姚彬 ,王新 ,張玉榮,雷珂
(1.陜西化工研究院有限公司,陜西 西安 710054;2.陜西省工業(yè)水處理工程技術(shù)研究中心,陜西 西安 710054)
煤化工生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生各種工藝廢水,包括細(xì)渣過濾液、變換冷凝液、低溫甲醇洗廢水、MTO廢水、廢堿液、火炬冷凝液等,主要污染物有氨氮、酚、氰、硫化氫、酸堿、重金屬等,COD含量高、降解難度大、可生化性差,被認(rèn)為是最難處理的工業(yè)廢水之一[1]。
煤化工廢水的處理工藝主要分為預(yù)處理、生化處理及深度處理[2-3]。整套處理工藝流程長,處理難度大,且成本高。從資源利用的角度出發(fā),本文考慮將煤化工廢水替代部分制漿水,用于制備水煤漿[4-5],以期實(shí)現(xiàn)煤化工廢水的資源化利用,為工業(yè)化應(yīng)用提供理論依據(jù)。
水煤漿添加劑SWF-1;新鮮水;變換冷凝液、低溫甲醇洗廢水、MTO廢水、火炬冷凝液的水質(zhì)分析見表1;魏強(qiáng)煤,煤質(zhì)分析見表2。
表1 廢水水質(zhì)分析 Table 1 The analysis of wastewater quality
XPC-60×100破碎機(jī);XLBE-GJ-1研磨制樣機(jī);ZBSX-92A標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī);JB500D電動(dòng)攪拌器;MA35型快速水分測試儀;ZNN-D6電動(dòng)旋轉(zhuǎn)粘度計(jì);BT-2002型激光粒度分布儀。
表2 煤質(zhì)分析數(shù)據(jù) Table 2 The analysis data of coal quality
利用破碎機(jī)將全部煤粉碎至小顆粒,取部分煤,利用研磨制樣機(jī)將其研磨至更小顆粒,使用標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī)過20,40,120,200,325目篩,將所有煤粉充分篩分至不同目數(shù)級(jí)別后備用。
將不同目數(shù)級(jí)別的煤粉按一定比例混合后倒入燒杯中,加入混合好的制漿水,隨后加入水煤漿添加劑SWF-1,用電動(dòng)攪拌機(jī)充分?jǐn)嚢杓羟?0 min,使?jié){體充分混捏、熟化,制得水煤漿樣品。分析氣化水煤漿的控制指標(biāo),主要有固含量、旋轉(zhuǎn)粘度、靜態(tài)穩(wěn)定性、析水率、pH值和粒度分布。
1.3.1 水煤漿固含量的測定 使用快速水分測定儀進(jìn)行測定,測試溫度105 ℃,測試樣品質(zhì)量2~3 g, 當(dāng)水分測定儀的讀數(shù)顯示恒重時(shí)即為水煤漿的固含量。
1.3.2 水煤漿旋轉(zhuǎn)粘度的測定 使用電動(dòng)旋轉(zhuǎn)粘度計(jì),測試溫度25 ℃,在剪切速率逐漸從0 s-1上升到100 s-1再下降到0 s-1時(shí),計(jì)算剪切速率100 s-1時(shí)的表觀粘度平均數(shù),即為水煤漿的旋轉(zhuǎn)粘度。
1.3.3 水煤漿穩(wěn)定性評(píng)價(jià) 水煤漿穩(wěn)定性從靜態(tài)穩(wěn)定性和析水率兩方面分析測定。
水煤漿靜態(tài)穩(wěn)定性通過“落棒法”進(jìn)行評(píng)價(jià)。室溫條件下將水煤漿倒入量筒中,管內(nèi)漿體高度大于20 cm,24 h后將直徑5 mm的玻璃棒從漿體表面處自然落下,直至玻璃棒不再下降,觸到硬沉淀為止。玻璃棒在水煤漿中移動(dòng)的距離與能插入漿體的最大距離之比即為穿透率。
