王 凱 林建明 吳延武 杜可正 田 源
(北京格蘭特膜分離設(shè)備有限公司,北京 100029)
我國(guó)油田稠油多采用注水注氣輸油的方式,開采過(guò)程中需要注入蒸汽,隨著稠油的采出,會(huì)產(chǎn)生大量的污水。隨著開采時(shí)間的增加,耗水量也越來(lái)越高[1]。生產(chǎn)蒸汽需要消耗大量的淡水資源,將蘊(yùn)含較高熱量值的高含鹽稠油污水處理為蒸餾水回用注氣鍋爐[2]。既解決了污水的去向問(wèn)題,同時(shí)也能夠節(jié)省寶貴的水資源。為維持原油產(chǎn)量,國(guó)內(nèi)油田開始逐步采用蒸汽輔助重力泄油熱采技術(shù)[3],但制約熱采工藝油田領(lǐng)域的推廣難題在于,該工藝采油過(guò)程中會(huì)產(chǎn)水高鹽、高溫、高硅的含油廢水有效處理和回用[4]。針對(duì)某油田稠油聯(lián)合站采油廢水COD難于降解、硅含量較高、現(xiàn)有脫鹽水處理系統(tǒng)污堵嚴(yán)重等特點(diǎn),決定采用如下中試工藝流程:混凝沉淀(包括鎂劑除硅)+MCM(A/O)+ GRT-OEB+UF+一級(jí)RO+二級(jí)RO+EDI。通過(guò)實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證工藝可行性,考察和優(yōu)化各工藝參數(shù)流程,為污水處理工程提供最適宜工藝流程及可信賴技術(shù)參數(shù)。
試驗(yàn)用采油廢水來(lái)自稠油聯(lián)合站出水,經(jīng)檢測(cè),主要水質(zhì)指標(biāo)如下:
水中的雜質(zhì)包括了懸浮物、膠體、溶解性有機(jī)物和溶解性無(wú)機(jī)鹽。其中,懸浮物可以采用沉淀、過(guò)濾技術(shù)(包括微濾和超濾膜技術(shù))除去;對(duì)于膠體需要通過(guò)投加絮凝劑與膠體反應(yīng)形成固體懸浮物,然后用除去懸浮物的方法加以去除;對(duì)于溶解性有機(jī)物可以用生化法(包括膜生物反應(yīng)器)、活性炭吸附法或反滲透法去除;對(duì)于溶解性無(wú)機(jī)鹽可以用離子交換、電滲析和反滲透法去除。
綜合分析水質(zhì)特點(diǎn),本方案擬采取以下技術(shù)措施:
a. 混凝沉淀池:去除水中SS、膠體、大部分硅、油、硬度和堿度;
b. MCM 生物膜反應(yīng)器:降解水中可生化部分COD;
c. GRT-OEB 二級(jí)組合:通過(guò)高級(jí)氧化和生物濾池,進(jìn)一步降解水中難生化的COD;
d. 超濾系統(tǒng):攔截SS、膠體等,保證出水SDI 小于3;
e. 二級(jí)反滲透:脫鹽率98%,出水含鹽量低于5ppm;
f. EDI:深度除鹽,產(chǎn)水滿足鍋爐補(bǔ)給水要求,出水電導(dǎo)率低于0.2us/cm。
工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 稠油開采廢水工藝流程圖
1.3.1 除硅、軟化沉淀系統(tǒng)
稠油廢水的預(yù)處理技術(shù)包括加藥混凝澄清法、鎂劑法等[5]。試驗(yàn)采用氫氧化鈉-鎂劑除硅軟化,試驗(yàn)設(shè)備為高密度澄清池,配套NaoH 加藥裝置,MgCl2加藥裝置、PAC 加藥裝置、PAM 加藥裝置和鹽酸加藥裝置。裝置運(yùn)行流量1.8m3/h。
1.3.2 MCM 生化系統(tǒng)
MCM 缺氧/厭氧反應(yīng)器利用MCM 填料,以固定床的方式將不同種類的微生物固定在填料表面或填料內(nèi)部。本試驗(yàn)的MCM 好氧-缺氧耦合反應(yīng)器(本公司專200710195135.8)采用復(fù)合功能型填料(本公司專利號(hào)201020204406.9)。由于在水流方向、填料內(nèi)外均存在不同的溶解氧梯度,因此,微生物種群比常規(guī)生化工藝豐富得多,使難降解廢水中的有機(jī)污染物得以去除。
MCM 生物系統(tǒng)好氧出水硝化液回流至缺氧區(qū),缺氧區(qū)不設(shè)曝氣,溶解氧控制在0.1-0.3mg/L,好氧區(qū)設(shè)置曝氣,溶解氧控制在2-3mg/L。MCM 系統(tǒng)處理量1.8m3/h。
1.3.3 OEB 系統(tǒng)
