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      首鋼長(zhǎng)鋼煉鐵廠降低工序能耗實(shí)踐

      2022-11-12 09:30:26王繼萍
      山西冶金 2022年6期
      關(guān)鍵詞:煉鐵廠電耗氮?dú)?/a>

      王繼萍

      (首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司煉鐵廠,山西 長(zhǎng)治 046031)

      1 高爐生產(chǎn)概述

      首鋼長(zhǎng)鋼煉鐵廠現(xiàn)有2臺(tái)200 m2燒結(jié)機(jī)和2座1 080 m3高爐。高爐和燒結(jié)工序噸鐵能耗較高,與行業(yè)先進(jìn)水平相比差距較大,大量的燃料消耗造成環(huán)境污染和碳排放量增加。2020年1—12月,工序能耗及各能源介質(zhì)消耗指標(biāo)如表1所示。

      表1 2020年1-12月工序能耗及各能源介質(zhì)消耗指標(biāo)

      從表1可以看出,2020年煉鐵廠高爐工序噸鐵能耗430.94 kg標(biāo)煤,燒結(jié)噸礦能耗57.30 kg標(biāo)煤,與行業(yè)先進(jìn)水平相比,差距較大。從各能源介質(zhì)消耗情況看,燃料比高、水耗、電耗、氮?dú)庀暮徒狗巯母呤窃斐晒ば蚰芎母叩脑颉?/p>

      2 降低工序能耗采取的措施

      2.1 提高高爐煤氣回收量,減少煤氣放散

      2.1.1 利用檢定修時(shí)機(jī),補(bǔ)焊煤氣管道,減少泄漏

      合理利用高爐檢定修時(shí)機(jī),對(duì)煤氣管道泄漏處進(jìn)行補(bǔ)焊處理,做到逢漏必補(bǔ)、逢修必補(bǔ),以減少煤氣泄漏損耗,增大煤氣外供量。

      2.1.2 增設(shè)高爐煤氣計(jì)量裝置,為科學(xué)統(tǒng)計(jì)煤氣量提供有力的數(shù)據(jù)支撐

      新增高爐煤氣發(fā)生量、熱風(fēng)爐自用量流量計(jì)4臺(tái),利用8號(hào)、9號(hào)高爐計(jì)劃?rùn)z修時(shí)機(jī)組織完成流量計(jì)的安裝、調(diào)試、校驗(yàn),并投入使用。主要對(duì)8號(hào)高爐煤氣外供量、8號(hào)高爐熱風(fēng)爐自用量、9號(hào)高爐煤氣發(fā)生量、9號(hào)高爐熱風(fēng)爐自用量進(jìn)行計(jì)量,并協(xié)調(diào)推進(jìn)4臺(tái)高爐煤氣流量計(jì)升級(jí)為公司二級(jí)計(jì)量,由計(jì)控室負(fù)責(zé)管控。

      2.1.3 實(shí)施效果

      2021年高爐煤氣噸鐵回收同比增加8.19 m3/t,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益229.34萬(wàn)元。

      2.2 降低燃料消耗

      2.2.1 優(yōu)化高爐操作水平

      充分發(fā)揮高爐磚壁一體化薄壁爐襯的爐型優(yōu)勢(shì)[1],采用合理的操作制度,使得中心、邊緣兩道氣流適宜,提高煤氣利用率。

      2.2.2 強(qiáng)化原燃料質(zhì)量管控,滿足高爐生產(chǎn)需求

      發(fā)揮鐵前一體化的優(yōu)勢(shì),將高爐用料工作前移至選礦,協(xié)調(diào)采購(gòu)中心采購(gòu)冶金性能和性價(jià)比較高的礦產(chǎn)資源,動(dòng)態(tài)調(diào)整配料結(jié)構(gòu),保證燒結(jié)礦質(zhì)量。密切關(guān)注焦炭質(zhì)量,跟蹤焦化配煤結(jié)構(gòu),及時(shí)向公司反饋爐況變化信息,并協(xié)調(diào)穩(wěn)定焦炭質(zhì)量。加強(qiáng)高爐作業(yè)區(qū)入爐原燃料的篩分和管理,提高入爐原燃料的篩分效率,改善高爐透氣性,確保精料入爐。

      2.2.3 加強(qiáng)爐前出鐵管理,促進(jìn)爐況順?lè)€(wěn)

      充分利用公司一體化管控平臺(tái),確保高爐及時(shí)進(jìn)罐,杜絕出鐵等罐現(xiàn)象。從鐵口合格率、鐵量差以及出鐵爐次等方面,明確高爐作業(yè)區(qū)爐前工作目標(biāo),確保爐前能及時(shí)將爐內(nèi)渣鐵出凈,杜絕因出不凈渣鐵產(chǎn)生的高爐憋風(fēng)等現(xiàn)象。優(yōu)化出鐵開(kāi)、堵鐵口制度,制定《爐前出鐵列車表》,把出一爐鐵的時(shí)間分解到各崗位、各環(huán)節(jié),嚴(yán)格把控時(shí)間節(jié)點(diǎn),完成日出鐵爐次,及時(shí)排放爐內(nèi)渣鐵,促進(jìn)爐況順?lè)€(wěn)。

      2.2.4 實(shí)施效果

      通過(guò)降低燃料消耗的各項(xiàng)措施,2021年高爐燃料比同比降低2.39 kg/t,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益93.49萬(wàn)元。

      2.3 以技術(shù)節(jié)能助推實(shí)現(xiàn)電耗降低

      2.3.1 推進(jìn)實(shí)施9號(hào)高爐循環(huán)水泵房1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)中壓泵節(jié)能技術(shù)改造

