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      恩施市新第二水廠一期工程的設(shè)計與運(yùn)行

      2022-06-15 08:58:24樊雪紅
      供水技術(shù) 2022年2期
      關(guān)鍵詞:次氯酸鈉原水沉淀池

      劉 臣, 袁 進(jìn), 樊雪紅, 封 威

      (1.中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司, 湖北 武漢 430010; 2.恩施市自來水有限責(zé)任公司, 湖北 恩施 445000)

      山地水廠地形起伏大,水廠設(shè)計既要考慮流程上的順利,也要考慮各構(gòu)筑物的埋深;既可以采用同一地面高程的高架式布置,也可以依山就勢采用斜坡式或臺階式布置;甚至借助地勢高差,原水自流入廠、出廠水也采用重力自流供水,從而顯著節(jié)約電耗。因此,山地水廠的位置選擇、高程布置、構(gòu)筑物布置、排水系統(tǒng)設(shè)計等與常規(guī)水廠有別。從山區(qū)水庫引出優(yōu)質(zhì)原水,興建山地水廠作為第二水源工程,日益成為一些城市改善供水水質(zhì)、提高人民幸福感的一項(xiàng)長遠(yuǎn)目標(biāo)。

      恩施市老第二水廠于1983年9月籌備建設(shè),一期設(shè)計規(guī)模2×104m3/d。1990年3月對原二水廠進(jìn)行二期改造擴(kuò)建,擴(kuò)建后其總規(guī)模達(dá)到4×104m3/d,原水取自大龍?zhí)端畮欤瑑善跇?gòu)筑物均采用柵條絮凝斜管沉淀池+虹吸濾池的凈化工藝。原二水廠建成于1984年,水處理工藝和設(shè)備均已嚴(yán)重落后,制水工藝出水難以穩(wěn)定達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)要求。根據(jù)恩施市供水專項(xiàng)規(guī)劃,二水廠規(guī)劃總規(guī)模22×104m3/d,一期設(shè)計規(guī)模10×104m3/d,原二水廠現(xiàn)有土地?zé)o法滿足擴(kuò)建和管網(wǎng)改造要求,而現(xiàn)有廠地位于市中心地段,土地價值較高,因此擬對老二水廠進(jìn)行異地遷建新二水廠。

      新二水廠廠址位于高旗大道與金山大道交匯處,臨近旗峰大道。場地東臨恩施土司城,原始海拔在445.52 m~444.00 m~461.32 m,相對高差15.80 m,周邊道路交叉點(diǎn)標(biāo)高分別為:西北側(cè)447.2 m、東北側(cè)443.7 m、東南側(cè)458.0 m、西南側(cè)445.3 m。由于廠區(qū)標(biāo)高由建設(shè)單位前期按454 m計已整平,廠區(qū)凈水構(gòu)筑物高程只能采用高架式布置[1]。

      新二水廠近期水源仍為大龍?zhí)端畮欤h(yuǎn)期水源為車壩河水庫,水源均高于城市,屬典型山地水廠。新二水廠一期工程于2020年11月通水運(yùn)行,目前運(yùn)行良好。筆者反思了在該山地水廠設(shè)計中基于整個給水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化的可能,對具體設(shè)計中從水源自由切換、采用現(xiàn)場制備次氯酸鈉消毒和采用智能加礬裝置加藥,到山地水廠廠區(qū)排水系統(tǒng)的優(yōu)化等細(xì)部進(jìn)行了探討,并總結(jié)了山地水廠的設(shè)計實(shí)踐。

      1 總體設(shè)計

      大龍?zhí)端畮焓悄壳岸魇┏菂^(qū)唯一的飲用水水源。近年來隨著上游地市社會經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,自然災(zāi)害頻發(fā),對其單一水源供水安全造成嚴(yán)重威脅。人群密集居住和工廠企業(yè)生產(chǎn)帶來水質(zhì)惡化,污染事件風(fēng)險加大,用水安全得不到保障,“水華”事件偶有發(fā)生。車壩河水庫水質(zhì)良好、水量充足,已被確定為未來恩施城區(qū)主力水源,但由于車壩河水庫引水工程仍在建設(shè)之中,而新二水廠急需建成通水,因此近期水源仍為大龍?zhí)端畮?車壩河引水工程建成后,其作為應(yīng)急水源)。新二水廠總規(guī)模為22×104m3/d,近期建設(shè)10×104m3/d,水廠出水水質(zhì)執(zhí)行現(xiàn)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)[2],廠內(nèi)常規(guī)處理出水濁度≤0.5 NTU。工程內(nèi)容涵蓋原水工程、凈水廠工程以及清水輸水干管等,該城區(qū)給水系統(tǒng)見圖1。

