*王先武
(新疆天利石化股份有限公司 新疆 833699)
裂解碳五餾分是石腦油及其它重質(zhì)裂解原料蒸汽裂解制乙烯過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物,利用價(jià)值較高且含量較多的組分為異戊二烯(IP)、環(huán)戊二烯(CPD)和間戊二烯三者約占裂解碳五餾分的40%~60%。這些雙烯烴由于具有特殊的分子結(jié)構(gòu)化學(xué)性質(zhì)活潑可合成許多重要的高附加值產(chǎn)品,是化工利用的寶貴資源[1-2]。裂解碳五餾分分離工藝主要包括以分離IP為主的全分離工藝。全分離工藝一般采用溶劑通過萃取精餾來分離聚合級IP。工業(yè)上常用的溶劑有乙腈(ACN)、二甲基甲酰胺(DMF)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)等。
新疆天利石化股份有限公司化工三廠分離裝置采用上海石化開發(fā)的碳五分離技術(shù),以石油烴裂解制乙烯過程中副產(chǎn)的碳五輕餾分為原料,經(jīng)過預(yù)脫輕、預(yù)脫重和熱二聚反應(yīng),除去部分炔烴和雙環(huán)戊二烯等輕重組分,采用DMF(二甲基甲酰胺)萃取精餾工藝,經(jīng)過一級和二級萃取精餾,生產(chǎn)聚合級異戊二烯產(chǎn)品。分離裝置按照國家優(yōu)級品標(biāo)準(zhǔn)SH/T 1781-2016,聚合級異戊二烯中環(huán)戊二烯指標(biāo)為≤3mg/kg。實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn)聚合級IP中CPD含量對異戊橡膠質(zhì)量有較大影響[3]。近年來,隨著橡膠市場的需求逐步增加,我單位在實(shí)際運(yùn)行情況及相關(guān)文獻(xiàn)分析發(fā)現(xiàn)[4],分離裝置生產(chǎn)的異戊二烯中的環(huán)戊二烯對橡膠裝置異戊二烯轉(zhuǎn)化率有較大影響,環(huán)戊二烯越高,異戊二烯轉(zhuǎn)化率越低,嚴(yán)重影響異戊橡膠的質(zhì)量。本文結(jié)合裝置實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行,對碳五分離裝置聚合級異戊二烯中環(huán)戊二烯影響因素進(jìn)行分析,提出有效控制方法,實(shí)現(xiàn)裝置聚合級異戊二烯中環(huán)戊二烯<1mg/kg。
裂解碳五原料經(jīng)預(yù)脫輕、預(yù)脫重和熱二聚反應(yīng),除去部分烷烴、絕大部分炔烴和雙環(huán)戊二烯等輕重組分,進(jìn)入兩級萃取單元,萃取單元采用DMF(二甲基甲酰胺)作為萃取精餾溶劑,使碳五餾分中的烷烴、單烯烴、雙烯烴和炔烴等組分的相對揮發(fā)度發(fā)生變化,烷烴、單烯烴的相對揮發(fā)度顯著增加,雙烯烴的相對揮發(fā)度變化不大,而環(huán)戊二烯和炔烴的相對揮發(fā)度降低。通過改變碳五原料在DMF溶劑中相對揮發(fā)度,經(jīng)過一級和二級萃取精餾,生產(chǎn)聚合級異戊二烯產(chǎn)品。
1200單元以DMF(二甲基甲酰胺)為萃取溶劑,將預(yù)處理單元(C-1102塔頂)送來的碳五物料進(jìn)行萃取精餾,從塔頂(C-1201A)脫除其中的烷烴和單烯烴,剩余的雙烯烴、環(huán)烷烴、環(huán)烯烴及少量炔烴與溶劑利用碳五組分與溶劑DMF沸點(diǎn)相差較大的特點(diǎn),在第一汽提塔C-1202中采用普通精餾分離出DMF溶劑,大部分進(jìn)入一萃單元循環(huán)溶劑槽,作為第一萃取單元循環(huán)溶劑,小部分進(jìn)入溶劑精制系統(tǒng)精制,含有雙烯烴的物料經(jīng)C-1202頂采出至C-1203塔進(jìn)料,在脫重塔(C-1203A/B)中進(jìn)行精餾,塔頂(C-1203A)得到純度98.5%以上的化學(xué)級異戊二烯。
