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      天然氣地面集輸管道腐蝕原因分析及防治措施

      2022-09-30 03:30:56郭奕成劉偉旭張藝佳
      化學(xué)與生物工程 2022年9期
      關(guān)鍵詞:水相集輸緩蝕劑

      郭奕成,劉偉旭,張藝佳

      (1.國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目管理分公司,河北 廊坊 065000;2.國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)北方管道有限責(zé)任公司濟(jì)南輸油氣分公司,山東 濟(jì)南 250000)

      管道集輸是天然氣資源運(yùn)輸中最常見(jiàn)的一種輸送方式,具有運(yùn)輸效率高、成本低以及安全性能高的特點(diǎn)。然而隨著天然氣地面集輸管道建設(shè)及使用規(guī)模的逐漸擴(kuò)大,在天然氣的運(yùn)輸過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)管道損害問(wèn)題,其中集輸管道的腐蝕問(wèn)題最為常見(jiàn)。由于管道腐蝕而導(dǎo)致的天然氣泄漏,不僅會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,還可能對(duì)生態(tài)環(huán)境和人身安全造成嚴(yán)重的威脅[1-4]。

      天然氣地面集輸管道的腐蝕一般受管道材質(zhì)、天然氣組分、水相組分、酸堿性、流速、環(huán)境溫度以及壓力等因素的影響[5-9]。由于天然氣組分中一般含有一定濃度的CO2,因此,國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)CO2造成天然氣地面集輸管道腐蝕的原因及機(jī)理開(kāi)展了大量的研究工作,并取得了很多成果[10-15]。西部某天然氣集輸站場(chǎng)部分地面集輸管道出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的腐蝕問(wèn)題,給天然氣的安全輸送造成了比較大的影響,因此,作者在調(diào)研分析目標(biāo)天然氣地面集輸管道腐蝕現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,開(kāi)展腐蝕原因分析,并針對(duì)性地提出切實(shí)可行的防治措施,為確保天然氣地面集輸管道的安全高效運(yùn)行提供一定的技術(shù)支持。

      1 天然氣地面集輸管道腐蝕現(xiàn)狀及原因分析

      1.1 腐蝕現(xiàn)狀

      目標(biāo)天然氣地面集輸管道自2008年投入使用以來(lái),已經(jīng)連續(xù)使用十余年,近期在對(duì)集輸管道的日常檢測(cè)中發(fā)現(xiàn),該集輸管道某段管線出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的銹蝕現(xiàn)象,部分法蘭和螺栓也存在不同程度的腐蝕現(xiàn)象。另外,通過(guò)檢測(cè)還發(fā)現(xiàn),該集輸管道內(nèi)壁減薄程度比較嚴(yán)重,多處減薄率超過(guò)50%,并有4處穿孔,彎頭和直管段均出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象,腐蝕形狀多為坑狀或片狀。

      1.2 腐蝕原因分析

      1.2.1 集輸管道天然氣組分分析

      室內(nèi)采用GCMS7600型氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀對(duì)目標(biāo)集輸管道中天然氣的組分進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)表1。

      表1 天然氣組分分析結(jié)果

      由表1可以看出,集輸管道中天然氣不含H2S,主要成分為CH4,其含量大于98%;C2H6和C3H8的含量均較少,分別為0.40%和0.02%;CO2的含量較高,達(dá)到了0.52%。

      氣相組分中主要的腐蝕性氣體為CO2,通常情況下,CO2處于干燥狀態(tài)時(shí)不具有較強(qiáng)的腐蝕性,而當(dāng)其溶解于水相中后,會(huì)使腐蝕介質(zhì)表現(xiàn)出弱酸性,從而對(duì)金屬材質(zhì)的集輸管道產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,在陽(yáng)極端通常會(huì)生成硫化亞鐵沉淀,而在陰極端通常會(huì)發(fā)生還原反應(yīng)。另外,在天然氣的輸送過(guò)程中,氣相的流動(dòng)會(huì)對(duì)腐蝕產(chǎn)物造成一定的沖刷作用,使其不易覆蓋在金屬表面,導(dǎo)致腐蝕速率加快。一般CO2腐蝕為局部腐蝕嚴(yán)重,可能造成較高的穿孔率。

