。措施前鋁出水水質(zhì)最大值如圖1所示,濾前水、濾后水、出廠水鋁含量分別為0.212、0.168、0.174 mg/L,出廠水鋁指標(biāo)最大時超內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)0.024 mg/L。

      圖1 措施前鋁出水水質(zhì)指標(biāo)最大值

      低水溫、低渾濁度情況下,出廠水余鋁偏高的原因主要有以下兩方面。

      (1)絮凝效果差,PAC難以沉降

      在原水渾濁度最低僅為0.92 NTU,溫度最低達(dá)10.9 ℃的條件下,水廠投放的混凝劑PAC難以完成電荷中和、吸附架橋等過程,成核效果差,由此在混凝沉淀過程中未能徹底反應(yīng)生成絮體被濾池過濾截留,殘留的鋁離子進(jìn)入清水池,造成出廠水余鋁偏高。

      研究表明,原水中的鋁和投加鋁鹽混凝劑后,經(jīng)常規(guī)水處理工藝“混凝-沉淀-過濾-消毒”,仍有約11%的鋁含量殘留于出廠水中,在采用鋁鹽作為混凝劑的水廠中,其出水鋁含量高于原水鋁含量的幾率為40%~50%,含量可達(dá)0.01~2.37 mg/L[3]。

      (2)助凝劑成分含鋁,溶解鋁含量增加

      水廠預(yù)處理過程常采用石灰作為助凝劑調(diào)節(jié)原水pH和堿度,增強(qiáng)混凝效果。而石灰成分中含鋁,溶于水后會增加溶解鋁的含量,有出廠水余鋁含量升高的風(fēng)險。研究表明,經(jīng)測定石灰成分中含有鋁的化合物,其中Al2O3成分濃度最大值為2.14%,最小值為2.05%。投加石灰后使原水呈堿性,增加了鋁的溶解度,過量的投加還會增加礬的消耗[4-6]。因此,水中溶解鋁含量與石灰投加量相關(guān)。

      3 應(yīng)對措施

      一般情況下,改善混凝效果的措施有兩類:一是啟用高錳酸鉀預(yù)氧化,通過產(chǎn)生水合二氧化錳改善吸附卷掃能力;二是投加石灰,提高pH和聚核,壓縮雙電層并加速絮凝。前者因需投加高錳酸鉀,運(yùn)營費用大幅度提高,后者過度投加將影響PAC絮凝效果[7-9]。結(jié)合A水廠備用水廠定位及原有工藝設(shè)施實際情況,單獨采用常規(guī)的強(qiáng)化混凝措施均不適配。因低濁原水應(yīng)對問題的核心在于提高聚核含量,可考慮通過回收排泥水,并投加石灰以強(qiáng)化絮凝的方式,改善出水渾濁度及余鋁偏高問題。

      3.1 回收排泥水,提高原水渾濁度

      對于低水溫、低渾濁度的原水,其水中顆粒物粒徑小、多為膠體,現(xiàn)有工藝難以形成易沉降大粒徑絮體,通過改善沉淀池、提高原水渾濁度可達(dá)到去除污染物的效果。根據(jù)原水渾濁度和10%~15%的回流比,將濾池反沖洗水、沉淀池排泥水回流至反應(yīng)池,提高原水渾濁度,使原水渾濁度由2~5 NTU提高至10 NTU左右,回流污泥作為絮凝劑參與混凝反應(yīng),增加膠體顆粒運(yùn)動和相互碰撞的幾率,促進(jìn)膠體凝聚成核[10]。

      3.2 優(yōu)化藥劑投加量,強(qiáng)化助凝效果

      措施前,該水廠石灰投加量約為2.8 mg/L,PAC投加量約為3.2 mg/L。研究表明,石灰對膠體微粒有助凝作用且可使混凝劑處于適宜的pH[11-12]。pH過高不利于混凝反應(yīng),易造成溶解性鋁離子不能高效利用形成沉淀物,不利于濾前水余鋁控制,不適宜的pH還可能增加礬的消耗。因此,通過燒杯試驗,優(yōu)化得出石灰、PAC的投加量,以確定實際生產(chǎn)過程中混凝劑、助凝劑的最佳投藥量,合理優(yōu)化水處理效果。

      最終確定石灰投加量為3.0 mg/L,PAC投加量為5.0~6.0 mg/L,此時混凝效果最好,其反應(yīng)后水處理效果最佳。

      3.2.1 確定石灰投加量

      石灰投加量優(yōu)化試驗結(jié)果如圖2所示。由圖2(a)可知,隨著石灰投加量由1.5 mg/L提高至4.0 mg/L,出水pH值由6.7提高至7.4,反應(yīng)后pH均滿足國標(biāo)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)中pH值為6.5~8.5的要求。由圖2(b)可知,當(dāng)石灰投加量為2.0 mg/L時,其反應(yīng)后渾濁度效果最佳,為0.33 NTU。由圖2(c)可知,當(dāng)石灰投加量為1.5、2.0 mg/L時,鋁含量分別為0.046、0.048 mg/L。結(jié)果表明,當(dāng)石灰投加量為2.0 mg/L時,渾濁度、余鋁值處于理想范圍,但pH偏低。因此,結(jié)合實際工藝停留時間較短、投放過程袋裝石灰耗損的情況,綜合考慮其反應(yīng)后pH、渾濁度、鋁含量的值最優(yōu)以及水處理效果最好,最終確定將石灰含量為3.0 mg/L作為生產(chǎn)性試驗的投加量。

