王曉明
(內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏海 016000)
2018年檢修期間,內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古君正”)對(duì)氯化氫合成爐實(shí)施了升級(jí)改造,采用南通某公司SZL-1 600副產(chǎn)蒸汽氯化氫合成爐,該合成爐石英燈頭采用兩環(huán)火“氫包氯”混合燃燒模式。
新裝置在運(yùn)行過(guò)程中燈頭結(jié)垢堵塞嚴(yán)重,滅爐清洗燈頭頻率約1個(gè)月1次。電解送至合成爐的氫氣中攜帶含堿水蒸氣。雖然氫氣處理過(guò)程能夠去除大部分的堿性冷凝液,含堿量也會(huì)隨著氫氣含水量的降低而減少,但還是有少量含堿水蒸氣隨氫氣進(jìn)入合成爐。在合成爐運(yùn)行過(guò)程中,氫氣與氯氣燃燒后形成的氯化氫與堿性水蒸氣混合發(fā)生中和反應(yīng)生成鹽類物質(zhì),附著在燈頭壁上,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),鹽類結(jié)晶物質(zhì)積聚,造成燈頭堵塞,影響氫氣流通量,致使氫氣與氯氣混合燃燒不均,從而影響氯化氫合成純度。
一般處理燈頭堵塞的措施是:停爐,拆卸燈頭后用水沖洗。由于清洗燈頭必須停止合成爐運(yùn)行,且合成爐在初始點(diǎn)爐或滅爐之前,由于合成的氯化氫純度不合格而用水吸收制酸,產(chǎn)出的酸無(wú)經(jīng)濟(jì)價(jià)值,同時(shí)影響氯化氫產(chǎn)量,因此,燈頭堵塞不僅造成經(jīng)濟(jì)損失而且嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行。合成爐在點(diǎn)爐、滅爐過(guò)程中存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn),在點(diǎn)爐、滅爐過(guò)程,由于爐體頻繁冷卻、收縮,影響石墨換熱塊之間墊片的使用壽命,易出現(xiàn)合成爐漏水、循環(huán)冷卻水失效等故障。
結(jié)垢點(diǎn)位于燈頭根部、氫氣石英玻璃管與氯氣石英玻璃管夾層1/3處的內(nèi)外層玻璃筒體之間,也是燃燒火焰底部。經(jīng)化驗(yàn)分析,結(jié)垢物質(zhì)為氯化鈉結(jié)晶,極易溶于水。由于合成爐體內(nèi)部燃燒溫度較高,實(shí)施燈頭在線清洗的難度較大。
通過(guò)調(diào)研,氯堿行業(yè)內(nèi)有合成爐燈頭在線清洗的先例,在進(jìn)爐氫氣管線安裝沖洗裝置,鹽類結(jié)晶物質(zhì)極易溶于水,通過(guò)噴水霧化的作用將結(jié)晶物質(zhì)濕潤(rùn),再利用氣流的沖刷作用對(duì)堵塞物與燈頭進(jìn)行吹掃分離,從而達(dá)到合成爐燈頭在線清洗的目的。
內(nèi)蒙古君正在借鑒同行業(yè)先例的基礎(chǔ)上,在合成爐進(jìn)爐氫氣管線上安裝燈頭清洗霧化裝置,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)、調(diào)整,最終實(shí)現(xiàn)合成爐燈頭在線清洗。為避免氫氣管線阻火器影響噴水霧化效果,將清洗點(diǎn)布置在氫氣管線阻火器之后;另外,為避免垂直管線中的重力作用影響清洗水霧量,最終確定清洗點(diǎn)位于氫氣進(jìn)爐前的水平管道上(如圖1所示)。為控制進(jìn)入氫氣管線的清洗水量,盡量使沖洗水全部霧化而隨氣流進(jìn)入燈頭,選擇Φ10針型控制閥作為沖洗水開(kāi)關(guān)閥,并且加裝控制手閥,加大對(duì)沖洗水量的控制作用。采用霧化噴頭,提高沖洗水的霧化效果,霧狀水氣跟隨氣流帶入燈頭,將堵塞燈頭結(jié)晶物濕潤(rùn)、沖刷,結(jié)晶物潮濕后通過(guò)氣流將結(jié)晶物帶走,達(dá)到對(duì)合成爐燈頭清洗的目的。選擇合成爐循環(huán)純水為沖洗水,循環(huán)純水雜質(zhì)較少,且溫度適宜,避免沖洗水溫度較低而導(dǎo)致合成爐燈頭炸裂,或溫度較高汽化而影響沖洗效果。
圖1 清洗噴頭安裝位置示意圖Fig.1 Installation position of cleaning sprayer
(1)在合成爐正常運(yùn)行送氣狀態(tài)下,氫氣流量1 600 m3/h。燈頭在線清洗前,將氫氣流量降至800~1 000 m3/h,通過(guò)手閥對(duì)氯氣、氫氣流量進(jìn)行限位,避免結(jié)晶堵塞物質(zhì)清除后,氯氣和氫氣流量出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。
(2)排出沖洗水管線內(nèi)部空氣,在通水狀態(tài)下,將通水軟管與針型控制閥可靠連接,并使用管卡進(jìn)行固定,避免空氣進(jìn)入爐內(nèi)發(fā)生爆炸事故。
(3)使用合成爐循環(huán)純水(85 ℃)進(jìn)行沖洗,避免使用常溫水或低溫水造成燈頭炸裂;純水壓力>0.3 MPa為宜。
(4)在線清洗過(guò)程中由視鏡觀察口觀察火焰顏色、偏燒情況是否有所好轉(zhuǎn),通過(guò)針型閥適時(shí)調(diào)整沖洗水流量,并且觀察氯、氫氣流量變化。
(5)通過(guò)視鏡觀察燈頭火焰情況,在線清洗10~15 min(具體時(shí)間根據(jù)堵塞情況而定)。在線清洗完畢后,關(guān)閉清洗水閥門(mén),拆除通水軟管。
(6)在沖洗過(guò)程中,根據(jù)沖洗水量情況,不定期打開(kāi)氫氣管線排凈閥門(mén),將管線內(nèi)部積水排出,避免管線大量積水出現(xiàn)氫氣管道液封事故。
內(nèi)蒙古君正共有7臺(tái)合成爐,開(kāi)6備1。首先在5#和7#合成爐安裝了燈頭在線清洗裝置。當(dāng)5#合成爐運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)火焰發(fā)黃、偏燒,燈頭堵塞等情況時(shí),利用在線清洗裝置清洗了7~10 min。清洗后,火焰顏色及火焰燃燒寬度有明顯改善,仍可連續(xù)運(yùn)行,效果較好。從外部通過(guò)火焰燃燒情況觀察,燈頭堵塞區(qū)域大部分被沖洗去除,仍有小部分區(qū)域的堵塞無(wú)法去除,在線清洗裝置的噴頭還需進(jìn)一步改善,使清洗過(guò)程無(wú)死角地覆蓋燈頭堵塞范圍。
目前,內(nèi)蒙古君正7臺(tái)合成爐全部安裝了燈頭在線清洗裝置,有效緩解了燈頭堵塞狀況。