蔡芝斌 蔡宇翔 宋永祥 劉銀海
(1、紹興水處理發(fā)展有限公司,浙江紹興 312074;2、浙江農(nóng)林大學(xué) 食品與健康學(xué)院,浙江杭州 311300;)
紹興水處理發(fā)展有限公司水處理系統(tǒng)、泥處理系統(tǒng)中部分工藝需開展水下攪拌,因此設(shè)計(jì)安裝了潛水?dāng)嚢杵?,而攪拌器的穩(wěn)定運(yùn)行是污水、污泥處理的關(guān)鍵所在。但在實(shí)際運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)攪拌器存在一些問題,如均質(zhì)池、貯泥池等工藝段攪拌器運(yùn)行不穩(wěn)定,容易跳閘;硫酸亞鐵池等藥池沒有設(shè)計(jì)攪拌器,導(dǎo)致藥劑溶解效果不佳等情況。為更好保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo),開展攪拌器穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)研究與改造,是十分必要的。
紹興污水廠污泥均質(zhì)池長33.8米,寬19.2米,水深8.5米,波動不超過0.5米,如圖1所示。均質(zhì)池所進(jìn)的污泥是由整個水處理系統(tǒng)所產(chǎn)生的,經(jīng)由兩個進(jìn)泥口進(jìn)入,混合后分別向30臺濃縮池出泥,污泥均質(zhì)池內(nèi)污泥濃度10~15g/L,總進(jìn)泥量為7~10萬噸/日。均質(zhì)設(shè)計(jì)采用鼓風(fēng)曝氣形式,安裝了管式曝氣器,由兩臺385kW高壓鼓風(fēng)機(jī)采用一用一備運(yùn)行形式進(jìn)行供風(fēng),并布置了16臺5.5kW國產(chǎn)潛水?dāng)嚢杵鳌?/p>
圖1 均質(zhì)池平面圖
實(shí)際運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)池內(nèi)管式曝氣器已損壞,且無法清池進(jìn)行維修更換,造成鼓風(fēng)機(jī)能耗高,對氣浮污泥影響大;攪拌器因污泥濃度高,運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)常跳閘,影響生產(chǎn)。因此,急需對污泥均質(zhì)池進(jìn)行優(yōu)化改造。
貯泥池長38米,寬6米,池深4.75米,分兩段運(yùn)行,運(yùn)行時液位波動較大,約為1.5~3.5米,污泥濃度達(dá)95%以上。池內(nèi)原安裝了潛水?dāng)嚢杵?,但由于池?nèi)污泥濃度過高,攪拌器運(yùn)行負(fù)荷大,經(jīng)常跳閘,導(dǎo)致池內(nèi)污泥分布不均勻,處理效果差。
一期厭氧池最初設(shè)計(jì)為生物膜法工藝(即填料加水下攪拌機(jī)的組合模式),但在實(shí)際運(yùn)行過程中,填料的使用很不正常,不僅容易出現(xiàn)水流通道堵塞,而且還經(jīng)常纏繞攪拌器葉輪,使攪拌器不能連續(xù)運(yùn)行。因此,將厭氧池運(yùn)行方式改為活性污泥法工藝,池內(nèi)填料被拆除,僅保留了攪拌器的使用。改造后在實(shí)際運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)攪拌器的運(yùn)行狀況仍不夠理想,不僅故障率高,而且運(yùn)行能耗偏大。分質(zhì)提標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施后,為增強(qiáng)脫氮除磷效果,將厭氧工藝改造為A2O工藝,一半?yún)^(qū)域保留厭氧水解區(qū),另一半?yún)^(qū)域被改造成為曝氣區(qū)。
為有效發(fā)揮該工藝段的處理作用,進(jìn)而達(dá)到新的更為嚴(yán)格的一級A出水標(biāo)準(zhǔn),并徹底解決厭氧池?cái)嚢杵鞴收下矢?,運(yùn)行不穩(wěn)定,能耗偏大等突出問題,急需對攪拌器進(jìn)行改造。
