李 永 清, 林 森
(1.四川省水利規(guī)劃研究院,四川 成都 610072;2.四川圣達(dá)水電開發(fā)有限公司,四川 樂山 614900)
某大Ⅱ型壩后式水電站,其閘壩建基于深厚砂卵石覆蓋層(厚度達(dá)43 m)上,自2010年完工運(yùn)行以來,5孔沖砂閘持續(xù)沉降,其中1~2號(hào)閘孔單元沉降量超過了設(shè)計(jì)值,達(dá)到20 cm,導(dǎo)致1號(hào)弧門產(chǎn)生卡阻無法正常啟閉。
分析認(rèn)為,弧門卡阻的主要原因是在施工期間基礎(chǔ)碾壓填筑過程中,部分填筑料級(jí)配和密實(shí)度控制不嚴(yán),填筑后未預(yù)留足夠的沉降時(shí)間,同時(shí),長(zhǎng)期地下滲流導(dǎo)致基礎(chǔ)砂卵石中細(xì)顆粒發(fā)生移動(dòng),形成較大空隙,進(jìn)而出現(xiàn)基礎(chǔ)不均勻沉降所致。
為保證電站安全運(yùn)行,沖沙閘需采取截?cái)酀B流通道、充填砂卵石中空隙等措施進(jìn)行處理,避免基礎(chǔ)持續(xù)沉降。
工程河段砂卵石覆蓋層最深達(dá)50 m,沖砂閘段位于廠房基坑邊坡開挖范圍內(nèi)。為適應(yīng)基礎(chǔ)沉降變形,結(jié)構(gòu)縫設(shè)置在閘墩中部,閘孔凈寬14 m,底板頂高程416.5 m。閘室底板前緣設(shè)長(zhǎng)15 m鋼筋混凝土鋪蓋,與其上游端砂卵石覆蓋層中厚1 m、深50 m的塑性混凝土防滲墻(嵌入基巖1 m)連接,結(jié)構(gòu)縫分別通過橡膠止水、銅片止水、瀝青井等與其他閘室、廠房連接,形成封閉的防滲系統(tǒng)。
閘基碾壓填筑要求為:干密度≥2.32 g/cm3,粒徑<5 mm的含量≤20%,粒徑<0.075 mm含量≤5%,最大粒徑≤500 mm,且級(jí)配連續(xù),相對(duì)密度0.78~0.88。
塑性混凝土防滲墻[1]要求為:厚度1 m,28 d抗壓強(qiáng)度≥5 MPa,抗折強(qiáng)度≥1.5 MPa,彈性模量≤3 600 MPa,抗?jié)B標(biāo)號(hào)W8,滲透系數(shù)k≤i×10-7cm/s,允許滲透坡降≥80,拉應(yīng)力≤0.2~0.3 MPa。
2.1.1 地基設(shè)計(jì)計(jì)算沉降量
沉降量理論上為自重應(yīng)力下的沉降量與建閘后的附加應(yīng)力下的沉降量之和。計(jì)算將整個(gè)填筑體分為10層,按分層總和法計(jì)算。經(jīng)計(jì)算閘基最大沉降量<12 cm,相鄰部位最大沉降差約1 cm,滿足相關(guān)規(guī)范要求。
2.1.2 不同工況及不同防滲方案下的地基滲流分析
運(yùn)用IGW軟件對(duì)閘基滲流場(chǎng)、滲透坡降、滲流量等問題對(duì)應(yīng)不同運(yùn)行工況、不同防滲方案分別進(jìn)行了模擬計(jì)算,各工況下閘壩段基礎(chǔ)滲流量計(jì)算結(jié)果見表1。
表1 各工況下閘壩段基礎(chǔ)滲流量計(jì)算結(jié)果
從表1可知,對(duì)基礎(chǔ)不進(jìn)行任何防滲措施,其總滲流量在校核工況時(shí)可達(dá)0.36 m3/s,為枯期來水量(400 m3/s)的0.09%。采用防滲墻和灌漿帷幕時(shí),滲流量大幅度減小,最大僅為0.02 m3/s;僅設(shè)防滲墻時(shí),滲流量較防滲墻+灌漿帷幕方案增加約0.24%。
2.1.3 防滲墻及砂卵石基礎(chǔ)的三維有限元復(fù)核
根據(jù)工程特點(diǎn),設(shè)計(jì)單位委托第三方采用不同軟件,對(duì)設(shè)計(jì)方案再次進(jìn)行了復(fù)核,地基、防滲墻、壩體材料采用各向同性本構(gòu)模型,塑性防滲墻兩側(cè)泥皮單元采用橫觀各向同性本構(gòu)模型。依據(jù)地層界限及開挖結(jié)構(gòu)線進(jìn)行離散,一般結(jié)構(gòu)采用8節(jié)點(diǎn)六面體等參單元,防滲墻上下游側(cè)泥皮、閘壩結(jié)構(gòu)分縫等采用有厚度的薄層單元。
