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      運行氧量對某600 MW四角切圓鍋爐煙氣組分濃度和飛灰含碳量影響的試驗研究

      2022-09-24 07:22:40宏,馬侖,譚
      湖北電力 2022年2期
      關(guān)鍵詞:氧量飛灰燃燒器

      蔡 宏,馬 侖,譚 鵬

      (1.廣東省能源集團(tuán)沙角C電廠,廣東 東莞 523900;2.華中科技大學(xué)煤燃燒國家重點實驗室,湖北 武漢 430074)

      0 引言

      切圓燃燒方式是燃煤電站鍋爐常用的燃燒組織方式之一,廣泛應(yīng)用于我國大型燃煤電站[1-6]。為實現(xiàn)低氮燃燒,深度空氣分級技術(shù)廣泛應(yīng)用于燃煤鍋爐[7-11]。但深度空氣分級燃燒條件下,由于主燃燒區(qū)煤粉處于低氧燃燒環(huán)境,可能會帶來燃燒不完全、CO濃度較高、水冷壁腐蝕等問題,影響機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性和安全性[12-17]。許多研究學(xué)者對深度分級下低氮燃燒特性及排放特性進(jìn)行了相關(guān)研究。何志瞧等[18]對前后墻對沖燃燒鍋爐開展了深度空氣分級下CO 分布規(guī)律試驗研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)低氮改造后,爐膛出口CO 濃度高且分布不均的問題。高正陽等[19]對一臺超超臨界機(jī)組雙切圓鍋爐的燃燒過程進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析過量空氣系數(shù)、燃燒器投運方式及鍋爐負(fù)荷等因素對NO排放的影響特性。肖琨等[20]發(fā)現(xiàn)采用空氣分級低氮燃燒技術(shù)改造后,爐內(nèi)溫度場分布發(fā)生較大變化,從而會對鍋爐的汽溫特性產(chǎn)生較大影響。謝召祥等[21]研究了深度空氣分級燃燒條件下分離燃盡風(fēng)對貧煤鍋爐CO和H2S生成特性的影響,發(fā)現(xiàn)綜合考慮鍋爐運行安全性、經(jīng)濟(jì)性及NOx生成特性多種因素后,燃盡風(fēng)率設(shè)置為25%較為合適。任少輝[22]等人研究了燃盡風(fēng)豎直擺角對四角切圓鍋爐燃燒及排放的影響,發(fā)現(xiàn)燃盡風(fēng)豎直擺角設(shè)置為-5°既能滿足燃燒經(jīng)濟(jì)性又能達(dá)到低氮燃燒的目的。龍敦武[23]、嚴(yán)杏初等[24]在四角切圓鍋爐上開展了減少煙溫偏差研究,發(fā)現(xiàn)燃盡風(fēng)風(fēng)門開度偏置可有效改善煙溫偏差。曹勤峰等[25]對某四角切圓鍋爐開展了運行氧量對低氮燃燒影響的調(diào)整試驗研究,建議運行氧保持在2.5%左右。張曉輝等[26]開展了某200 MW四角切圓鍋爐空氣分級低NOx燃燒改造實驗研究,發(fā)現(xiàn)爐膛出口氧量運行維持在2.4%~3.0%,可滿足燃燒經(jīng)濟(jì)性和低氮燃燒要求。胡志宏[27]等人研究也表明,實際運行中出口氧量控制在3.0%左右,鍋爐的運行狀態(tài)比較理想。進(jìn)一步地,本文針對某600 MW四角切圓鍋爐深度空氣分級燃燒條件下出口CO和飛灰含碳量高、SCR入口兩側(cè)煙氣成分濃度偏差明顯等問題,開展了運行氧量對鍋爐出口煙氣組分濃度和飛灰含碳量影響的試驗研究,研究結(jié)果以期為同類鍋爐運行優(yōu)化提供相關(guān)參考。

      1 鍋爐簡介及測點布置

      某660 MW鍋爐是亞臨界參數(shù)、單汽包中間再熱、控制循環(huán)鍋爐,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為2 100 t/h,膜式水冷壁,單爐膛四角雙圓燃燒。制粉系統(tǒng)為正壓直吹制粉系統(tǒng),配有6臺碗式中速磨煤機(jī),常用5臺磨煤機(jī)、1 臺備用。該爐組燃燒器分別布置在爐膛下部4 個切角處,形成典型的切圓燃燒方式,燃燒器總高度為11.266 m,燃燒器采用WR燃燒器。每組燃燒器在高度方向上方布置6個一次風(fēng)噴口和7個二次風(fēng)噴口,2個燃盡風(fēng)噴口;為實現(xiàn)低氮燃燒,在側(cè)墻布置共8組深度燃盡風(fēng)噴口。試驗期間煤質(zhì)參數(shù)如表1 所示,鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖如圖1。

