韓 強,時 曉,王曉麗,楊恒遠,劉 躍
(濰柴重機股份有限公司,山東 濰坊 261001)
六西格瑪是一套系統(tǒng)的、集成的業(yè)務(wù)改進方法體系,是旨在持續(xù)改進組織業(yè)務(wù)流程,實現(xiàn)顧客滿意的管理方法。通過系統(tǒng)地、集成地采用業(yè)務(wù)改進流程,實現(xiàn)無缺陷的六西格瑪設(shè)計(design for six sigma,DFSS),并對現(xiàn)有過程進行過程界定(define)、測量(measure)、分析(analyze)、改進(improve)、控制(control)——簡稱DMAIC 流程,消除過程缺陷和無價值作業(yè)從而提高質(zhì)量和服務(wù)、降低成本、縮短運轉(zhuǎn)周期,達到顧客完全滿意,增強組織競爭力[1]。
經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計某型曲軸生產(chǎn)過程中,曲軸彎曲率高達5.5%,高于同類水平,導(dǎo)致生產(chǎn)成本大大提高,為解決此問題,使用DMAIC 方法進行改進,最終彎曲率降至2%以下。為更好說明使用六西格瑪方法解決此問題的過程,本文將從DMAIC 的順序介紹各個階段開展的工作。
六西格瑪在統(tǒng)計學(xué)上表示一個流程或產(chǎn)品在100 萬次使用機會中只出現(xiàn)3~4 個缺陷,六西格瑪管理的目標(biāo)是消除變量、優(yōu)化流程、提高質(zhì)量,滿足客戶需求[2]。
依靠統(tǒng)計學(xué)解決問題是六西格瑪管理的特點,其運用因果圖、流程圖、時間序列圖、矩陣圖和回歸分析等工具進行數(shù)據(jù)分析。而EXCEL 作為統(tǒng)計分析工具,通過自定義公式,可以繪制多種統(tǒng)計圖形,直接顯示數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,充分滿足六西格瑪管理各個階段的數(shù)據(jù)測量、收集、分析和改進的需求,是實施全面六西格瑪管理的重要工具[3]。
統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)某系列曲軸彎曲率(高達5.5%)已影響加工單位生產(chǎn)計劃,并多次進行反饋,為提高客戶滿意度,降低生產(chǎn)成本,本項目將對降低曲軸彎曲率進行分析。所以本項目的CTQ 為:降低中速機曲軸彎曲率,Y 定義為中速機曲軸彎曲率。同時明確曲軸彎曲率基線水平為5.5%,目標(biāo)水平為2%.Y 的缺陷定義如表1 所示,表現(xiàn)形式如圖1 所示。
圖1 缺陷表現(xiàn)形式
表1 缺陷定義
測量階段主要任務(wù)是對關(guān)鍵指標(biāo)Y 的數(shù)據(jù)真實性檢驗,并定性的篩選出一些Y 的影響因子X,同時在該階段針對可能的關(guān)鍵X 采取快速改善措施[4]。
目前曲軸彎曲的檢測方法是,由檢驗人員對曲軸劃線檢測,得出的結(jié)果為合格品或不合格品,因此測量誤差主要來自于檢驗人員的操作(屬性一致性分析)。具體方法是:由項目組挑選30 件某型號曲軸,其中5 件為不合格品,由3 名檢驗人員分別依次檢驗,不得相互交流結(jié)果,獨自完成。部分檢驗結(jié)果如表2(其中1 代表合格品,0 代表不合格品)所示,EXCEL 分析結(jié)果如表3 所示。
表2 數(shù)據(jù)收集表
表3 評估一致性結(jié)果
EXCEL 分析結(jié)果顯示評審人員自身、人員之間、人員與標(biāo)準(zhǔn)的Kappa 值均超過0.8,該測量系統(tǒng)滿足要求。后續(xù)從人機料法環(huán)等方面先后做宏觀流程圖、微觀流程圖、C&E 矩陣、FMEA 分析對因子X進行定性篩選,篩選出7 個因子,輸出因子改善計劃如表4 所示,并X4 進行快贏改進。
表4 因子改善計劃表
如圖2 所示,改進前,打箱粗清后氣眼針長度在8 mm~15 mm,熱處理放置曲軸時,因曲軸結(jié)構(gòu)原因,氣眼針位置位于底部,導(dǎo)致曲軸放置不平,使在高溫?zé)崽幚磉^程中曲軸易彎曲變形。如圖3 所示,改進后,要求粗清操作者反復(fù)清理殘留氣眼針,因粗清設(shè)備的局限性,控制氣眼針粗清后長度在3 mm以內(nèi),后期通過持續(xù)改進粗清設(shè)備,保證粗清徹底。
圖2 粗清改進前
圖3 粗清改進后
