趙惠蓉
(潞安化工集團太原化工新材料有限公司,山西 太原 030400)
潞安化工新材料合成氨裝置由氣化、變換、低溫甲醇洗3 個裝置構(gòu)成,將煤燃燒、轉(zhuǎn)換反應(yīng)、脫硫脫碳、最終處理出98%以上的氫氣,并為后續(xù)生產(chǎn)液氨、雙氧水、己二酸、己內(nèi)酰胺、尼龍六提供了重要原料[1]。
變換裝置由凈化爐、等溫變換爐、深度爐組成;凈化爐原催化劑5.5 m3,等溫變換爐147 m3,深度爐114 m3;凈化爐催化劑一年一換,一次費用260 萬,如何合理裝填凈化爐催化劑,提高其壽命,減少停車檢修時間,是本文研究的方向。
變換裝置處理氣化來的粗煤氣設(shè)計量347 979 m3/h(濕基)、163 435 m3/h(干基),CO 實際體積分數(shù)62%,經(jīng)過凈化爐、等溫變換爐、深度爐變換反應(yīng)后B(CO)≤0.4%,B(H2)≥52.51%。氣體成份見表1、表2。
表1 粗煤氣成份表(濕基)
變換裝置由凈化爐、等溫變換爐、深度爐組成;凈化爐原設(shè)計裝有催化劑10.2 m3,催化劑設(shè)計使用壽命為一年。此催化劑的作用是調(diào)整等溫變換爐入口溫度,同時有少量的CO 轉(zhuǎn)換作用,轉(zhuǎn)換率16%左右[2-3]。轉(zhuǎn)化效率見表3 和圖1。
圖1 2017 年凈化爐CO 轉(zhuǎn)換率曲線圖
表3 2017 年凈化爐CO 轉(zhuǎn)換率統(tǒng)計表
催化劑使用半年后進入到催化劑末期,反應(yīng)溫度較高,床層溫度達到400 ℃,且CO 轉(zhuǎn)換率下降,經(jīng)過更換新催化劑,情況依舊,凈化爐催化劑使用壽命不達一年。更新催化劑需停車處置。
催化劑裝填方法:下段催化劑的裝填1)從凈化爐中部的人孔進入凈化爐下段,根據(jù)下段催化劑和保護劑裝填的高度,在格柵以上720 mm 處和2 340 mm處分別畫上裝填線。2)在格柵支撐上面鋪三層不銹鋼網(wǎng)[下層2.03 目(8 000 μm,下同)GFW10.0/2.50,中層和上層10.16 目(1 700 μm,下同)GFW2.0/0.50],中層和上層向上翻邊150 mm,為便于翻邊,中層和上層交叉鋪設(shè)。絲網(wǎng)單邊覆蓋不小于100 mm。用不銹鋼絲將絲網(wǎng)與格柵扎成一個整體,絲網(wǎng)邊緣捆扎點相距不得大于200 mm,其余間距不大于350 mm。3)將催化劑吊裝到人孔處的平臺,裝填催化劑約5.5 m3(高約720 mm),絲網(wǎng)編織隔離后,裝填保護劑11.21 m3(高約1 620 mm,)。4)在保護劑上鋪2 層不銹鋼網(wǎng)(下層10.16 目GFW2.0/0.50,上層2.03 目GFW10.0/2.50)。裝好格柵壓蓋。
上段催化劑的裝填:1)從凈化爐上部的人孔進入凈化爐上段,根據(jù)上段保護劑和鮑爾環(huán)裝填的高度,在格柵以上2 040 mm 處和2 340 mm 處分別畫上裝填線。2)在格柵支撐上面鋪三層不銹鋼網(wǎng)(下層2.03目GFW10.0/2.50,中層和上層10.16 目GFW2.0/0.50),中層和上層向上翻邊150 mm,為便于翻邊,中層和上層交叉鋪設(shè)。3)將裝填除塵保護劑約14.11 m3(高約2040 mm)。4)編織絲網(wǎng)后,裝填Φ16 mm不銹鋼鮑爾環(huán)2.12 m3(高約300 mm),在編織絲網(wǎng)后,裝好格柵壓蓋。
2019 年9 月在更換催化劑過程中,經(jīng)過核算及前期經(jīng)驗的總結(jié),改變催化劑裝填量由10.2 m3提至14 m3。投用后使用情況良好,提高了凈化爐的穩(wěn)定性,且提高一定轉(zhuǎn)換率,CO 轉(zhuǎn)換率提高至20%~25%。催化劑使用壽命達到兩年。轉(zhuǎn)換率見表4、圖2。反應(yīng)方程見式(1)。
