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      天然氣深冷工藝裝置提高乙烷收率工藝技術(shù)的研究與應(yīng)用

      2022-06-20 07:01:40崔連來
      石油與天然氣化工 2022年3期
      關(guān)鍵詞:伴生氣深冷輕烴

      崔連來

      中國石化中原油田分公司

      天然氣輕烴回收工藝是將輕烴回收工藝技術(shù)、系統(tǒng)冷熱集成技術(shù)、輕烴回收高效設(shè)備應(yīng)用等方面相結(jié)合,以優(yōu)化工藝系統(tǒng)、提高輕烴回收率和能量利用率的綜合工藝。目前,國內(nèi)外的深冷輕烴回收裝置主要采用膨脹機(jī)制冷、冷劑制冷+膨脹機(jī)制冷等低溫分離工藝,運(yùn)用較多的乙烷回收工藝主要有液體過冷工藝(liquid subcooled process,LSP)、氣體過冷工藝(gas subcooled process,GSP)、部分干氣再循環(huán)工藝(recycle split vapor process,RSV)和高壓吸收工藝(high pressure absorber process,HPA)等[1-3],其中,RSV工藝應(yīng)用最為廣泛。相比國外而言,我國天然氣輕烴回收技術(shù)起步較晚,于20 世紀(jì)90 年代,四川西南地區(qū)開始從事天然氣分離回收丙烷及液烴產(chǎn)品的試驗(yàn)工作,但由于工藝技術(shù)條件落后,C3+輕烴回收率較低[4]。并且,國內(nèi)輕烴回收裝置大部分為丙烷回收工藝,采用乙烷回收工藝裝置相對(duì)較少;裝置存在工藝不合理、回收率不高、能耗過大、產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、自控水平不高、工藝運(yùn)行參數(shù)偏差較大等一系列問題[5]。本研究針對(duì)天然氣深冷工藝裝置中因原料氣氣量下降、氣質(zhì)變貧造成C2+輕烴收率下降、裝置運(yùn)行難度大等導(dǎo)致裝置乙烷收率降低的問題進(jìn)行了研究,有效提高了乙烷收率,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

      1 國內(nèi)裝置概況

      截至2020年,國內(nèi)在大慶油田、中原油田、長慶油田和塔里木油田建有天然氣乙烷回收裝置,其中,大慶油田和中原油田的天然氣處理裝置均采用LSP工藝,輕烴回收工藝比較單一且原料氣處理負(fù)荷偏?。欢锬居吞锖烷L慶油田的天然氣深冷處理裝置均采用改進(jìn)的RSV工藝,乙烷回收工藝先進(jìn),且原料氣處理負(fù)荷較大,其中長慶油田天然氣處理裝置負(fù)荷高達(dá)200×108m3/a[6]。現(xiàn)將國內(nèi)天然氣乙烷回收裝置進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表1所列[6-14]。

      表1 國內(nèi)天然氣乙烷回收裝置統(tǒng)計(jì)序號(hào)天然氣處理裝置輕烴回收工藝乙烷設(shè)計(jì)回收率/%建設(shè)時(shí)間/年1大慶薩南深冷裝置改進(jìn)LSP工藝(雙極膨脹制冷)83.319842中原第三氣體處理廠LSP工藝85.020003中原第四氣體處理廠改進(jìn)LSP工藝(丙烷制冷+膨脹機(jī))85.020014大慶紅壓深冷裝置改進(jìn)LSP工藝(丙烷制冷+膨脹機(jī))80.020035大慶南壓深冷裝置改進(jìn)LSP工藝75.020066塔里木油田輪南乙烷回收深冷裝置改進(jìn)RSV工藝92.020197長慶油田上古天然氣處理總廠深冷裝置改進(jìn)RSV工藝92.02019

      中原油田天然氣深冷工藝裝置屬于中壓深冷輕烴回收裝置,以油田伴生氣為原料,采用“丙烷制冷+膨脹機(jī)制冷”聯(lián)合制冷工藝,單套裝置設(shè)計(jì)處理能力為(80~120)×104m3/d,其產(chǎn)品主要有干氣(甲烷)、液態(tài)乙烷、高純丙烷、丁烷以及穩(wěn)定輕烴產(chǎn)品,其中,液態(tài)乙烷作為產(chǎn)品輸送至中原乙烯裝置。裝置原料氣經(jīng)壓縮單元壓縮至4.5 MPa并進(jìn)行脫水處理后,先后經(jīng)丙烷制冷、膨脹機(jī)制冷冷卻至-80 ℃進(jìn)入NGL回收單元,干燥冷卻后的原料氣進(jìn)入分餾塔進(jìn)行輕烴回收。其中,乙烷產(chǎn)品收率為75%,輕烴收率在95%以上,輕烴產(chǎn)量可達(dá)260 t/d以上,其主要工藝流程如圖1所示。

