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      “雙碳目標(biāo)”下陶瓷球替換鋼球的應(yīng)用研究

      2022-06-05 03:39:18鄒沖曹恩源楊有智王明細(xì)
      礦產(chǎn)綜合利用 2022年2期
      關(guān)鍵詞:陶瓷球雙碳目標(biāo)磨機

      鄒沖,曹恩源,楊有智,王明細(xì)

      (湖北大江環(huán)保科技股份有限公司,湖北 黃石 435005)

      碎礦和磨礦是礦石選別過程中的重要組成部分,而磨礦過程,是礦石選別前的一次加工過程[1-2]。磨礦的目的是使礦石有價組分充分或大部分達到單體分離,方便進行后續(xù)的分選工作[3]。在浮選過程中,礦石選別指標(biāo)(如精礦品位,回收率)在很大程度上取決于磨礦細(xì)度及單體解離度[4]。當(dāng)磨礦粒度太粗時,目的礦物不能實現(xiàn)單體解離;而磨礦粒度太細(xì)時容易產(chǎn)生泥化現(xiàn)象,惡化礦石分選,同時,也增加了選礦的能耗[5]。因此,在選礦過程中,有效合理地控制磨礦細(xì)度是保證選別指標(biāo)和提高經(jīng)濟效益的重要因素。

      隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略不斷深化,資源不斷消耗,節(jié)能降耗目前已成為礦山企業(yè)可持續(xù)發(fā)展中一項十分重要的任務(wù),因此,積極采取有效措施,提高生產(chǎn)效率,降低能源消耗,對提高選礦廠的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益具有重要意義[6]。在選礦廠生產(chǎn)過程中,磨礦能耗約占選礦廠的50%左右,磨礦過程中的能耗是選礦廠耗能的主要部分,降低磨礦介質(zhì)消耗是降低選礦廠磨礦能耗的關(guān)鍵,也是降低選礦成本的有效途徑,目前,有研究表明將磨機中鋼球部分替換為陶瓷球可大幅減少磨礦介質(zhì)消耗[7]。

      目前,為降低礦山生產(chǎn)成本,湖北大江環(huán)??萍脊煞萦邢薰巨D(zhuǎn)爐渣選廠迫切需要采用新的技術(shù)節(jié)能降耗,維持生產(chǎn)正常運行。本文對磨礦階段節(jié)能降耗進行探索性研究,研究方案為:采用陶瓷球替換立磨機中的鋼球,考察其對大冶諾蘭達轉(zhuǎn)爐渣磨礦效率及后續(xù)分選效率、藥劑消耗及能耗等指標(biāo)的影響,為該選廠的節(jié)能減排提供有益思路。

      1 實驗部分

      1.1 試樣性質(zhì)

      礦樣為大冶諾蘭達轉(zhuǎn)爐渣,取代表性塊礦樣磨片,進行掃描電鏡測試,分析其樣品礦物組成及礦物間嵌布粒度,測試結(jié)果見圖1。其余礦樣采用對輥機破碎、2 mm 標(biāo)準(zhǔn)篩檢查篩分,混樣縮分后進行化學(xué)多元素分析,分析結(jié)果見表1。

      由圖1 可知,樣品中目的金屬銅和銅硫化物為轉(zhuǎn)爐渣中銅的主要賦存礦物,其他銅礦物含量較少,脈石礦物主要為磁鐵礦、鐵橄欖石、玻璃體及少量鐵酸鈣和石英等,其中金屬銅和輝銅礦嵌布在鐵橄欖石中。表1 可知,銅、鉛、鋅為有價組分,目前該爐渣只考慮的對銅的回收,因此后續(xù)瓷球替代鋼球選礦過程只考慮對銅選別過程中的藥耗及精礦指標(biāo)影響。

      表1 試樣化學(xué)多元素分析結(jié)果/%Table 1 Results of multielement chemical analysis of sample