      表1 煤質(zhì)分析Table 1 Coal quality analysis

      600 MW 負(fù)荷下,在鍋爐SCR 入口測量煙氣成分開展相關(guān)測量,了解和掌握煙氣成分濃度偏差狀況。在具備測量條件的前提下,測點沿?zé)煹郎疃扰c寬度方向均勻布置,總體測量位置如圖1所示(紅色為現(xiàn)場測量點)。煙氣成分采用德國約克MRU OPTIMA7 手持式煙氣分析儀進(jìn)行測量(精度5%),每個位置多次測量后取數(shù)據(jù)平均值(如圖2中A4位置:1 m、2 m、3 m處分別測量,然后取平均值)。

      圖1 鍋爐示意圖Fig.1 Schematic diagram of the boiler

      圖2 測點位置及現(xiàn)場測量圖Fig.2 Measuring-point location and on-site measurement map

      2 結(jié)果與討論

      圖3 為不同運行氧量下SCR 入口氧濃度,可以看出,在不同運行氧量下,SCR入口A側(cè)氧氣濃度都顯著高于B側(cè),這主要是四角切圓鍋爐爐內(nèi)空氣動力場在出口區(qū)域存在殘余旋轉(zhuǎn),導(dǎo)致煙氣成分濃度兩側(cè)存在偏差。隨著提高運行氧量,SCR入口A、B兩側(cè)實測氧濃度逐漸增加。運行氧量為1.5%時,SCR入口A、B側(cè)氧濃度平均值為1.60%和1.07%,兩側(cè)氧濃度絕對偏差0.53%;運行氧量為2.0%時,SCR入口A、B側(cè)氧濃度平均值2.10%和1.17%,兩側(cè)氧濃度絕對偏差0.93%;運行氧量為2.5%時,SCR 入口A、B 側(cè)氧濃度平均值2.80%和1.53%,兩側(cè)氧濃度絕對偏差1.27%;運行氧量為3.0%時,SCR 入口A、B 側(cè)氧濃度平均值3.07%和2.03%,兩側(cè)氧濃度絕對偏差1.04%;運行氧量為4.5%時,SCR 入口A、B 側(cè)氧濃度平均值4.93%和4.09%,兩側(cè)氧濃度絕對偏差0.84%??梢钥闯觯\行氧量從1.5%提高到3.0%時,SCR入口實測氧濃度逐漸增加;進(jìn)一步提高到4.5%,SCR 入口實測氧濃度顯著增加。從偏差角度來看,運行氧量從1.5%提高到2.5%時,SCR 入口A、B兩側(cè)氧濃度偏差逐漸增加;進(jìn)一步提高運行氧量,偏差又逐漸減小。實際運行中,可配合調(diào)整燃盡風(fēng)配風(fēng)及角度等方式進(jìn)一步改善氧濃度偏差。

      圖3 不同運行氧量下SCR入口氧濃度Fig.3 O2 concentration at the SCR inlet under different operating oxygen

      圖4為不同運行氧量下SCR入口NOx濃度,在不同運行氧量下,SCR入口A側(cè)NOx濃度都略高于B側(cè)。運行氧量為1.5%時,SCR入口A、B側(cè)的NOx濃度平均值分別是142 mg/Nm3和120 mg/Nm3,兩側(cè)NOx濃度絕對偏差22 mg/Nm3;設(shè)定氧量為2.0%時,SCR入口A、B側(cè)的NOx濃度平均值分別是148 mg/Nm3和130 mg/Nm3,兩側(cè)NOx濃度絕對偏差10 mg/Nm3;設(shè)定氧量為2.5%時,SCR入口A、B 側(cè) 的NOx濃 度 平 均 值 分 別 是142 mg/Nm3和137 mg/Nm3,兩側(cè)NOx濃度絕對偏差5 mg/Nm3;設(shè)定氧量為3.0%時,SCR 入口A、B 側(cè)的NOx濃度平均值分別是146 mg/Nm3和145 mg/Nm3,兩側(cè)NOx濃度絕對偏差1 mg/Nm3;設(shè)定氧量為4.5%時,SCR入口A、B側(cè)的NOx濃度平均值分別是174 mg/Nm3和157 mg/Nm3,兩側(cè)NOx濃度絕對偏差17 mg/Nm3??梢钥闯?,與氧濃度變化規(guī)律相似,運行氧量從1.5%提高到2.5%時,SCR 入口實測NOx濃度逐漸增加,但總體增加幅度相對較??;進(jìn)一步提高到4.5%,SCR入口實測NOx濃度顯著增加。從偏差角度來看,運行氧量從1.5%提高到3.0%時,SCR 入口A、B 兩側(cè)NOx濃度偏差逐漸減?。贿M(jìn)一步提高運行氧量,偏差又逐漸增大。

