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      一種基于小型生產(chǎn)線設(shè)備的邊緣網(wǎng)關(guān)與工業(yè)云設(shè)計(jì)

      2022-05-11 08:57:08崔美玉李欣陽武學(xué)義胡沐烽馮雨軒陳遠(yuǎn)烽但一真
      科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年13期
      關(guān)鍵詞:產(chǎn)線云端車間

      崔美玉 李欣陽 武學(xué)義 胡沐烽 馮雨軒 陳遠(yuǎn)烽 但一真

      (西南石油大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,四川 成都 610500)

      近年智能制造概念在全球范圍內(nèi)的興起, 使企業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的使用和管理的要求越來越高, 當(dāng)前工業(yè)自動(dòng)生產(chǎn)線對(duì)生產(chǎn)工作流程的實(shí)時(shí)監(jiān)控與數(shù)據(jù)分析尤為重要。針對(duì)以上問題,本設(shè)計(jì)基于一套小型生產(chǎn)線設(shè)備,對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化與信息化開發(fā),通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),利用PLC、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)關(guān)、云端服務(wù)器完成設(shè)備運(yùn)行信息采集和監(jiān)測(cè),對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控更加可視化,對(duì)能源的利用更加充分,實(shí)現(xiàn)最佳的生產(chǎn)流程,提高了產(chǎn)線生產(chǎn)效率[1]。

      1 工藝流程分析

      物料加工流程為常見的離散行業(yè)控制,整個(gè)加工工藝流程分為6 個(gè)站(圖1),分別是主件供料站、次品分揀站、旋轉(zhuǎn)工作站、方向調(diào)整站、產(chǎn)品組裝站和產(chǎn)品分揀站。6 個(gè)站對(duì)物料分別完成出庫、高度檢測(cè)、方向調(diào)整0°或90°、方向調(diào)整0°或180°、輔料裝配、產(chǎn)品顏色分揀操作,整套流程操作完畢后,如圖2 所示的輔料件1(推桿及彈簧墊片的組合體)和輔料件2(頂絲)裝配到物料中。

      圖1 產(chǎn)線實(shí)物圖

      圖2 產(chǎn)品裝配示意圖

      整個(gè)加工工藝采用點(diǎn)到點(diǎn)的方式,眾多傳感器檢測(cè)產(chǎn)線設(shè)備的運(yùn)行狀況,將檢測(cè)數(shù)據(jù)傳給控制器,控制器輸出相應(yīng)的控制信號(hào)給執(zhí)行器,通過各站連續(xù)的步驟完成對(duì)物料的加工出產(chǎn)。

      2 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)

      工廠網(wǎng)絡(luò)主要包含企業(yè)管理中心、控制中心和產(chǎn)線3部分。產(chǎn)線內(nèi)部有PLC,用于控制工藝單元內(nèi)部生產(chǎn)加工操作[2]。生產(chǎn)管理層主要有企業(yè)級(jí)WinCC監(jiān)控系統(tǒng),用于遠(yuǎn)端監(jiān)控和管理車間內(nèi)部生產(chǎn)情況。控制中心裝配有車間級(jí)WinCC 監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)車間內(nèi)部生產(chǎn)情況的就地監(jiān)控和管理。產(chǎn)線上人機(jī)交互HMI 用于車間生產(chǎn)的集中調(diào)度處理;智能網(wǎng)關(guān),用于采集PLC 中的數(shù)據(jù)并上傳至云端;PLC 通過I/O口對(duì)產(chǎn)線信號(hào)實(shí)時(shí)采集并控制產(chǎn)線運(yùn)行。此外云端還有一套信息可視化系統(tǒng),生產(chǎn)數(shù)據(jù)匯聚到智能網(wǎng)關(guān)后,上傳至信息可視化系統(tǒng)中,管理人員可直接通過云端數(shù)據(jù)看板實(shí)時(shí)監(jiān)控到產(chǎn)線的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。(圖3)