通過計(jì)算可知:防滲墻深入基巖形成完整的防滲體系,墻前后水頭差約14 m,折減83.5%,效果顯著。最大滲透比降砂卵石為0.09、基巖為2.10、防滲墻為5~9.5,均滿足各區(qū)域材料允許滲透比降。
防滲墻沉降量隨高程增加而增加,其中完建工況極值為2.2 cm,正常運(yùn)行工況為2.7 cm。水平位移完建工況主要受閘壩自重所導(dǎo)致的地基變形控制,中下部向上游側(cè)變形,極值為1.15 cm,墻頂受上游水平鋪蓋的影響略向下游變形;運(yùn)行工況作用于墻體的滲透荷載使其整體向下游變位,在407 m高程處最大位移為2.1 cm。
各工況墻體主應(yīng)力總體呈壓應(yīng)力狀態(tài),且小于允許值,覆蓋層/基巖交接面處出現(xiàn)極值-0.02 MPa拉應(yīng)力,未超過允許值。
綜上所述,防滲墻起到了很好的防滲作用,墻體應(yīng)力變形處于合理范圍內(nèi),地基滲透穩(wěn)定性與墻體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性滿足規(guī)范與設(shè)計(jì)控制標(biāo)準(zhǔn)。
沖砂閘段基礎(chǔ)填筑施工時(shí)段為2007年8月~2008年2月,本段由于原河床砂卵石覆蓋層隨廠房深基坑邊坡的施工被開挖成臺(tái)階狀,因此,基礎(chǔ)利用現(xiàn)場(chǎng)開挖的砂卵石料、回采渣場(chǎng)砂卵石料回填碾壓處理,碾壓機(jī)具QX520B(20t)振動(dòng)碾,碾壓8~11遍。經(jīng)對(duì)填筑砂卵石層取樣試驗(yàn)表明,其小于5 mm含量為20.4~23.7%,小于0.075 mm含量為3.3~5.0%,為級(jí)配不良礫,但級(jí)配連續(xù),具低壓縮性和較高的抗剪強(qiáng)度,填筑料基本滿足設(shè)計(jì)要求,但局部存在填筑料分離、粒徑超標(biāo)等情況,且填筑砂卵石層后未預(yù)留自然沉降固結(jié)時(shí)間,于次月開始閘室混凝土澆筑。
防滲墻于2008年5月16日開工,采用YKC振沖鉆機(jī),一般5 m一個(gè)槽段,槽段間隔施工。
2011年汛期,沖砂閘1號(hào)弧門發(fā)生卡阻,當(dāng)閘門開度至0.5 m時(shí),無法繼續(xù)開啟,控制屏顯示閘門左右側(cè)偏差超過了20 mm,使用手動(dòng)操作也無法糾偏。
截至2011年底,1號(hào)閘疊加建立初始值前累計(jì)沉降量最大達(dá)174 mm,大于設(shè)計(jì)值;閘室單元內(nèi)不均勻沉降值最大51 mm。通過監(jiān)測(cè)可知,變形在初始階段較大,隨著時(shí)間推移呈逐漸減小趨勢(shì)但并未收斂。
通過滲壓監(jiān)測(cè)可知,高填方區(qū)的沖砂閘測(cè)壓管滲壓普遍偏大,表明高填方區(qū)基礎(chǔ)變形造成該區(qū)域防滲系統(tǒng)存在薄弱部位。
2011年8月,業(yè)主委托專業(yè)人員對(duì)沖砂閘右邊墩與廠房左邊墩結(jié)構(gòu)縫面進(jìn)行水下探摸,發(fā)現(xiàn)沖砂閘右邊墩在結(jié)構(gòu)縫部位下游比上游低5 cm,縫寬底部大于頂部,頂部寬僅0.5 cm,小于設(shè)計(jì)值2 cm。
閘室上游砂卵石河床低于混凝土鋪蓋40 cm左右,同樣判定該部位存在滲漏通道,在水頭差的作用下部分細(xì)顆粒被移動(dòng)。
根據(jù)前面情況分析,基礎(chǔ)不均勻沉降主要原因?yàn)椋?1)基礎(chǔ)碾壓填筑過程控制存在薄弱環(huán)節(jié),部分填筑料級(jí)配和密實(shí)度控制不嚴(yán);(2)碾壓填筑施工期短,未預(yù)留足夠的沉降時(shí)間;(3)長(zhǎng)期地下滲流導(dǎo)致基礎(chǔ)砂卵石中細(xì)顆粒發(fā)生移動(dòng),形成加大孔隙。
若要避免基礎(chǔ)繼續(xù)沉降,則需要截?cái)嗷A(chǔ)滲流通道或者延長(zhǎng)滲徑,填充砂卵石中孔隙,封閉細(xì)顆粒移動(dòng)通道。
