劉長偉
(中煤陜西榆林能源化工有限公司,陜西 榆林 719000)
目前,我國主要以煤為原料生產甲醇,再進行深加工。甲醇合成工藝由于受到工藝、氣體組分、催化劑、操作條件、管道雜質等因素的影響,在合成過程中極易產生石蠟,造成換熱器堵塞、換熱效率下降,繼而導致甲醇分離器分離不徹底、系統(tǒng)能耗增加、壓縮機損壞等,使裝置運行效率下降,直接影響全廠的穩(wěn)定運行及經濟效益。傳統(tǒng)的除蠟方法可能會損壞循環(huán)氣壓縮機且需要降低生產負荷,因此急需開發(fā)出一種新型的不影響生產負荷的高效除蠟方法。
中煤陜西榆林能源化工有限公司(簡稱榆林公司)180萬t/a甲醇合成裝置引進英國JM DAVY甲醇合成技術,該技術具有催化劑裝填量大、反應器壓降小等優(yōu)點,但裝置運行一段時間后,發(fā)現甲醇分離器進口溫度上升,空冷器、水冷器換熱效率大幅下降,其中甲醇水冷器出口溫度漲至48℃,進出口溫差只有10℃,并且結蠟嚴重,榆林公司在傳統(tǒng)除蠟法的基礎上探索了甲醇裝置滿負荷在線低溫除蠟法,可為同行業(yè)甲醇裝置在線除蠟提供借鑒。
榆林公司甲醇合成工藝流程示意圖見圖1。
圖1 甲醇合成工藝流程示意圖
甲醇合成回路由兩臺串、并聯(lián)耦合式蒸汽上升甲醇合成反應器(SRC)組成。經精脫硫后的合成氣分為兩股,其中大部分合成氣與2#甲醇合成反應器反應后經2#甲醇分離器分離的循環(huán)氣混合,經過合成回路1#中間換熱器加熱后,進入1#甲醇合成反應器,在銅基催化劑的作用下進行甲醇合成反應,該反應放熱,在216℃、7.63 MPa(G)條件下進行。1#甲醇合成反應器出口氣體溫度264℃、壓力7.56 MPa(G),經過合成回路1#中間換熱器與入口氣換熱后,依次進入1#甲醇空冷器和1#甲醇水冷器,待冷卻至45℃后,進入1#甲醇分離器進行氣液分離。1#甲醇分離器氣相出口壓力7.25 MPa(G),與另一股脫硫后的合成氣混合,進入循環(huán)氣壓縮機,加壓至約8.14 MPa(G)。經過循環(huán)氣壓縮機加壓的氣體,去往合成回路2#中間換熱器加熱,然后進入2#甲醇合成反應器,在銅基催化劑的作用下進行甲醇合成反應。2#甲醇合成反應器出口氣體溫度261℃、壓力8.0 MPa(G),經過合成回路2#中間換熱器與入口氣換熱后,依次進入2#甲醇空冷器和2#甲醇水冷器,冷卻至45℃后,進入2#甲醇分離器進行氣液分離。
由于合成裝置是原始開車,且整個合成回路的管徑均在DN900以上,雖然對整個回路進行了化學清洗,但難免有一些鐵銹、焊渣殘留,開工后鐵銹、焊渣被帶入催化劑床層生成羰基鐵等,導致系統(tǒng)結蠟等副反應加劇[1]。
DAVY的工藝形式決定了催化劑床層溫度分布不均勻,床層頂部及底部溫度較高[2],中間溫度較低,床層溫差最大可達到70℃,局部催化劑溫度在220℃左右,局部高溫點達到了290℃,使得副反應加劇,生成了高級脂肪烴類石蠟[3-4]。
甲醇合成裝置負荷長期保持在110%。除蠟前(系統(tǒng)負荷100%)的運行參數:1#甲醇水冷器進口溫度62℃、出口溫度48℃,進出口溫差為14℃。傳統(tǒng)的除蠟方法是將合成系統(tǒng)負荷由100%降至70%左右(38萬m3/h新鮮氣量),逐漸關小1#甲醇水冷器的循環(huán)水回水手閥,將其出口溫度由48℃提高至85℃,并維持30 min左右,利用85℃的工藝氣將石蠟熔化,熔化后的石蠟隨甲醇排至后續(xù)系統(tǒng)[5]。利用該方法除蠟后,系統(tǒng)運行負荷在70%,1#甲醇水冷器進口溫度為70℃、出口溫度為42℃,進出口溫差由14℃上漲至28℃,除蠟效果較好。但這種除蠟方法存在明顯弊端:一是除蠟溫度太高,可能會損壞循環(huán)氣壓縮機。除蠟過程中,循環(huán)氣壓縮機入口積液包處需排放液體,防止由于分離器入口溫度高(85℃)將甲醇帶入壓縮機,從而損壞葉輪,通過監(jiān)控循環(huán)氣壓縮機的各項指標,發(fā)現循環(huán)氣壓縮機的軸向位移由正常的0.29 mm增大至0.47 mm,振幅也由正常的5μm~9μm增大至16μm~20μm。二是系統(tǒng)負荷受影響。若在負荷過高時進行除蠟操作,可能會出現壓縮機嚴重超負荷和2#甲醇分離器無法分離的情況,因此必須將系統(tǒng)負荷降到70%。
