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      合成氨裝置變換氣換熱器腐蝕泄漏及防控措施

      2022-04-29 08:32:52何睿豐
      石油化工腐蝕與防護 2022年2期
      關(guān)鍵詞:管程殼程氯化銨

      喻 燦,何睿豐

      (1.上海安恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海 200237;2.中國石油化工股份有限公司巴陵分公司,湖南 岳陽 414014)

      1 腐蝕泄漏情況

      某廠合成氨裝置變換氣換熱器于2010年6月首次投用,為內(nèi)浮頭式換熱器,管束材料為321不銹鋼。殼程走粗煤氣從底部進入,管程走變換氣。2011年10月大檢修期間,在換熱器殼程進口側(cè)擋灰板附近有23根換熱管發(fā)生泄漏,部分管束明顯腐蝕斷裂,管束外表面積灰嚴重。2013年6月對變換爐進氣換熱器進行第一次更新,結(jié)構(gòu)形式由內(nèi)浮頭式改為固定管板式,改管程走粗煤氣,設(shè)計壓力4.1 MPa,溫度300℃;殼程走變換氣,設(shè)計壓力4.0 MPa,溫度475℃,操作參數(shù)見表1。管程和殼程的介質(zhì)可能含有:H2,CO,CO2,N2,Ar,CH4,H2S,COS,NH3及煤灰、FeS等固溶物及水。

      表1 變換氣換熱器參數(shù)

      2018年3月全廠停工檢修并再次運行后,換熱器管束發(fā)生泄漏。2018年7月對該換熱器進行檢修,發(fā)現(xiàn)6根管子爆管。對泄漏管束堵管后再次做氨滲漏試驗,又發(fā)現(xiàn)54根管子泄漏,堵管情況見圖1。采用內(nèi)窺鏡對管束進行檢查發(fā)現(xiàn)幾乎所有管子內(nèi)壁(距管口200 mm處,已過管板)均有腐蝕垢物(見圖2),垢樣分析發(fā)現(xiàn)氯離子質(zhì)量分數(shù)高達0.5%。

      圖1 換熱管堵管情況

      圖2 換熱管腐蝕垢物

      該換熱器于2019年2月進行了更新,2020年6月18日變換單元低變出口CO質(zhì)量分數(shù)達到0.41%,超標,判斷換熱器再次出現(xiàn)了泄漏。

      2 腐蝕機理分析

      根據(jù)操作溫度、壓力、腐蝕介質(zhì)及含量,參考API 571—2020煉油廠靜設(shè)備損傷機理識別[1],對粗煤氣換熱單元進行腐蝕流程分析,如圖3所示。該流程主要的腐蝕介質(zhì)和含量見表2。根據(jù)腐蝕介質(zhì)和操作參數(shù)可以粗略判斷該流程存在的腐蝕機理:氯化銨腐蝕、濕硫化氫損傷、碳酸鹽應(yīng)力腐蝕開裂、二氧化碳腐蝕、氯應(yīng)力腐蝕開裂和連多硫酸應(yīng)力腐蝕開裂。

      表2 粗煤氣中主要腐蝕介質(zhì)及含量

      圖3 粗煤氣換熱單元腐蝕流程

      2.1 H2S-CO2-H2O腐蝕

      對于含水的粗煤氣,當操作溫度低于水的露點溫度時,就將凝析出水[2-3]。氣體中的CO2,H2S等氣體溶于水形成酸性液體導(dǎo)致酸腐蝕,其中就有濕硫化氫損傷、碳酸鹽應(yīng)力腐蝕開裂、二氧化碳腐蝕這3種腐蝕機理,氧會加速腐蝕,發(fā)生如下化學反應(yīng):

      由于溫度高、壓力大,生成物疏松多孔無法在管子內(nèi)壁形成保護層,導(dǎo)致腐蝕朝深處發(fā)展,最終導(dǎo)致泄漏穿孔。

      2.2 氯應(yīng)力腐蝕開裂

      張?zhí)柕龋?]通過對變換氣換熱器泄漏管段內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物及換熱器管程冷凝水的分析,發(fā)現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物中含有大量的硫元素和氯元素,而這兩種元素極易引起奧氏體不銹鋼形成點蝕和應(yīng)力腐蝕開裂。干燥環(huán)境下,硫和氯不會對設(shè)備造成腐蝕,但在液態(tài)水情況下,會對設(shè)備造成嚴重的腐蝕。

      2.3 連多硫酸應(yīng)力腐蝕開裂

      在煉油裝置停工過程中,系統(tǒng)降溫降壓后,水汽冷凝,或打開設(shè)備檢修時,設(shè)備和管線內(nèi)部與濕空氣接觸,鐵或鉻的硫化物與水和氧發(fā)生化學反應(yīng),生成亞硫酸和連多硫酸,從而產(chǎn)生腐蝕。所有在含硫環(huán)境中使用敏感合金的裝置均有可能發(fā)生連多硫酸腐蝕。常見被損壞的設(shè)備包括換熱器管束、爐管和管道以及暴露在含硫燃燒產(chǎn)物中的鍋爐和高溫設(shè)備。該換熱器所用材質(zhì)321為穩(wěn)定奧氏體不銹鋼,發(fā)生連多硫酸應(yīng)力腐蝕開裂的幾率較小。

