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      乙二醇精餾裝置能效提升與應用

      2022-10-24 06:20:08任獻濤
      化肥設計 2022年5期
      關鍵詞:回收塔精餾塔冷器

      李 星,任獻濤

      (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

      河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)年產(chǎn)20萬t煤制乙二醇裝置,于2016年11月投入運行。乙二醇裝置工藝路線是通過羰化、加氫兩步間接合成法生產(chǎn)乙二醇:第一步以CO和亞硝酸甲酯在催化劑作用下合成草酸二甲酯;第二步將羰化工序來的草酸二甲酯與氫氣送入加氫反應器生產(chǎn)粗乙二醇,然后將粗乙二醇送入精餾系統(tǒng),產(chǎn)出乙二醇成品。

      投產(chǎn)運行后,乙二醇精餾系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中存在較多問題,如能耗較大、資源浪費、產(chǎn)品收率低、產(chǎn)品品質差等?;谏鲜鰡栴},龍宇煤化工對乙二醇裝置精餾系統(tǒng)進行流程優(yōu)化改造升級。

      1 乙二醇精餾系統(tǒng)流程

      乙二醇精餾系統(tǒng)接收來自加氫反應系統(tǒng)的粗乙二醇,通過脫醇、脫酯、脫重、脫水等工序,由產(chǎn)品精餾塔側線采出合格的乙二醇產(chǎn)品。在此過程中,由脫醇塔頂產(chǎn)出甲醇供反應系統(tǒng)使用;由脫水塔側線產(chǎn)出副產(chǎn)品乙醇;由脫重塔釜產(chǎn)出重組分。

      2 生產(chǎn)運行中存在的問題及改造措施

      2.1 乙二醇副產(chǎn)物分級回收問題及改造措施

      2.1.1脫水塔設計缺陷

      (1)脫水塔塔頂回流罐的甲醇通過回流泵直接送至精餾廢液罐,造成甲醇原料消耗較高;脫水塔側線采出的物料組分較雜,直接作為雜醇進行排放,造成浪費。脫水塔改造前流程見圖1。

      圖1 脫水塔改造前流程

      (2)改造措施。在生產(chǎn)運行過程中,優(yōu)化工藝操作,將脫水塔塔頂溫度控制在64.5~65.5℃之間,使回流罐甲醇含量提高至95%以上,返回粗乙二醇系統(tǒng)進行有效回收利用甲醇,減少原料消耗。

      脫水塔側線共有10個采出口,由于精餾塔的溫度通常情況下為自上而下逐漸升高,因此不同采出點的實際溫度和物料組分各不相同,當脫水塔側線采出口全部打開后,采出的物料成分復雜,被作為雜醇直接進行排放。優(yōu)化操作流程,僅打開一個采出口,采出的組分中乙醇含量相對較高,并有效回收單獨儲存/銷售,實現(xiàn)副產(chǎn)物分級回收利用,增加企業(yè)效益。改造后的流程見圖2。

      圖2 脫水塔改造后的流程

      2.1.2 脫水塔設計的缺陷

      (1)脫重塔是將產(chǎn)品精餾塔塔釜含有二乙二醇的乙二醇進行回收,脫重塔塔頂將回收后的乙二醇送至精餾塔,而塔釜濃度較高的乙二醇、二乙二醇通過管道送至精餾廢液罐,造成浪費。同時,該流程存在一定的設計缺陷:一方面,塔頂?shù)囊叶纪腹饴瘦^低,返回精餾塔后,其進塔位置與乙二醇產(chǎn)品采出位置接近,容易影響到乙二醇產(chǎn)品的品質;另一方面,脫重塔塔釜液黏度大、易結晶、輸送管道遠,經(jīng)常存在輸送管道堵塞的情況,而且管道疏通困難給實際生產(chǎn)造成隱患。脫重塔改造前流程見圖3。

