巴瑞薩發(fā)電有限公司 袁宇鑫 李玉軍
本文所述的2×660MW 燃煤火電廠是“一帶一路”上的首個大型火電能源項目,公司與電網(wǎng)采用兩部制電價結(jié)算。設(shè)備的高可靠性、高利用率是公司獲得容量電價的根本保障。降低廠用電率是公司提高經(jīng)濟效益的重要途徑。
該電廠機組凝結(jié)水泵由于設(shè)計富裕度過大,自投運以來一直存在額定工況下出口壓力富裕量超過1.0MPa、凝結(jié)水及高速混床系統(tǒng)多次出現(xiàn)管道振動,閥門壓差大、卡澀、混床樹脂流失,以及凝結(jié)水泵耗電率高的問題,對電站的安全、經(jīng)濟運行造成了較大影響。通過研究分析并對凝結(jié)水泵進行抽葉輪改造,使凝結(jié)水泵壓力與系統(tǒng)管道特性及壓力需求得到了良好匹配,消除了富裕壓力對系統(tǒng)安全性造成的影響,大大降低了凝結(jié)水泵的耗電率,提高了設(shè)備、系統(tǒng)的安全性和可靠性。
根據(jù)對該電廠所在國電網(wǎng)及發(fā)電機組建設(shè)情況分析,未來幾年該國發(fā)電機組裝機容量將快速增加,而電網(wǎng)負(fù)荷需求將低于裝機容量增長速度,今后發(fā)電機組調(diào)度負(fù)荷率將會下降。在機組進入調(diào)峰運行時,要進一步適應(yīng)低負(fù)荷工況下凝結(jié)水泵低能耗運行,對凝結(jié)水泵進行變頻改造就很有必要。經(jīng)初步分析,采用變頻技術(shù)對凝結(jié)水泵電機進行“一拖二工/變頻自動切換”改造,可進一步提高機組在調(diào)峰運行狀態(tài)下的經(jīng)濟性。
對于設(shè)計富裕壓頭過高的凝結(jié)水泵,在抽葉輪改造的基礎(chǔ)上對水泵電機進行變頻改造,會更加充分地發(fā)揮兩種技術(shù)改造的協(xié)同優(yōu)勢,使這兩種技術(shù)相輔相成,改造后的效果更加突出。在變頻改造中,還將采用性價比極高的“一拖二工/變頻自動切換”技術(shù),這會使整個改造的經(jīng)濟性、科學(xué)性、合理性以及創(chuàng)新性更為突出,也會使該項技術(shù)改造活動具有更加良好的示范性和推廣價值。
凝結(jié)水泵及配套電機設(shè)計參數(shù)。機組凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)計了兩臺100%容量的立式電動筒式凝結(jié)水泵,一運一備,兩臺機組共設(shè)四臺工頻凝結(jié)水泵,型號為NLO500-570×4S。4級葉輪,首級為雙吸葉輪,必須汽蝕余量為4m。水泵揚程290m,流量1740t/h、轉(zhuǎn)速1480rpm,軸功率1655kW,最小流量420t/h。配套電機型號為YLKK630-4,轉(zhuǎn)速1480rpm、功率1900kW、電壓11kV、額定電流119.4A。
系統(tǒng)存在的問題:系統(tǒng)凝結(jié)水泵設(shè)計壓頭高且定速運行,流量由凝結(jié)水至除氧器上水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)。凝結(jié)水泵出口壓力富余量超過1.0MPa,在機組額定工況下調(diào)節(jié)閥的開度僅為47%左右,節(jié)流損失大、凝結(jié)水泵工作效率低,調(diào)節(jié)閥長時間處于深度節(jié)流運行狀態(tài),節(jié)流損失很大,且調(diào)節(jié)精度低、系統(tǒng)水位波動大,對閥門的磨損也較大,降低了系統(tǒng)整體的安全性和穩(wěn)定性,浪費了大量能源。除氧器上水調(diào)節(jié)閥節(jié)流嚴(yán)重,不但產(chǎn)生強烈噪音,還導(dǎo)致了凝結(jié)水及高速混床系統(tǒng)管道振動大、閥門沖刷嚴(yán)重、樹脂流失等問題,且增加了凝結(jié)水泵的耗電率,對電站安全、經(jīng)濟運行造成了較大影響。