      圖1 給水系統(tǒng)示意

      經(jīng)論證,確定水廠采用常規(guī)水處理工藝,并對混凝、過濾采取強(qiáng)化措施,保證出廠水濁度達(dá)到要求,工藝流程見圖2。

      圖2 水廠處理工藝流程

      2 原水工程

      原水近期取自大龍?zhí)端畮欤簖執(zhí)端畮熘晾隙畯S輸水管道由發(fā)電引水隧洞取水。通過長380 m、直徑1 400 mm的輸水干管,將水送至距電站廠房東端約40 m的配水罐,再從直徑3 m、長14 m的配水罐,將水通過長約7 km的DN1000球墨鑄鐵管輸送至老二水廠。

      新二水廠近期自大龍?zhí)端畮烊∷堪?.27 m3/s考慮。自金山大道和旗峰大道交叉口現(xiàn)有DN1000輸水管道上開口通過管道引至新二水廠,通過繪制自取水點(diǎn)至新二水廠原水管道水壓線,為保證管道正壓運(yùn)行,經(jīng)與建設(shè)方溝通,在金山大道與旗峰大道交叉口附近設(shè)置原水加壓泵房1座。

      為充分利用水庫水頭,降低能耗,同時節(jié)約泵站用地,加壓泵房不設(shè)置敞口吸水井,采用在原水管道上設(shè)置水泵直接加壓將原水供至新二水廠,吸水總管的管徑按其設(shè)計流速不大于與其相連的水泵吸水管設(shè)計流速的50%控制[3]。

      3 凈水廠主要構(gòu)建筑物工藝設(shè)計

      3.1 配水井

      為了使進(jìn)水均勻分配至每個處理構(gòu)筑物,在絮凝池前設(shè)配水井1座。配水井按22×104m3/d設(shè)計,考慮未來雙水源供水格局,配水井分別設(shè)置DN1600和DN1200進(jìn)水管。配水井由進(jìn)水室、配水室和溢流室組成,進(jìn)水經(jīng)配水井分配后變?yōu)?根DN1200和1根DN1400出水管,分別對應(yīng)近、遠(yuǎn)期兩組絮凝池,使每座絮凝池進(jìn)水量相同。

      配水井采用矩形布置,平面總尺寸為12.85 m×10.90 m,總深度為10.80 m。

      3.2 折板絮凝池

      絮凝池設(shè)1座2組,每組按5×104m3/d規(guī)模設(shè)計,設(shè)計流量為2 250 m3/h,單座絮凝池平面尺寸為117.10 m×18.65 m。

      絮凝池采用多通道進(jìn)出水,以使沉淀池布水均勻;折板絮凝池排泥采用穿孔排泥管,設(shè)置氣動快開排泥角閥,排泥徹底、無堵塞,且可實(shí)現(xiàn)自動排泥??傂跄龝r間為20 min,總GT值為5.4×104。

      3.3 平流沉淀池

      一組絮凝沉淀池總平面尺寸為96.45 m×39.50 m,平流沉淀池池深3.50 m,有效水深為3.00 m,沉淀時間為1.95 h,水平流速為10.60 mm/s,沉淀池排泥采用泵吸式刮泥機(jī)排泥。為減少風(fēng)力的影響,避免水流擾動,提高沉淀效果,沉淀池內(nèi)設(shè)二道導(dǎo)流墻。

      平流沉淀池與絮凝池合建,每座沉淀池總集水槽長264 m,溢流率為199 m3/(m·d)。

      單座沉淀池平面尺寸為88.00 m×17.70 m,長寬比約為4.5 ∶1,長深(有效水深)比約為24 ∶1。

      3.4 Ⅴ型濾池

      濾池按10×104m3/d規(guī)模設(shè)計1座。濾池采用均質(zhì)濾料、氣水反沖濾池,濾池總平面尺寸為39.50 m×27.88 m,池深4.40 m。濾池設(shè)計流量為4 500 m3/h,正常設(shè)計濾速為8.00 m/h,強(qiáng)制濾速為9.60 m/h,總過濾面積為546 m2。濾池單元數(shù)為6,每個單元面積為91 m2。