      圖3 脫重塔改造前流程

      (2)改造措施。①將脫重塔塔頂回收的乙二醇送至液相加氫,通過加氫反應提高乙二醇的透光率,再返回脫酯塔或粗乙二醇罐,既實現(xiàn)了提高脫重塔塔頂乙二醇透光率的目的,又可避免對乙二醇產(chǎn)品品質造成影響。

      ②為了保證塔釜物料連續(xù)穩(wěn)定采出,且不會因管道堵塞而影響生產(chǎn),采取就近增加重組分儲罐的措施,既可避免重組分堵塞管道,又實現(xiàn)了重組分單獨銷售。脫重塔改造后流程見圖4。

      2.1.3回收塔設計缺陷

      (1)回收塔塔頂?shù)奈锪纤椭良託湎到y(tǒng),塔釜的物料經(jīng)釜液泵送至精餾廢液罐。而在實際運行過程中,回收塔塔頂乙醇酸甲酯含量很低,不需要返回加氫系統(tǒng),而且回收塔塔頂物質組成復雜,種類繁多,返回加氫系統(tǒng)后將產(chǎn)生更多的副反應,而這些副反應產(chǎn)生的雜質將嚴重影響精餾系統(tǒng)的操作和產(chǎn)品的質量。另外,回收塔塔釜的物料中含有大量乙二醇,直接外送將導致乙二醇浪費?;厥账脑烨傲鞒桃妶D5。

      圖5 回收塔改造前流程

      (2)改造措施。將脫酯塔塔頂?shù)奈锪纤椭粱厥账M行雜質的外排,同時回收塔塔釜液經(jīng)釜液泵送至脫酯塔,實現(xiàn)乙二醇的回收利用,提高了產(chǎn)品收率?;厥账脑旌罅鞒桃妶D6。

      圖6 回收塔改造后流程

      2.2 乙二醇產(chǎn)品回收問題及改造措施

      (1)脫酯塔設計缺陷。煤制乙二醇技術在近些年才實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),前期由于沒有現(xiàn)成的可參考技術,龍宇煤化工乙二醇裝置存在各種各樣的問題。根據(jù)原始設計流程可以看到,脫酯塔尾冷氣出料罐的物料經(jīng)脫酯塔頂尾冷器出料泵向脫醇塔C塔進料,脫醇塔C塔經(jīng)過精餾將輕組分從塔頂送至脫水塔,而脫醇塔C塔釜的重組分送至回收塔,最終回收塔塔釜送往雜醇罐。脫酯塔改造前流程見圖7。

      圖7 脫酯塔改造前流程

      脫酯塔頂出來的汽相進入脫酯塔頂冷凝器管程,被殼程脫醇塔循環(huán)釜液冷卻到113.7℃,冷凝后的液體進入脫酯塔頂回流罐,從脫酯塔頂冷凝器出來的不凝氣進入脫酯塔頂尾冷器的殼程,被管程的循環(huán)水冷卻到53℃,冷凝下來的液體進入尾冷器出料罐,不凝氣進入脫酯塔尾冷器的殼程,被管程的冷凍水冷卻到18℃,冷凝后的液體進入尾冷器出料罐。由于脫酯塔頂冷凝器下液溫度高,部分乙二醇氣相經(jīng)脫酯塔頂尾冷器冷凝后進入尾冷器出料罐,其中乙二醇含量可超過30%。

      脫酯塔頂尾冷器出料罐中乙二醇被送至脫醇塔C塔,根據(jù)脫醇塔C塔的操作條件(見表1),塔內(nèi)的輕組分(如甲醇、乙醇、乙二醇甲醚、水等物質)經(jīng)冷凝器冷凝后,進入回流罐。而乙二醇在常壓下沸點為197.3℃,最終在脫醇塔C塔精餾后留在塔釜。

