胡凱杰,關(guān)運升,鄧銳苗
(沈陽工業(yè)大學,遼寧 沈陽 110870)
近年來,我國家電行業(yè)發(fā)展迅速,家電市場逐漸飽和,企業(yè)之間的競爭進入了白熱化。大連海爾電冰箱有限公司年設計生產(chǎn)能力為106萬臺,擁有來自日本、意大利、德國的一流生產(chǎn)設備。其中節(jié)能型的系列小冰箱為大連冰箱事業(yè)部強勢產(chǎn)品,成為海爾集團走向國際化的又一重要出口產(chǎn)品。
目前越來越多的企業(yè)引入精益生產(chǎn)理念或技術(shù)方法以改進和優(yōu)化生產(chǎn)線,工廠里隱藏的浪費成為制造業(yè)改善的重點,研究企業(yè)生產(chǎn)線及設施規(guī)劃問題是解決生產(chǎn)效率低下行之有效的方法和途徑。本文以海爾公司冰箱內(nèi)膽生產(chǎn)搬運系統(tǒng)作為研究對象,在對生產(chǎn)線的現(xiàn)狀運用IE相關(guān)方法進行分析的基礎上,根據(jù)車間布置原則并運用GA和Vistable對生產(chǎn)線進行仿真與分析,成功對生產(chǎn)線做出優(yōu)化。
通過實地考察冰箱內(nèi)膽生產(chǎn)車間,得到了原生產(chǎn)線線路圖,如圖1所示。相鄰工序之間距離過長,存在一些不必要的暫存,造成員工搬運內(nèi)膽的運輸距離過長且物流路線復雜,容易發(fā)生車間道路擁堵。
圖1 原生產(chǎn)線線路圖
在海爾公司冰箱內(nèi)膽生產(chǎn)線現(xiàn)場,吸附機對冰箱內(nèi)膽加工結(jié)束后,需要搬運至緩存區(qū)暫存,然后搬運到?jīng)_孔模區(qū)進行沖孔,沖孔結(jié)束后運輸?shù)筋A裝線旁,最后送至總裝大線進行組裝?;诰嫔a(chǎn)理念對該生產(chǎn)線布局進行分析,發(fā)現(xiàn)其主要存在以下3方面問題:
(1) 物料流的路線太長。內(nèi)膽搬運到?jīng)_孔模區(qū)的運輸路線過長,員工單班走動距離多達2 500 m;吸附機線邊無緩存區(qū),加工完的內(nèi)膽需要搬運200 m至緩存區(qū),造成運輸時間和勞動力的浪費。
(2) 銜接過程存在庫存堆積占用資金和生產(chǎn)空間,內(nèi)膽下線后需要在線邊暫存,降低了各工序生產(chǎn)效率,且容易造成車間主通道擁擠。
(3) 生產(chǎn)現(xiàn)場占用面積大,導致車間面積未得到充分有效的利用。
搬運工具是物料搬運的直接載體,穿梭于各物流通道之間。生產(chǎn)線中使用的物料均使用手推車搬運,在調(diào)研中通過詢問搬運工人得知,用手推車將內(nèi)膽搬運至沖孔模區(qū)需要大約10 min,每班需要運送12次。這樣的搬運方式導致工人疲勞程度過大,工時浪費,增加了搬運路線網(wǎng)的密度。
車間布局一直以來都是一種復雜的離散作業(yè)單位重新布置優(yōu)化問題,在此引入遺傳算法(GA)進行冰箱內(nèi)膽生產(chǎn)線的布局改善。參數(shù)與決策變量示意圖如圖2所示。首先對生產(chǎn)車間內(nèi)機器設備布局問題進行建模,使各作業(yè)單位間的產(chǎn)品加工成本和物料搬運成本之和最小化:
圖2 參數(shù)與決策變量示意圖
(1)
約束條件:
(2)
xi≥0i=1,2,…,n.
