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      除鐵除錳兩級(jí)流程向一級(jí)同步去除升級(jí)改造

      2022-06-17 10:18:52
      城鎮(zhèn)供水 2022年2期
      關(guān)鍵詞:跌水曝氣池濾料

      張 磊

      (錫林浩特市給排水有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古錫林浩特026000)

      引言

      錫市三水廠、二水廠為2012年之后建成。兩座水廠水處理不論是低鐵高錳、還是高鐵高錳,均采用生物法除鐵除錳工藝實(shí)現(xiàn)了一級(jí)濾池內(nèi)同時(shí)對(duì)鐵錳的去除,該工藝具有工程造價(jià)低、工藝流程簡(jiǎn)單、運(yùn)行費(fèi)用低、操作簡(jiǎn)單靈活、反沖洗水量少、濾池運(yùn)行周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。為降低能耗、提高處理能力、優(yōu)化運(yùn)行管理,嘗試創(chuàng)新性的對(duì)一水廠傳統(tǒng)工藝兩級(jí)虹吸式無(wú)閥濾池進(jìn)行升級(jí)調(diào)試即是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。在保證供水水質(zhì)安全的原則下,制定了調(diào)試可行性方案,分層次分步驟由原工藝向生物法除鐵除錳進(jìn)行調(diào)試,并驗(yàn)證一級(jí)濾池對(duì)鐵錳的去除效果。因調(diào)試過(guò)程中,未對(duì)原有構(gòu)筑物進(jìn)行大的改動(dòng),故僅取得了階段性的成功,證實(shí)了虹吸式無(wú)閥濾池在一級(jí)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵錳的同時(shí)去除。

      1.一水廠概況及實(shí)際運(yùn)行存在的問(wèn)題

      錫林浩特市現(xiàn)有水廠三座,合計(jì)供水能力為6.2萬(wàn)m3/d,最早建成的一水廠(始建于1989年),處于城市的中心位置,最大供水能力1.7萬(wàn)m3/d,主要負(fù)責(zé)老城區(qū)的供水任務(wù),供水能力滯后于城市發(fā)展。提高一水廠的供水能力,可以有效緩解城市管網(wǎng)壓力布局,降低城市供水整體能耗。水源為地下水,原水水質(zhì)基本情況如表1:

      表1 錫市一棵樹水源地水質(zhì)情況

      1.1 工藝流程

      原水→跌水曝氣池→一級(jí)除鐵無(wú)閥濾池→二級(jí)除錳無(wú)閥濾池→清水池

      1.2 基本概況

      跌水曝氣池由兩座組成,尺寸為4.5m*6.3m的長(zhǎng)方體,跌水高度2.2m;濾池為虹吸式無(wú)閥濾池,共計(jì)12格,分別為一級(jí)6格,二級(jí)6格,每格尺寸為4*4m,有效過(guò)濾截面積為15.5m2,過(guò)濾水頭為2.1m,配水槽跌水高度1.5m,單格濾池水量Q=120m3/h,對(duì)應(yīng)濾速7.7m/h,強(qiáng)制濾速9.3m/h,單格反沖水箱有效水量為36m3,濾池濾料層為0.6~2mm的錳砂濾料,厚度950mm,承托層采用錳礫石,厚度為400mm,分別為2~4、4~ 8、8~ 16、16~ 32mm各 100mm;反沖洗回收水池一座,有效容積160m3。

      兩級(jí)濾池見圖1:

