夏圓圓,崔兆俊
(寶武水務(wù)科技有限公司南京分公司,江蘇南京 210039)
梅鋼連鑄濁環(huán)水系統(tǒng)主要用戶是板坯噴淋冷卻、輥道冷卻、切割渣?;丸F皮溝沖水,使用后的排水匯集入鐵皮溝并流入旋流沉淀池。水中雜質(zhì)主要為氧化鐵皮,鐵皮渣用抓斗行車抓至渣坑內(nèi)脫水回收,經(jīng)旋流池處理后的水分兩路,一路用沖渣水泵組循環(huán)使用,另一路送平流池泵組送至平流沉淀池進一步處理。經(jīng)平流池送砂過濾器泵過濾進入冷卻塔降溫后進入濁環(huán)水池內(nèi)。因在冷卻過程中,產(chǎn)生蒸發(fā)與充氧,水質(zhì)失穩(wěn)現(xiàn)象是不可避免的,需要進行水質(zhì)穩(wěn)定處理。連鑄濁環(huán)水工藝流程見圖1。
圖1 連鑄濁環(huán)水工藝流程圖
2018年12月份開始,梅鋼煉鋼廠2#連鑄機0號段過濾網(wǎng)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,見圖2,導(dǎo)致出水量減小,板坯冷卻達不到要求,影響正常生產(chǎn)。
圖2 過濾網(wǎng)堵塞照片
通過查詢近期水質(zhì)報告,水質(zhì)指標(biāo)并未發(fā)現(xiàn)明顯劣化趨勢,初步判斷是系統(tǒng)存在某些設(shè)備設(shè)施運行不穩(wěn)定,造成水質(zhì)間斷劣化,且日常取樣不能及時被發(fā)現(xiàn)造成。對堵塞物進行取樣分析,分析結(jié)果如表1。
表1 堵塞物分析報告
根據(jù)化驗結(jié)果,堵塞物灼燒失重為48.7%,主要是油污及其衍生的附著物;其次三氧化二鐵占比18.07%,為未被沉淀下來氧化鐵顆?;蚬艿栏g產(chǎn)物;鈣鎂結(jié)垢物極少。
對于油污和三氧化二鐵來源分析可能原因為,(1)破乳劑或絮凝劑效果不好,沒有將油從平流池中去除;(2)砂過濾器和供水管道過濾器截留能力降低,沒能有效截留油分和懸浮氧化鐵顆粒;(3)供水管道內(nèi)有腐蝕及微生物滋生。
基于以上原因,對現(xiàn)場實際運行情況進行調(diào)查、驗證。
平流池是濁環(huán)水系統(tǒng)的懸浮物和油去除的主要工序,為驗證平流池的藥劑投加效果,進行了實驗室小樣試驗,驗證不同濃度的絮凝劑對沉淀的影響,驗算污泥產(chǎn)量及清池周期是否合適。結(jié)果見表2。
表2 藥劑投加效果驗證
通過試驗,目前根據(jù)藥劑消耗量計算,投加濃度為絮凝劑0.3 mg/l,破乳劑1.5 mg/l,是能夠滿足生產(chǎn)需求的,增加藥劑投加量對去除水中懸浮物效果不大。但是現(xiàn)場實際調(diào)查發(fā)現(xiàn),加藥設(shè)備老舊,主要靠人工每天兩次向加藥罐進行配藥,然后通過重力自流進入平流池進水口,為防止藥劑罐放空,藥劑廠家將配水閥門一直打開向藥劑罐補水,見圖3。這就造成剛開始配完藥后,藥劑濃度比較高,越往后藥劑濃度越低,效果越差。特別是夜間現(xiàn)場無人補藥,易造成藥劑濃度過低的情況,且水質(zhì)惡化不易被發(fā)現(xiàn)。
圖3 加藥箱配水管一直補水,液位處于高位
平流池出水經(jīng)送砂過濾器泵送入9臺砂過濾器進行過濾,去除未能沉淀的懸浮物,進一步凈化水質(zhì)。7臺已更換為陶瓷濾料,2臺石英砂濾料。隨著時間越來越長,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)過濾器反洗跑砂情況,從反洗水池中清理出來的濾料均是陶瓷濾料。砂過濾器內(nèi)砂層逐漸降低,導(dǎo)致截留能力減弱。利用檢修機會打開過濾器進行測量,跑料最嚴(yán)重的達到85%。分析原因主要是原來使用的是石英砂濾料,比重較大,后期由于陶瓷濾料對除油和板結(jié)優(yōu)于石英砂濾料,過濾器大修后陸續(xù)改為陶瓷濾料,比重較石英砂小,但反洗的流量和壓力未及時調(diào)整,導(dǎo)致反洗跑料嚴(yán)重。另外,利用檢修對現(xiàn)場供水總管管道過濾器進行拆檢,2#連鑄濁環(huán)水有兩臺管道過濾器,為單濾筒式。2#連鑄濁環(huán)管道過濾器一個為2019年3月新更換,運行情況良好,另外一個粗濾筒與細(xì)濾筒之間斷裂,細(xì)濾網(wǎng)有破損,見圖4,且不能反洗。
圖4 管道過濾過濾器濾網(wǎng)破損
(1)鑒于前端污染物通過系統(tǒng)存在的漏洞進入供水管道內(nèi),有必要對系統(tǒng)管道進行一次清洗,以降低后期對主體生產(chǎn)帶來影響。通過在線投加粘泥剝離藥劑,將管道內(nèi)腐蝕產(chǎn)物和油類及其衍生物從管道內(nèi)清洗到水中,最終通過過濾和反洗的方式將污染物排出系統(tǒng)。見圖5。
圖5 粘泥剝離出的雜物
