高艷彬,李城,凱樂,林宗浩,鄧孝容
(重慶建工建材物流有限公司,重慶 401122)
隨著城市化進程的不斷推進,預拌商品混凝土得到了高速發(fā)展,但與此同時,混凝土攪拌站在生產過程中會產生大量的廢水廢漿,如處理不當將帶來資源浪費、環(huán)境破壞等問題[1]。在國家大力倡導“綠色、環(huán)保、節(jié)能、減排”的背景下,高效利用資源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為當今攪拌站發(fā)展的趨勢[2]。隨著人們對攪拌站廢漿的關注度不斷提高,如何對廢漿進行科學合理的回收利用,是攪拌站面臨的現(xiàn)實問題。
目前國內外學者研究的重點多集中在廢漿對混凝土性能的影響方面,研究表明一定濃度的廢漿完全可以用于混凝土生產[3-4],但在實際應用中仍面臨另外的難題:廢漿濃度是隨時變化的,特別是在生產高峰時段,涮洗罐車的頻率較低,廢漿的濃度較低,而生產量較小時罐車涮洗量大將導致廢漿濃度增大。在廢漿濃度檢測方面,目前攪拌站行業(yè)尚無一套成熟穩(wěn)定的自動檢測技術,相關研究也較少,濃度檢測以烘干為主,試驗結果具有嚴重的滯后性,不能及時指導廢漿的使用,不利于混凝土質量控制,極大制約了廢漿的應用。
基于上述現(xiàn)狀,本文開發(fā)了一套廢漿濃度在線檢測系統(tǒng),測試結果與工控系統(tǒng)連通,通過工控配合比自動計算實現(xiàn)廢漿用量實時補給,有效保證混凝土質量,對廢漿的科學應用具有重要意義。
(1)廢棄漿料分離過程產生的廢漿
廢棄漿料主要來自報廢混凝土、攪拌機清洗、混凝土運輸車回站洗罐,經(jīng)過石子振動分離篩分離出石子和粗砂,剩下含有粒徑較小細砂的漿液利用細砂分離器進行二次分離,最后得到主要含水泥、摻合料及其水化產物的廢漿。
(2)沖洗生產場地產生的廢漿
攪拌站沖洗場地的水經(jīng)場地內溝渠進入廢漿池,此部分廢漿含有少量混凝土材料,一定程度上對廢漿濃度進行了稀釋。
(3)部分雨水
雨水經(jīng)場地內溝渠進入廢漿池。
圖1為典型的廢漿循環(huán)使用工藝流程。
圖1 廢漿回收利用工藝流程
廢漿中固體顆粒的主要成分為水泥、摻合料水化顆粒和細砂顆粒,密度較自來水有所升高,同時由于廢漿中含有水泥水化產物氫氧化鈣和C-S-H凝膠,致使廢漿的pH值較高,一般在12左右,屬于堿性漿料,促使混凝土加快凝結,這也是使用廢漿會導致混凝土拌合物性能損失變快的主要原因[5]。
采用定容容器,稱量其裝滿廢漿時的質量,已知廢漿固體顆粒密度,推算廢漿濃度(固含量)。廢漿固含量指廢漿中固體顆??傎|量占廢漿質量的百分比,設廢漿的固含量為S(%),裝滿廢漿時廢漿的質量為m(g),容器容積為V(mL),固體密度為ρ固(g/cm3),則有:
將廢漿看作水和固體顆粒的懸浮液,即廢漿質量m=m水+m固;
不考慮溫度的影響,水的密度ρ水為1g/cm3,簡化S=
已知容器容積V和固體密度ρ固的條件下,通過測量裝滿廢漿時的質量m,即可得到廢漿的固含量。
圖2為廢漿濃度在線檢測系統(tǒng)示意圖,其中,1為廢漿池,儲存廢漿;7為攪拌裝置,因廢漿中固體顆粒易發(fā)生沉淀,造成池底部廢漿濃度大,上部濃度小,設置廢漿池攪拌裝置,定時啟動,攪勻廢漿,使測試廢漿濃度的取樣更有代表性,更利于指導廢漿應用。廢漿桶為一固定容積的測試桶,廢漿桶底部與氣動蝶閥連接,測試前蝶閥關閉,測試結束后打開蝶閥排出廢漿;通過水泵控制抽取廢漿;采用稱重傳感器對廢漿稱重計量,通過稱重變送器進行測試數(shù)據(jù)傳輸。
