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      鋼管混凝土在園林景觀橋中的應(yīng)用

      2022-07-17 12:41:55張曉瑞
      科技研究·理論版 2022年2期
      關(guān)鍵詞:鋼管混凝土

      張曉瑞

      摘要:在北京市玉淵潭公園南門景觀橋主拱的施工中,采用了鋼管混凝土泵送頂升技術(shù)。施工中從配合比、支撐體系、泵送控制與密實度檢測等方面采取了一系列措施,保證了主拱混凝土壓注工作的順利實施,使設(shè)計理念得到充分的展現(xiàn)。該橋以新穎、獨特的造型在園內(nèi)發(fā)揮了重要的景觀效應(yīng),實踐證明鋼管混凝土技術(shù)在園林景觀建筑中有著廣泛的應(yīng)用前景。

      關(guān)鍵詞:蝶式拱,鋼管混凝土,無收縮配合比,泵送頂升

      引言:鋼管混凝土是指將混凝土注入鋼管內(nèi)而形成的一種組合結(jié)構(gòu),鋼管與混凝土的結(jié)合能更好的發(fā)揮這兩種材料各自的優(yōu)點,以提高結(jié)構(gòu)的承載力。該技術(shù)雖已被應(yīng)用,但在園林橋梁中并不多見。該橋采用鋼管混凝土系桿拱,具有結(jié)構(gòu)受力穩(wěn)定、自重輕、跨度大、造型優(yōu)美的特點,實現(xiàn)了低碳環(huán)保、節(jié)約材料、縮減工期、降低造價等目的,獲得了良好的經(jīng)濟、環(huán)境效益和景觀效應(yīng)。

      1工程概況

      該景觀橋位于公園南門內(nèi),跨越永定河引水渠,是游人出入公園南門的唯一通道。該橋以橋面系為界,下部采用鋼筋混凝土橋臺,上部采用鋼結(jié)構(gòu)系桿拱。系桿設(shè)計為鋼箱梁斷面,橋面兩側(cè)主拱沿鉛垂面設(shè)置,拱跨31.8m,鉛垂高度6.94m,兩側(cè)主拱拱身各向外傾斜25度,狀似彩蝶之翼,故名為蝶式拱。下部橋臺前墻呈曲線型,沿主拱向下延伸,使橋立面具有中承拱橋之優(yōu)美造型。主拱作為承重拱,所有橋面系的荷載都通過剛性吊桿傳遞給拱肋,再由拱肋傳至兩側(cè)拱腳并通過系桿至橋臺,因此主拱承受較大軸力,是主要的承重構(gòu)件。根據(jù)設(shè)計要求,主拱采用鋼管混凝土,以同時滿足結(jié)構(gòu)與造型兩個方面要求。拱壁為無縫鋼管,采用Q345鋼,外徑636mm,壁厚12mm,內(nèi)部填充C50無收縮混凝土[1]。

      2施工要求及技術(shù)關(guān)鍵點

      主拱圈采用泵送頂升法壓注C50無收縮自密實混凝土,借助混凝土的自重擠壓密實。鋼管混凝土與普通混凝土結(jié)構(gòu)相比,具有結(jié)構(gòu)斷面小、自重輕、跨度大、承載力高、節(jié)省鋼筋、易于養(yǎng)護、造型優(yōu)美等特點,但在混凝土配合比、主拱支撐體系架設(shè)等方面技術(shù)要求較高,在泵送頂升過程與密實度控制等方面控制難度較大。

      2.1配合比

      與普通混凝土相比,鋼管混凝土應(yīng)具有良好的和易性,同時具有收縮補償?shù)奶攸c,以滿足免振要求。因此合理的配制是順利施工的前提保障。

      2.2支撐體系架設(shè)

      該橋為體現(xiàn)園林建筑之特色,兩主拱外傾25度?;炷翂喝牍扒缓?,荷載會急劇增大,合理的架設(shè)支撐可有效保證拱的側(cè)向穩(wěn)定,因此要編制專項支撐方案。

      2.3泵送頂升

      泵送頂升是靠泵壓力將混凝土從低處向高處頂升壓注,骨料在頂升過程中處于懸浮狀態(tài),通過不斷擠壓將拱腔內(nèi)混凝土的氣體排除,雖然頂升法具有先進的理論基礎(chǔ),但在實施中要控制好壓注速度,做到均衡施壓以防止主拱失穩(wěn)。

      2.4密實度控制

      由于鋼管內(nèi)的混凝土無法振搗,并且伴隨著齡期增長,混凝土?xí)a(chǎn)生收縮。雖然在混凝土配比中考慮了補償收縮的性能,但現(xiàn)場施工中存在著不確定因素。因此對混凝土密實度的控制與檢測也需制定詳細措施。

