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      威HX-4井水平段鉆進技術(shù)研究與應用

      2022-11-29 04:01:44施連海李春吉
      遼寧化工 2022年11期
      關(guān)鍵詞:機械鉆速鉆頭鉆井液

      施連海,李春吉

      (中國石油長城鉆探工程公司,遼寧 盤錦 124010)

      威HX-4井位于四川省內(nèi)江市威遠縣龍會鎮(zhèn)窯灣村附近,威遠屬揚子陸臺四川分區(qū)西南部,出露有中生界和新生界地層。境內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造為榮威穹窿與新店子向斜。該井是一口水平井,設(shè)計井深5 413 m,設(shè)計水平段長1 500 m,水平井完鉆層位為志留系龍馬溪組。根據(jù)地質(zhì)分析及鄰井信息,該區(qū)塊四開水平段鉆井速度慢,層薄、地層參數(shù)差異大,導向施工困難,存在氣侵、井漏、垮塌、井噴等諸多風險。為此,對威HX-4井四開水平段鉆井難點進行了分析,探索對應鉆井技術(shù)研究與應用,以期為降低復雜事故發(fā)生率、提高鉆井速度提供技術(shù)思路和解決路徑。

      1 四開水平段鉆井難點分析

      1.1 地層可鉆性差,機械鉆速低

      該區(qū)塊地層埋深較深,圍壓強度大,地層可鉆性差。雷口坡組灰?guī)r,茅口、棲霞組生物碎屑灰?guī)r,抗壓強度較高,龍?zhí)稙榇淼膴A層頁巖塑性較強,鉆頭打滑、剪切地層困難,致使機械鉆速較慢。以威HX-2井為例,龍?zhí)?棲霞組鉆時在30 min·m-1以上,龍?zhí)督M平均機械鉆速僅1.62 m·h-1。

      1.2 目的層薄、水平段微構(gòu)造存在不確定性,導向施工難度大

      該區(qū)塊儲層埋深3 388~3 818 m,目標箱體位置為龍一11層中下部,層薄、厚約為6 m,地震資料處理精度不夠,地層參數(shù)預測誤差大,前期該區(qū)塊構(gòu)造落實程度還不夠詳細,鄰井威 HX-3井施工至水平段600 m左右時,鉆遇小洼兜,井斜由91.23°降至86.42°,再增至95°后又降至91°,軌跡于五峰組中穿行66 m,威HX-4井施工時水平段可能同樣鉆遇該地層,地層存在不確定性,水平段軌跡調(diào)整頻繁,給導向施工軌跡跟蹤帶來較大難度。

      1.3 井溫高、振動大,對儀器穩(wěn)定性要求高

      威HX-4井優(yōu)質(zhì)頁巖埋深在3 700 m左右,同平臺已經(jīng)完鉆兩口井最后溫度超過130 ℃,要滿足順利施工,單串儀器循環(huán)時間將達到400~500 h左右,受高溫、振動和長時間使用等因數(shù)影響,儀器發(fā)生故障的風險增加[1]。

      1.4 地層變化大,卡鉆、井漏、氣侵等井下風險多發(fā)

      威HX-4井水平段長1 500 m,垂深約3 660 m,進入龍馬溪組。龍馬溪組頁巖礦物主要成分為石英,其次為方解石、菱鐵礦、白云石和黏土礦物[2],還含有少量的長石和黃鐵礦,頁巖硬脆屬性特征明顯,在鉆井液的作用下,極易造成微裂縫開裂,從而發(fā)生剝落掉塊[3-5],施工至水平段后期,可能會存在巖屑床堆積,增加了后期的扭矩摩阻,甚至造成卡鉆風險。

      龍馬溪組頁巖具有明顯的硬脆屬性,巖層內(nèi)部延展的微裂縫一旦與地層內(nèi)部大裂縫相互貫通,便會引發(fā)井漏事故[6]。同平臺威HX-1井在施工時發(fā)生了氣侵和井漏現(xiàn)象,威 HX-4井施工時可能會發(fā)生同樣的風險,造成事故。

      2 對策分析

      針對前面提出的四開水平段鉆井難題,多家施工單位聯(lián)合開展了研究分析,逐一制定對策,初步形成威HX-4井四開“一趟鉆”技術(shù)模板。

      2.1 優(yōu)選鉆頭及鉆井參數(shù)

      為滿足該區(qū)塊鉆井需要,鉆頭既要保證高機械鉆速,又要能夠配套旋轉(zhuǎn)導向鉆井系統(tǒng)實現(xiàn)高的造斜率,滿足復雜儲層有效追蹤需要,同時還要有高穩(wěn)定性,降低鉆柱有害振動[7]。資料顯示,在威HX平臺史密斯鉆頭總體表現(xiàn)較好。因此,選用史密斯五刀翼MDI516鉆頭進行四開施工,儀器井底振動小,造斜率好,且機械鉆速快。