在中國國內(nèi),300MW~660MW 范圍內(nèi)機組凝結(jié)水泵大都設(shè)計為變頻(電機)調(diào)速的配置方式,很少有類似該國外電廠定速調(diào)閥運行的方式。由于變頻調(diào)速可覆蓋的范圍廣,所以采用降低凝結(jié)水泵揚程的技術(shù)改造案例一般很少。該國外電廠采用了降低凝結(jié)水泵揚程的抽葉輪技術(shù)改造,具有獨特性。
降低凝結(jié)水泵揚程的技術(shù)路徑通常有葉輪切割改造和抽葉輪改造兩種路徑。葉輪切割改造適用于要求降低揚程相對較小的凝結(jié)水泵,抽葉輪改造適用于要求降低揚程相對較大的凝結(jié)水泵。
2.2.1 葉輪切割技術(shù)
凝結(jié)水泵通過葉輪切割來降低泵揚程,一般是在凝結(jié)水泵出廠前試驗過程中,當(dāng)揚程超規(guī)時會進行一次少量的切割。對于已安裝到了現(xiàn)場的凝結(jié)水泵,可采用訂購葉輪備件的方式向廠家提出新的參數(shù)要求,同時提供實際的參數(shù)量值。改造通常不切割雙吸式首級葉輪,但對后3級的次級葉輪都會平均切制。葉輪切割技術(shù)適用于系統(tǒng)壓力富裕值小于1級揚程的改造。通過將葉輪切割使其外徑減小,從而使得泵的揚程和軸功率都下降。葉輪切割量越大泵的效率下降就越大,且泵的高效點將向小流量方向偏移,最后達到與系統(tǒng)匹配的目標(biāo)。泵的額定出力及能量消耗均會降低,從而減小系統(tǒng)以深度節(jié)流方式調(diào)節(jié)而造成的能量損失。
2.2.2 抽葉輪技術(shù)
凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)子的4級葉輪可看作是4臺單級泵串聯(lián)工作。減少1級,在相同流量下泵的揚程將比原來降低約四分之一。當(dāng)泵出口壓力高于系統(tǒng)壓力的富裕值,在大于1級揚程前提下去掉一個次級葉輪是比較好的選擇,理論上抽取葉輪后基本不影響泵的效率。抽葉輪改造工作量小,改造后節(jié)能效果明顯;改造的工期短,可在該泵停運期間隨時進行,大大方便了現(xiàn)場改造工作的開展。
由于該電廠所在國前期電力供給不足,該電廠機組年平均利用小時高達6750小時,機組負(fù)荷率高達90%。公司為了確保多發(fā)電、保障機組的高利用率,本著工期最短、改造工作隨時可進行,改造后系統(tǒng)可靠性不下降、不增加電氣設(shè)備、改造量和投入少的原則,提升凝結(jié)水泵效率和系統(tǒng)安全性,針對泵的揚程富裕量大于一級揚程的特點,論證并實施了凝結(jié)水泵抽一級葉輪技術(shù)改造。
對凝結(jié)水泵進行抽葉輪改造,可以使機組在高負(fù)荷運行狀態(tài)下,實現(xiàn)凝結(jié)水泵揚程與系統(tǒng)管道特性相匹配,并且改造工作量小、費用最低、需要的時間短,可在機組運行期間通過切換運行泵來分別實施。
該電廠在委托水泵廠定制了1個轉(zhuǎn)子定位軸套(替代抽取的葉輪),1個長異徑接管(替代抽取的導(dǎo)葉),設(shè)備到貨后,在機組消缺期間對1A 凝結(jié)水泵實施了抽葉輪改造,根據(jù)現(xiàn)場實際情況抽掉了1A 凝結(jié)水泵的次級葉輪,改造后效果極佳。隨后陸續(xù)對1B、2A、2B 凝結(jié)水泵進行抽葉輪技術(shù)改造,四臺凝結(jié)水泵抽葉輪技術(shù)改造均取得了圓滿成功。
凝結(jié)水泵實施抽葉輪改造后,凝結(jié)水泵及電機振動、溫度等參數(shù)均明顯優(yōu)于改造前,系統(tǒng)壓力、流量完全滿足機組最高出力需要,改造取得了非常良好的效果。改造后,機組在660MW 負(fù)荷下凝結(jié)水母管壓力由3.78MPa 降到了2.78MPa;凝結(jié)水泵電機電流由108A 降低到了81A,凝結(jié)水泵電機功率下降了430kW,系統(tǒng)運行降低廠用電率0.07~0.12個百分點(額定負(fù)荷~50%額定負(fù)荷),取得了極佳的節(jié)能效果。
