張玉國,高毓山,孫瑞昌
露天采場實際是一個大的匯水坑,大氣降水及巖層含水是其主要的水源。為保證露天開采工作順利進(jìn)行,必須將露天采場內(nèi)的水及時排出。每個新水平開采時,為有效快速排出期中水,要在開溝兩端或一端進(jìn)行爆破作業(yè),經(jīng)過挖掘形成集水坑,使地表水源匯集于此,然后盡快排出采場。下面是我礦的一個典型集水坑爆破設(shè)計方案:
目前我礦已經(jīng)轉(zhuǎn)入凹陷露天礦開采,排除地表集水,保證礦山生產(chǎn)正常有序的進(jìn)行是一項十分重要的工作。集水坑爆破施工就是在露天采場內(nèi)適當(dāng)?shù)牡乩砦恢锰幉捎帽品椒?,形成巖石塊度較小的爆堆。然后用勾機將巖塊移走形成深坑,匯集集水,再用水泵將集水抽走。集水坑一般選擇在采場上盤巖石中形成。巖石主要是綠泥片巖、石英班巖和上盤花崗片麻巖,綠泥片巖、石英斑巖硬度系數(shù)是f=6~8,可鉆性是Ⅱ級;上盤花崗片麻巖的硬度系數(shù)是f=8~10,可鉆性是Ⅲ~Ⅳ級,屬于中等易爆巖石,層理節(jié)理均發(fā)育,含水量大,易于集水。露天礦的混合排水設(shè)施還包括多個集水坑、多條順?biāo)疁弦约芭潘鞴苈?。多個集水坑設(shè)置在露天礦的底板煤層處,多個集水坑用以收集夏季雨水和露天礦的底板明排水;多條順?biāo)疁显O(shè)置在露天礦的底板煤層區(qū)域,且位于多個集水坑之間以及多個集水坑和明排集水池之間,多條順?biāo)疁嫌靡詫⑾募镜挠晁吐短斓V的底板明排水引致多個集水坑內(nèi);以及排水主管路設(shè)置在多口深水井和明排集水池處,排水主管路用以將多口深水井內(nèi)的疏干水和明排集水池內(nèi)的積水輸送給露天礦使用。
集水坑爆區(qū)坐標(biāo)范圍為x49050~49100,y50650~51700,標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)高為154m,位于礦山采場北部。爆區(qū)周圍環(huán)境比較簡單,爆區(qū)西側(cè)382水平有排巖車間的1號巖石站。上盤北部沒有固定的廠房、設(shè)備和人員,為非生產(chǎn)居住區(qū)。
根據(jù)礦山地質(zhì)地形和礦山設(shè)備類型等條件,上盤采用的穿鑿設(shè)備是60R鉆機,孔徑是310mm,巖石采用長臂鉤機鏟裝,運巖采用20t自卸汽車。
圖1 爆區(qū)爆破圖
設(shè)計原則:一是精心設(shè)計,細(xì)心施工,確保藥包布置合理,炸藥量適當(dāng),保證爆破安全。二是在安全的基礎(chǔ)上,采取合理的相應(yīng)措施,降低爆破塊度,減少根底,有利于中小型鏟裝設(shè)備施工。根據(jù)地形、地貌、地表覆土、植被及礦石風(fēng)化程度等情況,先對植被及地表覆著物進(jìn)行拆除及清理,采用挖掘機對表層土進(jìn)行清理、整平,多余的表層土運輸至排土場;在場地平整后,采用表面分片、梯段分層、層中分段,構(gòu)建多個工作面,自上而下分臺階順序開挖,淺孔與深孔相結(jié)合的爆破施工方案,根據(jù)爆破區(qū)域山體結(jié)構(gòu)的特點,此次設(shè)計的露天礦爆破方案確定深孔臺階高度10m左右,工作平臺坡面角70°。工作平臺寬度不超過5m,推進(jìn)方向由西向東推進(jìn),在爆破區(qū)域未形成臺階前,采用手持式鑿巖設(shè)備,滿足鉆機作業(yè)要求。
