黃偉,馮大龍,李艷飛,李三喜,王友春
1.中海石油(中國)有限公司上海分公司(上海 200335)
2.中海油田服務(wù)股份有限公司上海分公司(上海 200335)
隨著東海海上油氣田勘探開發(fā)的不斷深入,整裝優(yōu)質(zhì)油氣藏愈來愈難以發(fā)現(xiàn)。為深入挖潛,近年來薄層油氣藏、底水油氣藏的開發(fā)日漸增多。目前,此類油氣藏的開發(fā),水平井完井是增加油氣泄流面積、提高油氣采收率的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是實現(xiàn)油田增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的技術(shù)手段之一[1-2]。水平井水平段在儲層中一般延伸較長,對于底水或非均質(zhì)油氣藏,受水平段滲透率分布、水平段井筒流動摩阻的影響,油氣流動剖面起伏波動,易產(chǎn)生出水甚至水淹等問題[3]。
定向射孔是一種能夠在井下實現(xiàn)朝某一指定方位或方向進行射孔的技術(shù)[4]。其主要靠射孔槍身的重力實現(xiàn)定向[5],分為外定向和內(nèi)定向兩種方式。目前,該技術(shù)在陸地油氣田應(yīng)用較多,海上油氣田部分139.7 mm(5?″)小尺寸尾管水平井也有所應(yīng)用,但244.5 mm(9 ?″)套管內(nèi)定向射孔海上尚無應(yīng)用,亟需通過大尺寸定向射孔器材實施定向變密度射孔,實現(xiàn)大尺寸定向射孔工藝技術(shù)突破,延長底水油氣藏的無水采油期、提高油氣采收效益。
東海海域團結(jié)亭構(gòu)造為受平湖主斷裂控制的斷背斜構(gòu)造,油氣藏總體受構(gòu)造控制,局部受巖性影響,H6層段為構(gòu)造底水油藏,H4層段為受巖性控制的弱邊水油藏。為落實儲層的含油性,部署鉆探了T 井,井身結(jié)構(gòu)如圖1 所示,該井為水平井,井深3 650 m,穩(wěn)斜段井斜為87°,最大井斜94°。
圖1 東海T井井身結(jié)構(gòu)示意圖
團結(jié)亭氣田花港組為陸相湖泊三角洲沉積體系,主要目的層H6層為辮狀水道沉積,H4層為沿岸砂壩沉積。射孔段H4、H6 層平均孔隙度為20.7%,滲透率為(50~141.7)×10-3μm2,屬于中孔中滲油藏,油藏測井解釋見表1,壓力系數(shù)為0.99,井底溫度為105 ℃,射孔跨度為442 m,兩層普合電泵合采,為實現(xiàn)控制底水目的,水平段以244.5 mm(9 ?″)套管內(nèi)定向變密度射孔方式完井,采用177.8 mm(7″)定向射孔槍提高控水效果,H4層常規(guī)射孔,H6層3 465~3 485 m、3 485~3 515 m采用變密度定向射孔。
表1 油藏測井解釋
通過分析上述井況資料,射孔作業(yè)面臨如下難點與挑戰(zhàn):①定向射孔段為底水油藏,底界與底水距離較近,射孔參數(shù)及射孔精度要求高;②海上無178型定向射孔應(yīng)用先例,無經(jīng)驗借鑒,器材加工精度要求高、難度大;③未隨鉆進行水平段滲透率剖面測量,需以電阻率擬合滲透率剖面,進而模擬確定射孔密度;④射孔跨度大,實射段短,夾層段長,斷爆風(fēng)險大。
定向方位是定向射孔能否實現(xiàn)控水的關(guān)鍵[6]。T 井開采層位為底水油氣藏,為了最大限度控制底水錐進速度,滿足水平段采用定向射孔達到控水目的,綜合井眼軌跡、器材選型、相位角對產(chǎn)能影響因素、裝槍、孔密設(shè)等幾個方面考慮,采用如圖2 所示的向上兩相位(夾角60°)的定向方位設(shè)計。
圖2 兩相位60°定向射孔示意圖
1)87°大井斜的井眼軌跡,井筒斜向下穿過儲層。較水平相位180°或向上大夾角相位(如120°),向上兩相位60°能最大限度增大井筒與底水的距離,延長無水采油期。
2)本井采用超深穿透射孔彈,相比垂直向上相位,向上兩相位60°時,射孔彈穿深受影響相對較小。且考慮本井井筒不貼近儲層頂部,60°的夾角射孔,可避免射孔孔道進入上部蓋層,確保射孔孔道孔眼的穩(wěn)定性。
3)從射孔槍裝槍設(shè)計上,采用60°夾角,布彈時能最大程度地避免導(dǎo)爆索繞曲嚴重的現(xiàn)象,保證導(dǎo)爆索傳爆的成功。
T井水平段H6層射孔段3 465~3 515 m,實際射孔50 m。時移電阻率方法擬合得出滲透率表明,水平段滲透率差異大:3 465~3 475 m 滲透率在(20~80)×10-3μm2之間;3 475~3 485 m 滲透率較低,在(10~25)×10-3μm2;3 485~3 490 m 滲透率較高,約在(50~200)×10-3μm2之間;3 490~3 500 m 滲透率較低,約在(15~40)×10-3μm2之間;3 500~3 505 m滲透率較高,約在(60~150)×10-3μm2之間;3 505~3 515 m滲透率約在(35~90)×10-3μm2。