      圖1 兩級(jí)虹吸式無(wú)閥濾池簡(jiǎn)圖

      2.3 實(shí)際運(yùn)行工況

      原水通過(guò)兩路DN400的輸水管分別進(jìn)入兩座跌水曝氣池,充分散除水體中的CO2,提高pH值,充分溶氧,將水體內(nèi)的 Fe2+氧化為Fe3+。進(jìn)水量控制在500~720m3/h之間,濾池相對(duì)濾速5.4~7.7m/h。虹吸式無(wú)閥濾池可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)反沖洗,但在后期自動(dòng)運(yùn)行工況下,存在運(yùn)行周期逐步縮短,反沖洗強(qiáng)度變小、反沖時(shí)間延長(zhǎng)、進(jìn)水水頭過(guò)高、不便于管控等問(wèn)題,故拆除了虹吸破壞斗,在虹吸破壞管上加裝了手動(dòng)球閥,濾池由自動(dòng)反沖洗改為運(yùn)行人員憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行強(qiáng)制手動(dòng)沖洗,從而穩(wěn)定了濾池的運(yùn)行周期,濾池工況更清晰。反沖洗一格濾池由三格反沖水箱供水,一級(jí)濾池運(yùn)行周期<48h,反沖洗強(qiáng)度15~19L/s.m2之間,歷時(shí)7~11min。二級(jí)濾池運(yùn)行周期>15天,反沖洗強(qiáng)度15~23L/s.m2之間,歷時(shí)6~9min。該工藝出水水質(zhì)鐵、錳的去除率在96%以上。

      2.4 存在的問(wèn)題

      跌水曝氣池存在大量鐵泥掛壁現(xiàn)象。對(duì)跌水曝氣池進(jìn)行單寬流量計(jì)算,進(jìn)水量500~720m3/h,對(duì)應(yīng)的單寬流量為:11.57m3/(m·h)~ 16.67m3/(m·h),根據(jù) GB50013-2018《室外給水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,采用跌水裝置時(shí),每級(jí)跌水高度宜為0.5m~1.0m,單寬流量宜為 20m3/(m ·h)~ 50m3/(m ·h)。顯然,曝氣池沒有運(yùn)行在合理區(qū)間。過(guò)小的單寬流量、過(guò)高的跌水高度,帶來(lái)的是過(guò)度曝氣。

      過(guò)度曝氣造成原水中大量的Fe2+在進(jìn)入濾層前氧化成Fe3+,形成膠體。這種Fe3+膠體易于阻塞和穿透濾層,減少濾池運(yùn)行周期。對(duì)一級(jí)濾池出水進(jìn)行化驗(yàn),各濾池出水Fe含量均<0.05mg/L,去除率95%。說(shuō)明一級(jí)濾池對(duì)Fe的去除效果比較理想。

      無(wú)閥濾池過(guò)濾系統(tǒng)為全密封,不能直接對(duì)濾層進(jìn)行觀察,運(yùn)行人員憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行反沖洗,反沖洗強(qiáng)度隨反洗水箱水位的下降而逐步降低,以上因素會(huì)造成濾料層產(chǎn)生問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。造成在運(yùn)行管理上很難保證濾池的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,每三到五年就要對(duì)濾池進(jìn)行一次徹底清掏,更換濾料,費(fèi)用高,不利于供水安全。

      兩級(jí)濾池運(yùn)行周期存在巨大差異。一級(jí)濾池存在運(yùn)行周期短,反沖洗效果差,經(jīng)定期打開人孔對(duì)濾層進(jìn)行檢查,濾層表面存在多處200mm左右的凹凸不平的小坑;濾層中有大量由錳砂和鐵泥混合而成的膠泥團(tuán)、鐵銹色的細(xì)泥附著在池壁上、白色的石英砂細(xì)面附著在濾料表層。二級(jí)濾池運(yùn)行周期超過(guò)15天,對(duì)濾料進(jìn)行檢查,多數(shù)濾池濾料層比較平整,無(wú)雜質(zhì)存在,錳砂濾料為黑色,但因?yàn)檫\(yùn)行周期較長(zhǎng),個(gè)別濾池在檢查中存在濾料層局部板結(jié)情況。

      運(yùn)行中,因一級(jí)濾池反沖洗較頻繁,排水量大,反沖洗回收池容積偏小,造成反沖洗回收池失去沉淀澄清時(shí)間,無(wú)法正常使用,故將反沖洗廢水通過(guò)排污泵直接排放至市政污水管網(wǎng),造成了水量、電量的浪費(fèi)。

      2.水處理工藝升級(jí)調(diào)試

      水處理工藝管路系統(tǒng)見圖2:

