張 健,邵科君,張 彬
(杭州吉利汽車有限公司,浙江 杭州 310000)
2021年4~5月,某新車型方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩干涉異響問題頻發(fā),5月方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩干涉46例,不良率為15.8%。其中5月18日共計8起,單日不良率高達6.6%,嚴(yán)重影響整車品質(zhì)和一次下線合格率。同時,該問題也是整車中普遍存在的一個痛點,整改難度大,涉及到零件多、尺寸鏈長,嚴(yán)重影響車型品質(zhì)。若故障車輛流入市場,必然會產(chǎn)生客戶抱怨,嚴(yán)重影響整車舒適性和品牌口碑。小組通過為期一周的舊件收集,發(fā)現(xiàn)方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩間隙不均,存在異響,且出現(xiàn)的車輛均為左上角(NG,間隙左上0.3mm,其余2mm,整車件間隙3mm,設(shè)計要求是5±2mm)。該問題嚴(yán)重影響車間生產(chǎn),根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,該問題造成損失共計26余萬元。根據(jù)問題的重要度、緊急度以及經(jīng)濟性,筆者及質(zhì)量攻關(guān)小組決定將課題確定為“消除某車型轉(zhuǎn)向管柱護罩與方向盤干涉問題”,目標(biāo)為零干涉,本課題從現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對策制定、改進實施、效果驗證、防止再發(fā)、橫向排查7個步驟對這一系列問題進行專題討論分析。
筆者及質(zhì)量小組成員首先對故障機理進行解析,通過拆解故障車,方向盤周邊主要由轉(zhuǎn)向管柱、組合開關(guān)、轉(zhuǎn)向管柱上下護罩、管梁等部件搭接組成。
梳理轉(zhuǎn)盤關(guān)系如下:①管柱裝配在管梁上面;②組合開關(guān)裝配在管柱上面,將轉(zhuǎn)向管柱上下罩裝配在組合開關(guān)上面;③將方向盤轉(zhuǎn)盤裝配在組合開關(guān)上面。
通過小組分析和推測,可能導(dǎo)致干涉的幾個因素為:①方向盤面輪廓度不滿足要求,方向盤的定位狀態(tài)不滿足要求;②轉(zhuǎn)向管柱孔位偏差不滿足要求,轉(zhuǎn)向管柱孔位走極限偏差對間隙貢獻量有無影響;③組合開關(guān)定位孔位置度不滿足要求,緊固螺栓時對組合開關(guān)相對位置度有無影響;④轉(zhuǎn)向管柱上下護罩尺寸偏差、轉(zhuǎn)向管柱上下護罩面差對此問題有無貢獻量。得出了現(xiàn)狀解析的4個因素,詳見如下。
1)小組成員對故障車進行拆解,對故障車方向盤進行測量分析,方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度下沉0.68mm,也就是花鍵整體下沉了0.68mm,如圖1所示。按照設(shè)計要求49Nm小于1mm,單件滿足設(shè)計要求(要求45Nm下沉不大于1mm)。方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度對間隙不利。
圖1 方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度對間隙不利
小組成員對轉(zhuǎn)向管柱故障件調(diào)查確認(rèn)。轉(zhuǎn)向管柱上組合開關(guān)護罩安裝點圖紙要求39.5±0.8mm,孔徑3.8±0.1mm,測量孔徑滿足要求,轉(zhuǎn)向管柱組合開關(guān)護罩固定面曲面距離偏差0.853~1.086mm,轉(zhuǎn)向管柱上組合開關(guān)護罩安裝點不滿足設(shè)計要求,如圖2所示。
圖2 轉(zhuǎn)向管柱故障件調(diào)查
2)小組成員對故障車組合開關(guān)故障件調(diào)查確認(rèn),對組合開關(guān)轉(zhuǎn)向管柱護罩固定面要求115±0.5mm,孔徑3.75±0.1mm,經(jīng)過測量孔徑滿足要求,組合開關(guān)轉(zhuǎn)向管柱護罩固定面偏差-0.451~-0.808mm,組合開關(guān)轉(zhuǎn)向管柱護罩固定面不滿足設(shè)計要求。如圖3所示。