圖2 爆破施工總體方案
根據(jù)爆區(qū)地質(zhì)與鉆機性能等狀況,一般爆區(qū)要求選用60R鉆機,孔徑是310mm,如牙8~牙12。
孔距:本爆區(qū)巖石可爆性好,但考慮到后續(xù)用鉤機挖掘,要求巖石塊度較小,并且無自由面,故選擇孔距a=6.0、b=5.5m,采用正方形的布孔方式。
深孔爆破的底盤抵抗線一般為孔徑的25~45倍,根據(jù)南芬礦的具體情況Wd取小值為7.0m,又根據(jù)超深公式h=(0.15~0.35)Wd,為了克服Wd,故超深為h=1.5~2.0m。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況和爆破震動需要進(jìn)行調(diào)整爆破規(guī)模,一般要求在20孔~40孔之間。
爆區(qū)全部為水孔(水深超過10m)裝乳化炸藥;為改善裝藥結(jié)構(gòu),減小爆破后巖石塊度,方便鉤機作業(yè),采用空氣間隔器進(jìn)行中部間隔裝藥。
裝藥按公式Q=qabhK計算,可得每孔裝乳化炸藥約630kg左右。
上式中Q—每孔裝藥量。
q—炸藥單位消耗量,kg/m3。
a—孔距,m。
b—排距,m。
h—孔距,m。
K—齊發(fā)爆破時后排孔藥量增加系數(shù),一般K=1.1~1.2。
表1 爆區(qū)設(shè)計孔網(wǎng)參數(shù)(60R)
根據(jù)周圍環(huán)境,考慮1號巖石站的降震,保護(hù)其穩(wěn)定性,取允許震動速度為20cm/s,距巖石站最近是R=60m。Qmax=R1/m(V安全/K)1/a.m=603×(20/150)3/1.5=3840kg,同時起爆不能超過6個孔。
上式中Qmax—同段最大起爆藥量。
R—起爆藥柱中心到巖石站的距離。
V安全—巖石站允許的震動速度。
K,a,m—系數(shù)。
圖3 爆區(qū)起爆順序圖
該爆區(qū)采用澳瑞凱導(dǎo)爆管起爆網(wǎng)絡(luò),全部采用非電起爆系統(tǒng),每個孔都設(shè)有兩套非電起爆網(wǎng)絡(luò),間隔裝藥后每個藥包設(shè)一組起爆體,每一組起爆體由非電導(dǎo)爆雷管與地表導(dǎo)爆網(wǎng)絡(luò)相連接。
根據(jù)該爆區(qū)無自由面的特點,采用中心掏槽起爆的方法,同時為了控制同段最大起爆藥量采用了逐孔起爆技術(shù)。詳見起爆順序圖和地表連線圖。
起爆藥柱:為了保證有足夠的起爆能,充分利用炸藥的能量,選用0.8kg/發(fā)的起爆藥柱,每孔兩發(fā),分別下在底部藥柱的1/3處和頂部藥柱1/3處。
雷管:為了提高爆破質(zhì)量,防止網(wǎng)絡(luò)(孔內(nèi))被沖斷,采用非電毫秒微差孔內(nèi)雷管,地表為25ms、42ms、65ms、100ms的澳瑞凱雷管,孔內(nèi)采用400ms的孔內(nèi)雷管。即用地表起爆孔內(nèi)雷管,再起爆起爆藥柱,起爆藥柱再起爆孔內(nèi)炸藥。
爆破施工:本爆區(qū)使用乳化炸藥均為礦內(nèi)火藥車現(xiàn)場混裝而成。雷管與起爆藥柱均是外購工業(yè)制成品,運輸均是礦內(nèi)運輸。起爆材料分車由專人押運到爆區(qū)。爆區(qū)的填塞、裝藥、連線、警戒等均由受過專門培訓(xùn)的爆破班來完成。