      沖洗方式為先以空氣沖洗,再同時以空氣和水低速反洗,最后以水低速沖洗。其氣沖強(qiáng)度為13~15 L/(s·m2),水沖強(qiáng)度為4~5.0 L/(s·m2),水掃洗強(qiáng)度為2.0 L/(s·m2)。反沖洗時間為氣沖2~3 min,氣水混沖4~6 min,水反沖3~5 min。低濁度取低值,高濁度取高值,過濾周期為24~36 h。

      Ⅴ型濾池的出水閥隨水位變化調(diào)節(jié)開啟度,池內(nèi)水位在一個過濾周期內(nèi)保持不變,濾層不會出現(xiàn)負(fù)壓。

      3.5 清水池

      清水池按1.0×104m3/d規(guī)模設(shè)1座,單座清水池平面尺寸為63.0 m×43.0 m,有效水深為3.80 m,有效調(diào)節(jié)容積為10 290 m3,調(diào)節(jié)比例為10%,池內(nèi)設(shè)有導(dǎo)流墻。

      池內(nèi)設(shè)有放空管和溢流管,兩管出水均排入排水池回收利用。

      3.6 反沖洗泵房

      反沖洗泵房平面尺寸為22.95 m×5.70 m,水泵間布置成半地下式,以保證快速自灌啟動。

      反沖洗泵房按一次最多沖洗1格濾池設(shè)計。泵房內(nèi)設(shè)反沖洗離心水泵3臺(2用1備),單泵額定流量Q=1 000 m3/h,揚(yáng)程H=8.5 m,配套電機(jī)功率N=37 kW。鼓風(fēng)機(jī)采用螺桿風(fēng)機(jī)3臺(2用1備),風(fēng)量Q=43.5 m3/min,出風(fēng)壓力為45 kPa。

      泵房內(nèi)設(shè)置壓縮空氣系統(tǒng)2套(1用1備),單臺空壓機(jī)Q=1.66 m3/min,P=0.69 MPa,為反應(yīng)池和濾池氣動閥門提供壓力氣源??諝庀到y(tǒng)另配儲氣罐2套(單套容積1 m3),排漬泵1臺,流量Q=25 m3/h,揚(yáng)程H=10 m,配套電機(jī)功率為1.5 kW。

      3.7 送水泵房

      水廠設(shè)置送水泵房1座,土建按22×104m3/d一次建成,設(shè)備按10×104m3/d配置,采用大小泵搭配方式,大泵3臺(2用1備,其中1臺電機(jī)變頻),小泵1臺(電機(jī)變頻),大泵Q=2 700 m3/h,H=34.5~45.5 m;小泵Q=900~1 260 m3/h,H=37~42 m。

      3.8 加藥間

      水廠設(shè)置1座加藥間,分加礬、加氯兩個系統(tǒng)。土建按22×104m3/d一次建成,設(shè)備按10×104m3/d配套。

      ① 加礬系統(tǒng)

      混凝劑為液體堿式氯化鋁,混凝劑濃度為10%(原液含量),采用原液和水按1 ∶2稀釋后投加,設(shè)計平均投加量為20 mg/L(市售商品質(zhì)量,Al2O3)。采用數(shù)字計量泵2臺(1用1備)投加,單臺流量為940 L/h,出口壓力為0.4 MPa,在運(yùn)行過程中可根據(jù)進(jìn)水流量自動調(diào)節(jié)加藥泵的流量。

      ② 加氯系統(tǒng)

      濾前加氯:在原水水質(zhì)較差時,使用濾前加氯,最大投氯量為0.5~1.0 mg/L(有效氯),投氯點(diǎn)設(shè)在配水井上。

      濾后加氯:最大投氯量為1.0~2.0 mg/L(有效氯),投氯點(diǎn)設(shè)在清水池進(jìn)水管上。

      該工程采用次氯酸鈉消毒,現(xiàn)場制備次氯酸鈉溶液,有效濃度約為0.8%。

      設(shè)置次氯酸鈉發(fā)生器2套(1用1備),每套含發(fā)生器主機(jī)及重要關(guān)聯(lián)配套設(shè)備(氫氣檢測裝置、差壓開關(guān)、超聲波液位計、軟水器及軟水加熱器等)。單套次氯酸鈉額定制備量為10 kg/h,常用1套、備用1套、二期增加1套,可滿足廠內(nèi)峰值制水量的每天需氯量。