該工藝?yán)贸粞躅A(yù)氧化作用,使水中難以生物降解的有機(jī)物斷鏈、開環(huán),轉(zhuǎn)化成簡(jiǎn)單的脂肪烴,改變其生化特性,在客觀上可以增加小分子的有機(jī)物,使活性炭的吸附功能得到更好的發(fā)揮?;钚蕴磕軌蜓杆俚匚剿械娜芙庑杂袡C(jī)物,同時(shí)也能富集微生物,使其表面能夠生長(zhǎng)出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以有機(jī)物為養(yǎng)料大量生長(zhǎng)繁殖好氧菌,致使活性炭吸附的小分子有機(jī)物充分生物降解。
OEB 系統(tǒng)集合了臭氧和曝氣生物濾池系統(tǒng),臭氧為下向流。曝氣生物濾池為上向流,曝氣池底部設(shè)置薄膜曝氣裝置,提供溶解氧。出水溶解氧1~3mg/L。OEB 系統(tǒng)處理量1.8m3/h。
1.3.4 UF 超濾系統(tǒng)
原水經(jīng)超濾處理后純水可以保證SDI<3,明顯提高反滲透膜壽命。
UF 超濾系統(tǒng)為中空纖維外壓式超濾,選用坎普爾1060A 膜組件。超濾為恒流運(yùn)行,超濾系統(tǒng)處理量1.8m3/h。
1.3.5 RO 反滲透系統(tǒng)
反滲透為兩級(jí)反滲透,每級(jí)反滲透系統(tǒng)通過(guò)濃水循環(huán),模擬工程項(xiàng)目最后一只膜的運(yùn)行狀況。一級(jí)反滲透產(chǎn)水流量1.2 m3/h,回收率70%,二級(jí)反滲透產(chǎn)水量1.1 m3/h,回收率90%。
1.3.6 EDI 系統(tǒng)
EDI 系統(tǒng)模塊選用坎普爾CP1000S,產(chǎn)水流量1.0 m3/h。
1.4.1 除硅、軟化沉淀系統(tǒng)
對(duì)來(lái)水投加NaoH 調(diào)節(jié)PH,加MgCl2使硅變成沉淀,產(chǎn)生的絮體投加PAC 和PAM,降低來(lái)水中的懸浮物、膠體和溶解硅,并去除部分COD,減輕后續(xù)丹元負(fù)荷,也減緩膜系統(tǒng)堵塞[6]。除硅、軟化沉淀系統(tǒng)在傳統(tǒng)混凝除硬沉淀系統(tǒng)中,加上除硅環(huán)節(jié)。除硅、軟化沉淀系統(tǒng)運(yùn)行效果如圖2 所示。
圖2 沉淀去除數(shù)據(jù)圖
來(lái)水硬度基本處于200-400mg/L,個(gè)別時(shí)間進(jìn)水COD 超出500mg/L。來(lái)水總硅處于100-150 mg/L,總硅含量波動(dòng)較小。從除硅、軟化系統(tǒng)沉淀結(jié)果來(lái)看,出水硬度50mg/L 左右,硬度絕對(duì)去除值為450 mg/L 左右,去除率88.9%,去除效果良好。出水總硅45.4mg/L,總硅絕對(duì)去除值為78 mg/L,去除率63.2%。去除效果明顯。此外沉淀系統(tǒng)含油從25.4mg/L 下降到1.1mg/L, 濁度從260.7NTU 下降到3.99NTU。試驗(yàn)表明,除硅、軟化沉淀系統(tǒng)作為預(yù)處理,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,發(fā)揮著不可替代的作用。
1.4.2 MCM 生化系統(tǒng)
MCM 生化系統(tǒng)主要是降解水中溶解性可生化部分的COD,減輕后續(xù)深化處理COD 壓力。
MCM 生化系統(tǒng)平均進(jìn)水124.57mg/L,平均出水COD67.4mg/L,去除率45.9%,COD 絕對(duì)去除值為57.1mg/L;平均進(jìn)水含油1.09mg/,平均出水含油0.003mg/L,去除率99.7%;進(jìn)水濁度3.99NTU,出水濁度0.78NTU,去除率80.5%。
MCM 生化系統(tǒng)降低COD 的同時(shí),沉淀系統(tǒng)出水殘留的含油在生化段進(jìn)一步除去,減小油膜對(duì)濾池、膜系統(tǒng)的影響。
1.4.3 OEB 系統(tǒng)
OEB 系統(tǒng)為此工藝系統(tǒng)預(yù)處理最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),臭氧投加量10mg/L,出水效果達(dá)到預(yù)定要求。具體數(shù)據(jù)如圖3 所示。
圖3 OEB 系統(tǒng)數(shù)據(jù)圖
由圖3 可以看出,OEB 系統(tǒng)最大進(jìn)水COD74mg/L,最小進(jìn)水COD52mg/L,平均進(jìn)水COD62.4mg/L。OEB 系統(tǒng)最大出水COD49mg/L,最小出水COD10mg/L,平均出水COD31.6mg/L,系統(tǒng)平均去除率49.3%。