      圖2 十字交叉燒杯試驗確定石灰投加量

      3.2.2 確定PAC投加量

      確定投加3.0 mg/L石灰后,原水pH值升高至7.8,此時分別投入不同投加量的PAC,確定混凝劑投加量對出廠水鋁含量的影響,結(jié)果如圖3所示。結(jié)合實際工藝,當(dāng)投加5.8 mg/L左右的PAC(Al2O3含量為28%)時最合理,此時余鋁含量為0.072 mg/L。因此,結(jié)合實際工藝情況,最終將PAC投加量控制在5.0~6.0 mg/L。

      圖3 PAC投加量與鋁的關(guān)系

      3.3 提高排泥頻次,保障沉淀池出水水質(zhì)

      為改善排泥水沉降性能,水廠將沉淀池排泥由常規(guī)24 h/次強(qiáng)制改為8 h/次,以避免沉淀池產(chǎn)生翻泥現(xiàn)象,使泥水更好地分離,增強(qiáng)沉淀效果,保障出水水質(zhì)。

      3.4 提高檢測頻次,反饋優(yōu)化工藝參數(shù)

      為應(yīng)對低水溫、低渾濁度的原水帶來的水質(zhì)風(fēng)險,水廠制定《原水水質(zhì)突變應(yīng)急預(yù)案》,每年1月—3月,水廠參照燒杯試驗結(jié)果,結(jié)合實際情況將石灰投加量控制在3.0 mg/L左右,PAC投加量控制在5.0~6.0 mg/L。水質(zhì)檢測人員對水廠原水、過程水、出廠水、管網(wǎng)水進(jìn)行3次/d的余鋁檢測,對水廠其他水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行2次/d的早晚監(jiān)測,并對檢測結(jié)果進(jìn)行對比分析,核算出平均值以便及時提供水質(zhì)信息,以提供調(diào)整投藥量及應(yīng)對措施的依據(jù),保障供水水質(zhì)安全。

      4 實踐效果

      原水溫度下降、低渾濁度期間,通過回收排泥水、提高原水渾濁度、強(qiáng)化助凝等一系列應(yīng)對措施,出廠水余鋁及渾濁度偏高的問題得到了全面解決。

      4.1 出水渾濁度

      原水溫度下降、低渾濁度期間,措施前后全過程水的渾濁度對比如圖4所示。措施后,原水渾濁度升至10 NTU,除濾后水渾濁度略有上升外,濾前水、出廠水及管網(wǎng)末梢水渾濁度均有明顯下降。其中:出廠水渾濁度由措施前的0.28 NTU降至0.25 NTU,降低10.7%;管網(wǎng)末梢水渾濁度由0.89 NTU降至0.13 NTU,降低85.4%。出廠水及管網(wǎng)末梢水完全符合水廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)限制要求。

      圖4 措施前后全過程水的渾濁度對比

      4.2 出水余鋁含量

      原水溫度下降、低渾濁度期間,措施前后全過程水的余鋁含量對比如圖5所示。濾前、濾后、出廠及管網(wǎng)末梢水余鋁含量均大幅度降低。其中:出廠水余鋁含量由措施前的0.174 mg/L降至0.089 mg/L,降低48.9%;管網(wǎng)末梢水余鋁含量由0.204 mg/L降至0.116 mg/L,降低43.1%。出廠水及管網(wǎng)末梢水完全符合水廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)限制要求,實踐證明采取的措施合理得當(dāng),可有效控制出廠水余鋁含量。

      圖5 措施前后全過程水余鋁對比

      4.3 其他出水指標(biāo)

      目前,我國并沒有回用廢水運(yùn)行的規(guī)范指導(dǎo),原水低水溫、低渾濁度期間,回收排泥水易引起懸浮物、重金屬和有機(jī)物含量高、生物穩(wěn)定性差等風(fēng)險,為考察回用排泥水是否對出水水質(zhì)造成不利影響,其他原水及出廠水水質(zhì)參數(shù)如表2所示。原水中CODMn、氨氮、鐵、錳和菌落總數(shù)指標(biāo)均良好,最高值分別為1.42、0.07、0.16、0.07 mg/L和未檢出,出廠水均滿足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)限制要求。該結(jié)果說明水廠采取的應(yīng)對措施科學(xué)有效,可保障供水水質(zhì)安全。

      表2 原水及出廠水水質(zhì)指標(biāo)

      5 總結(jié)

      針對原水溫度低、渾濁度低,常規(guī)工藝條件下出現(xiàn)出水余鋁、渾濁度等超標(biāo)現(xiàn)象,結(jié)合水廠實際情況,本文提出了以回收排泥水輔助投加石灰為核心的強(qiáng)化混凝措施,取得較為顯著的成效,得到如下結(jié)論。

      (1)針對每年1月—3月本地水庫原水呈水溫低、渾濁度低的特征,混凝反應(yīng)單元因缺少聚核難以絮凝,易導(dǎo)致出水余鋁及渾濁度等偏高的問題,利用排泥水顆粒物含量高的特點,通過燒杯試驗優(yōu)化得出適度回流排泥水提高原水渾濁度至10 NTU左右,同時輔助投加石灰至3 mg/L左右,并優(yōu)化PAC投加量為5.0~6.0 mg/L,可有效改善原水絮凝效果。

      (2)長期運(yùn)行實踐表明,原水平均渾濁度為1.57 NTU、平均溫度為18.2 ℃的情況下,基于燒杯試驗優(yōu)化參數(shù),可有效改善出廠水水質(zhì),在保證各項水質(zhì)指標(biāo)均滿足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)前提下,出廠水和管網(wǎng)末梢鋁濃度分別降低了48.9%和43.1%;渾濁度分別降低了10.7%和85.4%。

      (3)回收排泥水易引起懸浮物、重金屬和有機(jī)物含量高、生物穩(wěn)定性差等風(fēng)險,回用排泥水時應(yīng)注意過程水的水質(zhì)監(jiān)測,并考察回用排泥水是否對出水水質(zhì)造成不利影響。

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