      圖1 轉(zhuǎn)爐渣掃描電鏡Fig.1 SEM of converter slag

      1.2 實驗流程

      小型磨礦實驗在240×90 mm 錐形球磨機上進行,每次實驗稱取試樣1 kg,實驗共計分為6 組,每組在相同條件下做平行磨礦實驗三次,共計磨礦18 次,每次磨礦1 kg,磨礦濃度80%,一段磨礦時間15 min,二段磨礦時間20 min,陶瓷球按同體積與鋼球進行替換,磨礦產(chǎn)品分別測量-0.074 mm、-0.045 mm 含量。

      工業(yè)實驗中,將立磨機中的鋼球部分替換成陶瓷球,每次替換為一個階段,一個階段實驗根據(jù)需求決定測試天數(shù),測定工業(yè)實驗過程中磨礦細(xì)度-0.045 mm 含量、電量消耗、物料消耗、浮選藥劑用量消耗及銅精礦/尾礦品位等指標(biāo)。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 銅礦物解離度分析

      為確定磨礦過程礦物細(xì)度與解離度的變化,首先進行該試樣的解離度分析,該轉(zhuǎn)爐渣中含銅礦物的解離度隨磨礦細(xì)度變化見表2,由表2 可知,試樣中的金屬銅和銅硫主要表現(xiàn)為粒度分布不均,有微細(xì)粒銅粒分布在玻璃體基底內(nèi);該銅渣需要磨礦細(xì)度達到-0.045 mm 90%,單體解離度可達75%,富連生體和單體共占88.84%。依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗二段磨礦細(xì)度達-0.045 mm 90%以上才能有效降低銅分選過程中的尾礦指標(biāo)。

      表2 不同磨礦細(xì)度銅礦物的解離度Table 2 Dissociation degree of copper minerals under different grinding fineness

      2.2 陶瓷球比例對實驗室磨礦細(xì)度影響

      實驗室磨礦過程中,陶瓷球替換同體積的鋼球?qū)δサV細(xì)度的影響見圖2、3。由圖2 可知,隨陶瓷球比例增加,一段磨礦的-0.074 mm 和-0.045 mm,以及二段磨礦的-0.045 mm 占有率呈降低趨勢,在陶瓷球替換比例小于40%時,對-0.074 mm 和-0.045 mm 的含量影響較小。其原因在磨機中鋼球提升到某一高度后拋落,以一定的速度對礦料產(chǎn)生沖擊而粉碎物料[3],而將比重較輕的陶瓷球替換鋼球后,沖擊作用較鋼球要小,導(dǎo)致陶瓷球添加比例較高時磨礦效率降低。

      圖2 陶瓷球比例對一段磨礦細(xì)度影響Fig.2 Effect of ceramic sphere ratio on the fineness of primary grinding

      圖3 陶瓷球比例對二段磨礦細(xì)度影響Fig.3 Effect of ceramic sphere ratio on the fineness of secondary grinding

      當(dāng)將陶瓷球替代所有鋼球時,球磨機中給礦量對一段磨礦細(xì)度影響示于圖4,由圖4 中結(jié)果可知,隨著給礦量的降低,一段磨礦的-0.074 mm和-0.045 mm 占有率呈升高趨勢,當(dāng)給礦量為800 g時,采用全瓷球的磨礦效率與1000 g 采用全鋼球磨礦的效率接近(圖4 中虛線部分為1000 g 給礦,采用全鋼球時所對應(yīng)的磨礦細(xì)度)。因此,可推測出,全陶瓷球時,給礦量需要降低至全鋼球的80%,可以基本實現(xiàn)等同的磨礦效果。

      圖4 全陶瓷球作用下給礦量對一段磨礦細(xì)度影響Fig.4 Effect of feed amount on the fineness of primary grinding under all ceramic sphere condition

      2.3 工業(yè)實驗指標(biāo)分析

      生產(chǎn)過程中所采用的立磨機型號為CSM-300,總裝球質(zhì)量42 t,實驗分為三個階段,第一階段實驗為4 月5 日至4 月29 日,此階段主要是全鋼球?qū)嶒炿A段,測量當(dāng)前狀態(tài)下生產(chǎn)的細(xì)度、藥劑消耗和指標(biāo)以及立磨機當(dāng)前能源消耗和物料消耗。第二階段實驗為5 月11 日至5 月28 日,此階段主要是將立磨機中14%的鋼球替換為同體積的陶瓷球,測量所對應(yīng)的相關(guān)指標(biāo),第三階段實驗為6 月10 日至6 月28 日,此階段主要是將立磨機中38%的鋼球替換為同體積的陶瓷球,測量所對應(yīng)的相關(guān)指標(biāo)。