      表1 脫醇塔C塔的操作條件

      (2)改造措施。將脫醇塔B塔來的釜液,經(jīng)脫醇塔B釜液泵加壓后,進入脫醇塔C塔,在改變工藝操作條件的前提下,將塔內(nèi)輕組分從塔頂精餾排出至脫水塔,而塔釜乙二醇送至脫酯塔,脫酯塔頂出來的汽相進入脫酯塔頂冷凝器管程,被殼程脫醇塔循環(huán)釜液冷卻到95℃,冷凝后的液體進入脫酯塔頂回流罐,從脫酯塔頂冷凝器出來的不凝氣進入脫酯塔頂尾冷器的殼程,被管程的循環(huán)水冷卻53℃,冷凝下來的液體進入尾冷器出料罐,不凝氣進入脫酯塔尾冷器的殼程,被管程的冷凍水冷卻到18℃,冷凝后的液體進入尾冷器出料罐,脫酯塔頂回流罐中的溶液經(jīng)過脫酯塔回流泵加壓后,一部分送入脫酯塔的頂部作回流液,另一部分送入回收塔。脫酯塔頂尾冷器出料罐中的溶液經(jīng)過脫酯塔頂尾冷器出料泵加壓后,一部分送入回流罐,另一部分送入回收塔。同時,通過控制回收塔塔頂溫度在90~120℃之間,將乙二醇濃縮至98%后返回脫酯塔回流罐,實現(xiàn)乙二醇的回收再利用,使乙二醇產(chǎn)品回收率達到98%以上,提高產(chǎn)品產(chǎn)量。脫酯塔改造后流程見圖8。

      圖8 脫酯塔改造后流程

      2.3 乙二醇品質問題及改造措施

      (1)脫醇塔的設計缺陷。在乙二醇裝置原工藝流程基礎上,脫醇塔B塔釜的物料中含有微量甲醇、乙醇、水、乙二醇甲醚、1,2-丁二醇、乙二醇等物質,進入脫酯塔后,從塔頂將輕組分及雜質排出系統(tǒng),這些雜質增大了脫酯塔的運行負荷,而且脫酯塔的運行情況及塔釜雜質含量的多少直接影響到產(chǎn)品精餾塔的正常運行和產(chǎn)品品質。由于1,2-丁二醇和乙二醇沸點很相近,不容易分離,脫酯塔塔釜的1,2-丁二醇容易進入精餾塔,導致乙二醇產(chǎn)品中1,2-丁二醇含量高,產(chǎn)品純度經(jīng)常低于99.8%,不能滿足優(yōu)等品指標。同時,一些影響產(chǎn)品透光率的雜質進入精餾塔,造成乙二醇產(chǎn)品透光率低,220nm處透光率在75%(優(yōu)等品指標不小于75%)左右波動,275nm處透光率一直低于88%(優(yōu)等品指標不小于92%)。脫醇塔改造前流程見圖9。

      圖9 脫醇塔改造前流程

      (2)改造措施。脫醇塔B塔釜的物料先進入脫醇塔C塔進行精餾,其中,甲醇、乙醇等雜質優(yōu)先從脫醇塔C塔頂排出系統(tǒng),保證了脫酯塔進料的純凈度,進一步減輕了脫酯塔的運行負荷,提高了脫酯塔塔釜物料的品質。同時,脫酯塔頂富含1,2-丁二醇的物料被送至回收塔進行處理,乙二醇被回收利用,1,2-丁二醇和其他雜質被排至雜醇罐,最終實現(xiàn)了精餾塔側線乙二醇純度在99.9%以上,乙二醇透光率在82%(220nm)、94%(275nm)、100%(350nm)。脫醇塔改造后流程見圖10。

      圖10 脫醇塔改造后流程

      2.4 管道設備問題及改造措施

      原設計中脫醇塔C塔額定進料流量為6.48m3/h,而經(jīng)過流程優(yōu)化后其額定進料流量33.7m3/h,該進料量是原來的5倍。因此,對脫醇塔C塔的相關管道(脫醇塔C塔原始進料管線直徑為50mm,脫醇塔C塔塔釜出料管線直徑為50mm,塔釜泵出料管線管徑40mm)及設備需重新進行選型,否則將不能滿足正常生產(chǎn)的需要。

