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      片堿生產(chǎn)中廢堿的回收

      2022-11-20 17:43:02王建民
      氯堿工業(yè) 2022年7期
      關(guān)鍵詞:燒堿堿液冷凝水

      王建民

      (河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司,河南 開封 475003)

      32%離子膜法燒堿由于含水量大,只能利用罐、槽存放,運(yùn)輸半徑小,泄漏后易造成腐蝕和人員傷亡事故,安全性差[1];另外,堿液產(chǎn)品銷售受市場需求影響比較大,若出現(xiàn)市場波動(dòng)引起銷售困難,會(huì)直接脹庫影響整套裝置的正常運(yùn)行。為滿足豫中地區(qū)周邊固堿市場需求,擴(kuò)大銷售半徑,提升公司綜合經(jīng)濟(jì)效益,河南平煤神馬東大化學(xué)有限公司(以下簡稱“東大化學(xué)”)新建5萬t/a片堿生產(chǎn)裝置。東大化學(xué)利舊建于2010年的一套高濃度堿生產(chǎn)裝置,先把32%燒堿經(jīng)三效蒸發(fā)至48%堿液;新建了片堿濃縮裝置,把48%的堿液經(jīng)二級(jí)降膜濃縮成98.5%,再制成片堿。片堿裝置在蒸發(fā)濃縮過程中,有堿塵及含堿廢液產(chǎn)生。東大化學(xué)針對(duì)裝置所產(chǎn)的堿塵及廢液采取不同的處理方法,降低堿損耗。

      1 堿塵和含堿廢液的來源

      1.1 堿塵

      (1)結(jié)片機(jī)上的堿塵。

      東大化學(xué)5萬t/a片堿裝置配備了2臺(tái)轉(zhuǎn)鼓式冷凝結(jié)片機(jī)。結(jié)片機(jī)開啟后,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的噴淋裝置噴出扇形水簾冷卻轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面,轉(zhuǎn)鼓低速運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)鼓外部堿槽內(nèi)的熔融堿黏附在轉(zhuǎn)鼓外表面,隨著轉(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)被帶出堿槽,熔融堿在轉(zhuǎn)鼓外表面逐漸冷卻結(jié)成片狀晶體;當(dāng)結(jié)晶體通過刀架裝置,被刀片刮下形成塊狀,落入下料斗,進(jìn)入包裝機(jī)包裝。刮刀在刮料過程中,有部分結(jié)晶破碎,導(dǎo)致堿塵產(chǎn)生[2]。

      結(jié)片機(jī)轉(zhuǎn)鼓為鎳材,因?yàn)殒嚥妮^軟,且在高溫環(huán)境下運(yùn)行,工作一段時(shí)間后轉(zhuǎn)鼓變形,刮刀與轉(zhuǎn)鼓距離有的地方為2~3 mm,有的地方直接貼著轉(zhuǎn)鼓,導(dǎo)致刮下的片堿厚薄不均,且產(chǎn)生的堿塵更多了。

      (2)包裝機(jī)上的堿塵。

      來自結(jié)片機(jī)下料斗的片堿進(jìn)入全自動(dòng)包裝機(jī)料倉,螺旋給料裝置將料倉中的物料輸送到包裝袋中,包裝秤進(jìn)行精確稱量,定量包裝。片堿從結(jié)片機(jī)下料斗落入料倉(2.2 m的高度差),在燒堿結(jié)晶下落過程中會(huì)因碰撞和摩擦產(chǎn)生粉塵;料倉中的結(jié)晶落入包裝袋的過程中,也會(huì)相互摩擦撞擊,結(jié)晶落下碰觸到包裝袋內(nèi)壁或底部的物料會(huì)發(fā)生反彈飛濺,也有堿塵產(chǎn)生。

      1.2 含堿廢液

      (1)蒸發(fā)凝液。

      在蒸發(fā)段,原料加入Ⅲ效降膜蒸發(fā)器,質(zhì)量分?jǐn)?shù)從32%提升至36%;換熱后進(jìn)入Ⅱ效降膜蒸發(fā)器,質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高至42%;濃縮后堿液再經(jīng)過換熱后進(jìn)入Ⅰ效降膜蒸發(fā)器,質(zhì)量分?jǐn)?shù)被提高至48%。0.8 MPa的蒸汽通過蒸汽調(diào)節(jié)閥后進(jìn)入Ⅰ效蒸發(fā)器,蒸汽冷凝水收集后靠自身壓力送出界區(qū)外回收。Ⅰ效蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽作為Ⅱ效蒸發(fā)器的加熱介質(zhì),Ⅱ效冷凝水進(jìn)入冷凝水罐;Ⅱ效蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽作為Ⅲ效蒸發(fā)器的加熱介質(zhì),Ⅲ效冷凝水進(jìn)入冷凝水罐。冷凝水送出界區(qū)[3]。

