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      踏面制動單元緩解手柄拉斷故障分析

      2022-06-20 12:55:44鄧秀玲
      技術與市場 2022年6期
      關鍵詞:拉繩手柄內(nèi)置

      鄧秀玲,鄒 偉

      (中車株洲電力機車有限公司,湖南 株洲 412000)

      0 引言

      踏面制動單元制動系統(tǒng)的關鍵部件是機車車輛的制動執(zhí)行機構。2019年10月,在進行車輛日常維護時,發(fā)現(xiàn)數(shù)起緩解手柄被拉斷的現(xiàn)象。由于緩解手柄被拉斷后,影響停放制動緩解,可能對車輛運營造成影響,須對故障進行分析,并提出解決方案,防止對機車車輛的正常運行造成影響。

      1 故障分析

      1.1 緩解手柄的結構及功能

      緩解手柄是手緩解拉繩裝置的一個組成零件之一。手緩解拉繩裝置為外購件,由緩解手柄、拉繩、安裝座及穿銷鎖定裝置等部件組成,如圖1所示。緩解手柄通過內(nèi)置的螺套與拉繩相連??紤]操作舒適性,緩解手柄材質(zhì)采用塑料材質(zhì)。

      1—緩解手柄;2—拉繩;3—安裝座;4—穿銷鎖定裝置。

      當車輛無風或風壓不足以緩解停放制動時,如果需要移動車輛,則需要拉動手柄,以緩解停放制動。

      1.2 現(xiàn)場調(diào)研,確定故障

      經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研,手柄拉斷時,操作人員處于正常操作狀態(tài)。故障為:操作緩解手柄緩解停放制動時,緩解手柄塑料部分斷裂為兩部分,并與金屬部分脫離,如圖2所示。

      1.3 故障件分析

      對故障件進行檢查、分析,發(fā)現(xiàn)該批次內(nèi)置螺套端面低于手柄塑料端面(見圖3),導致壓緊螺母的預緊力通過墊片直接作用于塑料材質(zhì)的緩解手柄上(見圖4)。經(jīng)過計算,塑料面承受的壓應力為93 MPa,該應力已超出了其材質(zhì)(該材質(zhì)為ABS工程塑料)的極限壓縮強度70 MPa,導致手柄產(chǎn)生裂紋并發(fā)展為斷裂,因此,結構原因應是故障發(fā)生的直接原因。

      圖2 手柄斷裂故障現(xiàn)象

      圖3 塑料面高出金屬內(nèi)置螺套端面

      圖4 手柄與鋼絲拉繩聯(lián)接方式

      經(jīng)過初步調(diào)查,該手緩解拉繩裝置已在多條線路批量運用多年,質(zhì)量一直穩(wěn)定,在此之前未發(fā)現(xiàn)同類故障,且緩解拉繩的采購技術條件也未變化,因此,應對供應商進行專項質(zhì)量調(diào)查。

      1.4 質(zhì)量調(diào)查及分析

      為查明該起故障的原因,對供應商(提供圖1所示的整套手緩解拉繩)進行了專項質(zhì)量調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查,認為導致手柄斷裂的原因如下:由于生產(chǎn)場地變更,供應商在金屬內(nèi)置螺套定位工裝未準備就緒的條件下就開始生產(chǎn),使得手柄塑料面高出金屬內(nèi)置螺套端面,引起該批次產(chǎn)品不合格,最終導致了此次故障。與此同時,供應商也未按手緩解拉繩裝置的采購技術規(guī)范要求,將此次生產(chǎn)場地及生產(chǎn)工藝的變更告知買方。供應商現(xiàn)場生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制存在一定紕漏,也未按合同要求履行告知義務,是此次故障的主要原因。經(jīng)過分析,手緩解拉繩裝置的采購技術規(guī)范未識別關鍵技術參數(shù),設計冗余較低,是導致故障的根本原因,需要在以下方面進行改進。

      1)結構尺寸要求較為簡單,需要補充關鍵的結構尺寸要求(如金屬螺套端面低于塑料端面的尺寸),以便進行入廠尺寸檢驗。

      2)手柄材質(zhì)為ABS塑料,其材料的極限壓縮強度的設計冗余較少,應采用極限壓縮強度更高的材料。

      2 改進措施

      為杜絕手柄再次發(fā)生斷裂現(xiàn)象,對手緩解拉繩裝置的采購技術規(guī)范進行了如下設計變更。

      1)關鍵部位的尺寸要求,如注塑成型時金屬內(nèi)置螺套端面高于塑料面 0.1~0.5 mm,防止預緊力作用在塑料面上,如圖5所示。

      圖5 增加尺寸要求

      2)手柄改用 PA 材質(zhì),其性能如表1所示。

      表1 材料的主要性能參數(shù)對比

      3 試驗驗證

      按照上述的改進措施,對手柄結構、材質(zhì)進行了改進,并進行了生產(chǎn)試制(見圖6),對改進后的手柄按照實際運用載荷進行了疲勞試驗驗證(見圖7)。采用充風風壓為 600 kPa的加載氣缸拉動手柄,模擬手緩解拉力對手柄進行了1萬次疲勞試驗(見圖8),未發(fā)現(xiàn)手柄有裂紋、斷裂等異?,F(xiàn)象。

      疲勞試驗中,手柄拉力的選擇過程如下:考慮到實際操作過程中,出現(xiàn)手拉緩解到位后手柄仍承受緩解拉力(該拉力可能較大)的現(xiàn)象,現(xiàn)提高手柄的工作載荷要求。依據(jù)《機械設計手冊》第4版第1卷要求,人手拉緩解手柄時,最大拉力為43 kg,如圖9所示(第1個操作方法)。因此,1 萬次疲勞壽命試驗中的拉力要求為43 kg,并按照該載荷對改進后的手柄進行疲勞驗證。

      圖6 試制前后對比

      圖7 疲勞試驗裝置

      圖8 疲勞試驗結果

      圖9 不同操作方法人的最大拉力

      4 結語

      通過以上分析,緩解手柄拉斷的故障主要原因是供應商現(xiàn)場生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制存在紕漏。根本原因是設計源頭未識別關鍵技術參數(shù),設計冗余較低。針對故障原因,從設計源頭即采購技術規(guī)范上制定了解決措施。改進后的緩解手柄,經(jīng)過試制,疲勞試驗驗證,符合設計要求,并已批量裝車,從2019年應用至今,未發(fā)現(xiàn)同類故障。

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