李海軍 張小偉
(南京鋼鐵股份有限公司,江蘇南京 210000)
南鋼煉鋼廠現(xiàn)有3 座容量為150t 的頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,2020 年全年耐磨鋼生產(chǎn)碳氧積合格率水平僅為52.3%,遠低于2020 年初制定的65%的年度控制目標。針對這一情況,結(jié)合鋼廠生產(chǎn)中存在的問題,南鋼煉鋼廠2021 年2 月成立了專項QC 質(zhì)量控制小組,最終達到了年度設(shè)定的70%的控制目標。
根據(jù)鋼廠設(shè)備工藝水平,南鋼煉鋼廠耐磨鋼生產(chǎn)工藝流程為:鐵水倒罐→鐵水預(yù)處理→轉(zhuǎn)爐冶煉→出鋼脫氧合金化→LF 精煉爐→(RH 真空爐)→鈣處理→連鑄。
通過QC 小組調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),2020年全年南鋼煉鋼廠耐磨鋼終點碳氧積平均合格率僅為52.3%,其中11 月份碳氧積更是僅為30.18%,并且2020 年僅個別月份達到了65%的年度碳氧積合格率控制要求。
為了針對影響耐磨鋼冶煉終點碳氧積合格率的具體原因進行分析,南鋼煉鋼廠QC 小組全體成員于2021 年2 月,展開頭腦風暴,討論分析。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,確認導(dǎo)致耐磨鋼終點碳氧積合格率低的末端因素有11 項,分別是:靜攪時間有差異、點檢不符合標準、氬氣壓力不滿足要求、氧氣壓力不滿足要求、流量槍位未按標準、熔池深度的控制、大面補爐控制差、爐底維護差、底吹強度設(shè)定不合理、液面高度設(shè)定錯誤、未在取樣靜攪后等。
(1)點檢不規(guī)范
耐磨鋼冶煉過程中,管路、儀表等機械設(shè)備出現(xiàn)故障,均會對耐磨鋼生產(chǎn)造成很大影響,使轉(zhuǎn)爐底吹支管的流量、壓力產(chǎn)生較大波動。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,鋼廠管路、儀表等點檢均符合有關(guān)標準規(guī)范。
(2)熔池深度控制差
經(jīng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐爐役期間,各個爐齡段的熔池平均深度控制與爐襯變化基本相符,符合爐型控制的基本要求。因此,熔池平均深度控制良好,對耐磨鋼終點碳氧積影響不大。
(3)氬氣壓力不足
在耐磨鋼終點碳氧積的合格率控制中,氬氣壓力不足也會對轉(zhuǎn)爐底吹流量的壓力波動造成較大影響。經(jīng)統(tǒng)計2021 年2 月總管壓力數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),氬氣總管實際壓力遠大于設(shè)定壓力,符合相關(guān)標準。
(4)流量、槍位、氧氣壓力不足
在耐磨鋼冶煉過程中,若各階段供氧的流量、槍位、氧氣壓力設(shè)定不符合相關(guān)供氧制度標準,在一定程度上將會造成轉(zhuǎn)爐頂吹能力不足,進而影響轉(zhuǎn)爐終點爐底控制水平。經(jīng)統(tǒng)計,轉(zhuǎn)爐流量、槍位、氧氣壓力設(shè)定均符合相關(guān)供氧制度標準。
(5)大面補爐控制差
若補爐控制未制定有效的詳細計劃,也會造成轉(zhuǎn)爐底吹狀況及控制中爐型控制不佳,進而影響耐磨鋼的碳氧積控制水平。經(jīng)調(diào)查,補爐計劃的實施基本符合爐況維護的要求。
(1)靜攪時間有差異
