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      IC厭氧+二級AO+臭氧工藝改造 白酒類廢水工程案例分析

      2022-11-09 00:45:08李文輝黃莉楊紅梅
      節(jié)能與環(huán)保 2022年7期
      關(guān)鍵詞:濾池臭氧白酒

      文_李文輝 黃莉 楊紅梅

      1 舍得酒業(yè)股份有限公司 2 四川恒泰環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 3 四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院

      白酒是我國的傳統(tǒng)酒種,白酒行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要的行業(yè)。但白酒的生產(chǎn)過程會排出大量高有機(jī)物、高氮、高磷和低pH值廢水,對生態(tài)環(huán)境造成污染和破壞?,F(xiàn)有白酒廢水處理方法主要是以“厭氧+好氧”為主的工藝,厭氧主要采用UASB、EGSB,好氧主要有SBR、CASS等工藝。隨著白酒企業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保要求的提高,原有污水處理設(shè)施的容量和水質(zhì)不能滿足新的要求,需進(jìn)行提標(biāo)改造。本案例采用“預(yù)處理+IC厭氧+二級AO+臭氧”等深度處理對原有的“UASB+CASS”工藝進(jìn)行擴(kuò)容提標(biāo)改造,并通過調(diào)試運行驗證改造工藝的可行性,為同類工程的改造、設(shè)計和運行提供參考。

      1 項目概況

      某白酒廠廢水處理廠現(xiàn)有系統(tǒng)主要采用“預(yù)處理+厭氧+CASS”的工藝。存在處理能力不足、厭氧UASB效率不高、總氮和色度出水不達(dá)標(biāo)等問題,需對原有污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)容升級改造。改造后廢水水質(zhì)達(dá)到《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(B 27631-201)中表2直接排放標(biāo)準(zhǔn)。

      2 改造工藝流程

      2.1 改造措施

      2.1.1 技術(shù)路線

      廢水站工藝路線仍以“厭氧+好氧”為主,其中厭氧采用IC反應(yīng)器,好氧生化池采用兩級AO的工藝形式。

      2.1.2 具體改造措施

      新增厭氧IC反應(yīng)塔,并利用厭氧能源加熱進(jìn)水;原UASB改造為一級A/O系統(tǒng)(一級缺氧池、一級好氧池,缺氧池利用原UASB的分格,每格加設(shè)潛水?dāng)嚢杵鳎?。CASS工藝改為二級A/O系統(tǒng),CASS末端分格作為二沉池。增加缺氧池碳源投加系統(tǒng)(并考慮用原水或者液體碳源作為碳源的管線);增加好氧堿度調(diào)節(jié)系統(tǒng)。系統(tǒng)末端增加臭氧脫色單元。生化出水新增反硝化濾池作為安保措施,確保TN穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。預(yù)處理裝置新增氣浮裝置,保證后續(xù)厭氧系統(tǒng)的進(jìn)水條件。增加格柵井、調(diào)節(jié)池、預(yù)沉池等的臭氣收集及處理系統(tǒng)。

      2.2 改造后工藝流程

      污水經(jīng)過粗細(xì)格柵、氣浮和沉淀后去除懸浮物,再進(jìn)入IC厭氧塔進(jìn)行厭氧反應(yīng),去除大部分COD,產(chǎn)生的沼氣用于產(chǎn)生沼氣加熱進(jìn)水。厭氧出水一次進(jìn)入一級AO和二級AO,去除剩余的COD和氨氮、總氮。反硝化濾池作為備用措施,保證總氮達(dá)標(biāo)。再進(jìn)入臭氧池脫色,然后經(jīng)過除磷池去除剩余的總磷,最后經(jīng)過纖維轉(zhuǎn)盤濾池過濾后達(dá)標(biāo)排放。改造后工藝流程見圖1。

      圖1 改造后工藝流程框圖

      3 主要設(shè)計參數(shù)

      3.1 設(shè)計水量及進(jìn)出水水質(zhì)

      改造后系統(tǒng)能力達(dá)到3500m3/d,進(jìn)水指標(biāo)為COD15000 mg/L,氨氮260mg/L,總氮450mg/L,總磷120mg/L,色度200倍,BOD56500mg/L,SS5000mg/L,pH3~4。出水滿足《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27631-2011)中表2直接排放標(biāo)準(zhǔn)。

      3.2 主要單元設(shè)計參數(shù)

      3.2.1 預(yù)處理部分

      預(yù)處理系統(tǒng)包括粗格柵、預(yù)調(diào)節(jié)池、一級提升泵房、細(xì)格柵、平流預(yù)沉池、二調(diào)池、氣浮單元,其中氣浮單元為新增單元。氣浮池設(shè)計回流比30%,表面負(fù)荷4m3/(m2·h),絮凝時間4.6min。

      3.2.2 厭氧系統(tǒng)

      新建IC厭氧反應(yīng)器,厭氧反應(yīng)器產(chǎn)生沼氣處理后,一路進(jìn)入沼氣鍋爐進(jìn)行燃燒,產(chǎn)生熱量對厭氧進(jìn)水進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)。多余沼氣利用地面外燃式火炬燃燒排放。IC厭氧反應(yīng)器設(shè)計停留時間21h,設(shè)計容積負(fù)荷12.6 kgCOD/(m3·d) ,沖擊負(fù)荷16 kgCOD/(m3·d),回流比300%,上升流速3~6 m/h。

      3.2.3 好氧生化系統(tǒng)

