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      機械密封泄漏分析

      2022-07-13 04:29:15趙省杰
      裝備維修技術(shù) 2022年26期
      關(guān)鍵詞:機械密封泄漏

      趙省杰

      摘? 要:機械密封于運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)泄漏故障時,需要對其故障原因進行分析,以此來得出對下一步維修有益的參考,防止機械密封的頻繁泄漏,牽扯大量人力物力,本文主要以裝置內(nèi)成品泵的機械密封(密封方案P21)頻繁泄漏的案例為引,分析該自沖洗方案密封泄漏的主要原因。

      關(guān)鍵詞:機械密封;P21;泄漏;自沖洗

      1? 密封失效現(xiàn)象描述

      某裝置柴油成品泵,主要介質(zhì)為成品柴油,介質(zhì)清潔,密封廠家為丹東克隆;在2019年4月進行維修,維修后設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,于2021年6月時出現(xiàn)前后端密封泄漏現(xiàn)象

      2021年7月進行首次維修,經(jīng)運轉(zhuǎn)不超過一周后,出現(xiàn)非驅(qū)動端密封泄漏現(xiàn)象,泄漏量約2秒1滴。于9月密封到貨后進行了第二次維修,經(jīng)運轉(zhuǎn)約一周后,出現(xiàn)驅(qū)動端密封壓蓋根部處滲漏,后續(xù)出現(xiàn)非驅(qū)動端密封泄漏,泄漏量約2秒1滴。

      2? 故障原因分析

      本文對此密封泄漏案例分兩方面考慮,分為工藝操作和密封結(jié)構(gòu)設(shè)計,首先是工藝操作,需要考慮密封的泄漏是否是因為工藝參數(shù)的變化導(dǎo)致的,其次考慮是否因為其密封的本質(zhì)結(jié)構(gòu)存在問題,導(dǎo)致密封的頻繁泄漏。

      2.1某工藝操作情況

      選取1年時間跨度內(nèi)塔液位及成品去罐區(qū)背壓趨勢,去除外因影響分析可得,液位整體處于約60%左右浮動,背壓處于0.2MPa至0.25MPa之間,整體上看沒有大范圍波動變化,基本可以排除工藝操作對機泵運行狀態(tài)的影響。

      2.2自沖洗線孔板尺寸確定

      由于密封方案為P21自沖洗方案,首先確認其孔板尺寸是否符合流量要求,本文中自沖洗流量選取設(shè)計書中經(jīng)驗值,并參考密封廠家設(shè)計經(jīng)驗值確認。

      節(jié)流孔板流量計算公式:dk=[(421.6*G)/(ρ*?P)^0.5]^0.5 [1]

      Dk:節(jié)流孔板直徑,mm

      G:流量,t/h

      ρ:介質(zhì)密度,kg/m3

      ?P:節(jié)流孔板前后壓差,MPa

      其中由于密封軸徑在85~95范圍內(nèi),取沖洗量為8L/min[2],由于本泵設(shè)計為前后兩個密封腔,而自沖洗流體從泵出口一點引出,經(jīng)換熱后分別注入密封腔,故而取流量為16L/min,換算為t/h,G=0.799t/h,按裝置成品柴油樣化驗分析成績得ρ=832.2kg/m3,按照工藝參數(shù)計算得泵入口壓力為0.12MPa,根據(jù)泵實際運轉(zhuǎn)監(jiān)控,取泵出口壓力歷史較低值為1.1MPa,取?P=0.98MPa,計算可得dk(孔板直徑)≈3.43mm,如果要求流量保持不變,壓差增大后對孔板直徑要求會縮小。

      機泵維修時實測孔板直徑≈3.5mm,基本符合密封沖洗要求。

      2.3某密封解體檢查

      2.3.1密封泄漏原因

      解體檢查可發(fā)現(xiàn),非驅(qū)動端密封泄漏的主要原因為波紋管根部(密封沖洗孔F下方)位置處沖刷出深溝,造成密封泄漏,但未出現(xiàn)明顯損傷,未造成密封泄漏;針對兩端密封波紋管狀態(tài)不同,進行了如下分析:

      本泵密封方案為P21,介質(zhì)從泵出口引出,經(jīng)換熱后進入密封腔,維修時檢查疏通密封自沖洗管線,不存在堵塞現(xiàn)象,可以排除兩端沖洗流量不同造成的影響。