      (2)改造措施。為保證管道流量可以滿足生產(chǎn)需要,經(jīng)設計單位核算后,將進料管線由50mm改為150mm,將塔釜出料管線由50mm改為150mm,將機泵出口管線由40mm改為100mm。設備機泵也進行了更換,具體參數(shù)見表2。

      表2 設備機泵更換參數(shù)

      通過設備更換,滿足了脫醇塔C塔向脫酯塔進料的要求。

      2.5 工藝參數(shù)問題及改造措施

      (1)由于煤制乙二醇技術首次進行工業(yè)化生產(chǎn),因此在生產(chǎn)過程中存在較多問題,且實際生產(chǎn)中與原設計物料組成存在明顯差異,而精餾技術的主要依據(jù)是不同組分間相對揮發(fā)度的不同和沸點的差異,在塔盤或填料上發(fā)生傳質傳熱過程,實現(xiàn)組分間的分離。目前,由于物料組成差異明顯,因此,在操作中需要根據(jù)實際情況進行操作。

      (2)改造措施。為了保證生產(chǎn)穩(wěn)定運行以及產(chǎn)品質量可靠,經(jīng)過分析集團公司其他乙二醇投產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)及操作條件,并結合自身生產(chǎn)經(jīng)驗,經(jīng)優(yōu)化操作總結出新的工藝指標,具體數(shù)據(jù)見表3。

      表3 改造后的工藝指標

      3 產(chǎn)生的效益

      (1)乙二醇精餾裝置工藝技術路線經(jīng)優(yōu)化前后能耗數(shù)據(jù)的對比見表4。

      表4 乙二醇精餾裝置工藝技術路線優(yōu)化前后能耗數(shù)據(jù)的對比

      乙二醇精餾裝置工藝技術路線優(yōu)化后,乙二醇精餾裝置噸產(chǎn)品耗低壓蒸汽量由原來的3.55t下降至1.87t,噸產(chǎn)品耗低壓蒸汽消耗量整體下降了47%,大大降低了乙二醇精餾裝置蒸汽消耗量,提高了裝置的整體能效水平。

      同時,優(yōu)化乙二醇精餾裝置工藝技術路線后,根據(jù)裝置全年消耗數(shù)據(jù)對比,可節(jié)省低壓蒸汽約25t/h,按照每噸蒸汽150元進行計算,可降低生產(chǎn)成本3 000萬元/a。

      (2)脫水塔側線只采出乙醇產(chǎn)品單獨儲存和銷售,可回收乙醇5t/d,按照平均價格2 000元/t計算,可增加收入約412.5萬元/a。

      (3)脫重塔塔釜重組分單獨儲存和銷售,可產(chǎn)重組分5t/d,按照平均價格750元/t計算,可增加收入112.5萬元/a。

      (4)通過工藝操作的優(yōu)化,將回收塔回收的乙二醇返回前系統(tǒng),避免乙二醇浪費,有效提高了產(chǎn)品收率。裝置按照90%的負荷穩(wěn)定運行,可回收乙二醇25t/d,按照乙二醇平均價格5 000元/t計算,可增加收入約3 750萬元/a。

      (5)通過以上分級回收,每天減少雜醇中有機物產(chǎn)量為5t乙醇、5t重組分、25t乙二醇,共計35t,按輕組分雜醇中50%水含量計算,共計減少雜醇70t/d,每年按330d生產(chǎn)計算,每年可減少輕組分雜醇23 100t,資源得到有效利用,降低物料消耗。

      綜上所述,乙二醇精餾裝置能效提升研究項目可為企業(yè)帶來7 275萬元/a的收益。

      4 結語

      龍宇煤化工在乙二醇精餾裝置能效提升方面進行了流程優(yōu)化、技術升級改造,解決了設計缺陷問題,提高了產(chǎn)品純度和收率,降低裝置能耗,經(jīng)濟效益可觀,在國內(nèi)同類裝置能效提升方面有較大推廣價值。

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