圖2 2019 年凈化爐CO 轉(zhuǎn)換率曲線圖
表4 2019 年凈化爐催化劑轉(zhuǎn)換率統(tǒng)計表
原設(shè)計入口粗煤氣中CO 體積分數(shù)60%,凈化爐轉(zhuǎn)換后為50%,轉(zhuǎn)換率16%,催化劑裝填量10.2 m3。其空速:SV=V0/VR=163 435 m3/h×62%/10.2=24 843.6 h-1。
實際檢驗催化劑壽命小于1 年。
2019 年裝填催化劑14 m3增加了3 m3催化劑。其空速:SV=V0/VR=163 435 m3/h×62%/14=7 237 h-1,處理氣:163 435 m3/h×62%×10%24 843.6 h-1/7 237h-1=34 785 m3/h。
轉(zhuǎn)換率:34 785 m3/h/163 435 m3/h=21%。
2019 年至2021 年7 月更換催化劑,催化劑使用壽命達到1 年10 個月。
2019 年凈化爐催化劑裝填,凈化爐單爐下段催化劑裝填約7 m3(高約990 mm),裝填除毒保護劑約11.21 m3(1 620 mm);上部除塵保護劑、鮑爾環(huán)裝填數(shù)量不變。
同時,凈化爐少量催化劑分擔(dān)等溫變換爐催化劑負荷,使得起主要轉(zhuǎn)換作用的等溫變換爐催化劑壽命延長。等溫變換爐催化劑在末期階段,由于凈化爐催化劑裝填量的改變,協(xié)助變換系統(tǒng)一氧化碳轉(zhuǎn)換率符合工藝指標(biāo)[4]。2021 年凈化爐催化劑裝填量增加到8 m3,很大程度上分擔(dān)了等溫變換爐末期催化劑的轉(zhuǎn)換功能,確保了變換系統(tǒng)正常生產(chǎn)運行。
2021 年6 月15 日~9 月15 日年度大檢修后,在系統(tǒng)氣量為21 萬m3時凈化爐出口CO 體積分數(shù)在31%左右,比檢修前CO 轉(zhuǎn)換率高出2%,但整體爐溫降低明顯下降,使凈化爐有了更大的操作空間。
凈化爐出口分析指標(biāo):B(CO)=31%、B(CO2)=23.52%、B(H2)=53.03%,轉(zhuǎn)換率為51.28%。
等溫變換爐出口分析指標(biāo):檢修前,B(CO)=6.5%、B(CO2)=40.39%、B(H2)=53.13%、轉(zhuǎn)換率為82.6%;檢修后,B(CO)=5%、B(CO2)=36.24%、B(H2)=54.27%、轉(zhuǎn)換率為85%。
深度爐分析指標(biāo):檢修前,B(CO)=0.5%、轉(zhuǎn)換率為88%;檢修后,B(CO)=0.66%,轉(zhuǎn)換率為90%,床層溫度平均240 ℃;檢修后:出口B(CO)=0.5%,轉(zhuǎn)換率為90%;床層溫度平均230 ℃。轉(zhuǎn)化率比較見表5。
表5 2021 年變換裝置各變換爐CO 轉(zhuǎn)換率統(tǒng)計表
變換系統(tǒng)檢修后,凈化爐、深度爐更換新催化劑后,變換爐溫度、水消耗等整體工藝指標(biāo)下降;有效指標(biāo)上升,H2產(chǎn)量比檢修前提高3 000 m3/h。
每年凈化爐更換催化劑需260 萬元,增加4 m3催化劑后,成為兩年一次更換催化劑,節(jié)約一次催化劑采購費用260 萬元,更換催化劑需檢修5 d,減少5 d檢修停車損失,按5 d 產(chǎn)氨4 200 t,2 000 元/t,5 d 創(chuàng)造利潤840 萬元,共計1 100 萬元。
凈化爐催化劑裝填量的改變,不僅延長了自身催化劑的使用壽命,還延長了后設(shè)備等溫變換爐催化劑的使用壽命,起到了提高整體產(chǎn)量的作用,對公司的發(fā)展有著十分正面的影響。