1300單元以DMF為萃取溶劑對1200單元獲得的化學(xué)級異戊二烯進(jìn)行第二次萃取精餾(C-1301A/B),進(jìn)一步脫除其中尚有的異戊烯炔、環(huán)戊二烯和戊烯等雜質(zhì),主要原理利用溶劑中溶解度的差異,進(jìn)一步將物料中還存在的相對揮發(fā)度較小的異戊烯炔、環(huán)戊二烯等雜質(zhì)在塔底除去。同時(shí)利用碳五組分與溶劑DMF沸點(diǎn)相差較大的特點(diǎn),在第二汽提塔C-1303和第三汽提塔C-1304中提純?nèi)軇W鳛榈诙腿卧h(huán)溶劑,由于高溫下雙環(huán)戊二烯易解聚成環(huán)戊二烯,因此第三汽提塔采用減壓精餾操作,以降低操作溫度的原理,以防止雙環(huán)戊二烯高溫解聚使循環(huán)溶劑中的環(huán)戊二烯增加,防止異戊二烯產(chǎn)品CPD含量超標(biāo),另外C-1501作為萃取系統(tǒng)溶劑精制塔,將精制溶劑補(bǔ)充至兩級萃取單元循環(huán)溶劑槽。C-1301頂物料,再經(jīng)過脫輕塔(C-1302)脫除剩余的丁炔-2,從側(cè)線采出得到聚合級異戊二烯產(chǎn)品。1200單元、1300單元萃取系統(tǒng)分別抽出一股溶劑進(jìn)入C-1501塔進(jìn)行精制,循環(huán)使用。具體流程如圖1所示。
圖1 分離裝置萃取異戊二烯生產(chǎn)單元流程簡圖
為了進(jìn)一步降低聚合級IP中的CPD含量,最大限度的對下游異戊橡膠裝置提供更為優(yōu)質(zhì)的原料,本文從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析,從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
分離裝置第二萃取塔1300單元是異戊二烯生產(chǎn)的關(guān)鍵單元,溶劑溫度波動(dòng)對第二萃取精餾塔C-1301操作有較大影響,因此,控制溶劑溫度在一定范圍內(nèi)對異戊二烯產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響。當(dāng)分離裝置負(fù)荷一定情況下,隨著溶劑溫度的降低,聚合級IP中的環(huán)戊二烯含量出現(xiàn)下降趨勢。
從表1可以看出,在負(fù)荷一定的情況下,分離裝置溶劑DMF溫度控制在56~66℃情況下,C-1301頂環(huán)戊二烯基本控制在1mg/kg以下,說明溶劑溫度越低,溶劑對烴的相對揮發(fā)度越大,越有利于環(huán)戊二烯雜質(zhì)的分離。但溶劑溫度太低,會造成裝置生產(chǎn)能耗增加,因此,溶劑進(jìn)料一般控制在58~65℃,異戊二烯的產(chǎn)品中環(huán)戊二烯可以得到達(dá)到<1mg/kg指標(biāo)。
表1 溶劑溫度對聚合級IP中CPD影響
續(xù)表
因分離裝置設(shè)計(jì)之初的原料中異戊二烯含量為19.2%左右,在實(shí)際運(yùn)行過程中,分離裝置原料中的異戊二烯上漲至24.5%左右,因此,在第一萃取單元運(yùn)行過程中,溶劑比發(fā)生較大變化。
通過表2可以看出,在1200單元負(fù)荷一定情況下,溶劑比越高,C-1202頂關(guān)鍵控制組份2-甲基-2-丁烯含量越低,C-1203頂化學(xué)級IP純度越高。因此,為進(jìn)一步控制聚合級異戊二烯純度,降低后續(xù)單元的操作負(fù)擔(dān),控制第一萃取溶劑比5.6~6較為適當(dāng),溶劑比過大,容易造成裝置能耗增加。
