文/葉迎春
南化公司積極推進橡膠助劑等產(chǎn)品提質(zhì)升級,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
5月13日,中國石化南化公司“蘭花牌”橡膠防老劑產(chǎn)品6PPD和TMQ被國際權(quán)威認證公司TUV南德意志集團認證為碳中和產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品成功實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期“零碳”排放,成為全球首例獲得權(quán)威認證的橡膠防老劑碳中和產(chǎn)品。
2022年,南化公司開啟新一輪產(chǎn)品增“綠”科技攻關(guān)。公司牢固樹立質(zhì)量優(yōu)先意識,有關(guān)部門和公司研究院組織的三支創(chuàng)新團隊立足現(xiàn)有產(chǎn)品提質(zhì)升級,開展苯化工、氯堿系列和橡膠助劑等產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān),進一步提高市場競爭力。
南化公司的綠色橡膠助劑研發(fā)創(chuàng)新團隊研發(fā)的“貴金屬催化劑及制備6PPD技術(shù)”投入工業(yè)化試驗后,累計產(chǎn)出合格品2600噸,產(chǎn)量達到了原裝置的設計能力。這項技術(shù)工藝流程短、反應條件溫和、節(jié)能效果突出,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,能夠滿足高端客戶的需求。
該研發(fā)項目負責人管慶寶表示:“我們就是要瞄準國際領(lǐng)先水平,研發(fā)出一條從核心技術(shù)做起的全套高端綠色連續(xù)化生產(chǎn)工藝?!?/p>
● 橡膠防老劑創(chuàng)新團隊管慶寶小組監(jiān)測貴金屬催化劑工藝制備6PPD技術(shù)使用情況。 攝影/裴 昱
一只堅固耐用的輪胎,生產(chǎn)過程需要添加特種功能性助劑、橡膠防老劑、硫化促進劑等各類橡膠助劑。南化公司橡膠防老劑6PPD、4010NA、TMQ等產(chǎn)品主要用于制造飛機、載重汽車、家用汽車輪胎和高壓鍋密封圈等橡膠制品,采用的都是綠色生產(chǎn)工藝。
近十年來,隨著輪胎橡膠行業(yè)走向中高端,研發(fā)出不含銅離子的防老劑6PPD高端綠色生產(chǎn)工藝勢在必行。南化公司研究院綠色橡膠助劑研發(fā)創(chuàng)新團隊持續(xù)優(yōu)化研發(fā)方向,從非銅系催化劑制備6PPD的間歇、連續(xù)工藝到貴金屬催化劑的間歇、連續(xù)工藝,再到充分發(fā)揮院里60多年從事催化劑研發(fā)的雄厚技術(shù)優(yōu)勢,自主制備貴金屬催化劑?!皩>匦?、世界領(lǐng)先”,是他們始終瞄準的目標。
板凳坐得十年冷。十多年里,創(chuàng)新團隊歷盡千辛萬苦,不畏千難萬險:有人做了8年催化劑載體研究,篩選出最適合的載體和處理技術(shù);為了驗證催化劑性能,團隊做了大大小小數(shù)百次試驗,最短1周最長6個月,輪番倒班確保試驗連續(xù)進行……
運用現(xiàn)有裝置進行工業(yè)化試驗是一個不小的挑戰(zhàn)?!百F金屬催化劑非常嬌氣,不能有任何閃失?!狈览蟿?PPD生產(chǎn)裝置負責人劉玉國說。他們認真編制了工業(yè)化試驗方案,充分考慮了動力學、熱力學因素,從小試、模試中找到動力學方程,指導原有反應設備的利用,再根據(jù)裝置現(xiàn)場數(shù)據(jù)來修正動力學方程,確保了工業(yè)化順利推進。
“裝置開車穩(wěn)定,催化劑比我們想像得皮實?!眲⒂駠吲d地說。生產(chǎn)裝置和創(chuàng)新團隊曾計劃用3年時間完成工業(yè)化,沒想到1年時間就完成了。