      鉆井參數(shù)方面,通過軟件預測和實時計算不同井段的鉆井扭矩和摩阻,嚴格監(jiān)控儀器參數(shù),根據(jù)儀器振動大小與扭矩波動及時對鉆井參數(shù)進行調(diào)整,在確保井底儀器安全前提下,逐步加大鉆壓,釋放鉆井參數(shù),提高機械鉆速。

      2.2 優(yōu)選旋導工具及鉆具組合

      旋轉(zhuǎn)導向技術(shù)能夠自動靈活地調(diào)整井斜和方位,在鉆柱旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下實現(xiàn)井眼軌跡控制,能有效降低坍塌及卡鉆等井下事故、使井筒質(zhì)量更優(yōu)[8],大大提高鉆井速度和安全性,保證軌跡控制質(zhì)量。威HX-4井選用貝克ATC旋導儀器,使用全新配件進行組裝,并對各部件進行探傷,切實保障儀器可靠性。

      依鄰井資料可知,馬達對于本平臺鉆井提速效果不明顯,而且馬達壽命有限,施工后期泵壓過高導致排量受限,增加井下風險,綜合考慮鉆具組合中不下入馬達。同時,考慮長水平施工攜巖問題,在鉆具組合中加入旋流清砂器,提高攜巖率,保證井眼的清潔。確定的四開鉆具組合如下:

      Φ215.9 mm PDC+Φ172 mm ATC儀器+Φ127 mm無磁承壓鉆桿+Φ127 mm加重鉆桿1根+Φ172 mm浮閥+Φ127 mm加重鉆桿2根+Φ165 mm史密斯隨鉆震擊器+Φ127 mm加重鉆桿6根+Φ127 mm鉆桿3柱+旋流清砂器+Φ127 mm鉆桿+411×520+Φ139.9 mm鉆桿。

      鉆井施工過程中,結(jié)合鄰井威 HX-3井施工情況,提前預測水平段可能小洼兜發(fā)育井段,提前將軌跡進行調(diào)整,直接利用旋導的方位GR判斷地層上下切,更快速的做出反應,及時下達調(diào)整指令。上切過程中控制降斜幅度,避免井斜降至太低;下切過程中,先把井斜增起來,防止地層擠壓造成的局部變化過快而底出,進入五峰組。

      2.3 降溫、減振,提高儀器穩(wěn)定性

      該區(qū)塊屬于深層頁巖氣,針對儀器高溫問題,根據(jù)井場條件,調(diào)整降溫裝置流程,使鉆井液經(jīng)三級凈化后直接進入地面降溫裝置降溫,然后直接進入泥漿泵上水罐打入井筒,提升降溫效率。井底溫度達到120 ℃啟用地面降溫裝置,提前降低井底溫度,井底溫度超過125 ℃進行短起下時,采用開泵循環(huán)擴劃眼形式操作,避免儀器高溫。同時,嚴格泥漿凈化措施,加密對凈化設(shè)備檢查和使用、鉆井液采取水化處理、增加泥漿攜帶與懸浮能力,從而減少儀器摩擦生熱,通過減少水平段接立柱、更換頂驅(qū)配件等停泵時間,防止鉆井液靜止時間長后升溫對儀器造成影響。

      減振方面,與地質(zhì)導向、定向工程師建立緊密溝通,提前預測地層傾角變化,減少小層交界面的穿越。施工時依據(jù)儀器近鉆頭方位伽馬變化及時判斷層位變化,做出相應調(diào)整,減少來回穿層時儀器振動損壞。同時通過優(yōu)選MDI516鉆頭配合旋導施工,提高鉆頭、旋導、地層三者匹配度,也能夠進一步降低施工中儀器粘滑振動

      2.4 優(yōu)選鉆井液及其處理技術(shù)

      油基鉆井液具有抗高溫、抗鹽鈣侵蝕、利于井壁穩(wěn)定、潤滑性好、對油氣層損害小等諸多優(yōu)點,且由于頁巖儲層含有黏土礦物,鉆井過程中易吸水膨脹造成垮塌[9],因此威 HX-4井四開鉆井施工中,優(yōu)選使用油基鉆井液,選擇塑性粘度更低的柴油作為基礎(chǔ)油,并采取措施降低卡鉆、井漏、氣侵等井下風險。

