劉玉成 李華偉 張青松
(1.中水淮河規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司,安徽 合肥 230601;2.安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)
高壓噴射灌漿是借助中高壓噴射流沖切土體,混合漿液在射流作用區(qū)域擴(kuò)散充填,形成新的固結(jié)體,以達(dá)到截滲目的的灌漿方式。高壓噴射灌漿具有沖切攪拌、置換、充填、滲透等作用,適用于砂類土、黏性土、黃土和淤泥等地層的加固和截滲,對于地下水活躍、砂礫石較多的土體需慎重選用。本文基于工程實(shí)例,對動(dòng)水條件下砂卵石層進(jìn)行高噴灌漿試驗(yàn),確定工藝參數(shù),達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。
杭埠河治理工程是安徽省2016年災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)治理重要支流2017—2019年實(shí)施項(xiàng)目,采取工程總承包管理模式。主要工程任務(wù)為豐樂河與杭埠河舒城段治理、提升雙河鎮(zhèn)防洪標(biāo)準(zhǔn),其中杭埠河城南大圩與十二圩共2.55km段堤防采用高噴方式截滲。
杭埠河舒城段治理具體內(nèi)容包括:?千人橋圩堤防加固,加固總長7.71km;?新建堤頂?shù)缆?9.175km,含千人橋圩7.71km、城南大圩7.85km、十二圩9.42km、周公渡圩4.195km;?險(xiǎn)工險(xiǎn)段處理2.55km,其中城南大圩2.2km、十二圩0.35km;?新建、拆除重建及加固穿堤建筑物45座,其中新建1座,重建35座,加固接長8座,拆除復(fù)堤1座,計(jì)劃工期22個(gè)月。
針對杭埠河十二圩管涌滲漏段(總長350m,位于5+650~6+000段)和城南大圩滲漏段(總長約2200m,分別位于18+350~18+700及19+500~21+350段,主要表現(xiàn)為堤內(nèi)灌溉水系通過堤基向堤外/河內(nèi)滲漏),設(shè)計(jì)上采用高噴方式截滲,并給出各控制參數(shù)的參考值,詳細(xì)參數(shù)組合方案以承包人經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果確定。
杭埠河堤基在勘察深度范圍內(nèi)所揭露的地層從上到下按其土性特征可分為四個(gè)大層,現(xiàn)將鉆孔揭露的堤基地層情況敘述如下:
④-3層砂卵石層:黃、雜色,密實(shí),飽和,自上而下顆粒漸粗,場地區(qū)內(nèi)連續(xù)狀分布,該層僅部分鉆孔揭穿,厚度一般在6~12m,上游范圍一般厚度不大于10m,中下游則多未鉆穿,已揭露最大厚度14.3m,最低層底高程-11.73m。為低壓縮性土層,滲透性參數(shù)建議值為5.0×10-2cm/s。
⑥-1層全風(fēng)化凝灰質(zhì)粗面巖:棕紅、紫紅等色,主要呈黏性土夾碎石顆粒狀,滲透性參數(shù)建議值為5.0×10-4cm/s。
⑥-2層強(qiáng)風(fēng)化凝灰質(zhì)粗面巖:紫紅、灰紅色,巖芯為短柱狀及柱狀。
⑥-3層中等風(fēng)化凝灰質(zhì)粗面巖:灰紅、灰色,巖芯為柱狀。
堤防內(nèi)側(cè)存在多處水塘,細(xì)中砂、砂卵石層含一定的孔隙承壓水且流動(dòng),平均水頭為6m。
截滲墻采用三管法擺噴方式,滲透系數(shù)及強(qiáng)度要求見表1,材料為P·O42.5水泥,孔距1.2m,折接式相接,折角20°~30°,擺噴角度30°~40°,墻體深約15.0~20.0m,墻底伸入相對不透水層1.0m,墻頂高程不低于設(shè)計(jì)洪水位+0.5m,墻頂以上鉆孔采用黏土球封堵。高噴墻墻體指標(biāo)見表1,防滲處理剖面見圖1。