對石蠟樣品進行分析,發(fā)現石蠟的熔點在40℃~75℃。但將1#甲醇水冷器出口溫度提高至75℃時,發(fā)現除蠟效果不佳,當系統(tǒng)負荷由100%提至110%時,1#甲醇水冷器的溫差立刻由28℃降至25℃。通過仔細觀察、記錄溫度變化,發(fā)現傳統(tǒng)除蠟存在一個誤區(qū):當除蠟溫度在75℃時,溫度較高區(qū)域的石蠟已經熔化被帶走,溫度較低(40℃~50℃)區(qū)域的石蠟沒有熔化,仍然附著在換熱管的外壁上,造成除蠟效果不明顯,這是因為除蠟時循環(huán)水沒有完全關閉,換熱管中仍然有循環(huán)水流動,換熱管壁的溫度很低(30℃~40℃),導致附著在管壁上的這部分石蠟沒有熔化,同時一直影響換熱器的換熱效果,換熱管內壁結蠟示意圖見圖2。
圖2 換熱管內壁結蠟示意圖
采用低溫除蠟試驗對上述理論進行驗證。低溫除蠟前的準備工作:(1)將系統(tǒng)負荷由110%降至100%左右,控制1#甲醇空冷器出口溫度不超過60℃;(2)循環(huán)段壓縮機入口積液包處每20 min進行一次排液;(3)記錄除蠟前后的數據,便于分析對比。除蠟前(系統(tǒng)負荷100%)1#甲醇水冷器進口溫度63℃、出口溫度47℃,進出口溫差為16℃。
低溫除蠟步驟:(1)完全關閉1#甲醇水冷器的循環(huán)水回水閥門,采用手持測溫槍檢測1#甲醇水冷器殼層循環(huán)水溫度;(2)適當改變兩個甲醇合成反應器的分配氣量,稍微加大去1#甲醇合成反應器的氣量,保證2#甲醇分離器底部的角閥能夠全部排放甲醇液體;(3)當1#甲醇水冷器整個殼層的溫度均在50℃以上時,可以認為本次除蠟已經結束,逐步打開1#甲醇水冷器的回水手閥。除蠟后(系統(tǒng)負荷100%),1#甲醇水冷器進口溫度為76℃,出口溫度為41℃,進出口溫差由20℃增加到35℃,除蠟效果良好,兩種方法除蠟后的數據對比見表1。
表1 兩種方法除蠟后的數據對比
整個低溫除蠟期間壓縮機的各項運行參數變化不大,對系統(tǒng)影響較小,具體運行參數見表2。
表2 除蠟前后壓縮機運行參數對比
由表1、表2可以看出,低溫除蠟法的除蠟效果要明顯優(yōu)于傳統(tǒng)除蠟法,具體表現為:(1)除蠟效果好,使用傳統(tǒng)除蠟法對1#甲醇水冷器進行除蠟,約25 d后就需要再次除蠟,使用低溫除蠟法對1#甲醇水冷器進行除蠟,裝置可運行47 d,降低了除蠟頻次,且1#甲醇水冷器進出口溫差還有25℃;(2)不需要刻意降低系統(tǒng)運行負荷,在正常運行的100%負荷就可以進行除蠟操作,比傳統(tǒng)除蠟法的操作性強且不影響裝置產量;(3)對設備的影響小,在傳統(tǒng)除蠟操作時,進入壓縮機的氣體溫度為85℃(遠超過正常運行值,已接近其設計值上限),1#甲醇分離器中的甲醇也不能得到完全分離,壓縮機的振幅及位移都有較大幅度的增大;在低溫除蠟操作時,進入壓縮機的氣體溫度為55℃,壓縮機各項運行參數均正常。
采用低溫在線除蠟法對榆林公司甲醇裝置甲醇水冷器進行除蠟處理,雖然不能從根本上解決甲醇水冷器的結蠟問題,但是延長了除蠟周期,降低了除蠟操作時對裝置負荷、設備等的影響,提高了除蠟的安全性、可操作性及裝置的經濟效益,可為同行業(yè)甲醇裝置在線除蠟提供思路和參考。