OEB 深度處理單元對(duì)全膜法系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。
1.4.4 超濾UF 系統(tǒng)超濾作為反滲透預(yù)處理系統(tǒng),經(jīng)過(guò)超濾處理后可以保證其出水SDI 小于2,以提高反滲透膜的壽命。
超濾壓差基本穩(wěn)定在68kpa 左右,壓差出現(xiàn)波動(dòng)原因?yàn)镃EB 清洗前后壓差的波動(dòng)。經(jīng)過(guò)正常反洗或CEB反洗均能下降至正常水平,這代表膜的運(yùn)行是正常的,壓差是可恢復(fù)的。
1.4.5 反滲透RO 系統(tǒng)
反滲透設(shè)計(jì)為兩級(jí)反滲透。一級(jí)反滲透回收率70%,脫鹽率98%,二級(jí)反滲透回收率90%,脫鹽率99%。
反滲透為恒流運(yùn)行,通過(guò)壓力變化及電導(dǎo)脫鹽率來(lái)判斷膜運(yùn)行狀況。即固定產(chǎn)水流量,濃水流量及錯(cuò)流量,通過(guò)壓力變化及電導(dǎo)脫鹽率來(lái)判斷膜運(yùn)行狀況。
中試運(yùn)行中,一級(jí)反滲透進(jìn)水電導(dǎo)6500-8000us/cm,出水電導(dǎo)維持在200us/cm -250us/cm。二級(jí)反滲透出水電導(dǎo)10us/cm -30us/cm,進(jìn)水電導(dǎo)隨著溫度及前段預(yù)處理效果有小幅度變化。具體數(shù)據(jù)如圖4、5。
圖4 一級(jí)反滲透電導(dǎo)數(shù)據(jù)圖
圖4、圖5 可知,一級(jí)反滲透運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)符合設(shè)計(jì)要求。無(wú)論進(jìn)水電導(dǎo)怎么變化,脫電導(dǎo)率都在96%以上。一級(jí)反滲透平均進(jìn)水壓力11.0bar,平均段間壓力10.8bar,平均濃水壓力10.4bar,壓力變化平穩(wěn)。
圖5 一級(jí)反滲透壓力數(shù)據(jù)圖
一級(jí)反滲透運(yùn)行穩(wěn)定,與工藝前端的預(yù)處理有很大關(guān)系,特別是OEB 工藝段。良好的預(yù)處理降低了反滲透污堵的可能,保證了反滲透的平穩(wěn)運(yùn)行。一級(jí)反滲透的穩(wěn)定出水,使得二級(jí)反滲透系統(tǒng)正常運(yùn)行平穩(wěn)進(jìn)水壓力和濃水壓力波動(dòng)較小,平均入水壓力8bar,平均濃水壓力7.6bar,表明膜系統(tǒng)運(yùn)行良好,沒(méi)有污染。
1.4.6 EDI 系統(tǒng)
EDI 系統(tǒng)出水水質(zhì)可達(dá)15MΩ.cm 以上。EDI 系統(tǒng)自運(yùn)行以來(lái),調(diào)試完成后,出水效果穩(wěn)定良好。出水總硅在17ug/l,低于出水總硅20ug/l 的標(biāo)準(zhǔn)。出水電導(dǎo)最低能達(dá)到0.062us/cm,平均出水電導(dǎo)0.070 us/cm,遠(yuǎn)低于出水標(biāo)準(zhǔn)0.2 us/cm,這為出水效果留有很大余量。
2.1 實(shí)驗(yàn)證明,下述工藝流程完全可以將油田熱采廢水處理到滿足鍋爐給水要求:原水-沉淀池-MCMOEB-超濾-一級(jí)反滲透-二級(jí)反滲透-EDI。
2.2 除硅、軟化工藝能夠有效去除稠油熱采廢水中的硅和鈣離子含量,處理后全硅含量小于50mg/L,能夠滿足后續(xù)降膜處理運(yùn)行的需求。
2.3 GRT-OEB 深度處理單元對(duì)全膜法系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。
2.4 通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,本文提出的工藝系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,出水水質(zhì)好,具有較強(qiáng)的抗負(fù)荷沖擊能力。能實(shí)現(xiàn)水資源的循環(huán)利用,經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益良好。