      2 存在的問題

      天然氣深冷輕烴回收裝置自2010 年運(yùn)行以來,伴隨原料氣處理氣量大幅遞減和氣質(zhì)變貧,造成裝置運(yùn)行出現(xiàn)以下問題:

      (1)輕烴收率下降。伴生氣氣量大幅下降且原料氣氣質(zhì)變貧,導(dǎo)致脫甲烷塔氣液比等操作參數(shù)偏離原設(shè)計(jì)值,而脫甲烷塔在現(xiàn)有的工作參數(shù)范圍內(nèi)不能有效地分離甲烷和乙烷,使得乙烷產(chǎn)量和收率下降,直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年,脫甲烷塔最低控制溫度較2010年升高近6 ℃,致使輕烴收率變小,產(chǎn)量大幅下降,日產(chǎn)輕烴已降至約130 t。2016年1-9月處理的伴生氣總量為15 962.37×104m3,乙烷總產(chǎn)量為8 697.86 t,其中,1×104m3伴生氣生產(chǎn)的乙烷只有0.54 t。

      (2)裝置運(yùn)行難度大。伴生氣氣量和氣質(zhì)的變化造成深冷裝置操作難度增大。氣質(zhì)變貧,會(huì)造成節(jié)流閥的節(jié)流降溫效果增強(qiáng),閥后溫度降低,導(dǎo)致節(jié)流閥凍堵現(xiàn)象發(fā)生。凍堵現(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致原料氣壓縮機(jī)與膨脹增壓機(jī)停機(jī),裝置難以安全平穩(wěn)運(yùn)行,甚至引發(fā)全廠停機(jī)。作為伴生氣商品化鏈條中的重要一環(huán),裝置擔(dān)負(fù)著伴生氣中液烴的回收任務(wù),長時(shí)間停機(jī)會(huì)嚴(yán)重影響下游企業(yè)的生產(chǎn)及民用燃?xì)獾墓?yīng)。

      針對(duì)上述問題,對(duì)低氣量下深冷裝置運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化,以提高輕烴收率,保持裝置運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。

      3 提高乙烷收率的研究

      3.1 理論分析

      蒸餾是氣液兩相間的傳質(zhì)過程,因此以常用組分在兩相中的濃度(組成)偏離平衡濃度的程度來衡量傳質(zhì)推動(dòng)力的大小。傳質(zhì)過程是以氣液兩相達(dá)到相平衡為極限的,根據(jù)亨利定律相平衡原理,在一定的溫度和壓力下,系統(tǒng)的相平衡常數(shù)K不變[15-16],如圖2所示?;诒?所列原料氣組成數(shù)據(jù)和亨利定律相平衡原理,若要增大乙烷的液化率,則需通過減小乙烷的液相摩爾分?jǐn)?shù)來增加乙烷的液化推動(dòng)力。

      表2 原料氣組成y/%組分原設(shè)計(jì)參數(shù)重組分輕組分2016年9月伴生氣組成2016年10月伴生氣組成H2O0.6850.688飽和飽和N20.4260.6460.7570.863CO20.3401.2522.8812.661CH475.30079.16685.29486.477C2H610.7108.2905.9735.942C3H86.1755.0652.2471.854i-C41.4541.1400.4720.383n-C42.5522.0620.9970.755i-C50.9780.7550.4610.310n-C50.7480.3760.2970.235n-C60.4150.3340.3740.356n-C70.2170.2260.2470.164乙烷在C2+中的百分?jǐn)?shù)45.2645.8954.3960.14

      yi=Kxi

      (1)