      在工業(yè)實驗期間,取立磨機排礦進行旋流器分級的試樣進行篩分實驗,每個階段取樣六次,測定-0.045 mm 占有率,結(jié)果見圖5。由圖5 中篩分實驗結(jié)果可知,第一階段采用全鋼球作用時,每次取樣篩分-0.045 mm 90.90%;第二階段采用14%的陶瓷球替換鋼球時,取樣篩分-0.045 mm 91.39%;第三階段采用14%的陶瓷球替換鋼球時,取樣篩分-0.045 mm 90.74%,三個階段磨礦細(xì)度變化不大,說明在工業(yè)生產(chǎn)中將立磨機中部分鋼球替換成陶瓷球,對該轉(zhuǎn)爐渣的磨礦細(xì)度變化基本不影響。

      圖5 不同實驗階段對磨礦細(xì)度影響Fig.5 Effect of different test stages on the fineness of grinding

      在工業(yè)實驗期間,分三個階段,(4 月11 日~4 月24 日,全鋼球)、第二階段(5 月11 日~5 月24 日,陶瓷球占14%)和第三階段(6 月11 日~6 月24 日,陶瓷球占38%)對選礦的藥劑消耗進行了統(tǒng)計,結(jié)果見圖6,并分析了各階段的浮選精礦和尾礦銅品位見圖7。圖6 結(jié)果表明,三個階段選礦過程中黃藥及松醇油的消耗變化不大,圖7 結(jié)果表明,三個階段所對應(yīng)的指標(biāo),銅精礦中銅品位分別為29.25%、29.99%及29.80%,尾礦中銅品位分別為0.187%,0.193%和0.188%,以上結(jié)果表明,采用一定量的陶瓷球替換鋼球?qū)︺~選礦過程中藥劑消耗及銅精礦指標(biāo)基本無影響。

      圖6 不同實驗階段下浮選過程藥劑消耗Fig.6 Reagent consumption during flotation at different test stages

      圖7 不同實驗階段下銅礦物選別指標(biāo)Fig.7 Copper mineral separation index at different test stages

      工業(yè)實驗過程中,為測定磨礦過程中的能耗,以立磨機日電耗指標(biāo)為參考,測定第一階段(4 月11 日~4 月24 日)、第二階段(5 月11 日~5 月24 日)和第三階段(6 月11 日~6 月24 日)的日均耗電5767.5 kwh,平均值見圖8,圖8 中結(jié)果表明,當(dāng)采用全鋼球時,日均耗電當(dāng)陶瓷球比例14%時和38%時,日平均耗電量分別為5185 kwh 和4591 kwh,為采用全鋼球日均耗電量的89.90%和79.60%,可顯著降低磨礦過程介質(zhì)的消耗。

      圖8 不同實驗階段下磨機的日平均耗電量Fig.8 Average daily power consumption of the mill at different test stages

      3 結(jié) 論

      (1)實驗室實驗研究表明,轉(zhuǎn)爐渣試樣磨礦效率隨陶瓷球的比例增加而降低;但陶瓷球體積比例控制在40%以內(nèi)時,對磨礦效率影響較小。而采用全陶瓷球磨礦,給礦量降低到全鋼球的80%,可實現(xiàn)與全鋼球時等同的磨礦效率。

      (2)工業(yè)實驗表明,當(dāng)立磨機中陶瓷球比例14%為38%時,基本不影響磨礦效率、藥劑消耗及銅精礦指標(biāo),但磨礦過程中的能耗分別降低為全鋼球的89.90%和79.60%,減少了磨礦過程中介質(zhì)的消耗,研究結(jié)果對選礦廠生產(chǎn)過程中節(jié)能降耗提供了參考與借鑒。

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