圖3 故障車組合開關(guān)故障件調(diào)查
3)轉(zhuǎn)向管柱上下罩故障件調(diào)查確認(rèn)。通過對轉(zhuǎn)向管柱上下護罩單件及總成裝配后的掃描打點結(jié)果,發(fā)現(xiàn)故障件存在向內(nèi)變形最大偏差0.46mm,但在公差±0.5mm內(nèi),如圖4所示,滿足要求,對此故障有貢獻。
圖4 轉(zhuǎn)向管柱上下罩故障件調(diào)查確認(rèn)
筆者及質(zhì)量小組成員對方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩干涉問題實物故障車解析發(fā)現(xiàn),故障車方向盤端面到錐度規(guī)端面上端高度滿足設(shè)計,對故障有貢獻,轉(zhuǎn)向管柱上組合開關(guān)護罩安裝點不滿足設(shè)計要求。轉(zhuǎn)向管柱上下罩滿足設(shè)計要求但故障現(xiàn)象存在貢獻。小組通過對人機料法環(huán)等方面進行進一步分析,推測出以下可能造成方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩干涉的6個因素。
筆者及質(zhì)量小組成員對人員崗位技能資質(zhì)進行確認(rèn)。首先確認(rèn)技能滿足崗位要求,并安排新老員工分別裝車50臺,統(tǒng)計合格率,均為100%,完全符合作業(yè)指導(dǎo)書要求;人員崗位技能資質(zhì)符合要求,員工裝配并無問題。確認(rèn)人員崗位技能資質(zhì)不符合要求是非要因。
小組成員對裝配工具的扭力槍進行確認(rèn)。作業(yè)文件中要求扭矩如下:①組合開關(guān)裝配到轉(zhuǎn)向管柱要求扭矩是1.5Nm;②轉(zhuǎn)向管柱上下罩裝配到組合開關(guān)和轉(zhuǎn)向管柱的扭力是1.5Nm;③方向盤裝配到轉(zhuǎn)向管柱上的扭力是45Nm。經(jīng)過現(xiàn)場作業(yè)確認(rèn),扭力和作業(yè)文件一致,將扭力槍進行校核,均滿足要求。確認(rèn)設(shè)備參數(shù)不合理是非要因。
小組對方向盤單件面輪廓度尺寸進行確認(rèn),如圖5所示,單件面平行度測量高低差0.22mm,滿足設(shè)計±0.5mm要求。
圖5 方向盤面平行度確認(rèn)
小組成員對轉(zhuǎn)向管柱進行確認(rèn),如圖6所示。對轉(zhuǎn)向管柱固定面護罩固定面曲面距離進行確認(rèn):轉(zhuǎn)向管柱固定面護罩固定面曲面距離設(shè)計要求76.4±0.8mm,實測75.2mm,不滿足要求。由以上確認(rèn),轉(zhuǎn)向管柱總成下沉1mm,不滿足要求。
圖6 轉(zhuǎn)向管柱固定面護罩固定面曲面距離狀態(tài)確認(rèn)
小組成員對組合開關(guān)進行確認(rèn),如圖7所示。對組合開關(guān)位置進行確認(rèn):安裝面進行三坐標(biāo)確認(rèn)超差0.3mm,不滿足要求。組合開關(guān)筋位未加工到位,造成方向盤歪斜干涉,轉(zhuǎn)向管柱上下護罩尺寸偏差。由以上確認(rèn),現(xiàn)場測量組合開關(guān)位置不滿足要求。
圖7 組合開關(guān)安裝面確認(rèn)
小組成員對轉(zhuǎn)向管柱上下罩進行確認(rèn),如圖8所示。對轉(zhuǎn)向管柱上下罩進行確認(rèn):轉(zhuǎn)向管柱上下罩面輪廓度±0.5mm,實測0.2mm,滿足要求。由以上確認(rèn),現(xiàn)場測量轉(zhuǎn)向管柱上下罩滿足要求,但是對故障不利。
圖8 轉(zhuǎn)向管柱上下罩面輪廓測量
綜上,通過對人機料法環(huán)等方面進行分析,針對以上6個影響因素,最終確認(rèn)4個影響因素:方向盤單件面輪廓度偏差、轉(zhuǎn)向管柱自身孔位偏差、組合開關(guān)定位孔位置度、轉(zhuǎn)向管柱上下護罩尺寸偏差。
針對故障車的測量統(tǒng)計分析:方向盤單件面輪廓度偏差貢獻60%,轉(zhuǎn)向管柱自身孔位偏差貢獻20%,組合開關(guān)定位孔位置度偏差貢獻15%,轉(zhuǎn)向管柱上下護罩尺寸偏差貢獻5%。
加厚方向盤骨架與管柱配合面:改變方向盤骨架,將方向盤上移1.5mm,將左側(cè)18.6mm尺寸改為18.3mm,變更后,方向盤與管柱護罩間隙由5mm提升至6.5mm,如圖9所示。完成時間為2021年5月30日。
圖9 方向盤骨架改善