      3分析及應(yīng)對措施

      針對上述問題我們逐一分析并采取了一系列技術(shù)措施,具體如下:

      3.1原材料的質(zhì)量要求

      應(yīng)選用低水化熱的水泥,防止水化熱過高而引起拱內(nèi)混凝土收縮過大;選用級配良好的河砂,細度模數(shù)2.5~2.8,含泥量≤3%,泥塊含量≤1%,通過0.315mm篩孔的砂不應(yīng)少于15%;粗骨料宜為5~25㎜連續(xù)級配碎石,并達到含泥量≤1%泥塊含量≤0.5%,針片狀顆粒含量≤10%的要求,在滿足泵送條件下,優(yōu)先選用粒徑較大的骨料,以降低用水量,減少水化熱。

      3.2配合比要求

      為充分發(fā)揮鋼管混凝土的性能,防止在水化過程中由于混凝土收縮導(dǎo)致鋼管內(nèi)混凝土不密實,造成主拱質(zhì)量缺陷,制定了以下配比要求:(1)水灰比<0.4;(2)在保證混凝土工作性能的前提下,盡量減少水泥用量,摻入適量的Ⅰ級粉煤灰,優(yōu)化混凝土內(nèi)部的孔隙結(jié)構(gòu),使混凝土內(nèi)部更加密實,提高混凝土的耐久性;(3)適當(dāng)增大混凝土坍落度以滿足可泵與免振要求,坍落度宜控制在180~220㎜;(4)為確保腔體內(nèi)混凝土填充密實,摻入微膨脹劑,以滿足補償收縮的要求,其水中限制膨脹率為0.02%~0.04%;(5)選擇高效減水劑,延緩初凝時間,確保混凝土泵送順利完成;(6)在初配的基礎(chǔ)上,按水膠比增加0.02和減少0.02進行試拌對比,并確定最終配合比。

      3.3支撐體系架設(shè)方案

      在壓注過程中支撐將在水平與垂直兩個方向承受較大外力,為確保主拱側(cè)向穩(wěn)定,制定了以滿堂支架為基礎(chǔ),沿橋身縱軸向兩側(cè)主拱延伸布置碗扣式鋼管支架的方案,支架高12m,總平面尺寸40.5m×20.6m,具體如下:

      (1)該橋所處昆玉河底為方磚面層,基層平整堅實,故與地面接觸統(tǒng)一鋪設(shè)60mm厚墊木,支架上部與主拱接觸面鋪14mm厚的鋼墊板;(2)為加強立桿穩(wěn)定性,除掃地桿外第一排縱、橫向水平桿距立桿頂部200mm,其余各步間隔≤1200mm,與主拱接觸的主要受力點立桿間距為300mm、600mm,其余為900mm、1200mm;(3)剪刀撐沿支架四周由底至頂連續(xù)布置,中間每擱四排立桿也設(shè)置一道縱向剪刀撐,同時在支架兩端與中部每隔4排立桿從頂向下每2步架設(shè)置一道水平剪刀撐,并沿最外側(cè)立桿搭設(shè)斜撐,以保證支架的整體穩(wěn)定性[2]。

      3.4泵送頂升的控制

      主拱跨度31.8m,鉛垂高度6.94m,內(nèi)徑612mm,正常情況下拱內(nèi)混凝土將按一次壓注到頂實施,同時兩側(cè)拱腳處設(shè)φ150注漿孔,拱頂設(shè)一處φ150排氣孔?;炷磷詢蓚?cè)拱腳同時壓入,保證連續(xù)實施并在初凝前完成,待排氣孔處冒漿后方可停注,并及時封閉注漿孔,混凝土凝固后注漿孔與排氣孔處以與拱壁同厚鋼板焊接封閉。但考慮施工中存在不確定因素,因此做了臨時鉆孔排氣的準備,一旦拱內(nèi)混凝土因氣泡或斷層而引起堵塞,當(dāng)立即鉆孔排氣以保證壓注質(zhì)量。

      3.5密實度的控制

      為保證拱內(nèi)混凝土密實度,在壓注實施之后應(yīng)進行超聲波檢測及拱壁人工敲擊檢測,在施工當(dāng)中也采取了排漿觀察和核對混凝土用量兩項監(jiān)控措施。

      4實施與檢測

      4.1混凝土配合比

      實驗室針對C50無收縮混凝土配制的質(zhì)量要求進行了試配,并按基準水膠比±0.02進行了調(diào)整及對比,確定了本工程的C50無收縮混凝土配合比如表1所示:

      由于實驗室所用骨料均為干燥的,因此對現(xiàn)場砂、石含水量進行了檢測后,將砂、石所含水分從水中扣除,得到調(diào)整后的最終施工配合比如表2所示。

      4.2主拱混凝土壓注

      為確?;炷恋木從K苤笜耍瑧?yīng)盡可能在氣溫較低的時間進行壓注,經(jīng)對一周的溫度測定,我們定于早晨6時正式實施壓注。

      為避免注壓不均衡而產(chǎn)生水平推力,施工中兩側(cè)拱腳同步注漿,首先從兩個泵送孔各注入1m3與混凝土內(nèi)砂漿成分相同的水泥漿,然后空泵續(xù)壓片刻,待指令發(fā)出后,采取相同的泵壓力同步壓入混凝土。實施中要控制壓注速度,做到先慢速逐漸提升后并保持勻速,管內(nèi)兩側(cè)混凝土盡量保持在同一水平面穩(wěn)步上升,高差不應(yīng)超過1m。當(dāng)施工中北側(cè)壓注速度過快時,我們及時調(diào)整并保持該側(cè)空泵持壓,防止混凝土出現(xiàn)倒流,待南側(cè)混凝土上升到與北側(cè)同一高度時,再繼續(xù)送料施壓。為確?;炷脸跄白{完畢,在施工過程中有專人負責(zé)控制罐車內(nèi)的混凝土存量,保證壓注不間斷,不長時間壓車。隨著混凝土的持續(xù)壓入約7~8min,先前注入的水泥砂漿自排氣孔中噴冒出來,持續(xù)時間約20s。伴隨著腔體內(nèi)排出砂漿的高度變化趨于穩(wěn)定,并逐漸轉(zhuǎn)化為混凝土,說明混凝土內(nèi)氣體已基本排出,經(jīng)核對混凝土的用量無誤后,方可認為腔體內(nèi)混凝土已達到密實要求,然后停止注漿并及時封閉壓注孔。待混凝土凝固后,所有注漿、排氣孔均用鋼板焊接封閉。

      在對另一側(cè)主拱實施壓注時,由于吸取了經(jīng)驗,壓注時間縮短約了1~2min,排出物中的氣體相對較少,取得了更好的效果[3]。

      4.3檢測

      壓注實施后我們對主拱的各項指標進行了檢測,其結(jié)果如下:

      4.3.1密實度檢測

      在混凝土終凝后,派專人持測錘進行敲擊管壁檢測,沒有發(fā)現(xiàn)空鼓、清脆的聲音,可初步判定管內(nèi)混凝土是密實的。而后在齡期達到28天時,又進行了超聲波檢測,均未發(fā)現(xiàn)空鼓情況,說明鋼管內(nèi)混凝土達到了無收縮微膨脹的設(shè)計要求。

      4.3.2主拱傾斜度變化檢測

      主拱吊裝就位后,為防止混凝土在壓注過程中荷載的增加造成主拱傾斜角度過大,我們預(yù)留了變形量,拱傾斜度為24.0度,在壓注實施中,于拱腳架設(shè)經(jīng)緯儀,拱頂懸掛鉛垂線,觀察拱角度、位移在整個施工過程中的變化,發(fā)現(xiàn)主拱無明顯變化,且最終傾角24.3度,滿足設(shè)計要求。

      4.3.3混凝土強度檢測

      主拱混凝土壓注4d后經(jīng)檢測實際強度為設(shè)計強度的101%,28d同條件試塊強度達120%,如表3所示,充分顯示了鋼管混凝土結(jié)構(gòu)與普通混凝土相比其優(yōu)越的結(jié)構(gòu)性能。

      結(jié)束語:該橋主拱采用鋼管混凝土,在主拱混凝土施工4d后就進行了橋面系的施工,與普通混凝土結(jié)構(gòu)相比大大縮短了施工周期,節(jié)約了勞動力,在保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的前提下又達到了低碳環(huán)保、降低造價的目的,目該橋在公園內(nèi)發(fā)揮重要的通行和景觀作用。實踐證明鋼管混凝土結(jié)構(gòu)在造型新穎的園林建筑中同樣適用。

      參考文獻

      [1]蔡紹懷《現(xiàn)代鋼管混凝土結(jié)構(gòu)》2003年4月

      [2]《鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》GB50936-2014,2014-12-01

      [3]《北京市城市橋梁工程施工技術(shù)規(guī)程DBJ01-46-2001,2001-06-01

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