何磊
摘要:某廠2號機(jī)組小機(jī)潤滑油油質(zhì)水分及顆粒度長時間超過國標(biāo)合格標(biāo)準(zhǔn),小汽輪機(jī)潤滑油長期帶水運(yùn)行,使機(jī)組運(yùn)行存在嚴(yán)重安全隱患。針對小機(jī)潤滑油水分超標(biāo)的現(xiàn)象,淺析原因,并從運(yùn)行角度采取針對性措施。
關(guān)鍵詞:潤滑油;水分超標(biāo);原因及措施
一、引言
小機(jī)汽輪機(jī)運(yùn)行是由潤滑油在轉(zhuǎn)子和軸承間形成油膜進(jìn)行潤滑,防止動靜摩擦的,對小機(jī)的安全運(yùn)行有重要重要作用。潤滑油長期帶水運(yùn)行會導(dǎo)致油質(zhì)劣化,產(chǎn)生氣泡、乳化現(xiàn)象,使油膜不均勻甚至被破壞,嚴(yán)重影響潤滑油的性能,甚至可能會導(dǎo)致小機(jī)軸承軸瓦磨損,發(fā)生動靜摩擦,造成嚴(yán)重的設(shè)備損壞事故。另外,潤滑油中水分含量過高,長時間與金屬部件發(fā)生接觸,金屬接觸表面可能會產(chǎn)生不同程度的銹蝕,銹蝕產(chǎn)生的雜物會引起調(diào)速系統(tǒng)卡澀,甚至造成停機(jī)事故,所以在運(yùn)行過程中必須嚴(yán)格控制潤滑油質(zhì)量,保證油中水分、顆粒度等指標(biāo)在國標(biāo)范圍內(nèi)。
二、機(jī)組運(yùn)行概況
國能神華九江電廠小汽輪機(jī)為給水泵驅(qū)動裝置,用于1052MW超超臨界燃煤機(jī)組給水泵,本機(jī)組是由哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)制造的單缸、末級雙分流、單軸、雙驅(qū)、沖動式、下排汽凝汽式、外切換型鍋爐給水泵汽輪機(jī)。
小汽輪機(jī)型號:G40-1.0-2
額定進(jìn)汽壓力:1.063MPa
額定進(jìn)汽溫度(主汽閥前):382.36 ℃
額定排汽壓力:4.9kPa
額定進(jìn)汽流量:153.05t/h
小汽輪機(jī)本體是主要由轉(zhuǎn)子、隔板、汽缸、調(diào)節(jié)閥、主汽閥、軸封、軸承箱、擋油環(huán)、盤車裝置、基架等部件組成的整體快裝式結(jié)構(gòu)。共有四個軸承箱,軸承箱中通入0.16~0.2MPa壓力的潤滑油。小機(jī)軸封采用梳齒式機(jī)械密封,分為上、下兩半組成,位于轉(zhuǎn)子穿出汽缸的位置,前軸封布置在前汽缸前端,用以防止汽缸內(nèi)蒸汽向外泄漏,避免高溫蒸汽沖入前軸承箱導(dǎo)致軸承溫度升高及潤滑油進(jìn)水;后軸封布置在后汽缸后端,用于將排汽腔室與外界大氣隔離,防止大氣漏入后汽缸影響排汽真空度,防止機(jī)組真空惡化。
自2月份起2號機(jī)組小機(jī)潤滑油油質(zhì)化驗(yàn)水分超過100ppm國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值,小機(jī)油箱回油觀察窗有明顯乳化現(xiàn)象,隨之潤滑油顆粒度超過7級,由以上現(xiàn)象推斷出小機(jī)潤滑油中有外部水源進(jìn)入或者凈化、排煙裝置故障等原因?qū)е掠椭袔?,影響了潤滑性能,造成軸承磨損增大,從而導(dǎo)致油中顆粒度隨之超標(biāo)。
三、原因分析
1、小機(jī)潤滑油凈化裝置故障、出力不足,或者排煙風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)導(dǎo)致大量水分及其他雜質(zhì)無法排出,積存在油箱內(nèi);
2、小機(jī)軸封壓力調(diào)整不當(dāng),軸封壓力偏高,大量軸封蒸汽進(jìn)入潤滑油中污染油質(zhì)。由于小機(jī)軸封供汽調(diào)門調(diào)節(jié)特性差,負(fù)荷變動期間軸封壓力在30~60KPa波動,而正常小機(jī)軸封壓力只需要維持在20~30KPa左右。而且由于小機(jī)軸封減溫水調(diào)門內(nèi)漏,若要維持軸封溫度在160℃以上,必須保證小機(jī)軸封均壓箱溢流閥有30%以上開度,變負(fù)荷期間需手動調(diào)整,更加大了小機(jī)軸封壓力的波動。