      在濃縮段,48%堿液進(jìn)入預(yù)濃縮器,堿液從48%濃縮至約61%,進(jìn)入降膜最終濃縮器蒸發(fā)至98%;產(chǎn)生的過熱二次蒸汽經(jīng)過增濕降溫后,用于加熱預(yù)濃縮器的堿液。預(yù)濃縮器加熱室中蒸出的二次蒸汽冷凝回收送至冷凝水罐。

      Ⅱ效冷凝水、Ⅲ效冷凝水和預(yù)濃縮器蒸出的二次蒸汽冷凝水均為工藝?yán)淠渲泻形⒘繜龎A,質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.002%,5萬t/a片堿裝置產(chǎn)冷凝水約為10.6萬t/a。

      (2)設(shè)備和管道的沖洗液。

      因設(shè)備內(nèi)壁結(jié)垢、管道結(jié)垢堵塞或設(shè)備檢維修,須對(duì)設(shè)備和管道進(jìn)行沖洗,沖洗液中堿含量高,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%~40%。

      (3)結(jié)片機(jī)不合格堿。

      系統(tǒng)剛開車時(shí),因工藝指標(biāo)不穩(wěn)定,所產(chǎn)頭堿含水率高,堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)不到98.5%。生產(chǎn)過程中,片堿機(jī)冷卻水的進(jìn)水量和進(jìn)水壓力一旦波動(dòng),也會(huì)影響片堿質(zhì)量,甚至?xí)邢×袭a(chǎn)生。不合格堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為95%~98%,因含水量高,易板結(jié),難以長時(shí)間存放,不易銷售。

      2 廢堿回收措施

      2.1 堿塵回收

      為防止污染環(huán)境,保障操作安全,結(jié)片機(jī)和包裝機(jī)產(chǎn)生的堿塵用風(fēng)機(jī)抽吸進(jìn)入除塵洗滌罐,用片堿系統(tǒng)蒸發(fā)出的蒸汽冷凝水吸收堿塵。由于燒堿溶于水是放熱反應(yīng),當(dāng)堿液質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高到25%后,隨著濃度的提高,水溫升高,吸收速度逐漸下降,須及時(shí)更換洗滌液,將除塵洗滌液送至稀堿罐回收。除塵洗滌罐液位1~1.1 m,洗滌液體積約1.5 m3,每3天更換1次洗滌液,1年產(chǎn)生洗滌液180 m3,回收堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為30%,年回收堿約71.82 t。燒堿成本按2 000元/t計(jì),年節(jié)約資金14.36萬元。

      2.2 含堿廢液回收

      (1)蒸發(fā)凝液。

      Ⅱ效冷凝水、Ⅲ效冷凝水和預(yù)濃縮器蒸出的二次蒸汽冷凝水含氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.002%,無其他雜質(zhì)。二次蒸汽冷凝水若直接排放至污水處理站,不僅需要加酸中和達(dá)標(biāo)排放,而且是極大的資源浪費(fèi)。原計(jì)劃將該水輸送至離子膜燒堿裝置化鹽工序作為化鹽用水,由于離子膜各工序產(chǎn)生的廢水均送至化鹽回收利用實(shí)現(xiàn)零排放,裝置無接納此冷凝水的能力,故將該冷凝水送至脫鹽水工序,進(jìn)入原水池制取脫鹽水。原水為地下水或黃河水,鈣鎂及其他雜質(zhì)離子含量高,須調(diào)節(jié)pH值去除金屬雜質(zhì)離子。二次蒸汽冷凝水含微量堿,可降低調(diào)節(jié)pH值所用堿量,直接實(shí)現(xiàn)堿資源和水資源的回收利用。

      水費(fèi)按2.5元/t計(jì),年節(jié)約水資源:2.5×10.6=26.5(萬元)。

      (2)設(shè)備和管道沖洗液的回收。

      設(shè)備和管道沖洗水濃度高,收集后送至稀堿槽,由泵打入原料堿儲(chǔ)罐,作為原料進(jìn)入蒸發(fā)濃縮系統(tǒng),生產(chǎn)片堿。

      (3)結(jié)片機(jī)不合格堿的回收。

      系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí)所產(chǎn)頭堿或不合格堿送至48%堿儲(chǔ)罐,返回濃縮系統(tǒng)生產(chǎn)片堿。

      3 結(jié)語

      東大化學(xué)通過回收片堿裝置堿塵及含堿廢液,防止環(huán)境污染的同時(shí),也減少了堿資源和水資源的浪費(fèi),5萬t/a片堿裝置年可回收堿資源14.36萬元,回收水資源26.5萬元,年共節(jié)約資金40.86萬元,有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

      目前國內(nèi)關(guān)于離子膜燒堿裝置的研究有很多,不僅需要通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈提高產(chǎn)品附加值,而且要通過內(nèi)部挖潛,節(jié)能降耗,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。如何合理利用資源,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì),是擺在每一名技術(shù)人員面前的課題,需要我們共同探索。

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