      圖3 網(wǎng)絡(luò)層次圖

      產(chǎn)線內(nèi)有PLC、iot2040、HMI 以及控制中心的車間級(jí)WinCC 監(jiān)控系統(tǒng),這里采用一個(gè)三層交換機(jī),交換機(jī)型號(hào)為SCALANCE XB008,具有8 個(gè)RJ45 端口,以三層交換機(jī)為核心構(gòu)成的星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),后期還可通過增加交換機(jī)數(shù)量以構(gòu)成環(huán)網(wǎng)的方式來擴(kuò)展產(chǎn)線數(shù)量,采用HRP 協(xié)議保證環(huán)內(nèi)正常通信??紤]工業(yè)信息安全,由于企業(yè)管理中心與外網(wǎng)相連,為防止不法分子通過外網(wǎng)入侵工業(yè)控制系統(tǒng),企業(yè)管理中心與控制中心之間需使用安全隔離手段,采用S615 安全模塊,通過設(shè)置IP Rules 保護(hù)工廠中PLC等設(shè)備不被惡意攻擊。由于企業(yè)管理中心的企業(yè)級(jí)WinCC 監(jiān)控系統(tǒng)與產(chǎn)線之間架設(shè)距離較遠(yuǎn),對(duì)傳輸介質(zhì)做冗余,當(dāng)一條傳輸介質(zhì)損壞時(shí)另一條還能繼續(xù)工作,保證數(shù)據(jù)傳輸(圖4)。

      圖4 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D

      3 云端數(shù)據(jù)看板設(shè)計(jì)

      3.1 Node-RED搭建云端數(shù)據(jù)看板界面

      在Node-RED 環(huán)境下編程,設(shè)計(jì)云端UI 看板,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多組工業(yè)數(shù)據(jù)的變化信息,如數(shù)據(jù)詳情、變化時(shí)間、實(shí)時(shí)天氣和時(shí)間的獲取、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的獲取,傳輸、要求數(shù)據(jù)采集與過程分析等功能,云端數(shù)據(jù)看板構(gòu)建框架圖如圖5 所示。

      圖5 云端數(shù)據(jù)看板構(gòu)建框架圖

      3.2 云端系統(tǒng)測(cè)試及結(jié)果

      從圖6 中我們可以看到,主件供料站中,設(shè)定的物料加工件數(shù)為10 個(gè),現(xiàn)已加工5 個(gè),剩余待加工數(shù)5 個(gè),搬運(yùn)速率實(shí)時(shí)顯示結(jié)果為5.26 個(gè)/分鐘,其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)相吻合。利用該UI 看板可及時(shí)了解到設(shè)備的搬運(yùn)詳情與搬運(yùn)速率等情況,并可在控制站頁面,控制設(shè)備的急停與初始化狀態(tài)等。

      圖6 主件供料站云端監(jiān)控界面

      4 車間級(jí)winCC 監(jiān)控界面

      4.1 設(shè)計(jì)總述

      車間級(jí)WinCC監(jiān)控的地點(diǎn)在車間內(nèi)的中央控制室,對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行最全面、最細(xì)致的監(jiān)控。在生產(chǎn)中,某些無法監(jiān)測(cè)的原因會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)線生產(chǎn)效率降低,如電機(jī)過載、物料卡住等情況,為保證正常生產(chǎn)和生產(chǎn)效率,車間級(jí)WinCC 對(duì)產(chǎn)出速率、物料投入和出產(chǎn)個(gè)數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,并以報(bào)表的形式記錄物料的投入時(shí)間及產(chǎn)品的出產(chǎn)時(shí)間等。配備報(bào)警功能,當(dāng)出產(chǎn)速率明顯降低或產(chǎn)品出產(chǎn)個(gè)數(shù)和物料投入個(gè)數(shù)明顯不匹配時(shí),系統(tǒng)將發(fā)出報(bào)警。(圖7)

      圖7 畫面結(jié)構(gòu)層次圖

      4.2 功能實(shí)施

      產(chǎn)線總覽界面包括產(chǎn)線整體動(dòng)態(tài)可視化監(jiān)控及每個(gè)站點(diǎn)重要信號(hào)監(jiān)控。在此界面可以觀察每個(gè)站的運(yùn)行狀態(tài)以及急停、回零、故障等指示。(圖8)

      圖8 生產(chǎn)總覽界面

      計(jì)件功能:顯示搬運(yùn)物料的數(shù)量,并以報(bào)表的形式記錄每次搬運(yùn)成功的時(shí)間,并將搬運(yùn)成功的物塊以可視化的形式顯示在界面上。(圖9)

      圖9 計(jì)件功能

      高度統(tǒng)計(jì)趨勢(shì)圖:記錄工件高度隨件數(shù)的變化。(圖10)

      圖10 工件高度統(tǒng)計(jì)趨勢(shì)圖

      合格率趨勢(shì)圖:記錄合格率隨時(shí)間的變化。(圖11)

      圖11 合格率趨勢(shì)圖

      報(bào)警界面有報(bào)警視圖、報(bào)警確認(rèn)、界面轉(zhuǎn)換按鈕等功能。(圖12)

