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      氧化鋁廠立盤過濾機(jī)的升級(jí)改造

      2022-06-18 10:33:52路光遠(yuǎn)張盼龍張曉峰
      礦山機(jī)械 2022年6期
      關(guān)鍵詞:槽體過濾機(jī)扇形

      路光遠(yuǎn),張盼龍,宋 虎,張曉峰

      1洛陽礦山機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司河南洛陽 471039

      2礦山重型裝備國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 河南洛陽 471039

      從 20 世紀(jì) 90 年代開始,立盤過濾機(jī)作為氧化鋁廠品種過濾的關(guān)鍵設(shè)備,應(yīng)用廣泛。隨著原材料鋁礦品位的變化及生產(chǎn)工藝的改變,原有立盤過濾機(jī)越來越不能適應(yīng)現(xiàn)有的生產(chǎn)需要,需要對(duì)原過濾機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造,提高其生產(chǎn)產(chǎn)能及自動(dòng)化程度?,F(xiàn)以國內(nèi)某大型氧化鋁廠 120 m2立盤過濾機(jī)改造為例,進(jìn)行詳細(xì)說明。

      1 改造前情況

      某氧化鋁廠目前在用 120 m2立盤過濾機(jī) 8 臺(tái),用 6 備 2,運(yùn)行 10 余年,由于原材料鋁礦品位的變化及生產(chǎn)工藝的改變,現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿足生產(chǎn)需要。原立盤過濾機(jī)自動(dòng)化程度低,個(gè)別設(shè)備存在槽體漏料、軸密封漏料及扇形板變形等問題,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)工作量較大。

      2 升級(jí)改造

      針對(duì)上述問題,綜合考慮成本及施工工期等因素,選擇在原設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造,以滿足提產(chǎn)目的。為了提高其產(chǎn)能,升級(jí)改造后的立盤過濾機(jī)過濾面積為 180 m2,過濾面積提高 50%。針對(duì)目前立盤過濾機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,利用原設(shè)備的基礎(chǔ),對(duì)槽體、中心軸、分配頭、軸密封和扇形板等關(guān)鍵部件進(jìn)行升級(jí)改造,同時(shí)對(duì)部分部件進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì),以提高設(shè)備的整體自動(dòng)化程度。

      2.1 槽體裝置的升級(jí)改造

      由于過濾面積增加,扇形板直徑變大,需要對(duì)原槽體進(jìn)行加大,經(jīng)過計(jì)算,單槽半徑增加了 660 mm(見圖 1)。為利用原槽體及設(shè)備基礎(chǔ),將原槽體外徑、下料口、進(jìn)料口、溢流口下移 660 mm,防止因槽體外徑變大而影響其強(qiáng)度,同時(shí)對(duì)單槽焊縫處進(jìn)行加固處理。為了提高自動(dòng)化程度,在槽體踏板側(cè)增加液位檢測(cè)裝置,可在主控室觀測(cè)過濾機(jī)的實(shí)時(shí)運(yùn)行情況。

      圖1 槽體改造簡圖

      2.2 中心軸的改造

      原 120 m2立盤過濾機(jī) 1 盤扇形板數(shù)量為 30 塊,每塊扇形板的角度為 12°,中心軸的流道為 30 個(gè);改造后,扇形板數(shù)量增加到 60 塊,每塊扇形板的角度為 6°,如圖 2 所示。

      圖2 改造后的扇形板布置

      利用原中心軸,創(chuàng)新性地采取 1 個(gè)流道供 2 塊扇形板一拖二結(jié)構(gòu),故需要對(duì)原中心軸支架套進(jìn)行改造。改造方案:把原支架套整體切掉,每個(gè)流道都進(jìn)行加高,做成一個(gè)下圓上方的結(jié)構(gòu),上面變寬,相對(duì)于圓心的中心角為 12°,流道與支架套進(jìn)行圓周焊接,保證每個(gè)流道的密封性;把支架套加工出 60 個(gè)固定扇形板的圓孔,扇形板用 S 鉤螺栓固定,固定可靠,拆卸方便[1]。改造后中心軸支架套的應(yīng)用如圖 3所示。

      圖3 改造后中心軸支架套

      此種改造方案不但節(jié)省了成本,而且縮短了施工工期,改造后結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度均滿足實(shí)際使用要求,過濾面積提高了 50%。

      2.3 分配頭裝置的改造

      在立盤過濾機(jī)運(yùn)行過程中,分配頭處于靜止?fàn)顟B(tài),與中心軸上 (轉(zhuǎn)動(dòng)) 的分配墊配合將中心軸自然分區(qū),把中心軸依次分為吸液區(qū)、吸干區(qū)、過渡區(qū)、吹風(fēng)卸料區(qū)等區(qū)域[2]。原設(shè)備分配頭在運(yùn)行過程中油路堵塞,潤滑不良,設(shè)備拆解后分配頭表面及扇形塊磨損嚴(yán)重,起不到密封和分區(qū)的作用。改造時(shí),對(duì)原分配頭表面進(jìn)行整體加工、研磨,達(dá)到設(shè)計(jì)要求的平面度和粗糙度,并與分配墊進(jìn)行配合檢查,達(dá)到設(shè)計(jì)要求的精度,防止漏料情況出現(xiàn);對(duì)油槽進(jìn)行重新優(yōu)化,以保證潤滑脂能充分潤滑分配頭與分配墊,同時(shí)加工新的扇形塊對(duì)原來的進(jìn)行更換,防止分配頭在工作過程中出現(xiàn)竄風(fēng)現(xiàn)象;在分配頭的內(nèi)圈和外圈增加自潤滑耐磨材料,有效延長分配頭使用壽命;為了保持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生,在分配頭與分配墊結(jié)合處增加了分配頭護(hù)罩。