      1.2.2 集輸管道水相組分分析

      室內(nèi)采用ICS-5000型多功能離子色譜儀對(duì)目標(biāo)集輸管道中水相的離子組成進(jìn)行分析,并根據(jù)石油與天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 0532-2012《油田注入水細(xì)菌分析方法 絕跡稀釋法》中的規(guī)定,對(duì)水相中微生物組成進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 水相組分分析結(jié)果

      由表2可以看出,集輸管道中水相的總礦化度較高,達(dá)到37 402.37 mg·L-1,其中氯離子的含量較高,達(dá)到22 057.65 mg·L-1;另外,水相中的細(xì)菌含量較高,硫酸鹽還原菌(SRB)含量達(dá)到1.5×105個(gè)·mL-1。

      水相礦化度較高是引起管道腐蝕的一個(gè)重要原因,較高的礦化度使水相具有較高的電導(dǎo)率,降低了腐蝕電流的電阻,對(duì)電化學(xué)腐蝕起到一定的促進(jìn)作用。另外,水相中的氯離子含量較高,也會(huì)對(duì)管道腐蝕產(chǎn)生一定的加速作用,氯離子的半徑很小,極易穿透金屬材質(zhì)表面的鈍化膜,使其成為陽(yáng)極端,其電流密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于陰極端,容易產(chǎn)生坑蝕作用。

      對(duì)目標(biāo)集輸管道的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物中含有一定量的硫化亞鐵和硫化鐵,這是SRB腐蝕產(chǎn)生的。天然氣組分中并不含H2S,而水相中的SRB含量較高,因此,可以確定目標(biāo)天然氣地面集輸管道內(nèi)存在比較嚴(yán)重的SRB腐蝕現(xiàn)象。

      2 天然氣地面集輸管道腐蝕防治措施研究

      根據(jù)目標(biāo)天然氣地面集輸管道腐蝕原因分析結(jié)果,天然氣中CO2含量較高及水相的礦化度、氯離子含量、SRB含量均較高是造成腐蝕的主要原因,因此,提出了在目標(biāo)天然氣地面集輸管道中添加殺菌劑和緩蝕劑的防治措施。

      2.1 殺菌劑優(yōu)選

      室內(nèi)根據(jù)石油與天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5757-2010《油田注入水殺菌劑通用技術(shù)條件》中的規(guī)定,對(duì)幾種不同類型殺菌劑(SJ-1、SJ-2、SJ-3、SJ-4)的殺菌效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并與現(xiàn)場(chǎng)用殺菌劑(XJ-1、XJ-2)進(jìn)行對(duì)比,殺菌劑加量均為500 mg·L-1,結(jié)果見(jiàn)圖1。

      圖1 殺菌劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      由圖1可以看出,現(xiàn)場(chǎng)用殺菌劑XJ-1和XJ-2對(duì)SRB的殺滅效果不太理想,殺菌率分別為94.29%和97.94%。而殺菌劑SJ-2和SJ-3的殺菌效果較好,均達(dá)到了99%以上,其中殺菌劑SJ-2的殺菌效果最好,可以達(dá)到99.99%;添加500 mg·L-1的殺菌劑SJ-2后,水相中的SRB含量可以降至15個(gè)·mL-1,達(dá)到石油與天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5757-2010的要求。因此,建議將目標(biāo)天然氣地面集輸管道現(xiàn)場(chǎng)用殺菌劑更換為SJ-2。