      對(duì)9號(hào)高爐循環(huán)水泵房1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)中壓泵實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造后,每月電耗同比均有所降低,單臺(tái)泵運(yùn)行電流由62~63 A降至42~45 A,節(jié)電量達(dá)到了28%以上。中壓泵2021年8—12月節(jié)電情況見(jiàn)表2。

      表2 中壓泵2021年8—12月節(jié)電情況 kWh/t

      2.3.2 強(qiáng)化內(nèi)部管控,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,助推實(shí)現(xiàn)電耗降低

      采取磨煤避峰用電措施,將風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間壓縮在高爐開(kāi)風(fēng)前1 h內(nèi),減少風(fēng)機(jī)空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。保證煤氣含塵量(質(zhì)量濃度)≤5 mg/m3,延長(zhǎng)葉片使用壽命,發(fā)揮TRT壓差發(fā)電機(jī)組優(yōu)勢(shì),減少外購(gòu)電量。進(jìn)行燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)治理,根據(jù)主機(jī)料批和燒成需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整主抽風(fēng)量,切實(shí)降低燒結(jié)電耗。

      2.4 降低氮?dú)庀?/h3>

      2.4.1 降低燒結(jié)工序氮?dú)庀募捌湫Ч?/p>

      自2020年底燒結(jié)機(jī)新建脫硫脫硝項(xiàng)目投產(chǎn)并正常運(yùn)行后,脫硫氮?dú)庀某掷m(xù)升高,由4.5萬(wàn)m3/d升至7.6萬(wàn)m3/d。通過(guò)分析原因,有針對(duì)性地采取措施:將脫硫塔底吹灰改為間斷性吹灰,同時(shí)適當(dāng)延長(zhǎng)吹灰時(shí)間間隔,適當(dāng)延長(zhǎng)脫硝換熱器耙式清灰時(shí)間間隔。脫硫循環(huán)灰活性度恢復(fù)正常后,減少外排灰頻次。

      實(shí)施上述措施后,脫硫氮?dú)庀拿黠@降低,目前水平為4.4萬(wàn)m3/d,效果顯著。

      2.4.2 降低噴煤氮?dú)庀募捌湫Ч?/p>

      控制氮?dú)鈬姶盗髁俊?20 m3/h,安裝箱體氮?dú)夥创嫡{(diào)節(jié)閥,將反吹氮?dú)饪刂茐毫τ?50 kPa降至340 kPa。加強(qiáng)除塵反吹氮?dú)庑孤┲卫?,根?jù)箱體壓差進(jìn)行反吹操作,達(dá)到5 kPa時(shí)進(jìn)行反吹,以減少反吹次數(shù)。

      實(shí)施上述措施后,噴煤氮?dú)庀挠?1.2萬(wàn)m3/d降至9.1萬(wàn)m3/d,效果顯著。

      2.5 降低燒結(jié)固體燃料消耗及其效果

      將料層厚度提高到800 mm,充分利用厚料層蓄熱作用降低燃耗[2],改善燒結(jié)礦質(zhì)量。優(yōu)化制粒機(jī)轉(zhuǎn)速,改善制粒效果,根據(jù)不同給料量調(diào)節(jié)制粒機(jī)適宜轉(zhuǎn)速,保持合理填充率,改善制粒效果,確保制粒后混合料+3 mm粒級(jí)達(dá)到60%以上,為燒結(jié)機(jī)厚料層燒結(jié)創(chuàng)造條件。合理使用沖渣熱水提高混料溫度,改善料層透氣,提高燒結(jié)速度,增加燒結(jié)礦產(chǎn)量。

      實(shí)施上述措施后,燒結(jié)固體燃料消耗由49.29 kg/t降至48.30 kg/t。

      2.6 降低新水消耗及其效果

      優(yōu)化管線,減少漏損,全年處理漏水點(diǎn)6處。完善計(jì)量,提供真實(shí)消耗數(shù)據(jù)。2021年1—12月的噸鐵新水消耗較去年降低0.002 t,效果顯著。

      3 實(shí)施后的效果

      2021年長(zhǎng)鋼煉鐵廠通過(guò)采取強(qiáng)化能源管控、節(jié)能技術(shù)應(yīng)用、系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整等一系列措施,使燃料、能源資源利用率大幅提高,各主要能源消耗指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了歷史最好水平。其中,噸鐵能耗完成415.17 kgce/t,同比降低15.77 kgce/t;燒結(jié)能耗完成48.08 kgce/t,同比降低9.22 kgce/t;原燃料成本降低93.49萬(wàn)元,能源動(dòng)力介質(zhì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益973.51萬(wàn)元,共計(jì)效益1 067.01萬(wàn)元。煉鐵廠2021年1—12月燃料及各能源介質(zhì)消耗指標(biāo)如表3、表4和下頁(yè)表5所示。

      表3 煉鐵廠2021年1-12月燃料消耗指標(biāo)

      表4 煉鐵廠2021年1-12月動(dòng)力介質(zhì)消耗指標(biāo)

      表5 煉鐵廠2021年1—12月實(shí)現(xiàn)效益

      4 結(jié)論

      1)優(yōu)化高爐操作,保證高爐的穩(wěn)定順行,是降低燃料消耗的前提。

      2)精細(xì)化管控,減少跑冒滴漏,是降低能源系統(tǒng)消耗的基礎(chǔ)。優(yōu)化工藝、應(yīng)用節(jié)能技術(shù),是節(jié)能降耗的有效手段。

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