      2.4 軸封的改造

      軸封在立盤過濾機(jī)運(yùn)行過程中的主要作用是保證供料液位,一般情況下中心軸下半部分需要沒入料漿中,對(duì)中心軸沒入料漿部分進(jìn)行密封。原軸封是機(jī)械式的,因長期運(yùn)行而磨損嚴(yán)重。此次改造采用一種新式密封方式 (見圖 4),在中心軸與槽體接觸處用 L 型法蘭與槽體焊接,采用一定厚度的橡膠圓環(huán)板,橡膠圓環(huán)板圓孔直徑小于中心軸直徑,用壓緊法蘭通過壓緊螺栓固定在 L 型法蘭上,依靠橡膠板的彈性變形包裹住中心軸而起到密封作用,在使用過程中通過調(diào)節(jié)螺栓可以補(bǔ)償橡膠板的磨損。此種密封結(jié)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡單[3]、維護(hù)方便、成本低等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)使用情況良好,滿足生產(chǎn)要求。

      圖4 新式軸密封結(jié)構(gòu)

      2.5 扇形板裝置的改造

      原扇形板為碳鋼邊框+高分子材料,質(zhì)量為 20 kg,不便于拆卸,且此種結(jié)構(gòu)在高溫情況下容易出現(xiàn)變形。改造時(shí),采用全碳鋼扇形板 (見圖 5),其內(nèi)部采用中空結(jié)構(gòu),設(shè)置多道加強(qiáng)肋板,兩面用沖網(wǎng)孔鋼板。此種結(jié)構(gòu)可以控制單個(gè)扇形板質(zhì)量低于 15 kg,方便拆卸,減小了換布的工作強(qiáng)度,且不易變形,過濾性能好。扇形板頂部導(dǎo)軌外圈由特制槽鋼卷成,整圈分成 4 節(jié),節(jié)與節(jié)之間用螺栓和工藝塊連接 (見圖6),該結(jié)構(gòu)具有剛度大、運(yùn)行穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。扇形板與導(dǎo)軌采用新的連接方式 (見圖 7),在更換扇形板和濾布時(shí),只需要把頂緊螺栓松開,取下彈簧夾和 U 形夾,松開扇形板根部固定螺栓,旋轉(zhuǎn)一下即可取出扇形板,不需要拆導(dǎo)軌,大幅度縮短了更換扇形板和濾布的時(shí)間,提高了檢修效率和運(yùn)行效率。實(shí)踐證明,該方案簡單、可靠、實(shí)用性強(qiáng)。

      圖5 改造后的扇形板

      圖6 導(dǎo)軌和導(dǎo)軌間的連接方式

      圖7 扇形板和導(dǎo)軌連接方式簡圖

      2.6 其他部件的改造

      傳動(dòng)裝置仍然利用大小齒輪、滑動(dòng)軸承支撐結(jié)構(gòu),用原電動(dòng)機(jī),同時(shí)對(duì)大小齒輪進(jìn)行維修處理,將原軸瓦換成了耐磨性更好的銅瓦;在過濾機(jī)上增加集氣罩,以收集堿蒸汽及氧化鋁粉塵,保證車間環(huán)境衛(wèi)生良好。

      3 實(shí)踐應(yīng)用

      改造后,過濾機(jī)帶料運(yùn)行,在相同轉(zhuǎn)速下,濾餅厚度約為 25 mm,真空度為 0.03 MPa,和改造前濾餅厚度基本一樣;在運(yùn)行過程中,傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)電流為60 A,額定電流為 75 A,滿足使用要求;濾餅含水率為 13%~ 15%,滿足生產(chǎn)要求。由此可見,通過對(duì)原120 m2立盤槽體、中心軸、分配頭、扇形板、軸密封及其他部件的改造,過濾面積增加為 180 m2,在相同轉(zhuǎn)速下,濾餅厚度保持不變,產(chǎn)能提高近 50%,同時(shí)對(duì)整個(gè)真空系統(tǒng)影響不大,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,使用效果良好,達(dá)到了升級(jí)改造的目的。

      4 結(jié)語

      立盤過濾機(jī)的升級(jí)改造是在不改變?cè)谢A(chǔ)的情況下,對(duì)關(guān)鍵部件進(jìn)行改造,同時(shí)對(duì)某些部件進(jìn)行創(chuàng)新性設(shè)計(jì)改造。改造后,過濾面積增加了 50%,通過帶料后濾餅產(chǎn)能的對(duì)比,產(chǎn)能增加 50%,各項(xiàng)指標(biāo)滿足生產(chǎn)要求。一臺(tái)設(shè)備改造工期 50 d 內(nèi)完成,相對(duì)新設(shè)備可減少一半的工期,在不影響生產(chǎn)的情況下,改造工期短;且此種改造不到新設(shè)備費(fèi)用的一半,費(fèi)用低,具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。

      綜上所述,此次改造達(dá)到了預(yù)期目的,投資少,工期短,節(jié)能降耗,符合可持續(xù)發(fā)展的理念,為氧化鋁廠用大型立盤過濾機(jī)的升級(jí)改造積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。

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