圖2 廢漿濃度檢測系統(tǒng)示意圖
廢漿濃度在線檢測的自動控制主要流程如圖3所示,整個檢測周期在2min內完成,測試結果與工控系統(tǒng)連接,自動計算,系統(tǒng)自動進行廢漿實時補給,圖4為工控端廢漿濃度結果顯示界面(回收水倉位)。
圖3 廢漿濃度在線檢測系統(tǒng)自動控制流程
圖4 廢漿(回收水)濃度工控顯示
根據(jù)工作原理,要得到廢漿濃度S,除測試得到廢漿質量m外,還需獲知廢漿中固體顆粒的密度ρ固。固體顆粒成分主要為水泥、摻合料等水化顆粒和細砂顆粒,實際中各組分的比例會有一定變化,但總體保持在一個相對固定的范圍,因此可將固體密度看作一個相對固定的參數(shù)。本文通過對不同日期不同時段產生的廢漿進行固體顆粒密度測試(圖5),對20組固體密度試驗結果分析發(fā)現(xiàn),密度最大值為2.526g/cm3,最小值為2.484g/cm3,平均值為2.505g/cm3,標準差σ為0.013g/cm3,最大離散為0.8%,表明固體密度的分布比較集中,可以其平均值作為一定時段內密度的固定參數(shù)。為確保濃度測試更加準確,可以在材料種類發(fā)生較大變化時修正取值,或定期對固體顆粒密度進行修正。
圖5 廢漿中固體顆粒密度測試
廢漿桶體積也是廢漿濃度測試的必要參數(shù),有效體積為廢漿桶蝶閥蝶板至溢流管下沿之間的體積。表1為廢漿桶體積標定記錄,經(jīng)標定,廢漿桶體積為11174mL。
廢漿濃度對比試驗結果見表2??梢钥闯?,90%在線檢測結果與烘干法的濃度檢測結果偏差在1%以內,最大偏差為1.5%,表明在線檢測廢漿濃度具有較高的準確性,可作為廢漿濃度檢測方法用于廢漿質量管控中。
表2 在線檢測與烘干法檢測的濃度對比
研究成果在實踐中進行了應用,實現(xiàn)了廢漿濃度的在線檢測,精度控制在±2.0%內,實現(xiàn)了廢漿的科學精準利用(圖6)。據(jù)統(tǒng)計,2021年3—12月,應用中兩個站點合計使用廢漿3.47萬t,直接經(jīng)濟效益超過15萬元,經(jīng)濟效益顯著。更重要的是通過濃度自動檢測,從技術上實現(xiàn)了廢漿的精細化管理,極大改善了之前相對粗獷的利用方式,對保證混凝土質量起到了非常重要的作用。此外,完全實現(xiàn)了攪拌站廢漿零排放的綠色生產目標,由此帶來了巨大的環(huán)境效益。
圖6 廢漿濃度在線檢測系統(tǒng)實際應用
攪拌站廢漿回收利用是預拌混凝土行業(yè)實現(xiàn)綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能減排的有效途徑。本文針對攪拌站廢漿利用的現(xiàn)狀,從提高廢漿使用水平和保證混凝土質量的角度著手,成功開發(fā)了一套廢漿濃度在線檢測系統(tǒng),檢測周期不超過2min,濃度值偏差不超過2%,具有較高的檢測準確度。經(jīng)大量實踐應用表明,廢漿濃度在線檢測系統(tǒng)從技術上實現(xiàn)了廢漿的精細化管理,提高了廢漿利用水平,對保證混凝土質量具有重要意義。該系統(tǒng)的應用使攪拌站實現(xiàn)了廢漿零排放的綠色生產目標,促進了經(jīng)濟、技術和環(huán)境多重效益的全面提升。