      式中:K為相平衡常數(shù);yi為溶質(zhì)的氣相摩爾分?jǐn)?shù),%;xi為溶質(zhì)的液相摩爾分?jǐn)?shù),%。

      3.2 提高乙烷收率研究

      3.2.1建立工藝計(jì)算模型

      可在原料氣中增加比乙烷更容易液化的組分,使脫乙烷塔的進(jìn)料中乙烷的液相分?jǐn)?shù)減小,增大其液化推動(dòng)力,提高塔頂乙烷采出率,增加裝置乙烷產(chǎn)量和收率[17-20]。因此,基于裝置上述原料氣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置工藝流程(見圖1)及運(yùn)行參數(shù)建立裝置工藝計(jì)算模型,考查不同條件下分別向原料氣中加注比乙烷更易液化的組分(丙烷、丁烷)對(duì)裝置乙烷收率的影響。

      3.2.2向原料氣中補(bǔ)充丙烷

      (1)在裝置恒定脫甲烷塔塔頂溫度為-92 ℃的條件下(裝置其他工藝和機(jī)組參數(shù)運(yùn)行正常,下同),考查丙烷加注量與乙烷收率的關(guān)系。由建立的工藝計(jì)算模型核算可知,乙烷產(chǎn)量和乙烷收率隨丙烷加注量的增加而增加,如圖3所示。當(dāng)丙烷加注量由0 kg/h增至4 000 kg/h時(shí),乙烷產(chǎn)量由1 107 kg/h提高至1 634 kg/h,乙烷收率由43%提升至64%,乙烷增收量為527 kg/h,乙烷收率增加21%。由此說明,在恒定脫甲烷塔塔頂溫度為-92 ℃時(shí),即在脫乙烷塔進(jìn)料中甲烷組分含量不變時(shí),向原料氣中加注丙烷相當(dāng)于使原料氣氣質(zhì)變富,從而提高乙烷產(chǎn)量和收率。隨著原料氣中丙烷加注量的變化,乙烷的增收量和1×104m3伴生氣所得的乙烷產(chǎn)量的變化趨勢如圖4所示。由圖4可以看出,隨著丙烷加注量的增大,乙烷增收量及1×104m3伴生氣乙烷產(chǎn)量均呈上升趨勢,但上升幅度均逐漸減小。

      (2)在裝置恒定脫甲烷塔塔底溫度為0 ℃的條件下,考查丙烷加注量與脫甲烷塔塔頂溫度的關(guān)系。由建立的工藝計(jì)算模型核算可知,脫甲烷塔塔頂溫度隨丙烷加注量的增加而降低,乙烷收率則隨丙烷加注量的增加而增加,如圖5所示。當(dāng)丙烷加注量由0 kg/h增至3 000 kg/h時(shí),脫甲烷塔塔頂溫度由-93.0 ℃降至-94.8 ℃,乙烷收率由51%提高至80%,脫甲烷塔塔頂溫度降低了1.8 ℃,乙烷收率增加30%。由此說明,脫甲烷塔塔頂溫度降低,塔頂甲烷分離更加徹底,塔底采出液中C1組分減小,使脫乙烷塔進(jìn)料變富,有利于提高乙烷收率。加注丙烷使脫乙烷塔進(jìn)料進(jìn)一步變富,促使乙烷收率有更大的提高。

      (3)在裝置恒定脫甲烷塔塔底溫度為0 ℃的條件下,考查丙烷加注量與乙烷收率和乙烷產(chǎn)量的關(guān)系。由建立的工藝計(jì)算模型核算可知,乙烷產(chǎn)量和乙烷收率隨丙烷加注量的增加而增加,如圖6所示。當(dāng)丙烷加注量由0 kg/h增至4 000 kg/h時(shí),乙烷產(chǎn)量由1 317 kg/h提高至2 242 kg/h,乙烷收率由51%提升至87%,乙烷增收量為925 kg/h,乙烷收率增加36%。

      3.2.3向原料氣中補(bǔ)充丁烷

      在裝置恒定脫甲烷塔塔底溫度為0 ℃的條件下,考查丁烷加入量與乙烷收率和乙烷產(chǎn)量的關(guān)系。由建立的工藝計(jì)算模型核算可知,乙烷產(chǎn)量和乙烷收率隨丁烷加注量的增加而增加,如圖7所示。當(dāng)丁烷加注量由0 kg/h增加至4 000 kg/h時(shí),乙烷產(chǎn)量由1 317 kg/h提高至2 200 kg/h,乙烷收率由50%提升至85%。同理,恒定脫甲烷塔塔底溫度,向原料氣中補(bǔ)充丁烷同樣可以降低脫甲烷塔塔頂溫度,從而對(duì)比相同條件下分別向原料氣中加注相同量的丙烷和丁烷,加注丙烷時(shí)的乙烷收率更高。