      針對卡鉆問題,嚴格控制鉆井液固相含量,提高攜巖能力。加強固控設(shè)備使用,控制鉆井液中低密度固相含量控制在8%以內(nèi),確保鉆井液清潔,保持良好的流變性,有效的沖刷對巖屑床的形成有抑制作用。升級循環(huán)系統(tǒng),使用Φ130 mm陶瓷缸套及耐高壓泵配件,配合52 MPa高壓沖管,提高配件耐磨性、承壓性和密封性,實施高泵壓、大排量施工,及時有效清除巖屑床,確保施工安全。此外,下入旋流清砂器,配合短起下操作,能夠有效提高攜巖能力,減少巖屑床堆積,保證鉆進安全,防止卡鉆發(fā)生。

      針對井漏問題,一方面優(yōu)化鉆井液施工密度,在滿足井控要求前提下,密度走設(shè)計下限,降低井漏風險的同時提高機械鉆速和壓差卡鉆風險。另一方面調(diào)研引進先進堵漏材料,優(yōu)化堵漏劑配方,提高堵漏成功率。另外,安裝旋轉(zhuǎn)防噴器,給降密度施工提供有利條件。

      針對氣侵問題,施工前提高地層壓力系數(shù)預測數(shù)值的準確性,同時根據(jù)鄰井進行密度曲線優(yōu)化,有效預防氣侵等情況發(fā)生。施工中加強坐崗觀察,按照要求儲備好井控物資,重晶石和加重鉆井液,及時發(fā)現(xiàn)及時處理,降低處理難度。

      3 現(xiàn)場應用及效果分析

      威HX-4井完鉆井深5 450 m,四開施工段總長2 217 m,其中造斜段長717 m,水平段長1 500 m。利用“一趟鉆”技術(shù)指導鉆井施工,用時18.79 d一趟鉆打完2 217 m進尺,優(yōu)質(zhì)頁巖鉆遇率100%。與區(qū)塊2014-2017年18口完成井鉆進情況進行對比,結(jié)果如表1所示。威HX-4井完鉆井深同比多128.28 m,水平段長度同比多59.89 m,全井鉆井周期同比少8.81天,機械鉆速同比提高3.09 m·h-1。其中四開井段鉆井周期同比少 27.13 d,機械鉆速同比多5.17 m·h-1。

      表1 技術(shù)指標對比

      威HX-4井四開井段生產(chǎn)時效達到100%,純鉆時間占比46.23%,由于本井目的層垂深深,為了保障接立柱安全和旋導工具性能穩(wěn)定,循環(huán)鉆井液用時較長,占比20.22%,如圖1所示。

      與同區(qū)塊時效進行對比分析,威 HX-4井四開各項指標優(yōu)勢均較明顯:純鉆進時間10.21 d,比區(qū)塊平均(16.38 d)少6.17 d;起下鉆時間2.68 d,比區(qū)塊平均(7.02 d)少4.34 d;循環(huán)、擴劃眼時間5.75 d,比區(qū)塊平均(13.78 d)少8.03 d;無事故復雜和其他時間,比區(qū)塊平均(6.88 d)少6.88 d;無修理和組織停工,比區(qū)塊平均(1.81 d)少1.81 d;完井時間8.67 d,比區(qū)塊平均(17.77 d)少9.1 d。

      威 HX-4井四開鉆井施工全程無故障,無井下復雜情況發(fā)生,井下儀器、工具實現(xiàn)“等壽命”,初步驗證了“一趟鉆”技術(shù)的可行性。

      4 成果及結(jié)論

      1)威HX-4井四開水平段鉆井存在機械鉆速低、導向施工難度大、對儀器穩(wěn)定性要求高及卡鉆、井漏、氣侵等井下風險多發(fā)等施工難題。

      2)從地質(zhì)條件、工具儀器、工程措施、鉆井液工藝等方面進行研究分析,通過技術(shù)集成與創(chuàng)新,初步形成以優(yōu)選鉆頭及鉆井參數(shù)、優(yōu)選旋導工具及鉆具組合、優(yōu)選鉆井液及其處理技術(shù)等措施為核心的四開“一趟鉆”技術(shù)模板

      3)以“一趟鉆”技術(shù)為指導,威HX-4井四開用時18.79 d,一趟鉆打完2 217 m進尺,一舉打破該區(qū)塊“鉆井周期最短”、“平均機械鉆速最快”等四項記錄,施工效果良好。

      4)威HX-4井四開鉆井“一趟鉆”技術(shù)可為威遠頁巖氣井四開鉆井施工提供借鑒,但不具備普適性。建議在推廣應用過程中“因地制宜”,完成本地化適配與創(chuàng)新,形成針對施工井的“一趟鉆”技術(shù),并在不斷摸索中逐漸完善總結(jié),形成能夠廣泛應用的“一趟鉆”技術(shù),對威遠地區(qū)頁巖氣井鉆井施工形成指導。

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