2021年年初,南化公司決定利用已經(jīng)停產(chǎn)5年的4010NA裝置進行貴金屬催化劑工藝技術(shù)生產(chǎn)6PPD工業(yè)化試驗。裝置立即抽調(diào)李夏、李寧、張亮、芮亮、楊金燕、祁小榮等生產(chǎn)骨干,成立攻關(guān)小組。他們按照開車方案,提前半年對所有原料罐、管線進行徹底清洗,動設備逐臺檢查維護,組織單機試車、水汽聯(lián)動等工作,并且完成廢水分離、原料回收套用改造。保護好催化劑,防止中毒,是重中之重的工作。攻關(guān)小組嚴格完成系統(tǒng)吹掃、管道介質(zhì)置換等,經(jīng)過多道處理程序,確保系統(tǒng)內(nèi)干凈如新。裝置投料后,他們兵分兩組,24小時連續(xù)作業(yè),隨時解決各種操作問題。
2021年12月26日夜晚,滴水成冰。因為物料凝固點低,他們想到如果裝置3樓的旋轉(zhuǎn)薄膜蒸發(fā)器連接管道被凍住不出料、過濾器堵塞會造成漲料停車,所以必須及時疏通。張亮和朱亮頂著刺骨的寒風,一節(jié)節(jié)地烘烤管道,一遍遍地拆下過濾器清理。兩人整整忙活了一宿,都凍成了“冰墩墩”。
據(jù)劉玉國介紹,高端綠色工藝技術(shù)是未來的發(fā)展方向,裝置的干部員工都憋足了一股勁兒,下決心無論如何都要干成。對他們來說,吃點兒苦不算什么。
“管慶寶工程師給我們留下了非常深刻的印象。”劉玉國說,“開車那天,管慶寶和裝置人員一起樓上樓下地跑,確認開車條件、解決開車中遇到的各種技術(shù)問題。直到產(chǎn)出合格產(chǎn)品時,他已經(jīng)連續(xù)3天3夜沒睡過一個囫圇覺了,血壓飆升到150毫米汞柱?!?/p>
2019年起,南化公司就安排科研一線的博士們到生產(chǎn)單位掛職鍛煉,為企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級發(fā)展培養(yǎng)頂尖人才,促進生產(chǎn)和科研無縫對接。同時,徹底轉(zhuǎn)變科研隊伍思想觀念,既瞄準重大科技專項,在邁向“雙碳”目標的過程中繼續(xù)實現(xiàn)戰(zhàn)略突破;又眼睛向內(nèi),全面提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)水平,腳踏實地推進現(xiàn)有產(chǎn)品走向中高端。
2021年,他們?nèi)嫱瓿闪恕斑B續(xù)化制備防老劑TMQ技術(shù)”改造,首次把間歇工藝發(fā)展成全系統(tǒng)的連續(xù)化工藝,高效減輕了職工的勞動強度。在裝置持續(xù)大幅自然減員的條件下,防老劑TMQ裝置實現(xiàn)了穩(wěn)定生產(chǎn),年產(chǎn)量提升了10%,全產(chǎn)全銷,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
近3年來,他們研發(fā)了“防老劑TMQ提質(zhì)降耗”“防老劑6PPD、4010NA生產(chǎn)廢液綜合利用”“防老劑中間體RT培司新技術(shù)”等重要科技成果并實現(xiàn)了工業(yè)化應用,累計為企業(yè)創(chuàng)效近3億元。
今年,他們將和裝置共同開展10個課題攻關(guān)。對“橡膠防老劑中間體RT培司”進行三餾分渣尾氣治理,進一步降低有機堿消耗;對防老劑6PPD塔釜液綜合治理,降溫連續(xù)輸送以及防老劑TMQ高鹽廢水治理提標等進行攻關(guān),全面提升橡膠助劑的綠色水平。
南化研究院高端化學品和新材料研發(fā)中心負責人楊忠林博士表示,苯化工創(chuàng)新團隊將開展氯堿系列產(chǎn)品提質(zhì)和苯化工相關(guān)產(chǎn)品的降耗攻關(guān)。