      2.2 緩蝕劑優(yōu)選

      室內(nèi)采用掛片失重法對(duì)目標(biāo)天然氣地面集輸管道的腐蝕速率進(jìn)行測(cè)定,并以緩蝕率為評(píng)價(jià)指標(biāo),評(píng)價(jià)不同類型緩蝕劑(HSY-1、HSY-2、HSY-3、HSY-4)的緩蝕效果,并與現(xiàn)場(chǎng)用緩蝕劑(XHS-1、XHS-2)進(jìn)行對(duì)比。腐蝕介質(zhì)為目標(biāo)天然氣地面集輸管道現(xiàn)場(chǎng)水樣,由于現(xiàn)場(chǎng)集輸天然氣中不含氧、含有CO2,應(yīng)先對(duì)腐蝕介質(zhì)進(jìn)行除氧處理,并飽和一定濃度的CO2,模擬現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。此外,腐蝕掛片采用現(xiàn)場(chǎng)集輸管道鋼材加工而成,掛片尺寸為50 mm×15 mm×2 mm,實(shí)驗(yàn)時(shí)間為7 d,實(shí)驗(yàn)溫度為30 ℃,緩蝕劑加量均為500 mg·L-1,結(jié)果見(jiàn)圖2。

      圖2 緩蝕劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      由圖2可以看出,不同類型的緩蝕劑對(duì)目標(biāo)天然氣地面集輸管道掛片的緩蝕效果差別較大,其中現(xiàn)場(chǎng)用緩蝕劑XHS-1和XHS-2的緩蝕效果稍差,緩蝕率分別為81.62%和77.58%;緩蝕劑HSY-4的緩蝕效果最好,緩蝕率達(dá)到90%以上。因此,建議將目標(biāo)天然氣地面集輸管道現(xiàn)場(chǎng)用緩蝕劑更換為HSY-4。

      進(jìn)一步對(duì)緩蝕劑HSY-4加量進(jìn)行優(yōu)選,結(jié)果見(jiàn)圖3。

      圖3 緩蝕劑HSY-4加量對(duì)緩蝕效果的影響

      由圖3可以看出,隨著緩蝕劑HSY-4加量的增大,緩蝕率逐漸升高,當(dāng)其加量為1 000 mg·L-1時(shí),緩蝕率可達(dá)到95%以上;繼續(xù)增大其加量,緩蝕率升幅不明顯。因此,緩蝕劑HSY-4的最佳加量為1 000 mg·L-1。

      2.3 綜合防腐蝕效果評(píng)價(jià)

      為了最大限度地提高防腐蝕效果,并節(jié)約藥劑用量,將殺菌劑SJ-2和緩蝕劑HSY-4聯(lián)合使用進(jìn)行加量?jī)?yōu)化實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表3。

      由表3可以看出,當(dāng)殺菌劑SJ-2加量為500 mg·L-1、緩蝕劑HSY-4加量為1 000 mg·L-1時(shí),殺菌率和緩蝕率均達(dá)到最高,分別為99.99%和96.72%;保持緩蝕劑HSY-4加量不變、減少殺菌劑SJ-2加量時(shí),緩蝕率變化不明顯,而殺菌率則明顯降低;保持殺菌劑SJ-2加量不變、減少緩蝕劑HSY-4加量時(shí),殺菌率沒(méi)有變化,而緩蝕率則明顯降低。綜合來(lái)看,當(dāng)殺菌劑SJ-2加量為500 mg·L-1、緩蝕劑HSY-4加量為800 mg·L-1時(shí),殺菌率和緩蝕率均較高,此時(shí)殺菌率為99.99%,緩蝕率可達(dá)到95%以上,具有良好的綜合防腐蝕效果。

      表3 殺菌劑SJ-2和緩蝕劑HSY-4聯(lián)合使用的加量?jī)?yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      3 結(jié)論

      (1)目標(biāo)天然氣地面集輸管道存在比較嚴(yán)重的腐蝕問(wèn)題,分析認(rèn)為造成管道腐蝕的主要原因?yàn)樘烊粴庵蠧O2含量較高及水相的礦化度、氯離子含量、SRB含量均較高。

      (2)室內(nèi)優(yōu)選出了比現(xiàn)場(chǎng)用殺菌劑和緩蝕劑性能更優(yōu)的殺菌劑SJ-2和緩蝕劑HSY-4,其最佳使用方案為:500 mg·L-1殺菌劑SJ-2+800 mg·L-1緩蝕劑HSY-4,此時(shí)殺菌率可以達(dá)到99.99%,緩蝕率可以達(dá)到95%以上,能夠滿足目標(biāo)天然氣地面集輸管道的防腐蝕要求,可以有效延長(zhǎng)集輸管道的檢修周期和使用壽命。

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