      圖2 水處理車間管路工藝系統(tǒng)圖

      對(duì)實(shí)時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行的水處理設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,首先要保證水質(zhì)、水量安全的情況下進(jìn)行。故調(diào)試過(guò)程比較緩慢,每調(diào)整一項(xiàng)參數(shù),都要進(jìn)行幾天或幾十天的觀察和水質(zhì)檢測(cè),確定無(wú)誤后,才能進(jìn)行下一項(xiàng)參數(shù)的調(diào)整。調(diào)試從易從簡(jiǎn),先調(diào)整跌水曝氣量,后調(diào)整濾池運(yùn)行參數(shù)。

      2.1 調(diào)整跌水曝氣量

      解決跌水曝氣過(guò)量的措施。利用維修曝氣池所設(shè)置的超越管實(shí)現(xiàn)降低曝氣量。調(diào)整后的工藝流程為:

      通過(guò)對(duì)超越管閥門進(jìn)行流量控制,使經(jīng)過(guò)跌水曝氣的原水與未經(jīng)過(guò)跌水曝氣的原水在管道中進(jìn)行勾兌。調(diào)節(jié)前,進(jìn)水量700m3/h,檢測(cè)一級(jí)濾池的配水槽出水溶氧量為10.29mg/L。調(diào)節(jié)后,將一級(jí)配水槽出水溶氧量控制在3~6mg/L之間。經(jīng)過(guò)15天運(yùn)行,對(duì)原水、一級(jí)濾池及二級(jí)濾池出水進(jìn)行Fe、Mn監(jiān)測(cè),如表2:

      表2 Fe、Mn檢測(cè)結(jié)果

      以上結(jié)果與調(diào)整曝氣量前Fe、Mn的含量基本一致,曝氣量的調(diào)整沒有影響到一級(jí)二級(jí)濾池的出水水質(zhì)。

      2.2 調(diào)整水處理工藝

      在保證出水水質(zhì)安全的情況下,對(duì)一級(jí)、二級(jí)濾池并列運(yùn)行的閥門開啟度前后進(jìn)行了兩次調(diào)整,使一部分原水與一級(jí)濾池出水混合后進(jìn)入到二級(jí)濾池。調(diào)整后的工藝流程為:

      第一次超越原水降低曝氣量,第二次超越原水降低一級(jí)濾池進(jìn)水量。其作用:降低一級(jí)濾池濾速,延長(zhǎng)運(yùn)行周期;二級(jí)濾池進(jìn)水Fe、Mn含量升高,F(xiàn)e、Mn去除負(fù)荷增加,運(yùn)行周期縮短,避免由長(zhǎng)期不反沖洗存在濾料板結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

      第一次調(diào)整并行閥門開啟度為20%,根據(jù)進(jìn)水量、Fe、Mn等參數(shù)對(duì)一級(jí)濾池水量進(jìn)行計(jì)算。在總進(jìn)水量為800m3/h時(shí),一級(jí)進(jìn)水量約600m3/h,對(duì)應(yīng)濾速為6.45m/h,進(jìn)入二級(jí)濾池的原水水量約200m3/h,對(duì)應(yīng)濾速為8.6m/h。經(jīng)過(guò)34天的運(yùn)行,二級(jí)濾池出水達(dá)標(biāo)穩(wěn)定,鐵、錳的去除率均在98%以上。對(duì)原水、一級(jí)、二級(jí)出水進(jìn)行鐵、錳監(jiān)測(cè)。如表3(單位:mg/L):

      表3 原水及各濾池鐵、錳檢測(cè)結(jié)果

      第二次調(diào)整繼續(xù)減少一級(jí)濾池進(jìn)水量,水量減少為286m3/h,對(duì)應(yīng)濾速3.08m/h,二級(jí)濾池的原水水量增加到514m3/h,二級(jí)進(jìn)水Fe、Mn含量再次升高。經(jīng)過(guò)18天運(yùn)行,一級(jí)濾池運(yùn)行周期由<48h延長(zhǎng)到6d,二級(jí)濾池運(yùn)行周期由15d減短到5~8d,一級(jí)濾池除錳效果明顯增強(qiáng),去除率提高到50~83%之間。二級(jí)濾池沒有因?yàn)镕e、Mn含量升高而影響出水水質(zhì),F(xiàn)e、Mn去除率始終保持在98%以上。對(duì)原水、一級(jí)、二級(jí)出水進(jìn)行鐵、錳監(jiān)測(cè)。如表4(單位:mg/L):

