王 鵬
(安徽恒源煤電股份有限公司 銷售分公司,安徽 宿州 234000)
皖北煤電集團祁東煤礦選煤廠屬礦井型選煤廠,設計入洗能力2.0 Mt/a,當前工作面煤種為1/3焦煤。選煤工藝為:動篩跳汰預排矸+三產(chǎn)品重介旋流器分選+TBS粗煤泥分選+浮選+尾煤壓濾聯(lián)合工藝。目前的粗煤泥回收工藝為:分級旋流器分級、底流TBS粗煤泥分選、溢流二次浮選(見圖1)。
圖1 祁東選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)
目前粗煤泥系統(tǒng)存在的主要問題是粗煤泥分選效果差,粗精煤灰分在12%左右,且極不穩(wěn)定,只能采取重介精煤“背灰”的方式來保證整體精煤灰分不超標,從而導致精煤綜合產(chǎn)率降低,影響企業(yè)效益。
(1)對TBS粗精煤泥脫水后產(chǎn)品、脫水前溢流及尾礦粒度分析數(shù)據(jù)分別見表1、表2、表3。
表1 粗精煤小篩分試驗
表2 TBS分選機溢流篩分試驗結(jié)果
表3 TBS分選機尾礦篩分試驗結(jié)果
由表1可知,小于0.125 mm粒級占比7.22%,灰分為42.30%,這部分高灰細泥對粗精煤泥產(chǎn)生了較大污染,是造成其灰分超標的主要原因。
由表2與表1對比可知,小于0.125 mm粒級占比由18.90%降至7.22%,灰分由57.75%降到42.3%,說明下游設備高頻篩+離心機雖然能脫除部分高灰細泥,但效果并不理想,這部分高灰細泥附著在粗精煤顆粒上,造成粗精煤灰分超標。
由表3可知,TBS尾礦中,大于0.5 mm粒級占比57.11%,為尾礦的主導顆粒,對此部分顆粒進行浮沉試驗(表4)可知,此粒級低灰顆粒占比39.47%,灰分僅為8.91%,說明此粒級中大部分低灰顆粒在TBS內(nèi)并沒有得到有效分選,是尾礦帶精較多的主要原因。
表4 TBS分選機尾礦浮沉試驗(大于0.5 mm)
由上述分析可知,祁東煤礦TBS分選機分選效率最高的粒度范圍為0.25~0.5 mm。因此,改變TBS入料組成,降低其中大于0.5 mm粒級和小于0.125 mm粒級的含量,是解決TBS分選效果差的主要辦法。
(2) 由圖1可知,現(xiàn)階段祁東選煤廠煤泥水主要包括脫泥篩篩下水、精煤磁選尾礦、TBS分選機精礦和尾礦高頻篩篩下水及離心機離心液。對中矸磁選尾礦、精煤磁選尾礦粒度組成及灰分分析結(jié)果見表5、表6。
表5 中矸磁選尾礦篩分結(jié)果
表6 精煤磁選尾礦篩分結(jié)果
中矸磁選尾礦作為脫泥篩的潤濕水使用,由表5可知,中矸磁尾灰分為58.15%,其中主導顆粒為0.5~1.0 mm,該部分占比54.06%,灰分為60.93%。由于分級旋流器的分級界限為0.25 mm,所以這部分顆粒會隨旋流器底流進入TBS,但此部分顆粒在TBS內(nèi)并不能得到有效分選,且由于其密度較高,沉降速度較快,還會增加TBS頂水負擔,影響有效顆粒分選。
由表6可知,精煤磁選尾礦中大于0.25 mm粒級占比為33.97%,累計灰分為9.44%,這部分顆粒經(jīng)脫水后完全可以作為合格精煤使用,沒必要再進入TBS分選。
(3)TBS精礦、尾礦高頻篩和離心機篩縫均為0.25 mm,由表2、表3數(shù)據(jù)可知,離心液的主要組成部分應是其小于0.25 mm粒級部分,累計灰分分別為38.79%和59.85%。這部分高灰顆粒再次進入煤泥水桶,隨著洗選生產(chǎn)的進行,會持續(xù)增加煤泥水桶內(nèi)細泥含量,影響旋流器分級效果,造成底流夾細較多,再次影響TBS分選效果。
基于祁東煤礦選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)溢流超灰、底流帶精煤的現(xiàn)狀,現(xiàn)場采取了改變分級旋流器底流口的方式來改善旋流器分級效果,但并不明顯。
根據(jù)以上分析結(jié)果,制定以下改造方案:
(1)將中矸磁選尾礦改流至TBS尾礦桶,經(jīng)中煤高頻篩+離心機脫水后作為中煤配煤使用。
(2)將精煤磁選尾礦改流至TBS精礦桶,但由于其濃度較低(經(jīng)試驗測得濃度僅為54 g/L),考慮到下游高頻篩及離心機的脫水效果,增加1臺煤泥旋流器對其進行濃縮分級,脫除部分細泥,煤泥旋流器底流進入下游設備脫水后摻入精煤帶式輸送機,溢流進入浮選回收。
(3)高頻篩篩下水及離心液不再進入煤泥水桶,直接進入浮選系統(tǒng)。
改造后工藝流程如圖2所示。
圖2 祁東選煤廠改造后粗煤泥分選系統(tǒng)
(1)系統(tǒng)改造后,粗精煤的篩分數(shù)據(jù)如表7。
由表7可知,改造后粗精煤產(chǎn)品中小于0.125 mm高灰顆粒占比由原來的7.22%降至3.65%,整體灰分由原來的11.64%降至10.33%,滿足合格精煤產(chǎn)品灰分小于10.50%的質(zhì)量要求。
表7 改造后粗精煤泥產(chǎn)品篩分結(jié)果
(2)TBS粗煤泥分選機尾礦的篩分及浮沉數(shù)據(jù)如表8、表9。
表8 改造后TBS尾礦篩分數(shù)據(jù)結(jié)果
表9 改造后TBS尾礦浮沉試驗(大于0.25 mm)
表8、表9對比改造前TBS尾礦分析數(shù)據(jù)表3、表4可知,經(jīng)系統(tǒng)改造后,TBS尾礦各粒級灰分升高,尾礦灰分由原來的45.51%提升至57.75%,對其中主導顆粒大于0.25 mm粒級浮沉試驗可得-1.4 g/cm3密度級產(chǎn)率為6.45%,尾礦帶精煤問題得到了極大的改善。
(3)經(jīng)統(tǒng)計對比,改造前后選煤產(chǎn)品產(chǎn)率見表10。
表10 改造前后洗選產(chǎn)品產(chǎn)率對比
由表10可知,改造后,祁東選煤廠精煤產(chǎn)率提高0.71%,煤泥產(chǎn)率提高0.15%,中煤產(chǎn)率降低0.86%,按精煤銷售價格2 100元/t,中煤銷售價格560元/t,煤泥價格260元/t計算,入洗量2.0 Mt/a,系統(tǒng)改造后增加年銷售額為200×(0.71%×2100+0.15%×260-0.86%×560)=2096.8(萬元)。
通過改變祁東煤礦選煤廠煤泥水的粒度組成,提高了TBS粗煤泥分選機的分選效率,徹底解決了TBS尾礦帶精煤、粗精煤灰分超標的問題,保證了粗精煤泥的有效回收,穩(wěn)定了精品產(chǎn)品質(zhì)量,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。