      圖12 報(bào)警界面

      5 數(shù)據(jù)交互方案

      5.1 設(shè)計(jì)總述

      在Node-RED 環(huán)境下編程,在數(shù)據(jù)庫中實(shí)現(xiàn)對(duì)歷史工業(yè)數(shù)據(jù)的查看,并能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多組工業(yè)數(shù)據(jù)的變化信息,如數(shù)據(jù)詳情、變化時(shí)間等。對(duì)工業(yè)設(shè)備的故障有一定的報(bào)警功能,及時(shí)并清楚的反應(yīng)設(shè)備出現(xiàn)問題的站臺(tái)與時(shí)間,數(shù)據(jù)交互框架圖如圖13 所示。

      圖13 數(shù)據(jù)交互框架圖

      5.2 數(shù)據(jù)庫接收數(shù)據(jù)功能的實(shí)現(xiàn)

      在智能網(wǎng)關(guān)Node-RED環(huán)境中基于S7 in(從PLC 讀取變量)、mqtt out(連接到MQTT 代理并發(fā)布消息)節(jié)點(diǎn)建立流程,使用mqtt 協(xié)議將PLC的變量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送至云端代理服務(wù)器中。

      根據(jù)監(jiān)測(cè)“生產(chǎn)數(shù)據(jù)”和“故障報(bào)警”的數(shù)據(jù)表,以記錄經(jīng)Node-RED編程后上傳的工業(yè)數(shù)據(jù)信息。如圖14 所示,“生產(chǎn)數(shù)據(jù)”表內(nèi)記錄有:主件供料站所初始投入物料總數(shù)為10 個(gè)、產(chǎn)品分揀站中產(chǎn)品產(chǎn)出總數(shù)9 個(gè)、紅色產(chǎn)品總數(shù)1個(gè)、白色產(chǎn)品總數(shù)7 個(gè)、次品分揀站中檢出的次品數(shù)量2個(gè)、旋轉(zhuǎn)工作站旋轉(zhuǎn)調(diào)整物件數(shù)量7 個(gè)、方向調(diào)整站中方向調(diào)整物件數(shù)量7 個(gè)、以及各數(shù)據(jù)變化時(shí)間。如圖15 所示,“故障報(bào)警”表內(nèi)記錄有:各工作站的故障情況,任一站出現(xiàn)故障,則會(huì)上報(bào)“1”表示該站有故障及故障產(chǎn)生時(shí)間,如二站故障及三站故障記錄情況。

      圖14 數(shù)據(jù)庫“生產(chǎn)數(shù)據(jù)”報(bào)表圖

      圖15 數(shù)據(jù)庫“故障警報(bào)”報(bào)表圖

      6 結(jié)論

      該系統(tǒng)針對(duì)一套小型生產(chǎn)線設(shè)備,結(jié)合PLC 控制器、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)、云平臺(tái),設(shè)計(jì)了基于云平臺(tái)的設(shè)備監(jiān)測(cè)系統(tǒng),完成了物聯(lián)網(wǎng)關(guān)配置、云平臺(tái)的搭建、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)、監(jiān)控界面的設(shè)計(jì)等[3]。能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備運(yùn)行信息遠(yuǎn)程采集與監(jiān)測(cè)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、設(shè)備產(chǎn)出產(chǎn)品合格率、設(shè)備運(yùn)行故障預(yù)警等功能。通過生產(chǎn)線設(shè)備測(cè)試表明,所設(shè)計(jì)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)時(shí)有效的監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。產(chǎn)線生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)實(shí)現(xiàn)車間管理監(jiān)控[4],工作人員都可以實(shí)時(shí)看到產(chǎn)線生產(chǎn)情況,可根據(jù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)并結(jié)合市場需求及時(shí)控制產(chǎn)線產(chǎn)量,避免多度生產(chǎn)和資源浪費(fèi)。

      產(chǎn)線配備有備用PLC 控制器,產(chǎn)線原PLC 控制器發(fā)生故障時(shí),可及時(shí)更替PLC控制器使產(chǎn)線不停產(chǎn),保證了產(chǎn)線的生產(chǎn)效率,避免PLC 故障時(shí)產(chǎn)線停產(chǎn)帶來的經(jīng)濟(jì)損失和資源浪費(fèi)。

      產(chǎn)線搭建有工業(yè)云平臺(tái),使運(yùn)行數(shù)據(jù)在云端入庫,專業(yè)人員可對(duì)運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并結(jié)合產(chǎn)線的能量消耗,可得出產(chǎn)品產(chǎn)出與能量消耗之間的關(guān)系,若能量消耗異?;蚰芰肯碾S設(shè)備老化逐漸升高,可采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整,保證產(chǎn)線的能量利用率。

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