(2)對平流池區(qū)域加藥設(shè)施進行改造,更換加藥罐,且加藥罐的容量必須大于12 h 加藥量,同時改用加藥計量泵對平流池破乳劑和絮凝劑均衡投加,確保加藥效果(在改造完成前,禁止連續(xù)向加藥罐補水稀釋藥劑濃度)。
(3)對跑料嚴(yán)重的砂過濾器進行大修,增補濾料,修復(fù)濾帽。同時在過濾器反洗進水管安裝壓力表,及時調(diào)整反洗閥門開度,摸索陶瓷濾料過濾器反洗壓力,確保反洗效果的同時不發(fā)生跑料情況。
(4)對管道過濾器進行更新、修復(fù),恢復(fù)自清洗功能,并嚴(yán)格按照過濾精度0.5 mm 設(shè)置,自清洗過濾器的正常運行壓差為0~0.05 MPa,當(dāng)壓差高于0.2 MPa 時,極易引起濾網(wǎng)螺桿斷裂,反洗機構(gòu)及濾板變形,崗位人員在巡檢過程中應(yīng)關(guān)注自清洗過濾器在運行過程中的壓差,當(dāng)壓差大于0.2 MPa 時必須進行設(shè)備反洗。
(5)針對每年5、6 月份楊絮泛濫情況,提前對連鑄濁環(huán)水冷卻塔區(qū)域系統(tǒng)安裝簡易攔絮網(wǎng),并定期清理檢查,避免因飛絮進入系統(tǒng)引起系統(tǒng)過濾器和噴嘴堵塞。見圖6。
圖6 冷卻塔區(qū)域加上防絮網(wǎng)
通過以上措施,連鑄機0 號段過濾網(wǎng)堵塞情況明顯好轉(zhuǎn),見圖7。清理周期延長,清理次數(shù)明顯減少,見表3。
圖7 改善后過濾網(wǎng)情況
表3 過濾網(wǎng)堵塞情況跟蹤
(1)連鑄濁環(huán)水的水質(zhì)問題一直是鋼鐵行業(yè)水處理人的重點關(guān)注對象,連鑄機噴嘴形式多樣,貫穿在連鑄坯生產(chǎn)的整個過程,水質(zhì)的波動直接影響噴頭出水流量,甚至影響連鑄坯的質(zhì)量。從連鑄機0 號段噴嘴前的過濾網(wǎng)堵塞入手,對水系統(tǒng)運行的整個過程進行分析排查,找出問題所在。有時僅憑水質(zhì)檢測數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)確判斷系統(tǒng)運行優(yōu)劣,需要緊密結(jié)合現(xiàn)場實際情況來及時調(diào)整日??刂拼胧?]。
(2)主線連鑄機漏油問題也是濁環(huán)水水質(zhì)控制的一個難點,系統(tǒng)含油量增加,不僅易造成噴嘴堵塞,還容易使砂過濾器板結(jié)、通量下降等,對生產(chǎn)運行造成不良影響。從現(xiàn)場運行經(jīng)驗來看,由于取樣檢測的局限性,不能從水系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤,這就需要現(xiàn)場巡檢人員的日常細(xì)心觀察,重點查看漩流池、平流池水面是否有浮油,一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)及時采取措施,增加破乳劑的投加,加強過濾器的反洗頻次,必要時人工撈油或投加吸油氈進行除油[3]。
(3)梅鋼連鑄濁環(huán)水的補水為回用水,其中的鈣鎂離子濃度較工業(yè)水高,加上連鑄保護渣中含有氟離子,當(dāng)氟離子進入水中與鈣離子結(jié)合,在連鑄生產(chǎn)的高溫環(huán)境下,極易形成氟化鈣沉積,長期累積,出現(xiàn)噴頭外部及噴淋架結(jié)垢、部分噴頭不出水或出水分叉嚴(yán)重等問題。因此在日常運行管理中,要重點關(guān)注鈣離子、氟離子濃度,根據(jù)實際運行經(jīng)驗,鈣離子、氟離子濃度積低于10000 時,連鑄噴頭狀態(tài)保持良好,無明顯結(jié)垢堵塞。
(4)連鑄濁環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備的運行狀態(tài)也是水質(zhì)控制的關(guān)鍵,如加藥設(shè)施是否完好,平流池刮油刮渣機、撇油機的運行狀態(tài)是否良好,砂過濾器的反洗周期、反洗壓力、運行壓差是否正常以及是否跑砂,管道過濾器的壓差、自動反洗是否正常等都是日常巡檢和設(shè)備維護關(guān)注的重點。
(5)藥劑投加方面,對于殺菌劑的投加,可采取多點投加,以及連續(xù)投加和沖擊性投加相結(jié)合的方法,以防止系統(tǒng)內(nèi)藻類滋生而引起的生物粘泥增多、懸浮物升高問題。絮凝劑和破乳劑投加濃度也不是一成不變的,要根據(jù)現(xiàn)場來水狀況及時進行調(diào)整,平流池是觀察絮凝劑和破乳劑投加的一個很好的窗口,可以通過觀察池內(nèi)礬花形成的大小適當(dāng)調(diào)整藥劑計量泵的流量[3]。
(6)連鑄濁環(huán)水水質(zhì)的好壞不只是水質(zhì)指標(biāo)的優(yōu)劣,更重要的是跟蹤用戶側(cè)設(shè)備使用效果來衡量,持續(xù)跟蹤下線過濾網(wǎng)及噴嘴的狀態(tài),定期用戶走訪溝通也是水質(zhì)管理工作的一部分。