凝結(jié)水泵抽葉輪改造后凝結(jié)水系統(tǒng)壓力降低,從根本上解決了凝結(jié)水處理系統(tǒng)及高速混床設(shè)備因凝結(jié)水壓差大帶來的系統(tǒng)管道振動大、閥門沖刷嚴(yán)重、樹脂流失等問題;同時大大降低了凝結(jié)水泵的耗電率;明顯提升了電站運行的可靠性、安全性和經(jīng)濟性。改造后,按機組年發(fā)電量70億、廠用電率降低0.095%計算,年可節(jié)約廠用電665萬kWh,節(jié)能效果顯著。
上述改造切實解決了機組在接近額定工況下,凝結(jié)水系統(tǒng)安全、經(jīng)濟運行中存在的問題。但根據(jù)對該電廠所在國電網(wǎng)及發(fā)電機組建設(shè)情況分析,今后電網(wǎng)負(fù)荷峰谷差會越來越大,發(fā)電機組調(diào)度負(fù)荷率就會下降并頻繁變化,輔機運行狀態(tài)要隨之變化。
該公司前期對凝結(jié)水泵進行“抽葉輪”節(jié)能改造,雖然減少1級葉輪后揚程下降較多,但是在機組深度調(diào)峰、長時間低負(fù)荷運行、凝結(jié)水流量較低的情況下,凝結(jié)水泵的揚程仍會出現(xiàn)較大的富裕。也就是在機組長期低負(fù)荷運行工況下,將會出現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)流調(diào)節(jié)能量損失大的問題。通過全面分析,經(jīng)抽葉輪改造后的凝結(jié)水泵出力及揚程與機組滿負(fù)荷運行時剛好匹配,要進一步滿足機組低負(fù)荷工況下的節(jié)能調(diào)節(jié),只有進一步采取對凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)技術(shù)改造才能實現(xiàn)。改造后水泵變頻調(diào)速進行系統(tǒng)調(diào)節(jié),就可達到機組在長時間低負(fù)荷運行時節(jié)能調(diào)節(jié)的目標(biāo)。
變頻調(diào)速技術(shù)原理是根據(jù)電機轉(zhuǎn)速與工作電源輸入頻率成正比的關(guān)系:n=60f(1-s)/p,(n 為轉(zhuǎn)速、f 為輸入頻率、s 為電機轉(zhuǎn)差率、p 為電機磁極對數(shù));變頻控制就是通過改變電動機電源頻率達到改變電機轉(zhuǎn)速的目的。用變頻器把電機的輸入電源頻率與要控制的參數(shù)關(guān)聯(lián)。凝結(jié)水泵改造時,建立除氧器水位與凝結(jié)水泵輸入頻率之間的函數(shù)關(guān)系,就可通過變頻控制實現(xiàn)用凝結(jié)水泵調(diào)速達到除氧器自動控制水位的目標(biāo)。
泵類負(fù)載的功率P 及其運行轉(zhuǎn)速n 的關(guān)系為P=kn3,即電機輸出功率正比于電機轉(zhuǎn)速n 的三次方。變頻器主要是通過改變電源頻率來實現(xiàn)對交流電動機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。因此對凝結(jié)水泵進行變頻改造后,通過調(diào)節(jié)凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速在實現(xiàn)除氧器水位自動控制的同時,還能實現(xiàn)機組低負(fù)荷時凝結(jié)水泵節(jié)能運行的目標(biāo)。
變頻調(diào)節(jié)時,泵的轉(zhuǎn)速降低、其揚程也降低,每個轉(zhuǎn)速下泵的性能曲線與管路的特性曲線均能良好匹配。實際工況點下,凝結(jié)水泵的揚程全部用于克服管路靜壓及流動阻力,不會有富裕壓頭,不產(chǎn)生節(jié)流損失,因而節(jié)能效果明顯。同時在變頻調(diào)節(jié)的工況下,除氧器高壓閥處于全開位置,不進行節(jié)流、不參于調(diào)節(jié),系統(tǒng)壓力低于節(jié)流調(diào)節(jié)時的壓力,減小了對閥門的沖刷磨損,提高了閥門的使用壽命,也提高了系統(tǒng)的安全性。