表2 溶劑比對第一萃取1200單元IP純度的影響
表3 溶劑比對第一萃取1300單元IP中CPD的影響
續(xù)表
通過上表可以看出,在裝置負(fù)荷為3.8t/h時(shí),溶劑比越大,C-1301頂異戊二烯中環(huán)戊二烯含量越低,當(dāng)溶劑比低于5時(shí),C-1301頂CPD含量明顯增加,但萃取系統(tǒng)中溶劑比過大會造成裝置能耗增加,因此,1300單元溶劑比控制在5.2~6左右較為合適。
萃取單元的萃取劑的品質(zhì),對萃取單元產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系,溶劑品質(zhì)越高,產(chǎn)品質(zhì)量越穩(wěn)定,由表示可知,隨著溶劑品質(zhì)的下降,萃取單元C-1301頂CPD含量出現(xiàn)明顯上漲趨勢。
萃取單元溶劑品質(zhì)調(diào)整主要依靠分離裝置C-1501精制系統(tǒng)精制完成后循環(huán)利用,當(dāng)裝置負(fù)荷一定情況下,為了進(jìn)一步控制整個(gè)萃取單元溶劑品質(zhì),1500單元正常運(yùn)行達(dá)到2.8t/h時(shí),整個(gè)循環(huán)溶劑系統(tǒng)中的環(huán)戊二烯可以得到有效控制。C-1501負(fù)荷越大,溶劑品質(zhì)越好,但負(fù)荷過大,易造成能源消耗,因此分離裝置C-1501負(fù)荷維持在2.8~3.4t/h,溶劑品質(zhì)較為穩(wěn)定。
分離裝置1300單元微量的環(huán)戊二烯等雜質(zhì)主要脫除點(diǎn)為C-1303頂采出量,采出量的大小直接影響分離裝置C-1301頂CPD含量,通過表4可以看出,當(dāng)分離裝置C-1303頂采出量按照C-1301進(jìn)料量的8%~10%控制,可有效降低聚合級IP中的環(huán)戊二烯含量。
表4 溶劑品質(zhì)對第一萃取1300單元IP中CPD的影響
表5 C-1303頂返回量對聚合級IP中CPD含量的影響
另外,1300單元進(jìn)料中的環(huán)戊二烯含量也直接影響1300單元處理負(fù)擔(dān),進(jìn)料中環(huán)戊二烯越高,C-1301處理難度越大,為了進(jìn)一步有效控制聚合級IP中環(huán)戊二烯含量,分離裝置通過調(diào)整C-1203塔回流、壓力,有效將C-1301進(jìn)料中的環(huán)戊二烯由0.1%(m/m)降至0.05%左右。達(dá)到了降低萃取1300單元負(fù)荷的目的。
分離裝置作為下游裝置的供料單元,外送異戊二烯品質(zhì)對下游產(chǎn)品質(zhì)量有至關(guān)重要的影響,本次通過從萃取單元溶劑溫度、溶劑比、溶劑品質(zhì)、C-1303頂采出比等幾個(gè)方面的充分論證分析,徹底解決了分離裝置異戊二烯產(chǎn)品中環(huán)戊二烯雜質(zhì)含量。
2018年以來,分離裝置生產(chǎn)的聚合級異戊二烯中的環(huán)戊二烯雜質(zhì)始終影響著下游橡膠裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,本次分離裝置通過對裝置全流程充分分析,查找原因,制定控制措施,順利實(shí)現(xiàn)降低了聚合級IP中CPD的目的,為下游異戊橡膠裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,提供了強(qiáng)有力的條件。