硫酸亞鐵池內(nèi)沒有設(shè)計(jì)攪拌器,使得藥劑容易沉降,溶解效果不佳,影響藥劑使用效率,并最終造成出水水質(zhì)波動,因此,需要設(shè)計(jì)增加藥池?cái)嚢杵鳌?/p>
工藝要求,均質(zhì)池其介質(zhì)需為污泥濃度約≤10g/L污水(在15g/L情況下能滿足運(yùn)行要求)。因此,根據(jù)工藝設(shè)計(jì)及CFD湍流層能量云圖仿真結(jié)果,要滿足均質(zhì)池設(shè)計(jì)要求,在不設(shè)曝氣的情況下,需要每池安裝6臺攪拌器,其攪拌需達(dá)到污泥懸浮要求,且底部平均流速不小于0.3m/s,如圖2所示,才能滿足工藝運(yùn)行要求。故攪拌器軸功率設(shè)計(jì):P=1050×0.42×(25/60)^3×(2515/1000)^5≈3650W,電機(jī)功率選擇:5.5kW,電機(jī)負(fù)載:3650/5500×100%=66%。
圖2 均質(zhì)池?cái)嚢铏C(jī)設(shè)計(jì)CFD湍流層能量云圖
同時根據(jù)均質(zhì)池實(shí)際運(yùn)行情況,攪拌器槳葉需要防止纖維纏繞,故槳葉類型采用萊寧防纏繞的軸流槳葉Clean Edge,槳葉直徑2515mm,離底2000mm,轉(zhuǎn)速25rpm。
工藝要求,貯泥池介質(zhì)為污泥濃度約40g/L污水(在50g/L情況下能滿足運(yùn)行要求 ), 尺 寸 L38000*W6000*H4750(mm),分兩段,每段液位不得高于3500mm,攪拌要求污泥懸浮,底部平均流速不小于0.3m/s。因此,根據(jù)工藝設(shè)計(jì)及CFD底部流速圖仿真,要滿足貯泥池設(shè)計(jì)要求每池4臺沿直段均布,每段兩臺攪拌器,每段CFD底部流速圖如圖3所示。攪拌機(jī)選型目標(biāo):池底平均流速達(dá)到0.3m/s是確保池底不會因攪拌機(jī)推力不夠產(chǎn)生流速過緩,引起沉淀現(xiàn)象;攪拌機(jī)葉輪產(chǎn)生縱向和橫向的推力,推動介質(zhì)產(chǎn)生由下而上的體積流,介質(zhì)緩慢的上下翻滾,帶動含泥介質(zhì)均勻的懸浮池內(nèi),并確保不產(chǎn)生沉淀和死區(qū)。
圖3 貯泥池?cái)嚢铏C(jī)底部流速圖
槳葉需要防止纖維纏繞,槳葉類型萊寧防纏繞的軸流槳葉Clean Edge,槳葉直徑2337mm,離底1100mm,轉(zhuǎn)速24rpm。P=1050×0.45×(24/60)^3×(2337/1000)^5≈2100W,電機(jī)功率選擇3.0kW。
一期厭氧池共設(shè)置6組厭氧池,每座厭氧池有6個廊道,底部聯(lián)通,后面3個廊道改為好氧段,需在6組厭氧池缺氧段設(shè)計(jì)立式攪拌器,主要目的是為了保證池體內(nèi)的污泥充分?jǐn)嚢杌旌?,起到均質(zhì)的作用,同時避免沉泥的發(fā)生。缺氧段每廊道池長86m,寬7.5m,有效水深8m,攪拌器葉輪應(yīng)與水體完全混合,保證池底平均流速≥300mm/s,工作時,保證池內(nèi)各區(qū)攪拌均勻,整個池內(nèi)不會有污泥沉淀,無死角,葉片采用漿葉式,轉(zhuǎn)動時能自我糾位,確保向下力垂直,防止產(chǎn)生不平衡運(yùn)動。因此,根據(jù)工藝設(shè)計(jì)及CFD湍流層能量云圖仿真實(shí)驗(yàn),如圖4所示,在每廊道設(shè)計(jì)布置兩臺立式攪拌器,能保證池內(nèi)的流體獲得更為均勻的速度,對池內(nèi)流體服務(wù)面積更大,從而可以更均勻地進(jìn)行動量和能量的交換。
圖4 厭氧池CFD湍流層能量云圖
電機(jī)功率應(yīng)大于實(shí)際軸功率的 1.15倍,電機(jī)功率不大于3kw,攪拌機(jī)在任何工況條件下不過載。電氣控制上充分利用現(xiàn)有攪拌器控制柜的主電源的信號反饋線,只需增設(shè)12臺一控6的現(xiàn)場控制柜,因攪拌器電流較小,控制柜可直接安裝在現(xiàn)有攪拌器控制柜旁邊,增加控制柜與攪拌器電機(jī)的相應(yīng)電纜,采用不銹鋼平臺或者工字鋼支架加上下不兩層304不銹鋼花紋鋼板方式進(jìn)行安裝。