      2.3.2密封形式及自沖洗形式分析

      密封自沖洗形式(進入密封腔)可分為徑向,軸向和切向[2],根據(jù)裝配圖紙無法得出其自沖洗方向,根據(jù)實物判斷其自沖洗方式應(yīng)為軸向沖洗,從密封沖洗形式上來看,軸向沖洗減少了對石墨環(huán)的沖蝕,在沖洗形式的選擇上不存在明顯問題??娠@示其為靜止式機械密封,補償機構(gòu)安裝在壓蓋內(nèi),不旋轉(zhuǎn),主要為防止腐蝕介質(zhì)損壞補償機構(gòu),但由于其靜止,導(dǎo)致自沖洗流體固定沖刷一點,且波谷處容易導(dǎo)致雜質(zhì)累積或結(jié)焦,從本泵介質(zhì)成品柴油(低硫),轉(zhuǎn)速2970r/min,判斷其選擇靜止式密封弊大于利。

      2.3.3波紋管檢查分析

      根據(jù)單點沖洗孔開設(shè)的原則,其應(yīng)該選擇不直沖軟環(huán),亦不遠離摩擦端面的位置[2],非驅(qū)動開孔設(shè)計明顯不符合基本設(shè)計原則,同時本次拆卸的驅(qū)動端密封為2019年前后公司代儲代銷庫存量,2021年7月領(lǐng)用,非驅(qū)動端為2020年9月新提密封,2021年7月領(lǐng)用,兩批次密封在自沖洗開孔上方式嚴重差異,體現(xiàn)了廠家缺少對單點沖洗開孔方位的統(tǒng)一設(shè)計要求及松懈的制造標(biāo)準(zhǔn)要求。

      2021年7月維修后,拆下2019年更換密封顯示其波紋管無損傷,但波紋管有結(jié)焦物堆積,補償性減弱,參考裝置相應(yīng)工藝指標(biāo)一直處于平穩(wěn)狀態(tài),自沖洗流量沒有范圍性波動,可得出波紋管損傷與其改變單點自沖洗流道形式有一定關(guān)聯(lián)。

      根據(jù)機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》波片硬度范圍:經(jīng)過熱處理的波片維氏硬度HV0.2為375~475;不經(jīng)過熱處理的冷軋波片維氏硬度HV0.2為255~330。根據(jù)密封廠家丹東克隆提供,該密封波紋管材質(zhì)為316L,按照其最大硬度217HB換算為維氏硬度約為225至230之間,根據(jù)密封廠家提供,鋼材在制作時應(yīng)經(jīng)過熱處理,所以不符合標(biāo)準(zhǔn)的375~475硬度要求,判斷其材料選擇存在問題,但是由于硬度測試針對鋼材,在制作成波紋管波片后其硬度無法得到驗證,對316材質(zhì)的硬度試驗亦不存在成文的結(jié)論參考,故此條不做為主要結(jié)論,簡述分析經(jīng)過。

      在與其他密封廠家溝通后,整體可得出經(jīng)驗結(jié)論,316材質(zhì)波紋管可適用于清水介質(zhì)及常溫低壓環(huán)境,在本泵的操作條件下一般不推薦使用(適用于部分廠家內(nèi)部設(shè)計要求)。

      3? 對密封的改造

      1)設(shè)計圖紙中將靜止式密封改為旋轉(zhuǎn)式密封,波紋管隨軸旋轉(zhuǎn),使得自沖洗流體不再長期直沖一點,并且由于波紋管的旋轉(zhuǎn),可以使其波谷處不再聚積雜質(zhì),最右因為旋轉(zhuǎn),導(dǎo)致波紋管受熱均勻,不易產(chǎn)生結(jié)焦;

      2)改變了波紋管的安裝方向,使沖洗流道不再直沖波紋管;

      3)將單點沖洗方式改為了切向沖洗,切向密封隨著轉(zhuǎn)向沖洗,沖洗效果好于軸向沖洗,對石墨環(huán)的傷害最小;

      4)提高波紋管材質(zhì)為Inconel 718。

      4? 結(jié)論

      綜上,對P-1604密封泄漏分析得到以下幾點:

      1)由于采用靜止式機械密封,導(dǎo)致自沖洗流體固定沖刷一點,且波谷處結(jié)焦物堆積,補償性減弱;

      2)非驅(qū)動開孔設(shè)計明顯不符合基本設(shè)計原則,導(dǎo)致流體直沖波紋管根部;

      3)選用波紋管材質(zhì)不符合JB/T 8723-2008《焊接金屬波紋管機械密封》波片硬度要求;

      4)在本泵的操作條件下一般不推薦使用316作為波紋管材質(zhì)。

      故障定性為設(shè)備制造問題。因設(shè)備制造不標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致設(shè)備損壞。

      參考文獻:

      [1]梁冬云. 泵內(nèi)機械密封自沖洗孔尺寸及沖洗量的計算. 一重技術(shù), 1673—3355(2006)06—0057—02.

      [2]朱立新,王汝美. 實用機械密封技術(shù)問答. 中國石化出版社.

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