      將原有UASB+CASS工藝改為二級A/O系統(tǒng)。一級AO設(shè)計污泥濃度3300mg/L,COD污泥負(fù)荷0.21kgCOD/kg MLSS.d,停留時間缺氧段21.9h,好氧段21.9h。二級AO設(shè)計污泥濃度3300mg/L,COD污泥負(fù)荷0.27kgCOD/kg MLSS.d,停留時間缺氧段34.6h,好氧段27.1h。二沉池表面負(fù)荷0.75m3/(m2·h)。

      3.2.4 深度處理

      深度處理系統(tǒng)包括反硝化濾池單元、臭氧脫色單元、除磷單元、轉(zhuǎn)盤過濾單元,其中反硝化濾池單元及脫色單元為新增,其他利用現(xiàn)有系統(tǒng)。反硝化單元TN負(fù)荷0.68kgNO3-N/m3·d,強(qiáng)制濾速6.5m/h,峰值濾速4.3 m/h,水洗反沖洗強(qiáng)度4.1L/(m2·s),氣洗反沖洗強(qiáng)度 24.7L/(m2·h),單獨氣洗時間2min,單獨水洗5min,氣水同時洗10min。臭氧投加濃度60mg/L,停留時間30min。

      4 改造后運行結(jié)果

      4.1 進(jìn)水水質(zhì)檢測

      為分析進(jìn)水水質(zhì)的變化,進(jìn)行了12個月水質(zhì)檢測(從6月開始),每月檢測污染物平均值結(jié)果見圖2。

      圖2 進(jìn)水污染物濃度

      根 據(jù)圖2可知,進(jìn) 水 的COD在1658~7947mg/L,除了上一年度7~9月水質(zhì)較低,其它時間COD基本在5000~8000 mg/L之 間,NH3-N在100~300mg/L之間,TN在150~450mg/L之間,總磷(TP)在30~130 mg/L之間,pH值在4~6,屬于高有機(jī)物、高氮、高磷、酸性廢水。

      4.2 運行結(jié)果

      4.2.1 各單元主要污染物去除結(jié)果

      改造后進(jìn)行通水調(diào)試,為分析正常運行過程中各單元污染物的去除效果,對主要監(jiān)測指標(biāo)COD,NH3-N,TN進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果見圖3。

      圖3 正常運行過程中COD、NH3-N和TN濃度及去除率

      由圖3a可知,COD在氣浮(去除率10.1%),水解酸化(12.8%),IC厭 氧(89.1%),一 級AO(78.5%),二 級AO(43.8%)和深度處理(38.9%)單元均有去除效果。其中IC厭氧和一級AO去除率最高。由于一級AO將易降解的COD基本已降解完成,二級AO的COD去除率較低,且出水大于排放標(biāo)準(zhǔn)(100 mg/L),所以后端接深度處理非常必要。實踐證明,后端的臭氧深度處理,既可以解決色度問題,也可以保證出水COD達(dá)標(biāo)。因此,IC厭氧、一級AO和后端的深度處理是保證出水COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵工藝。

      由圖3b可知,NH3-N在IC厭氧罐前去除率較少(17%),在IC厭氧罐單元反而升高28%,可能歸因于有機(jī)氮在厭氧段轉(zhuǎn)化為氨氮。一級AO(90.8%)和二級AO(86.8%)的NH3-N去除率較高,深度處理段去除率較低(8.5%)。一級AO出水NH3-N 26.9mg/L,二級AO出水NH3-N為3.5mg/L。由此可見,兩級AO是保證NH3-N穩(wěn)定達(dá)標(biāo)(10mg/L)的關(guān)鍵工藝。

      由圖3c可知,TN和NH3-N一樣,在IC厭氧罐前去除率較少(9%),在一級AO(71.2%)和二級AO(91.1%)去除率較高,深度處理段去除率較低(6.4%)。一級AO出水TN109mg/L,二級AO出水TN為9.6mg/L。由此可見,兩級AO也是保證TN穩(wěn)定達(dá)標(biāo)(20mg/L)的關(guān)鍵工藝。TP主要通過化學(xué)除磷和生物除磷相結(jié)合去除,二級AO出水TP在20~25mg/L,總排口TP0.13mg/L,達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn)(≤1.0 mg/L)。

      4.2.2 出水口水質(zhì)檢測

      經(jīng)過調(diào)試改造,最后穩(wěn)定運行出水水質(zhì)為CODCr88mg/L,氨氮3.24mg/L,總氮9.02mg/L,總磷0.13mg/L,色度16倍,BOD20mg/L,SS12 mg/L,pH7.26出水水質(zhì)能達(dá)到設(shè)計的《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27631-2011)中表2直接排放標(biāo)準(zhǔn),說明改造工藝可行。

      4.3 直接運行費用

      正常運行過程中,直接運行費用主要消耗在水、電和藥劑上。水可以采用出水口清水進(jìn)行回用配藥和沖洗。藥劑主要有液堿、PAM、PAC、除磷劑和復(fù)合碳源。在每天處理水量3500m3/d情況下,直接運行費用為6~8元/m3。

      5 結(jié)語

      采用“氣浮預(yù)處理+IC厭氧罐+二級AO +臭氧脫色+化學(xué)除磷”對某白酒廠的原有的“厭氧+CASS”工藝進(jìn)行改造,出水水質(zhì)COD88 mg/L,NH3-N 3.24mg/L,TN9.02 mg/L,TP0.13mg/L,色度16mg/L,SS12mg/L,滿足《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27631-2011)中表2直接排放標(biāo)準(zhǔn),改造工藝可行,改造后直接運行費用6~8元/m3。

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