變頻調(diào)節(jié)靈敏度高、響應(yīng)速度快,更能適應(yīng)機組工況的快速變化;變頻調(diào)節(jié)有良好的調(diào)節(jié)特性,能提升凝結(jié)水系統(tǒng)調(diào)節(jié)的安全性和經(jīng)濟性。
凝結(jié)水泵技術(shù)改造時,在保證安全運行并且實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)的前題下,應(yīng)盡可能減少改造成本。由于每臺機組的兩臺凝結(jié)水泵正常情況下只有一臺運行、另一臺備用,因此可每臺機組只安裝一套變頻裝置,即變頻器與電機“一對二”配置,用刀閘回路實現(xiàn)兩臺泵之間的切換。“一對二配置”相較變頻器與電機“一對一”配置的改造,每臺機組就可少購買一臺高壓變頻器,使改造費用大大降低,而在變頻運行泵出現(xiàn)故障時,可將另一臺備用泵工頻投入運行。
凝結(jié)水泵變頻改造后,一臺凝結(jié)水泵變頻運行、一臺凝結(jié)水泵工頻備用或投運。變頻器通過刀閘切換實現(xiàn)與兩臺凝泵的其中一臺進行聯(lián)接。系統(tǒng)變頻運行方式為:一臺高壓變頻器帶一臺凝結(jié)泵運行,對凝結(jié)水量進行調(diào)節(jié)的除氧器調(diào)閥處于全開狀態(tài),凝結(jié)泵運行轉(zhuǎn)速由DCS 發(fā)出控制指令,通過高壓變頻器逆變輸出控制凝結(jié)水泵電機轉(zhuǎn)速,從而控制凝結(jié)水量,實現(xiàn)除氧器水位自動控制的目的。
如果高壓變頻器停運,則凝結(jié)泵可由高壓變頻器的旁路刀閘切換到工頻狀態(tài)下工頻運行;凝結(jié)水系統(tǒng)在工頻運行方式下,系統(tǒng)由凝結(jié)水泵使用除氧器調(diào)閥開度調(diào)節(jié)流量達到控制凝結(jié)水量,實現(xiàn)除氧器水位自動控制的目的。
變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍廣、調(diào)速精度高、動態(tài)響應(yīng)靈敏等特點。對凝結(jié)水泵采用變頻調(diào)節(jié)技術(shù)能夠使凝結(jié)水泵控制精度得到極大的提高,使凝結(jié)水泵在最節(jié)能的轉(zhuǎn)速下運行,凝結(jié)水泵能在機組接帶各種負(fù)荷的狀態(tài)下,均能以最為經(jīng)濟運行的工況匹配機組運行,大大降低凝結(jié)水泵在機組低負(fù)荷時的耗電率,使機組在長期低負(fù)荷工況運行時節(jié)能效果突出。
適應(yīng)機組長時間低負(fù)荷工況下運行的凝結(jié)水泵變頻技術(shù)改造優(yōu)點為:一是增加了系統(tǒng)調(diào)節(jié)的靈活性;二是減少了調(diào)閥的磨損,提高了調(diào)閥使用壽命,增加了設(shè)備可靠性和安全性;三是節(jié)能效果突出。改造中變頻器與電機采用“一對二”配置,又大大降低了改造的費用。
該電廠采用抽葉輪技術(shù)改造,以極低的成本,已經(jīng)成功的解決了凝結(jié)水泵設(shè)計壓力富余量過大的問題,節(jié)能效果顯著,大大提升了凝結(jié)水系統(tǒng)的安全性。根據(jù)后續(xù)外部電網(wǎng)負(fù)荷需求變化的趨勢,機組深度參與調(diào)峰時節(jié)能的需求,提出并分析了對凝結(jié)水泵采用“一對二”變頻改造的技術(shù)路線,對后續(xù)電廠技術(shù)改造具有現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。