      投加系統(tǒng)采用數(shù)字計量泵3臺(2用1備),1臺用于預(yù)加氯,1臺用于濾后加氯,1臺備用,單泵加注能力Q=940 L/h, 加注壓力3 bar。另設(shè)有電動單梁懸桂起重機(jī)等輔助設(shè)備。

      加藥間總平面外包尺寸為55.50 m×15.70 m。

      3.9 濃縮池

      濃縮池按22×104m3/d規(guī)模設(shè)計,其作用為清濁分流,即將含水率為99.0%~99.9%的排泥水通過濃縮,使底泥含水率達(dá)到95.5%~97.5%,滿足脫水機(jī)對進(jìn)泥固體含量的要求。

      濃縮池采用圓形輻流式,固體通量范圍為0.5~1.0 kg干固體/(m2·h),該工程取0.75 kg干固體/(m2·h)。

      濃縮池設(shè)2座,每座直徑為18 m。排泥水從濃縮池中央進(jìn)入,經(jīng)導(dǎo)流筒沿徑向以逐漸變慢的速度流向周邊,完成固液分離。池底部設(shè)置刮泥機(jī)和集泥裝置,分離后的上清液從周邊溢流堰引出。

      3.10 脫水間

      污泥脫水車間土建按22×104m3/d規(guī)模設(shè)計,近期設(shè)置2臺離心脫水機(jī),單臺脫水機(jī)最大處理能力為20 m3/h,主電動機(jī)功率為30 kW。近期離心脫水機(jī)設(shè)計工作時間按16 h/d計算,脫水機(jī)具有轉(zhuǎn)鼓與螺旋推料器,轉(zhuǎn)鼓長徑比為4.4,轉(zhuǎn)速差可以自動無極調(diào)節(jié),在進(jìn)料污泥參數(shù)發(fā)生變化時,能夠自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速差,差速調(diào)節(jié)精度小于0.1 r/min。

      污泥工藝參數(shù):進(jìn)料含固率2%~3%,出泥含固率≥20%,絮凝劑耗量3~5 kg/t干泥。

      脫水間設(shè)螺旋輸送機(jī)2臺,單臺泥餅輸送量為6 m3/h,脫水后的泥餅運(yùn)至垃圾填埋場填埋。

      4 運(yùn)行效果

      恩施市新第二水廠于2020年11月建成投產(chǎn),目前已運(yùn)行1年有余,未發(fā)生停產(chǎn)檢修維護(hù)現(xiàn)象,各單項(xiàng)構(gòu)筑物和機(jī)電設(shè)備一直處于正常工作狀態(tài)。運(yùn)行以來的平均日供水量達(dá)7.0×104m3/d,出廠水最高濁度為0.30 NTU,最低濁度為0.08 NTU,平均濁度為0.15 NTU。經(jīng)取樣分析,出廠水中的各項(xiàng)指標(biāo)完全優(yōu)于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)的要求。千噸水平均電耗費(fèi)用為158 kW·h,在同行業(yè)中處于較低水平。

      5 水廠的設(shè)計特點(diǎn)與設(shè)計優(yōu)化探討

      5.1 近遠(yuǎn)期水源切換問題

      近期水廠原水來自大龍?zhí)端畮?,需通過水泵提升至廠區(qū);遠(yuǎn)期原水來自車壩河水庫,由于車壩河水庫所在地與新二水廠位置高差約260 m,原水由加壓進(jìn)廠改為重力自流進(jìn)廠。

      廠區(qū)位置選擇和高程布置本可充分利用高程,進(jìn)行多方案論證,以便獲得最佳方案。但由于前期規(guī)劃及廠區(qū)平整和后期設(shè)計由不同單位完成,整個供水系統(tǒng)未能達(dá)到最佳布局,這在類似山地水廠設(shè)計中應(yīng)充分考慮。