      4 提高乙烷收率措施

      綜上所述,現(xiàn)擬采取原料氣中并入較富原料氣氣源和向原料氣中補(bǔ)充丙烷的措施,驗(yàn)證對(duì)裝置乙烷產(chǎn)量和收率的影響,從而解決裝置乙烷平均收率下降的問題。

      4.1 現(xiàn)場改造方案

      經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研,調(diào)配較富原料氣氣源可以采用調(diào)配榆濟(jì)線原料氣氣源方式。由于裝置脫丙烷塔塔頂生產(chǎn)丙烷產(chǎn)品,因此采用脫丙烷塔塔頂不凝氣管線向原料氣中補(bǔ)充丙烷組分,可實(shí)現(xiàn)向原料氣補(bǔ)充丙烷的措施,如圖8所示。

      4.2 裝置乙烷增產(chǎn)情況

      經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)改造,采取有效措施前后裝置生產(chǎn)乙烷產(chǎn)品的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如表3所列。補(bǔ)充榆濟(jì)線較富原料氣后,裝置乙烷增收量為4.26 t/d;同時(shí)補(bǔ)充榆濟(jì)線天然氣和丙烷氣后,乙烷增收量為9.00 t/d(>理論計(jì)算乙烷增收量8.60 t/d)。由此可見,向原料氣中補(bǔ)充丙烷氣可以有效增加乙烷產(chǎn)量,提高裝置乙烷收率。

      表3 采取有效措施前后裝置生產(chǎn)乙烷產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)日期乙烷平均產(chǎn)量/(t·d-1)乙烷增收量/(t·d-1)備注2017-08-17-2017-08-3136.160.00補(bǔ)充干氣2017-09-02-2017-09-1140.424.26補(bǔ)充榆濟(jì)線氣2017-10-02-2017-10-0845.169.00補(bǔ)充榆濟(jì)線氣+丙烷氣

      4.3 應(yīng)用效果

      經(jīng)實(shí)踐證明,通過向原料氣中補(bǔ)充丙烷可提高乙烷產(chǎn)量,2017 年與2016 年同期數(shù)據(jù)相比較,1×104m3伴生氣回收乙烷產(chǎn)量由0.54 t增至0.65 t,乙烷產(chǎn)品年產(chǎn)量提高了1 438.54 t,并獲得經(jīng)濟(jì)效益256.88 萬元/年,見表4。

      表4 2016-2017年1-9月伴生氣及乙烷情況時(shí)間伴生氣產(chǎn)量/104m3乙烷產(chǎn)量/t乙烷平均收率/%1×104m3伴生氣乙烷回收量/t2016年1-9月15962.378697.86620.542017年1-9月13488.358722.25700.65同期對(duì)比-2474.0224.3980.11

      5 結(jié)論

      通過理論模型分析提高乙烷收率的有效措施,并將其投入現(xiàn)場實(shí)施,可實(shí)現(xiàn)乙烷產(chǎn)品年產(chǎn)量增產(chǎn)1 438.54 t,裝置乙烷收率由62%提高至70%,獲得經(jīng)濟(jì)效益256.88 萬元/年,并可得出以下結(jié)論:

      (1)采用向原料氣中補(bǔ)充丙烷或丁烷的方法,可降低乙烷在液相組分中的摩爾分?jǐn)?shù),有效提高乙烷產(chǎn)量和收率,且乙烷收率隨著原料氣中丙烷(或丁烷)加注量的增加而提高。

      (2)在恒定脫甲烷塔塔底溫度時(shí),通過向原料氣中補(bǔ)充丙烷或丁烷,均可降低脫甲烷塔塔頂?shù)牟僮鳒囟龋M(jìn)一步提高裝置乙烷產(chǎn)品的產(chǎn)量。

      (3)對(duì)比向原料氣中補(bǔ)充丙烷與補(bǔ)充丁烷的結(jié)果發(fā)現(xiàn),采用向原料氣中補(bǔ)充丙烷的方式,裝置乙烷產(chǎn)品增產(chǎn)效果更好,乙烷收率提高更大。

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