組合開關(guān)安裝孔配合部位增加6處定位筋,定位筋組成的內(nèi)圓尺寸修改為φ45±0.15mm。變更后,設(shè)計間隙為-0.25~+0.25mm(定位筋最小尺寸時0.25的過盈,最大尺寸時+0.25間隙),增加與轉(zhuǎn)向管柱干涉量,可改善因裝配不穩(wěn)定松動導(dǎo)致護罩與方向盤間隙小,如圖10所示。完成時間為2021年6月30日。
圖10 組合開關(guān)調(diào)整改善
轉(zhuǎn)向管柱下護罩與轉(zhuǎn)向管柱定位點高度由原5mm增加至6mm,轉(zhuǎn)向管柱下護罩模具調(diào)整,可優(yōu)化護罩與方向盤間隙小問題,如圖11所示。完成時間為2021年5月25日。
圖11 轉(zhuǎn)向管柱下護罩改善
裝配手法及工裝調(diào)整:原單側(cè)握組合開關(guān)打緊改為握組合開關(guān)中間再打緊,安裝組合開關(guān)時使用工裝輔助,裝配完轉(zhuǎn)向管柱上下護罩后安裝方向盤進行比對校驗,可優(yōu)化護罩與方向盤間隙小問題,如圖12所示。完成時間為2021年5月10日。
圖12 裝配過程改善
1)所有措施體現(xiàn)后,供應(yīng)商對方向盤骨架、組合開關(guān)、轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向管柱下護罩進行測量,均滿足要求。通過總裝裝配的改善,裝配20臺在儀表板分裝線進行確認(rèn)滿足要求,裝配完方向盤后檢測間隙滿足要求,轉(zhuǎn)動方向盤能滿足要求。路試檢驗后滿足要求,商檢檢驗滿足要求。20臺測量數(shù)據(jù)間隙均在4~5.1mm之間,如圖13所示,滿足設(shè)計要求5±2mm。
圖13 間隙測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計滿足要求
2)為了科學(xué)性和有效性驗證,所有對策實施后統(tǒng)計分析,合格率從84%提升到100%,滿足要求。小組連續(xù)驗證3個月,問題無復(fù)發(fā),故障完全消除,因此小組判定改善有效。
通過對方向盤骨架模具進行修改,增加圖紙尺寸檢測管控、來料列入檢驗項目檢測、組合開關(guān)模具修改,并更改圖紙和進料檢驗基準(zhǔn)書,來料檢驗要求更新列入每批次檢驗。通過固化作業(yè)文件,將裝配手法和順序固化至工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書,執(zhí)行工藝步驟,并下發(fā)受控作業(yè)指導(dǎo)書,簽訂樣件,按樣件進行檢驗。
對車內(nèi)存在運動的零件和裝配順序點進行排查,重點尺寸列入管控表,每批次來料進行檢驗,數(shù)據(jù)每批次進行檢測,并專人監(jiān)控尺寸穩(wěn)定性和走向,每周進行統(tǒng)計分析和調(diào)整,可有效避免類似問題發(fā)生。
通過對某車型方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩干涉故障解決,期間經(jīng)過了現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對策制定、改進實施、效果驗證、防止再發(fā)、橫向排查7個步驟,真正找到了方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩的根本原因,并對方向盤骨架、組合開關(guān)、轉(zhuǎn)向管柱下護罩不滿足要求制定了相應(yīng)的整改措施,經(jīng)驗證后證實有效,并找到監(jiān)控方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩干涉的一套有效流程。
通過此項目改善,對車身精度影響點和尺寸鏈有了更深一步了解,遇到問題要系統(tǒng)分析,要對零部件進行拆解及故障再現(xiàn)分析,挖掘問題真因,制定整改計劃,整改完成后,對相應(yīng)試驗進行進一步驗證,確保方案的有效性。通過本次改善項目活動,小組完成了預(yù)定的目標(biāo)值,將該車型方向盤與轉(zhuǎn)向管柱護罩干涉問題徹底消除。
針對其他零部件依然存在的一些品質(zhì)問題,通過此次改善橫向推廣、排查,切實根據(jù)客戶使用實際工況、駕駛習(xí)慣等優(yōu)化零部件,提升國產(chǎn)汽車的整車品質(zhì)及市場形象。