砂卵石覆蓋層固結(jié)灌漿,目前施工工藝盡管很成熟,但由于其灌漿壓力較大,施工過程中會(huì)對(duì)閘室有一定的抬動(dòng)作用[2],另一方面,其針對(duì)砂卵石孔隙沒有充填灌漿效果明顯,因此設(shè)計(jì)推薦采用充填灌漿[3]。
為了不影響施工期電站正常發(fā)電,灌漿僅布置在檢修門門葉下游閘室底板部位,孔排距3×3 m,及下游消力池上段布置兩排,孔排距2×2 m。灌漿深度至原廠房深基坑開挖底界。考慮到閘室檢修門上游位于水下,無法垂直灌漿,因此,在樁號(hào)0+010.60 m處布置三排斜孔灌漿,角度分別為:15°、30°、45°。
基礎(chǔ)處理施工于2013年3月19日開始,5月29日完成。采用最新研發(fā)并成功實(shí)施的“預(yù)設(shè)花管膜袋式分段阻塞灌漿法”工藝。該工藝一鉆到底、自下而上連續(xù)灌漿,與傳統(tǒng)“套管法”相比,省去了灌注填料、填料待凝等復(fù)雜程序,操作性強(qiáng)、安全可靠、成孔精度高、灌漿故障率低、施工工效高[4]。
每個(gè)灌漿單元施工結(jié)束后,按規(guī)定時(shí)間分別進(jìn)行質(zhì)量檢查,以鉆孔壓水及聲波檢查為主,并結(jié)合取芯等資料綜合評(píng)定。
4.3.1 壓水試驗(yàn)
灌漿處理后滲透系數(shù)最小6.73×10-5cm/s,最大9.91×10-4cm/s。其中小于5×10-4cm/s的孔段占66.67%~88.89%,且均小于1×10-3cm/s。經(jīng)換算,基本滿足設(shè)計(jì)灌漿要求。
4.3.2 聲波檢查
波速灌前最大值2.0 km/s,平均值1.7 km/s,灌后最大值2.25 km/s,平均值1.95 km/s,波速提高率為17.63%,總體提高明顯,高于設(shè)計(jì)要求值15%。
4.3.3 取芯檢查
JC-3巖芯水泥膠結(jié)質(zhì)量良好,水泥漿脈清晰可見,取芯效果較好。其余檢查孔巖芯雖有水泥結(jié)石,但大部分卵石沒有膠結(jié)在一起,取芯效果相對(duì)較差。但總體可以看出,水泥漿液對(duì)改善地層條件有一定效果。
沖沙閘LS37、LS38等測(cè)點(diǎn)(布置于1、2號(hào)閘室)在灌漿施工期間垂直位移出現(xiàn)突變,最大約4 cm。過后其沉降變形仍在繼續(xù),沉降速率與處理前基本一致,并沒有出現(xiàn)明顯的收斂跡象。另外布置于本部位防滲墻體內(nèi)的變形、應(yīng)變等儀器的測(cè)值也出現(xiàn)了一定的異常變化。沖砂閘永久垂直位移過程線見圖1。
圖1 沖砂閘永久垂直位移過程線
結(jié)合實(shí)際情況,專業(yè)人員于2014年6月再次進(jìn)行水下探摸,發(fā)現(xiàn)1號(hào)閘室底板與壩前鋪蓋連接縫處有明顯滲漏,且河床局部出現(xiàn)類似于漏斗狀的塌陷區(qū),其中心形成直徑約15 cm的漏水孔,塌陷區(qū)最大深度達(dá)1.83 m;結(jié)合其他部位多個(gè)滲漏點(diǎn)分析,防滲墻存在滲漏通道。
2014年初,運(yùn)行單位發(fā)現(xiàn)下游消力池及海漫局部出現(xiàn)涌水現(xiàn)象,涌水點(diǎn)主要位于Ⅱ級(jí)消力池中的兩處排水孔、四條結(jié)構(gòu)縫(三條豎向縫,一條橫向縫),盡管總涌水量較小,但在水淺流速低的部位,明顯看到有細(xì)砂被帶出,堆積厚度約3 cm,充填灌漿后沒有明顯變化。
為了進(jìn)一步查明滲漏及變形,先后采取了聲納滲流檢測(cè)、水下機(jī)器人高清攝像示蹤、連通性示蹤試驗(yàn)等手段,均不同程度反映了存在滲漏通道。
根據(jù)以上判斷,對(duì)基礎(chǔ)僅充填灌漿還不能從根本上解決問題,而且由于基礎(chǔ)鉆孔減壓造成短期內(nèi)沉降明顯加大,可能對(duì)閘室止水造成進(jìn)一步的局部拉裂,加大了滲漏和變形。同時(shí)根據(jù)再次摸排查明的情況判定,防滲墻轉(zhuǎn)彎點(diǎn)存在集中滲水通道(其前緣塌陷區(qū)位于轉(zhuǎn)彎點(diǎn),亦為YKC墻體槽段搭接施工的難點(diǎn)),必須對(duì)防滲墻進(jìn)行加強(qiáng)處理。