因為人為因素,各轉(zhuǎn)爐不同班組測量前未形成對于轉(zhuǎn)爐主操的統(tǒng)一認識,導(dǎo)致靜攪時間上存在較大差異。造成熔池內(nèi)碳氧反應(yīng)的不一致,使碳氧積合格率下降。
(2)爐底維護差
由于爐底維護方法的不合理,爐底維護較差,很容易造成轉(zhuǎn)爐爐役期間爐底波動較大,使爐底及透氣元件造成損壞。影響轉(zhuǎn)爐底吹的控制水平,使碳氧積增大。
(3)底吹強度設(shè)定不合理
底吹強度設(shè)定不合理,則容易造成底吹控制期間,大小設(shè)定不一致,使爐底水平難以得到有效穩(wěn)定,進而影響碳氧積的水平。
(4)液面高度設(shè)定錯誤
測量過程中液面高度設(shè)定錯誤,則容易造成探頭難以進行有效取樣,使終點測量結(jié)果無法得到有效保證。導(dǎo)致統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真,底吹控制達不到生產(chǎn)的要求,從而進一步影響碳氧積的控制水平。
(5)未在靜攪后取樣
從現(xiàn)場調(diào)查分析可以發(fā)現(xiàn),終點碳測量過程中,各小組都存在未在靜攪后取樣,由于取樣時間偏早,使終點碳測量結(jié)果存在偏差。導(dǎo)致影響碳氧積的控制水平不穩(wěn)定。
根據(jù)煉鋼廠研究發(fā)現(xiàn),靜攪時間設(shè)定為30秒時,可以保證耐磨鋼爐底控制終點氧含量有效降低,使碳氧積大幅度下降。為保證終點碳氧積平穩(wěn)控制,各班組應(yīng)有效統(tǒng)一靜攪時間,使之不少于30秒。
研究發(fā)現(xiàn),耐磨鋼冶煉過程中不可避免的會對爐底及其元件造成損傷,且冶煉時間較長損傷越大。為了使爐底得到有效保護,裝料時應(yīng)采取一定的措施,避免爐底造成損傷,同時采取漲爐底的方法,使爐底厚度控制在1000-1100mm之間。
耐磨鋼生產(chǎn)中,由于不同鋼種,其終點碳含量有差異,這種情況下底吹方法也難以保持統(tǒng)一??梢圆扇「纳频状的J降姆绞剑瑢τ诓煌摲N采取不同的底吹方式,以提高其底吹效果。
液面設(shè)定有一級和二級兩種控制模式,在自動化煉鋼系統(tǒng)內(nèi)每爐次的液面由上一爐次測量結(jié)果×修正系數(shù)確定。所以其本班次液面設(shè)定根據(jù)上一班所有爐次測得液面進行加權(quán)計算,控制方式選用一級。
為保證終點碳測量過程中百分百取樣,可以采取副槍計算機控制的方式,在二級中設(shè)定好靜攪時間,時間到達后自動進行測量取樣,減少終點碳測量結(jié)果的偏差。
表1 改進后的碳氧積合格率統(tǒng)計表
表1所示為改進后的碳氧積合格率統(tǒng)計表格,通過以上相關(guān)對策實施后,很好的達到了預(yù)期效果,使轉(zhuǎn)爐終點碳氧積合格率得到有效控制,鞏固期(9-11月份)平均合格率71.7%,超過了本年度70%的年度控制目標。
(1)直接經(jīng)濟效益
隨著耐磨鋼碳氧積合格率的不斷提高,終點渣中全鐵含量得到有效降低,同時鋼水純凈度也獲得有效改善。鋼鐵材料消耗量降低,鋼水終點氧含量降低約113ppm,使鋼水收得率大幅度提高。
(2)產(chǎn)生的社會效益
通過對耐磨鋼終點碳氧積合格率的攻關(guān),緊緊圍繞提高耐磨鋼終點碳氧積合格率為活動目的,穩(wěn)定了此類鋼種的生產(chǎn)順行,進一步降低了煉鋼生產(chǎn)成本,同時為提升鋼水純凈度增添了新的舉措。
造成南鋼煉鋼廠終點碳氧積合格率過低的因素主要分為人、機、控制方法和測量。通過鋼廠采取相關(guān)對策并有效實施,最大程度上消除了不利因素對于終點碳氧積的影響。使鋼廠碳氧積控制水平得到顯著改善,基本達到了2021 年度70%的年度控制目標,并使企業(yè)效益得到提升。