圖1 防滲處理剖面
表1 高噴墻墻體指標(biāo)
由于防滲墻施工難度大且極其重要,在正式施工前,需進(jìn)行高噴防滲墻現(xiàn)場試驗(yàn)。通過現(xiàn)場圍井試驗(yàn)確定安全可靠的各項(xiàng)施工參數(shù),如噴射形式、孔距、噴射壓力、流量、漿液濃度、提升和轉(zhuǎn)動(dòng)速度等,并通過試驗(yàn)熟練掌握高噴工藝、控制孔斜的措施等,以指導(dǎo)后期施工。同時(shí),正式施工前應(yīng)進(jìn)行地質(zhì)復(fù)勘,以確定正式防滲加固施工范圍。
首次圍井試驗(yàn)中布置一個(gè)圍井,孔位成八邊形布置。高壓噴射灌漿防滲墻頂高程33.0m,底高程14.5m,累計(jì)鉆孔進(jìn)尺18.5m,累計(jì)鉆孔并高壓擺噴148.0m。試驗(yàn)均采用鉆孔高噴施工工藝,分兩序進(jìn)行施工,單號孔均為Ⅰ序孔,雙號孔均為Ⅱ序孔。灌漿材料均采用P·O42.5水泥。圍井試驗(yàn)平面布置見圖2,高壓噴射灌漿施工工藝參數(shù)參考值見表2。
圖2 圍井試驗(yàn)孔位
表2 高壓噴射灌漿施工工藝參數(shù)
圍井1號孔噴灌開始正常,噴至離孔口6.8m位置(高程25.2m)處孔口開始不返漿,此時(shí)停止提升繼續(xù)噴漿,并在孔口人工往孔內(nèi)灌砂,持續(xù)5min仍無返漿,繼續(xù)采用降低水壓、降低氣壓原位注漿,并同時(shí)人工往孔內(nèi)灌砂,持續(xù)5min仍無返漿,由于連續(xù)停止10min并連續(xù)注漿仍不返漿,此時(shí)采用低速擺噴提升(提升速度6cm/min)1.5m后繼續(xù)采用降低水壓、降低氣壓原位注漿及人工孔內(nèi)灌砂法,持續(xù)5min仍無返漿,然后基本采用低速提升1.5~2m再原位注漿5min,一直提升至孔口(至孔口無回漿)。當(dāng)時(shí)考慮可能為個(gè)例,繼續(xù)對5號孔噴灌,發(fā)現(xiàn)5號孔與1號孔情況基本一致。
從首次圍井試驗(yàn)1號孔灌漿結(jié)果可以看出,針對此種砂卵石層較厚且存在地下動(dòng)水的地基處理,三管法高噴采取降低提升速度、加大漿液密度、灌砂、復(fù)噴等方式仍無法成墻,需首先解決砂卵石層空隙封堵問題,然后再灌漿加固,否則只能放棄灌漿加固工藝。
首次圍井試驗(yàn)施工3號孔時(shí),在噴漿前先利用清水將孔清洗干凈,后采用原孔回填灌漿(黏土泥漿加入約10%水泥進(jìn)行灌漿),但由于孔口砂層較為松軟,當(dāng)加壓至0.03MPa時(shí)孔口旁邊開始漏漿;將孔四周1m區(qū)域利用水泥漿封堵(同時(shí)將孔進(jìn)行掃孔并清洗干凈),18h后繼續(xù)回填灌漿,當(dāng)加壓僅0.05MPa時(shí)封堵被破壞,周邊漏漿且吃漿量很小。原位回填灌漿后進(jìn)行高噴作業(yè)時(shí)跟前面1、5號孔施工情況基本一樣。后續(xù)施工7號孔,按照3號孔施工順序,基本與前述一樣在離孔口6~7m處不返漿。
由上可知,采用黏土+水泥摻拌漿液回填能起到一定的封堵效果,但封堵范圍和強(qiáng)度均較小,后續(xù)高噴無法開展。
首次圍井試驗(yàn)施工5號孔時(shí),在水泥漿液中添加速凝劑進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果不太理想。原因是速凝劑對添加劑量和時(shí)間要求太苛刻,而且速凝劑形成的固結(jié)體無法及時(shí)堵塞砂卵石層孔隙。另外,此種方式造價(jià)也偏高,經(jīng)試驗(yàn)失敗后放棄。
在前述試驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上,考慮提升黏土水泥漿的封堵范圍和封堵強(qiáng)度,做第二次圍井試驗(yàn)。