(3)
其中:n為作業(yè)單位個數(shù);cij為作業(yè)單位i與作業(yè)單位j間每單位距離的搬運費用;Li為作業(yè)單位i的長度;dij為作業(yè)單位i和作業(yè)單位j之間的最小間距;xi為作業(yè)單位i的中心線相對于參考線距離。
式(1)可使作業(yè)單位間的搬運總費用最少。式(2)確保任何兩個設備都有足夠的空隙,不會發(fā)生重疊的現(xiàn)象。式(3)確保各作業(yè)單位的位置坐標為非負。
3.2.1 布局假設方案的提出
在分析現(xiàn)有問題的基礎上,結(jié)合布置原則對整個冰箱內(nèi)膽生產(chǎn)搬運系統(tǒng)的布局提出了10種方案的假設。改善的措施包括調(diào)整機器的布局密度、改變機器之間的相對位置、適當增加或減少機器的數(shù)量、引入U形線、在原有車間一樓的基礎上增設二樓、選用不同種運輸設備包括升降機、叉車以及小型牽引車等。
3.2.2 最優(yōu)布局方案的確定
將10種假設方案作為初始種群,通過遺傳算法,得到了各種布局方案作業(yè)單位間的搬運總費用的適應度函數(shù)。收斂過程就是最優(yōu)方案的生成過程,各種布局方案的收斂過程如圖3所示。由此,我們得到最優(yōu)物流路線以及改善后的內(nèi)膽生產(chǎn)搬運系統(tǒng)一樓的布局方案,如圖4所示。
圖3 布局方案收斂過程圖
圖4 內(nèi)膽搬運系統(tǒng)一樓布局
在改善前的布局中,內(nèi)膽下線后搬運至沖孔模區(qū)的距離過長,內(nèi)膽下線后需要在線邊暫存,線邊緩存滿8車再運往下一環(huán)節(jié),這一情況嚴重影響價值流增值率。為了有效利用生產(chǎn)車間的空間,盡量使空閑面積縮小,在一樓的部分區(qū)域上方搭建了二樓平臺。
將原來放置在一樓的部分沖孔模區(qū)和預裝線區(qū)域搬運到二樓平臺,采用星型生產(chǎn)線,把沖孔模區(qū)放置在傳送帶邊,員工直接拿去沖孔,取消線邊緩存6車;內(nèi)膽在平臺上沖孔后直接運輸?shù)筋A裝線邊,減少緩存區(qū)存放數(shù)量15%。內(nèi)膽生產(chǎn)搬運系統(tǒng)二樓布局如圖5所示。
圖5 內(nèi)膽生產(chǎn)搬運系統(tǒng)二樓布局
搭建平臺后需要員工將內(nèi)膽搬運至二樓進行加工,新方案將原本水平方向上的搬運改為垂直方向上的搬運,加裝三臺升降機。升降機A和升降機B將未沖孔的內(nèi)膽從一樓提升至二樓平臺進行沖孔;升降機C將預裝結(jié)束的內(nèi)膽從二樓平臺運至一樓的總裝線邊。在安裝升降機后,吸附成型后的內(nèi)膽可直接由升降機升至二樓平臺,提升過程用時5 s,取消了手推車的搬運過程;在二樓平臺預裝結(jié)束的內(nèi)膽也可以直接由升降機降至一樓的總裝大線旁。改進后的內(nèi)膽生產(chǎn)線線路圖如圖6所示。
圖6 改進后的內(nèi)膽生產(chǎn)線線路圖
利用Vistable仿真真實的內(nèi)膽搬運流程。先鋪設原先的內(nèi)膽搬運道路,海爾一年內(nèi)膽產(chǎn)出量約為45萬件,單次運送60件,將物流量輸入后得出山積圖,如圖7所示。圖8為改善前的F-D圖,縱坐標是物流量(件),橫坐標是對應物流量走的距離(m)。每個點代表一個路徑,畫在田字格中,處在右上角的圓點是最不合理的路徑。
圖7 改善前山積圖
圖8 改善前F-D圖
再鋪設改善后的搬運路線,由于鋪設了二樓,冰箱內(nèi)膽生產(chǎn)線分為兩條,物流量減小,搬運距離縮短。改善后的山積圖如圖9所示,提高了生產(chǎn)效率,減少了工人的勞動量。圖10為改善后的F-D圖,可以看出改善后路徑處于左下角,搬運效率明顯提高。
圖9 改善后山積圖
圖10 改善后F-D圖
針對遼寧大連海爾公司冰箱內(nèi)膽生產(chǎn)搬運系統(tǒng)的問題,結(jié)合具體生產(chǎn)線中存在的問題,運用IE的一些方法進行改善。主要基于現(xiàn)場以及內(nèi)部人士提供的數(shù)據(jù),結(jié)合IE的知識,發(fā)現(xiàn)問題,改善優(yōu)化,進而解決問題。
(1) 通過實地調(diào)研和數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的主要問題有車間布局不合理以及物料搬運方式不恰當?shù)取?/p>
(2) 根據(jù)車間布置原則,引入遺傳算法,得出了最優(yōu)車間布局方案。將原來的一個樓層布局改為一樓與二樓結(jié)合的立體布局,調(diào)整部分機器的擺放位置,將冰箱內(nèi)膽的搬運距離由單班走動2 500 m優(yōu)化至利用升降機豎直方向上提升4 m,在制品線邊緩存由8車減少為2車。
(3) 對現(xiàn)有生產(chǎn)搬運系統(tǒng)的搬運設備進行了仔細的分析,查找出問題的所在,把使用手推車搬運冰箱內(nèi)膽改善為通過升降機搬運內(nèi)膽,為工廠形狀不規(guī)則產(chǎn)品的搬運提供了新思路。
通過此次課題的研究可以看出,關(guān)注現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題,采用IE手段消除浪費是流水線型生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)能力切實可行的方法。