      2.4 氯化銨腐蝕

      在高于水露點的溫度,HCl與NH3從氣相直接反應(yīng)產(chǎn)生NH4Cl結(jié)晶。NH4Cl的形成溫度取決于HCl和NH3的分壓。NH4Cl具有吸濕性,能夠吸收還沒凝結(jié)的水,形成的濕NH4Cl具有強腐蝕性。

      3 腐蝕原因分析

      粗煤氣預(yù)熱流程中,由于溫度在160~220℃范圍內(nèi)變化,最易發(fā)生氯化銨腐蝕,來自氣化裝置的粗煤氣在管道流動過程中,其中的水分為飽和狀態(tài),對管道腐蝕較輕,保溫不好或?qū)牟课粫捎跍囟冉档投鴮?dǎo)致氯化銨的析出,正常情況下物流中飽和水溶解有氯化銨,到變換氣換熱器管程入口時,由于殼程的介質(zhì)溫度較高,對粗煤氣進行了加熱,粗煤氣中攜帶的氯化銨飽和水發(fā)生氣化,導(dǎo)致氯化銨濃度升高,在內(nèi)壁表面發(fā)生結(jié)鹽,并攜帶粗煤氣中其他腐蝕介質(zhì)沉積,氯化銨易吸潮,發(fā)生潮解時會對金屬內(nèi)壁造成腐蝕,所以變換氣換熱器管程入口端易發(fā)生結(jié)垢和腐蝕,在粗煤氣通過變換氣換熱器繼續(xù)升溫至240℃的過程中,氯化銨從結(jié)晶態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài),不會對管束造成腐蝕,所以管程后半段的腐蝕較輕。

      為驗證氯化銨腐蝕發(fā)生的具體部位,對流程的露點和結(jié)鹽點進行核算,計算所需粗煤氣參數(shù)見表3。采用4種不同數(shù)值的氯離子含量,來分析其對氯化銨結(jié)鹽溫度的影響,計算結(jié)果如圖4所示。

      表3 粗煤氣相關(guān)參數(shù)

      圖4 氯化銨結(jié)鹽溫度的計算

      從圖4可以看出,粗煤氣的露點溫度為158.25℃,即物料的溫度低于158.25℃時,物料中將析出液態(tài)水。而粗煤氣的結(jié)鹽溫度與腐蝕介質(zhì)的含量有關(guān),通過計算,氯離子質(zhì)量濃度為100 mg/L時,結(jié)鹽溫度為160.5℃。也就是說,當物料的溫度低于160.5℃時,物流中會發(fā)生氯化銨結(jié)晶,隨著氯離子含量升高,結(jié)鹽溫度隨之升高,因此,粗煤氣中氯離子含量的控制尤為重要。此外,提高物流的操作溫度也是避免氯化銨腐蝕的重要途徑。相關(guān)標準指出,操作溫度一般應(yīng)高于計算的水露點溫度,露點腐蝕風險等級判斷見表4。從表4可以看出,將粗煤氣溫度提高至172.25℃以上可以避免露點腐蝕的風險。變換裝置粗合成氣預(yù)熱器是配套上游粉煤氣化廢鍋型工藝的,生成的粗合成氣操作溫度是所有煤氣化工藝中最低的,只有160℃,最接近露點溫度[7]。管程接近露點的160℃的粗合成氣與殼程220℃的變換氣在進管板后相互換熱,管程相對溫度較低的粗合成氣中的水一部分被蒸發(fā),粗合成氣中的懸浮物(煤粉和鹽顆粒)在管內(nèi)壁沉積,形成一個干濕交替的環(huán)境,粗合成氣中的氨和氯離子在此位置結(jié)晶堆積,形成較高濃度的氯化銨,并在此處水解成氯化氫的酸腐蝕環(huán)境,此外,上游煤氣化裝置的過濾裝置和該裝置的粗合成氣分離器F2101偶有故障,使粗合成氣中含水懸浮物(細粉和鹽顆粒)濃度增加,促進了管內(nèi)壁垢物的堆積。

      表4 露點腐蝕風險判斷條件

      粗煤氣操作溫度在下限為172.25℃時為中風險;粗煤氣操作溫度下限為158.25℃時為高風險。

      4 垢樣分析

      現(xiàn)場垢樣表面有白色結(jié)晶,pH值呈酸性,見圖5。實驗室垢樣分析見表5,可以看出垢樣的主要成分為氯化銨,除此之外,還有大量碳酸根離子沉積,對損傷機理分析過程進行了驗證。

      圖5 現(xiàn)場垢樣

      表5 垢樣分析結(jié)果

      5 結(jié)論及建議

      換熱器管束堵塞發(fā)生在管板兩側(cè),其原因在于入口氣流旋渦造成偏流,中間部位阻力小、流量大,兩個側(cè)面因流量小而使含水的懸浮物(細粉和鹽顆粒)更易聚集帶入形成結(jié)垢,進一步造成垢下腐蝕。為解決換熱器的腐蝕和堵塞問題,可采取如下措施:

      (1)降低前序工段粗合成氣中懸浮物的含量,控制到質(zhì)量濃度1 mg/L以下,在粗合成氣換熱之前,增加過濾器,避免液態(tài)水帶到變換氣換熱器,同時過濾器還可以脫除部分細粉。

      (2)對煤中的氯含量進行檢測,將其控制在一個合理的水平,特別是要實時監(jiān)測冬季煤中的氯含量,若氯含量偏高,則要摻入夏季儲存的煤以調(diào)和煤中的總氯水平。

      (3)臨時性延長變換氣換熱器的使用壽命,可考慮在入口管端襯625合金。

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