在Ⅰ序孔采用黏土水泥漿高噴,從孔底噴至離孔口6.0m位置(高程約26m)噴灌正常,但離孔口6.0m位置(高程約26m)開始不返漿,此時(shí)停止提升并降低水壓、降低氣壓,采用原位注漿持續(xù)5min仍無返漿,采用低速擺噴提升(提升速度7cm/min),每次提升2m,然后注漿5min,直至地面高程。擺噴完成后,從6m處復(fù)噴黏土水泥漿,返漿正常。掃孔后,Ⅰ序孔高噴作業(yè)正常,均正常返漿。2號圍井Ⅱ序孔高噴作業(yè)正常,均正常返漿,無特殊情況發(fā)生。
按照《水電水利工程高壓噴射灌漿技術(shù)規(guī)范》提供的滲透系數(shù)計(jì)算公式開展兩次圍井試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證,首次和第二次圍井試驗(yàn)的滲透系數(shù)分別為1.40×10-5cm/s和1.66×10-6cm/s。通過開挖檢查,發(fā)現(xiàn)首次圍井試驗(yàn)上層成墻效果較好,但砂卵石層不連續(xù),第二次試驗(yàn)墻體搭接良好,經(jīng)強(qiáng)度檢驗(yàn)滿足設(shè)計(jì)要求,其開挖效果見圖3。
圖3 第二次圍井試驗(yàn)開挖檢查
針對已選擇的工藝,現(xiàn)場開展多組對比實(shí)驗(yàn)確定各類控制參數(shù),并梳理工藝流程,最終成果如下。
首先采用地質(zhì)鉆機(jī)鉆孔,泥漿固壁并同步拌制黏土水泥漿,漿液密度不小于1.2g/cm3,隨時(shí)測量泥漿的比重以保證達(dá)到堵漏效果,插管至灌漿孔孔底,先靜噴至孔口回漿正常再開始提升,隨后開始噴射作業(yè)。泥漿噴灌完成后再次進(jìn)行掃孔(采用MDL-C200鉆機(jī)二次鉆孔,采用特制PVC管護(hù)壁),再按試驗(yàn)方案批準(zhǔn)的水灰比拌制水泥漿,漿液密度1.6~1.70g/cm3,采用P·O42.5水泥制漿,隨時(shí)測量水泥漿的比重以保證水灰比符合要求,插管至灌漿孔孔底,先靜噴至孔口回漿正常再開始提升,即可按設(shè)計(jì)參數(shù)開始噴射作業(yè)。噴灌時(shí),同時(shí)做好各施工工藝參數(shù)記錄,孔口返漿每20~30min測一次比重并記錄,返漿通過排漿溝排放至適當(dāng)位置。噴射注漿,當(dāng)孔口回漿量超過噴漿量的20%時(shí),提高噴射壓力或加快提升速度。噴灌結(jié)束后,可利用部分回漿或攪拌機(jī)拌制的漿液向噴射孔補(bǔ)充漿液以消除因析水產(chǎn)生的凹穴。具體工藝流程見圖4,新工藝參數(shù)見表3。
圖4 新工藝流程
表3 高壓噴射灌漿施工工藝參數(shù)(黏土水泥漿)
經(jīng)專家論證后,選擇第二次圍井試驗(yàn)工藝作為施工方法。
針對含動(dòng)水的砂卵石層,其空隙較大,水泥漿難以快速固結(jié)成體,采取常規(guī)措施未見改善,直接高噴水泥漿無法成墻,達(dá)不到截滲效果;采用外加劑,該工藝對劑量和時(shí)間要求苛刻,不利于實(shí)施;采用回填黏土漿堵漏,其擴(kuò)散范圍偏窄且強(qiáng)度較低,下一步高噴工序無法開展;采用黏土水泥漿高噴堵漏,可擴(kuò)大堵漏范圍且形成較高強(qiáng)度固結(jié)體,待一定強(qiáng)度后開展二次鉆孔高噴,此時(shí)外圍黏土水泥漿固結(jié)體可給予水泥高噴墻良好的外殼保護(hù),二次水泥漿高壓擺噴順利成墻。
本工程中截滲墻地質(zhì)條件在江淮地區(qū)屬普遍現(xiàn)象,通過改進(jìn)三管法高噴工藝,采用黏土水泥漿高噴封堵再二次高噴工藝開展施工,截滲效果明顯,可有效克服動(dòng)水壓力,擴(kuò)展高噴工藝適用范圍,具有一定的推廣意義。