分析階段主要任務(wù)是針對固化時間、封箱工藝、壓火時間、殘留冒口、墊鐵成分、墊鐵數(shù)量6 個關(guān)鍵因子進行分析,如表5 所示,進一步篩選出顯著的真正的關(guān)鍵因子。
表5 關(guān)鍵因子分析
對X1 進行回歸分析并建立回歸方程:彎曲率=6.11 -0.157 ×固化時間。使用殘差分析對回歸方程進行診斷發(fā)現(xiàn)殘差都正常,從而確信建立的回歸模型是合理的。使用方差分析法對回歸方程進行顯著性檢驗得出P<0.05,從而說明固化時間對曲軸彎曲率影響顯著。
對X3(壓火時間),本項目小組采用卡方檢驗的方式進行驗證,選用兩種壓火時間。方案一:壓火時間24 h,即澆注后24 h 打箱;方案二,壓火時間48 h,即澆注后48 h 打箱。通過收集數(shù)據(jù)進行卡方檢驗(如表6 所示)P=0.596>0.05,說明壓火時間對曲軸彎曲影響不顯著。
表6 X3 因子壓火時間卡方檢驗
對X2(封箱工藝)采用卡方檢驗的方式,選用兩種封箱工藝進行封箱,如圖4 所示。方案一:一側(cè)增加石棉墊進行封箱。方案二:只采用封箱膏封箱。通過收集數(shù)據(jù)進行卡方檢驗,如表7 所示,P=0.044<0.05,說明封箱工藝對曲軸影響顯著
表7 X2 因子封箱工藝卡方檢驗
圖4 封箱工藝
對X5(殘留冒口)分析,曲軸冒口位于曲軸一端,且重量較大,在高溫正火過程中曲軸整體強度下降,一側(cè)的冒口會壓著曲軸產(chǎn)生彎曲,如圖5 所示。因此在熱處理前割掉冒口,會降低曲軸彎曲度。本小組采用卡方檢驗的方式驗證殘留冒口對曲軸彎曲的影響,選用兩種切割冒口方案分別進行試驗。方案一:熱處理后割冒口;方案2:熱處理前割冒口。通過收集數(shù)據(jù)進行卡方檢驗,如表8 所示,P=0.045<0.05,說明殘留冒口對曲軸彎曲影響顯著。
表8 X5 因子殘留冒口卡方檢驗
圖5 殘留冒口導(dǎo)致曲軸彎曲
對X6(墊鐵成分),墊鐵成分現(xiàn)有兩種分別是球墨鑄鐵與灰鑄鐵,這兩種鑄鐵力學(xué)性能不同,且多次正火后燒損嚴重(見如圖6),可能會對曲軸彎曲產(chǎn)生影響,現(xiàn)采用卡方檢驗的方式驗證墊鐵成分曲軸彎曲的影響,選用兩種成分的墊鐵方案分別進行試驗。通過收集數(shù)據(jù)進行卡方檢驗,如表9 所示,P=0.8>0.05,說明墊鐵成分對曲軸彎曲對影響不顯著。
表9 X6 因子墊鐵成分卡方檢驗
圖6 墊鐵燒損
對X7(墊鐵數(shù)量)采用卡方檢驗的方式,選用兩種墊鐵數(shù)量方案分別進行試驗,如圖7 所示。方案一:曲軸兩端與中間加墊鐵;方案二:曲軸兩端與中間三處加墊鐵。通過收集數(shù)據(jù)進行卡方檢驗,如表10 所示,P=0.8>0.05,說明墊鐵數(shù)量對曲軸彎曲對影響不顯著。
表10 X7 因子墊鐵數(shù)量卡方檢驗
圖7 墊鐵數(shù)量方案
A 階段完成之后,篩選出X1、X2、X5 因子影響顯著,X2、X5 因子隨即進行改善,X1 因子在I 階段進行改善。
工作改進階段主要任務(wù)是針對X1(固化時間)實施改善對策,確定最佳參數(shù)。對X1(固化時間)進行單因子實驗,共設(shè)置23 個水平,每組水平5 個樣本,部分實驗結(jié)果如表11 所示。從主交應(yīng)圖(見圖8)中可看出:彎曲度隨固化時間呈下降趨勢;固化時間大于18 h 時,彎曲度相對較低。
表11 單因子實驗結(jié)果
根據(jù)擬合線圖(見圖8)得出回歸方程:
圖8 主效應(yīng)圖及擬合曲線
曲軸彎曲度=4.478+0.1 268×固化時間1-0.02 448×固化時間2+0.000 665×固化時間3.
由擬合曲線圖可知,固化時間為18 h~25 h,彎曲度在2.5 mm~2.8 mm 以內(nèi)。由于當(dāng)固化時間為22 h時,曲軸彎曲度已較低,故認為固化時間為22 h 為最佳工藝參數(shù)。
控制階段主要任務(wù)是將前面階段制定的改善措施固化下來,并對改善結(jié)果及交益情況最終確認。對措施實施之后交果進行確認,某系列曲軸一個月內(nèi)生產(chǎn)183 支,彎曲返修3 支,彎曲率降至1.64%,完成了項目目標(biāo),對項目收益進行核算,預(yù)計年產(chǎn)生經(jīng)濟交益4.93 萬元。
通過六西格瑪DMAIC 流程的開展,與單位生產(chǎn)實際相結(jié)合,全面分析了影響曲軸彎曲率的原因,并采取合理方法解決問題,使曲軸彎曲率由5.5%降低到1.64%,提高了客戶滿意度,節(jié)約了成本。