析水率評(píng)價(jià)是指將水煤漿在量筒中密閉放置一定時(shí)間,水煤漿中析出的水量與水煤漿總體積之比即為析水率。
1.3.4 水煤漿粒度測定 使用水煤漿專用粒度分布儀進(jìn)行測定。
1.3.5 水煤漿pH測定 參考GB/T 18856.14實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行測定。
根據(jù)煤化工現(xiàn)場的生產(chǎn)實(shí)際和廢水量,設(shè)定變換冷凝液、低溫甲醇洗廢水、MTO廢水與火炬冷凝液的摻配比例為3∶2∶1∶1,再將摻配好的上述廢水與新鮮水以不同的比例混合作為制漿水。使用魏強(qiáng)煤樣摻配制漿水共同制備水煤漿,水煤漿添加劑SWF-1的用量為1.6‰,研究廢水加入量對(duì)制漿效果的影響。檢測氣化水煤漿要求的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),結(jié)果見表3和表4。
表3 水煤漿的各項(xiàng)性能指標(biāo)Table 3 The performance indexes of coal water slurry
表4 水煤漿的粒度分析數(shù)據(jù)Table 4 Coal water slurry particle size analysis data
由表3和表4可知,當(dāng)水煤漿添加劑SWF-1用量為1.6‰時(shí),使用魏強(qiáng)煤摻配不同配比的廢水均可制備出固含量為60%~61%的水煤漿,水煤漿旋轉(zhuǎn)粘度為721.4~1 184.6 mPa·s,24 h穿透率為96.1%~98.0%,72 h析水率≤6.4%,pH在8.1~8.4之間,水煤漿各粒度區(qū)間的分布均符合工藝技術(shù)要求。
由表3可知,隨著廢水占比的增加,水煤漿固含量呈現(xiàn)先增大后緩慢減小的趨勢,而旋轉(zhuǎn)粘度表現(xiàn)為逐漸增加的過程。分析認(rèn)為,廢水加入量較小時(shí),對(duì)成漿性能影響不大,隨著廢水加入量增加,尤其是廢水占制漿總水量的比例大于70%時(shí),廢水中的污染物質(zhì)如氨氮、堿、油及COD等,則對(duì)制漿產(chǎn)生的影響趨勢越發(fā)明顯[6],水煤漿固含量降低、旋轉(zhuǎn)粘度增大,超過900 mPa·s時(shí),水煤漿流動(dòng)性變差。水煤漿24 h穿透率均較高,72 h析水率均≤6.4%,波動(dòng)范圍較小,水煤漿穩(wěn)定性好。結(jié)合本研究的實(shí)驗(yàn)結(jié)果和氣化工藝對(duì)水煤漿性能指標(biāo)的要求,建議制漿水中廢水與新鮮水的最優(yōu)摻配比為7∶3。
(1)成漿性能實(shí)驗(yàn)表明,摻配煤化工廢水可制備出水煤漿,技術(shù)路線可行。廢水組成為變換冷凝液、低溫甲醇洗廢水、MTO廢水與火炬冷凝液的摻配比例3∶2∶1∶1。制備出的水煤漿固含量60%~61%,旋轉(zhuǎn)粘度721.4~1 184.6 mPa·s,24 h穿透率96.1%~98.0%,72 h析水率均小于7%,pH值8.1~8.4,粒度分布合理,水煤漿的各項(xiàng)指標(biāo)均符合氣化工藝要求。
(2)推薦新鮮水與廢水的摻配比例為3∶7,制備的水煤漿固含量61.0%,旋轉(zhuǎn)粘度784.7 mPa·s,24 h穿透率98.0%,72 h析水率6.1%,pH值8.1,水煤漿粒度分布合理。
(3)將不同工段的煤化工廢水混合后,與新鮮水按一定比例摻配制備水煤漿,該技術(shù)路線不僅降低了廢水處理量,減輕了處理成本,同時(shí)開辟了廢水資源化利用的新途徑,實(shí)現(xiàn)了煤化工廢水變廢為寶,對(duì)實(shí)際生產(chǎn)具有指導(dǎo)意義。