方案應(yīng)避免對(duì)原有防滲體系和地基造成不良影響甚至破壞。設(shè)計(jì)初步擬定了五個(gè)方案:
(1)緊鄰原防滲墻上游增設(shè)塑性混凝土防滲墻;
(2)距離原防滲墻上游6 m增設(shè)防滲墻;
(3)在原混凝土防滲墻軸線上鉆孔灌漿;
(4)閘室底板上游側(cè)齒槽部位增設(shè)四排帷幕灌漿;
(5)緊鄰原防滲墻上游增設(shè)四排帷幕灌漿[5]。
經(jīng)論證推薦方案(5),設(shè)計(jì)孔排距1.0×0.8 m,梅花型布置。灌漿穿過巖溶角礫巖,深入泥質(zhì)白云巖1 m,最大深度約69 m。設(shè)計(jì)砂卵石層帷幕灌漿要求<1×10-4cm/s,基巖層帷幕灌漿要求<10 Lu。
為了不影響機(jī)組出力,保證施工期庫內(nèi)常水位運(yùn)行,借鑒海上鉆井,提出了在鋼結(jié)構(gòu)灌漿平臺(tái)上進(jìn)行灌漿作業(yè)方式。平臺(tái)工作面比正常蓄水位高1.5 m。鋼平臺(tái)總重量約365 T,從場(chǎng)外設(shè)計(jì)、制作到現(xiàn)場(chǎng)具備灌漿條件,工期46 d,于2014年12月18日開始加工,次年3月2日完成安裝。鋼平臺(tái)橫剖面圖見圖2。
圖2 鋼平臺(tái)橫剖面圖
帷幕灌漿于2015年3月4日開工,至7月23日灌漿工程全部完成,11月25日檢查孔全部完成。耗漿量最大為下游排Ⅰ序孔,覆蓋層最大單耗3 576.47 kg/m,基巖最大單耗4 373.33 kg/m。隨灌序的遞增,單位注入量呈明顯遞減規(guī)律,Ⅱ序孔比Ⅰ序孔遞減50.4%,Ⅲ序孔比Ⅱ序孔遞減54.2%。
灌漿完成后進(jìn)行了檢查孔的壓水和注水試驗(yàn),合格率100%。
灌漿期間,施工單位在閘室下游設(shè)置一量水堰,隨著灌漿的推進(jìn),測(cè)得量水堰水位明顯下降,相應(yīng)滲漏量減少,當(dāng)然量水堰水位與庫水位也有一定規(guī)律的聯(lián)系。
灌漿過程中,施工單位對(duì)下游消力池部位冒水點(diǎn)進(jìn)行了觀測(cè)、拍照和錄像,對(duì)比發(fā)現(xiàn)灌漿后滲水量明顯減少。2015年2月24日,施工現(xiàn)場(chǎng)第一次發(fā)現(xiàn)消力池部位出現(xiàn)白色漿體,25日有關(guān)方使用抽筒聯(lián)合對(duì)白色漿體進(jìn)行了取樣,經(jīng)確認(rèn)為水泥漿液結(jié)石,是某些孔段灌漿后冒出的漿液,可以判定存在較大滲漏通道。后通過待凝、摻外加劑等措施,隨著灌漿的繼續(xù),冒漿逐漸減少直至消失。
帷幕灌漿后,沖砂閘沉降明顯減速。截至2021年底工程已安全運(yùn)行6年有余。
經(jīng)過兩次加固處理,終于解決了工程所存在的問題,消除了隱患。
本工程沉降滲漏處理,從收集資料、分析原因、提出處理方案、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施等過程前后耗時(shí)約五年,是一個(gè)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的過程,兩次處理共耗資約6 000余萬元。若帷幕灌漿和充填灌漿同時(shí)實(shí)施,應(yīng)會(huì)達(dá)到更好的處理效果。
在水利水電工程建設(shè)中,質(zhì)量安全尤為重要,若出現(xiàn)潰壩后果難以設(shè)想。通過此項(xiàng)目的實(shí)施,可以看到對(duì)于深厚覆蓋層基礎(chǔ)、高填方基礎(chǔ)、特別是軟弱且不均勻基礎(chǔ),在施工過程中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量管理、保證合理工期、預(yù)留充分的自然沉降固結(jié)時(shí)間,才能有效提高工程質(zhì)量。