3、軸封蒸汽帶水,由于軸封減溫水內(nèi)漏嚴(yán)重,軸封均壓箱中水量較大,且軸封均壓箱疏水管在2月份有漏點(diǎn)缺陷,在處理過程中可能導(dǎo)致疏水管道通流面積減小,疏水不暢,更加劇了蒸汽帶水現(xiàn)象;
4、潤滑油冷卻器內(nèi)漏,水漏入油中。正常情況下,由于潤滑油壓在0.5MPa,開式水壓力在0.28MPa左右,油壓遠(yuǎn)大于水壓,因此運(yùn)行側(cè)冷卻水很難漏入油中。2號機(jī)小機(jī)B側(cè)冷油器由于油側(cè)有漏點(diǎn),將油側(cè)進(jìn)出口門關(guān)閉隔離,可能出現(xiàn)水進(jìn)入油側(cè)的情況,通過油側(cè)排空進(jìn)入油箱中;
5、給水泵密封水入口調(diào)整閥溫差設(shè)置不當(dāng)或調(diào)節(jié)失靈,密封水壓力高會沿軸向串至軸承回油中;密封水壓力偏小,給水泵內(nèi)大量高溫水漏出,由于密封水回水靠近軸承回油腔室,同時回油腔室呈負(fù)壓,高溫水汽化后被吸入回油腔室中造成油中進(jìn)水;
6、小機(jī)出力不足,長時間處于調(diào)門全開狀態(tài),進(jìn)氣量較大,軸向位移增大,導(dǎo)致軸承或密封部件磨損,軸封蒸汽及密封水直接串入油中。
四、解決方案探討
1、加裝外置潤滑油凈化裝置,并從油箱底部排油口接管,防止由于水密度重量大于油,大量水分沉積在油箱底部,導(dǎo)致化驗(yàn)的取樣不合格;
2、檢查小機(jī)潤滑油排煙風(fēng)機(jī)是否有倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象,關(guān)閉倒轉(zhuǎn)排煙風(fēng)機(jī)出口手動門;
3、適當(dāng)調(diào)整小機(jī)油箱負(fù)壓,適時停運(yùn)排煙風(fēng)機(jī)或關(guān)小出口手門,避免軸承腔室處微負(fù)壓對軸封蒸汽的引流;
4、適當(dāng)調(diào)低軸封壓力,控制軸封蒸汽流量和外漏量,高、低壓軸封壓力可通過軸封均壓箱至高、低壓軸封分手門調(diào)整;檢修期間對小機(jī)軸封壓力調(diào)節(jié)閥,減小軸封壓力波動;
5、加裝氣密油擋,隔離蒸汽與油接觸面。由于高壓前軸封存在漏汽問題,導(dǎo)致軸承箱內(nèi)進(jìn)汽,尤其是高負(fù)荷下,從而使?jié)櫥陀唾|(zhì)不合格?,F(xiàn)將汽輪機(jī)軸承箱外油擋改為氣密式結(jié)構(gòu)及增加一套氣密油 擋供氣裝置,消除油擋積碳及軸承箱進(jìn)汽的隱患,提高潤滑油油質(zhì),改造方案如下圖:
6、更換小機(jī)軸封減溫水調(diào)門及軸封均壓箱疏水管道,保證蒸汽過熱度,防止蒸汽帶水;
7、關(guān)閉備用側(cè)冷卻器排空至小機(jī)油箱手動門,防止水側(cè)內(nèi)漏;
8、變負(fù)荷過程中,關(guān)注汽泵密封水壓力變化,正常汽泵兩端泄水口應(yīng)無水或不連續(xù)的水滴,否則表明密封水量太大,調(diào)整密封水進(jìn)回水溫度差值在5~7℃左右,回水溫度過高說明密封水壓力偏小;
9、增加軸加風(fēng)機(jī)出力,防止由于回汽不暢導(dǎo)致的軸封外漏;
10、運(yùn)行中注意小機(jī)調(diào)門開度,防止長時間處于全開狀態(tài),監(jiān)視MTSI參數(shù),發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
五、總結(jié)
經(jīng)過上述方案改造后,2號機(jī)組小機(jī)潤滑油油質(zhì)水分明顯下降,保持在0~30ppm,在國標(biāo)允許范圍內(nèi)。此次小機(jī)潤滑油進(jìn)水異常的主要原因在于軸封壓力過高,通過改造小機(jī)軸封調(diào)節(jié)門和減溫水調(diào)門改善了軸封壓力波動的問題,并且通過投入氣密油擋,防止軸封蒸汽進(jìn)入軸承油箱中,雙管齊下取得了良好的效果。
參考文獻(xiàn)
[1]G40-1.0-2型給水泵汽輪機(jī)產(chǎn)品使用說明書
[2]2號機(jī)小汽輪機(jī)高低壓軸封加裝氣密油擋技術(shù)改造方案