      圖4 不同運行氧量下SCR入口NOx濃度Fig.4 NOx concentration at the SCR inlet under different operating oxygen

      圖5為不同運行氧量下SCR入口CO濃度,在不同運行氧量下,與氧濃度變化規(guī)律相反,低氧導(dǎo)致爐內(nèi)CO 燃燒不完全,使得SCR 入口A 側(cè)CO 濃度都低于B側(cè)。隨著提高運行氧濃度,SCR入口A、B兩側(cè)實測CO濃度逐漸降低。設(shè)定氧量為1.5%時,SCR入口A、B側(cè)CO濃度平均值為3 173 ppm和10 442 ppm,兩側(cè)CO濃度絕對偏差7 269 ppm,CO濃度處于較高水平,這主要是在該運行氧量下爐內(nèi)缺氧燃燒,大量CO不完全燃燒所致;提高運行氧量到2.0%時,SCR入口CO濃度顯著下降,A、B 側(cè)平均值為760 ppm 和8 834 ppm,兩側(cè)CO濃度絕對偏差8 074 ppm,CO濃度依然處于較高水平;提高運行氧量到2.5%時,SCR 入口A 側(cè)CO 濃度輕微有所降低到619 ppm,B 側(cè)CO 濃度降低到6 726 ppm,兩側(cè)CO 濃度絕對偏差6 107 ppm,氧量相對較低的B側(cè)CO 濃度仍然處于較高水平,且兩側(cè)CO 濃度偏差明顯;提高運行氧量到3.0%時,SCR入口A側(cè)CO濃度進(jìn)一步輕微有所降低到540 ppm,B側(cè)CO濃度顯著降低,達(dá)到737 ppm,且兩側(cè)CO濃度絕對偏差只有197 ppm,兩側(cè)CO 濃度偏差處于較低水平;在此基礎(chǔ)上,提高運行氧量到4.5%時,SCR 入口A 側(cè)CO 濃度降低到155 ppm,B側(cè)CO濃度降低到660 ppm,兩側(cè)CO濃度絕對偏差為505 ppm。上述分析表明,當(dāng)運行氧量提高到3.0%以上時,可顯著降低鍋爐出口CO濃度,改善燃燒經(jīng)濟(jì)性。

      圖5 不同運行氧量下SCR入口CO濃度Fig.5 CO concentration at the SCR inlet under different operating oxygen

      圖6為SCR入口煙氣濃度參數(shù)隨運行氧量變化規(guī)律。可以看出,對于NOx濃度而言,運行氧量從1.5%增加到4.5%,SCR 入口NOx濃度基本呈現(xiàn)線性增加。對于CO濃度而言,運行氧量從1.5%增加到2.5%,SCR入口CO 濃度逐漸降低,但依然處于較高水平(平均值在3 000 ppm 以上);當(dāng)運行氧量增加到3.0%時,SCR入口CO 濃度顯著降低到1 000 ppm 以下,進(jìn)一步提高運行到4.5%,CO 濃度輕微有所降低。就飛灰含碳量而言,運行氧量從1.5%增加到4.5%,飛灰含碳量也基本呈現(xiàn)線性降低規(guī)律。通過上述分析,為兼顧燃盡特性、CO 排放濃度及燃燒經(jīng)濟(jì)性,建議實際運行過程中運行氧量設(shè)置在3.0%左右,既可保證燃燒效率又可控制NOx生成。

      圖6 不同運行氧量下SCR入口煙氣濃度及飛灰含碳量Fig.6 Flue gas concentration at the SCR inlet and carbon content in fly ash under different operating oxygen

      3 結(jié)語

      本文對深度空氣分級改造后的某600 MW四角切圓鍋爐運行氧量對出口煙氣組分濃度和飛灰含碳量影響開展了現(xiàn)場試驗研究。結(jié)果表明,1)深度空氣分級下NOx濃度總體處于較低水平;運行氧量從1.5%增加到4.5%,SCR入口NOx濃度基本呈現(xiàn)線性增加。2)運行氧量從1.5%增加到2.5%,SCR 入口CO 濃度逐漸降低,但處于較高水平(平均值在3 000 ppm 以上);當(dāng)運行氧量增加到3.0%時,SCR 入口CO 濃度顯著降低到1 000 ppm以下,進(jìn)一步提高運行到4.5%,CO濃度輕微有所降低。3)運行氧量從1.5%增加到4.5%,飛灰含碳量也基本呈現(xiàn)線性降低規(guī)律。通過上述分析,為兼顧燃盡特性、CO 排放濃度及燃燒經(jīng)濟(jì)性,建議實際運行過程中運行氧量設(shè)置在3.0%左右,既可保證燃燒效率又可控制NOx生成??膳浜先紵鹘嵌日{(diào)整等手段,進(jìn)一步優(yōu)化改善燃燒特性,減少兩側(cè)煙氣成分濃度偏差。

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