      由于前期規(guī)劃原因,水廠一期與二期規(guī)模分別為10×104和12×104m3/d(兩期規(guī)模的不同造成主要構(gòu)筑物不對稱布置)。為均勻配水設(shè)置配水井1座,配水井通過薄壁堰均勻配水,遠(yuǎn)期原水管至配水井設(shè)置了調(diào)流調(diào)壓閥,以確保水廠安全運(yùn)行。調(diào)流調(diào)壓閥為錐型活塞閥,其流量與開度基本成線性比例關(guān)系,近期閥門開度為44%,遠(yuǎn)期閥門開度為60%,閥門選型應(yīng)避免產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象。

      5.2 消毒方式選擇和智能加礬系統(tǒng)

      廠區(qū)位于武陵山深處,若采用傳統(tǒng)的液氯消毒,液氯在運(yùn)輸、存儲方面存在安全隱患,并且在水廠的運(yùn)行管理過程中,需要經(jīng)常進(jìn)行漏氯演練、安全審批及運(yùn)行管理等繁瑣的工作。次氯酸鈉消毒因其自身優(yōu)勢逐漸被廣泛使用,在大型水廠(規(guī)模≥10×104m3/d)現(xiàn)場制備次氯酸鈉的消毒成本和傳統(tǒng)液氯消毒成本基本持平[4-5],因此該項(xiàng)目中凈水廠采用現(xiàn)場制備次氯酸鈉代替液氯進(jìn)行消毒。

      加礬系統(tǒng)采用一體化集成設(shè)備,混凝劑為液體堿式氯化鋁,采用原液在線稀釋成工藝要求投加濃度,利用設(shè)備控制系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的數(shù)學(xué)模型,可根據(jù)進(jìn)水參數(shù)(濁度、流量)通過PLC計算出相對應(yīng)的投藥量(也可以手動設(shè)定投藥量)。經(jīng)過一段時間運(yùn)行后,系統(tǒng)可通過自控系統(tǒng)自動計算尋找到最科學(xué)的投加量,大大降低了投藥的勞動強(qiáng)度,同時有效節(jié)省了藥耗。

      5.3 跌水井型式選擇

      山地城市排水管道系統(tǒng)的高差處理既是特色也是難點(diǎn),在國標(biāo)設(shè)計圖集中跌水井有豎管式、豎槽式、階梯式三種類型,其中豎管式適于跌落管徑D≤200 mm、高差1~6 m的污水管;豎槽式適于跌落管徑D=200~600 mm、高差為1~4 m的雨、污水管;階梯式適于跌落管徑D=700~1650 mm、高差為1~2 m的雨、污水管。新二水廠廠區(qū)所在地與周邊道路地勢高差大,最大高差超過10 m,在實(shí)際設(shè)計中,除了按照國家標(biāo)準(zhǔn)采用常規(guī)跌水井,還采用了改進(jìn)的豎槽式跌水井[6]:跌水井井室分為2個孔室,即人孔和水孔,水孔底低于管底0.2 m處向下設(shè)置厚0.8 m的卵石,以緩解水流沖刷對井底的破壞。

      6 結(jié)語

      ① 山地水廠能否利用水庫部分高水位以節(jié)約供水能耗,是此類水廠設(shè)計中必須認(rèn)真考慮的問題。可從原水自流入廠的調(diào)流調(diào)壓閥設(shè)置、配水井的合理布局、廠區(qū)有效用地的合理利用等方面加以考慮,山地水廠的特點(diǎn)決定了其整個平面布置、工藝流程設(shè)計的特殊性。山地水廠的設(shè)計應(yīng)充分利用原水水頭進(jìn)行給水系統(tǒng)高程布置。結(jié)合恩施市新第二水廠的具體設(shè)計和運(yùn)行情況,在盡量利用水庫高程(近期原水加壓泵房取消吸水井,遠(yuǎn)期原水自流入廠)以節(jié)約能源的情況下,采用配水井配水可以有效解決水廠水源切換問題。

      ② 因地制宜采用現(xiàn)場制備次氯酸鈉消毒和智能加礬裝置,避免了液氯在山區(qū)運(yùn)輸、存儲方面存在的安全隱患,并提高了水廠運(yùn)行的自動化程度,大大降低了工人的勞動強(qiáng)度。建議山地水廠的選址、土方平衡和整個廠區(qū)工藝設(shè)計要統(tǒng)籌考慮,避免大填大挖,在減少工程投資的同時,盡量利用原水水頭以降低電耗。

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