因硫酸亞鐵在沒有攪拌的情況下容易沉淀,需增設(shè)攪拌機(jī)。目前硫酸亞鐵池共二只池子:每個池子的尺寸為1360*1140*400mm。池上面覆蓋了池土,開孔安裝時需做混凝土平臺支座。因池體為封閉式,僅開設(shè)了人孔,人孔尺寸為1000*1000mm,擬采用漿葉式攪拌機(jī),葉片分體式,在池內(nèi)進(jìn)行組裝。根據(jù)藥劑廠家藍(lán)天環(huán)保攪拌器多年使用情況來看,硫酸亞鐵藥劑上沒有含氯離子成份,對不銹鋼的腐蝕性較小,材質(zhì)可采用316L不銹鋼。每池布置兩臺葉輪2000mm直徑攪拌器和一臺2葉輪500mm直徑攪拌器,具體布置如圖5所示。電機(jī)轉(zhuǎn)速保持在2500mm轉(zhuǎn)速以下,功率為5.5kw以下,材質(zhì)為316不銹鋼,控制方法為現(xiàn)場控制箱,手動+遠(yuǎn)程控制。
圖5 藥池?cái)嚢铏C(jī)設(shè)計(jì)平面圖
通過招標(biāo)選擇了美國萊寧攪拌器,主要性能參數(shù)為:額定功率5.5kW,葉片直徑約2500mm,葉片轉(zhuǎn)速25rpm,要求攪拌機(jī)適合于污水或污泥混合液中運(yùn)轉(zhuǎn),工作時保證池內(nèi)各區(qū)攪拌均勻,整個池內(nèi)不會有污泥沉淀、無死角。均質(zhì)池新安裝的攪拌器于2018年10月11日完成安裝,如圖6所示,目前已全部進(jìn)入試運(yùn)行。通過兩年多時間運(yùn)行記錄,發(fā)現(xiàn)其運(yùn)行正常,達(dá)到了運(yùn)行穩(wěn)定、攪拌均勻、葉片不纏繞的目標(biāo),能耗下降約80%左右,均質(zhì)池每年節(jié)省電費(fèi)約150萬元。
圖6 均質(zhì)池?cái)嚢杵靼惭b效果圖
貯泥池?cái)嚢铏C(jī)改造,分別于2018年10月18日、2018年11月13日完成安裝工作,如圖7所示,通過兩年多時間的運(yùn)行,改造后的攪拌器保證了泥處理貯泥池的穩(wěn)定運(yùn)行,單臺攪拌機(jī)功率由10kW下降到3kW,能耗只有原來的30%,年節(jié)省電費(fèi)約80萬元。
圖7 貯泥池?cái)嚢铏C(jī)安裝圖
厭氧池及曝氣池共安裝了70臺攪拌機(jī),葉輪直徑為3.9米,功率為2.2kW,分別于2018年上半年完成安裝并投入運(yùn)行,如圖8所示,根據(jù)兩年多運(yùn)行情況,經(jīng)過改造后的厭氧池?cái)嚢杵鳎脑旌蟮臄嚢铏C(jī)實(shí)現(xiàn)了長時間內(nèi)無故障運(yùn)行的目標(biāo),每年約減少維修保養(yǎng)費(fèi)55萬(其中包括機(jī)械密封更換費(fèi)用35萬元/年,電氣元器件10萬元/年,人工費(fèi)用10萬/年)。新的攪拌器功率控制在3kW以下,比改造前攪拌器至少節(jié)能約2.5kW,累計(jì)節(jié)能最高約150萬元/年((4.5-1)*24*365*72*0.7=154.5萬元)。同時通過對厭氧池MLSS取樣分析,其污泥濃度偏差均值為7.58%,有效提高了水解工藝的運(yùn)行穩(wěn)定性,進(jìn)一步改善出水水質(zhì),降低后續(xù)工藝運(yùn)行能耗。
圖8 厭氧池?cái)嚢杵靼惭b
硫酸亞鐵池?cái)嚢杵饔?018年完成攪拌機(jī)安裝調(diào)試工作,如圖9所示,根據(jù)藥劑取樣,攪拌非常均勻,基本能達(dá)到理論濃度值,目前設(shè)置定時開停。
圖9 硫酸亞鐵池?cái)嚢铏C(jī)運(yùn)行效果圖
經(jīng)過攪拌器的優(yōu)化改造,著重對均質(zhì)池、貯泥池、厭氧池等原設(shè)置的攪拌器設(shè)備存在的故障進(jìn)行了研究,采用試驗(yàn)、分析、改造等方式,從各方面對攪拌機(jī)進(jìn)行了改造和改進(jìn)。逐步解決了影響各池體可靠運(yùn)行的主要因素,降低了系統(tǒng)運(yùn)行能耗,累計(jì)年節(jié)省費(fèi)用達(dá)500多萬元,為各系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了保障,進(jìn)一步穩(wěn)定了出水達(dá)標(biāo)。