圖4 爆區(qū)施工現(xiàn)場使用間隔器操作圖
按乳化炸藥計算,每孔裝藥630kg,每孔有效的爆破面積是5.5*6.0=33m2則每孔可爆巖石33*12.0*2.69=1066t,進(jìn)一步可得單孔單耗為q單=630/1066=0.59kg/t,其值界于礦打集水坑爆區(qū)要求的0.5kg/t~0.6kg/t,所以可看出爆區(qū)的孔網(wǎng)參數(shù)布置仍然是合理的,并且超深和裝藥結(jié)構(gòu)、藥量設(shè)計也是基本合理的,能夠滿足礦山爆破的要求。
澳瑞凱孔內(nèi)雷管,乳化炸藥,0.8kg起爆藥柱,普管起爆雷管,澳瑞凱地表管,導(dǎo)爆管主線,起爆器。
飛石計算:Rf=20Kfnw=20×1.5×0.92×6=146m。
上式中:Rf—個別飛石飛散的距離。
Kf—系數(shù),一般取1~1.5。
n—爆破作用指數(shù)(0.8~1.0)。
w—最大一個藥包的最小抵抗線。
表2 爆區(qū)實際孔深和裝藥情況
根據(jù)計算和該爆區(qū)的周圍具體環(huán)境要求設(shè)定爆破警戒范圍在400m。
(1)爆破警戒范圍控制在方圓400m,其范圍內(nèi)的所有人員,能移動的設(shè)備全部撤走,怕打的設(shè)備需維護(hù)好,采場公路和三岔道口都設(shè)有警戒人員。
(2)爆區(qū)起爆時間及信號,按礦統(tǒng)一規(guī)定辦理。
(3)響完炮后15min,經(jīng)爆破總指揮允許,人員方準(zhǔn)進(jìn)入爆區(qū)檢查,確認(rèn)全部起爆后,方可發(fā)出解除信號。
(4)本設(shè)計涉及到的安全,技術(shù)操作事宜按本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行。
爆破審批單:
預(yù)計2019年6月15日爆破牙輪12號鉆機,在溝154—142臺階,爆孔共計25孔。其中巖石25孔,爆量巖石3萬噸。請于十五點三十分前將下列設(shè)備移出爆破危險區(qū):
(1)爆區(qū)軌板,油桶舊件移走。
(2)牙12南開距爆區(qū)200m,人員機械室避炮,怕打設(shè)備維護(hù)好。
(3)9號電鏟背對爆區(qū),人員機械室避炮。
(4)巖石站人員室內(nèi)避炮,井下防震防毒。
(5)爆區(qū)周圍高壓線打壞搶修。
(6)警戒:下286南北2人,溝178南北2人,上286南北2人,合計6人。
預(yù)計消耗爆破材料如下:
乳化油炸藥:15000kg。
0.8kg/發(fā)起爆彈:50發(fā)。
普通導(dǎo)爆管雷管:2發(fā)。
澳瑞凱地表連接雷管:25發(fā)。
澳瑞凱孔內(nèi)雷管:50發(fā)。
導(dǎo)爆管主線:400m。
表3 爆破方案審批單位
主管礦長:年 月 日。
爆破飛石較少,爆堆形狀正常,巖石站震感弱。采取間隔裝藥減少了充填高度,使裝藥在爆孔中底分布結(jié)構(gòu)有了較大改善,爆破后通過對鏟裝過程底追蹤觀測,爆破效果很好,大塊很少,爆堆表面沒有大塊,提高了鏟裝作業(yè)效率和作業(yè)安全。并且炸藥單耗也有所降低,使礦石成本下降爆堆塊度合理,適合鉤機鏟裝及運輸。經(jīng)過2天挖掘,順利形成集水坑。此爆破設(shè)計方案合理,可以在今后礦山生產(chǎn)中推廣使用。
圖5 爆破后爆堆圖