      表4 原水及各濾池鐵、錳檢測(cè)結(jié)果

      調(diào)試運(yùn)行濾池Mn含量趨勢(shì)見圖3(單位:mg/L)。

      圖3 調(diào)試運(yùn)行錳含量趨勢(shì)圖

      3.調(diào)試取得的成果及存在的問(wèn)題

      整個(gè)調(diào)試在未對(duì)曝氣池構(gòu)筑物進(jìn)行改動(dòng)的前提下,巧妙利用了超越管進(jìn)行溶氧量調(diào)節(jié),運(yùn)行沒有影響原有一級(jí)二級(jí)濾池的除鐵除錳效果,同時(shí)降低了水源井水頭,提高了水源井整體效能。此調(diào)試僅通過(guò)管路進(jìn)行曝氣量調(diào)整,存在水質(zhì)勾兌不均勻的狀況,只適合臨時(shí)性調(diào)試應(yīng)用,從根本上降低跌水曝氣池的高度才是更佳方案。

      此次工藝調(diào)試,原一級(jí)濾池雖然沒能實(shí)現(xiàn)Mn完全去除,但原二級(jí)濾池在高鐵、高錳、高濾速的情況下,始終保持98%去除率,實(shí)現(xiàn)了在一級(jí)濾池內(nèi)對(duì)Fe、Mn的去除。工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明原二級(jí)濾池在長(zhǎng)期運(yùn)行中生物濾膜已經(jīng)形成,可以適應(yīng)高鐵、高錳。

      調(diào)試后期,對(duì)原一級(jí)、二級(jí)濾池進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)一級(jí)濾池濾料層嚴(yán)重污染,顯然長(zhǎng)期存在濾池沖洗不凈的狀況,造成濾池工作在亞健康狀態(tài),從而抑制了生物濾層的形成。二級(jí)濾池比較理想,但也存在部分區(qū)域因反沖洗周期過(guò)長(zhǎng)造成有板結(jié)硬塊的情況。

      工藝調(diào)整后,水處理能力明顯提高,進(jìn)水量由720m3/h提高到800m3/h,日處理能力提升至19200m3/d。

      4.總結(jié)

      通過(guò)對(duì)除鐵除錳需氧量進(jìn)行計(jì)算,該水廠只需對(duì)其中一座跌水曝氣池進(jìn)行改造,進(jìn)水量為800m3/h時(shí),一座跌水曝氣池的單寬流量為37 m3/(m·h),就可滿足生物法除鐵除錳工藝要求。降低曝氣池高度,可提高水源井效能,延長(zhǎng)水泵壽命。

      調(diào)試過(guò)程中,凸顯出虹吸式無(wú)閥濾池反沖洗效果差、封閉式濾池不便于管理等問(wèn)題。如何改善濾池的運(yùn)行工況,是實(shí)現(xiàn)一級(jí)內(nèi)同時(shí)除鐵除錳的關(guān)鍵,是保證水質(zhì)的根本。以當(dāng)前的工業(yè)自動(dòng)化水平,通過(guò)加裝液位計(jì)、電磁閥、電動(dòng)閥門,編制PLC程序的方式,可方便實(shí)現(xiàn)對(duì)濾池的反沖洗強(qiáng)度、濾速、運(yùn)行周期等重要參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,避免濾池故障的發(fā)生。同時(shí),將濾池檢查人孔盲板改為有機(jī)玻璃板并給玻璃板加裝清洗裝置,也可方便日常運(yùn)行中觀察到濾料層的狀態(tài),減少濾層故障的發(fā)生。

      此次水處理工藝升級(jí)調(diào)試,證實(shí)了老工藝、老濾池經(jīng)過(guò)工藝升級(jí)能夠?qū)崿F(xiàn)在一級(jí)濾池內(nèi)同時(shí)對(duì)Fe、Mn的去除,兩級(jí)改一級(jí)運(yùn)行后,濾池過(guò)濾截面積將增加一倍,原水停留時(shí)間延長(zhǎng),運(yùn)行濾速降低50%,從而提高出水水質(zhì)穩(wěn)定性,按5m/h濾速計(jì)算,水廠的日處理能力可以達(dá)到22320m3,供水效能提高25%以上,將帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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