由于射孔段長度較短,水平段跟端與趾端生產(chǎn)壓差差異很?。ǎ?.1 MPa),主要根據(jù)水平段滲透率剖面,結(jié)合避水高度的大小,對水平井段的射孔密度進行了優(yōu)化模擬,流量剖面及孔密模擬對比如圖3 所示。優(yōu)化模擬變孔密方案為:3 465~3 485m(18孔/m),3 485~3 515 m(12孔/m)。
圖3 變密度射孔模擬優(yōu)化
2.3.1 射孔管柱優(yōu)化設(shè)計
射孔作業(yè)是套管井完井的重要程序,其首要保障是管柱安全[7]。由于T井常規(guī)射孔與定向射孔段跨度442 m,采用二級壓力延時點火設(shè)計,配置4個壓力延時點火頭,減少斷爆風(fēng)險。此外,通過旋轉(zhuǎn)裝置上下接頭的相對旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)釋放管串扭距的目的,并通過縱向減震器有效地緩沖射孔槍起爆,對整個管柱的縱向沖擊。射孔管柱設(shè)計如圖4所示。
圖4 射孔管柱示意圖
2.3.2 加壓點火方式
負壓射孔是降低射孔損害、減少孔道堵塞、提高油氣產(chǎn)能的最佳方式[8]。但由于本井存在射孔跨度大、水平段長、封隔器坐封需旋轉(zhuǎn)管柱等難點,優(yōu)選正加壓平衡射孔點火方式??紤]因素如下:
1)負壓射孔需要正轉(zhuǎn)管柱8~12圈坐封RTTS封隔器,帶動射孔槍旋轉(zhuǎn),射孔段87°井斜段較長、摩阻大,下部射孔槍會出現(xiàn)局部憋扭,影響導(dǎo)爆索傳爆,甚至斷爆,射孔管柱安全風(fēng)險非常大。
2)若采用244.5 mm(9 ?″)非旋轉(zhuǎn)封隔器可實現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)管柱坐封,但該封隔器換位行程為1.50 m,遠大于環(huán)空加壓裝置密封傳壓桿長度0.50 m,不能過封隔器傳遞環(huán)空壓力,即不能實現(xiàn)環(huán)空加壓負壓射孔。
根據(jù)244.5 mm(9 ?″)套管參數(shù)、儲層溫壓特點,結(jié)合油藏開發(fā)控水要求,優(yōu)選射孔火工品器材。
1)射孔槍。H4 層選用178 型射孔槍,40 孔/m,相位45°/135°,抗外壓80 MPa,抗拉強度34 300 kg,質(zhì)量62 kg/m,扣型6?″-5ACME。H6層選用178型射孔槍,2~18孔/m,定位方式為內(nèi)旋轉(zhuǎn)定向,定向精度±8°。
2)射孔彈。選用178型深穿透SDP45RDX39-2,穿深1 290 mm,孔徑大于10.4 mm,耐溫120 ℃/48 h。
本井選配后效體以提高射孔效果。后效射孔技術(shù)是一種新型的增效射孔工藝技術(shù),近年來,海上及陸地油氣田在逐步推廣應(yīng)用。其利用串聯(lián)在常規(guī)射孔彈尾端的后效體,由常規(guī)射孔彈起爆后的金屬射流帶入孔道后瞬間激發(fā),超高速射流尾部形成的渦流場引力將后效粒子高速曳入到孔道內(nèi),進而在孔道內(nèi)相互摩擦、撞擊,在數(shù)毫秒內(nèi)從爆燃轉(zhuǎn)至螺旋爆轟,實現(xiàn)孔道內(nèi)二次做功。
后效射孔技術(shù)的優(yōu)勢在于解除常規(guī)聚能射孔產(chǎn)生的壓實污染[9-10],優(yōu)化射孔孔道形態(tài),清潔孔道,改變近井污染帶的應(yīng)力分布,使相鄰孔道通過微裂隙溝通,恢復(fù)油氣井自然產(chǎn)能。
1)檢驗水平井178型定向射孔槍的裝配樣品機械結(jié)構(gòu)。
2)檢驗水平井178型定向射孔槍轉(zhuǎn)動及是否能夠準(zhǔn)確定位。
1)內(nèi)旋轉(zhuǎn)定向射孔槍。178型定向射孔槍2支,采用內(nèi)定向、配重塊旋轉(zhuǎn)方式,每支射孔槍長3 m,內(nèi)部彈架分3段,段間安裝軸承,裝彈46發(fā),向上60°兩相位。內(nèi)旋轉(zhuǎn)定向射孔槍結(jié)構(gòu)示意如圖5所示。
圖5 內(nèi)旋轉(zhuǎn)定向射孔槍結(jié)構(gòu)示意圖
2)模擬射孔彈。采用模擬射孔彈46 發(fā),形狀、大小與作業(yè)所用的射孔彈692D-178R-1樣彈相同,如圖6所示。
圖6 內(nèi)旋轉(zhuǎn)定向彈架與模擬射孔彈
試驗共裝配射孔彈架2 支:其中1 支滿槍裝模擬射孔彈,做旋轉(zhuǎn)定位試驗;另1 支部分裝彈,作為靜態(tài)觀察。分別在射孔彈架的兩端定位盤及軸承上作豎直標(biāo)記線。
3.3.1 射孔槍內(nèi)彈架旋轉(zhuǎn)定位試驗
將裝滿模擬彈的射孔彈架置于水平放置的角鐵內(nèi),旋轉(zhuǎn)彈架接近90°角度,恢復(fù)靜止后,受配重塊向下重力限制,軸承與定位盤豎直標(biāo)記線上下吻合。實物試驗如圖7所示。
圖7 射孔槍內(nèi)彈架旋轉(zhuǎn)定位試驗
該試驗可直觀觀察裝有配重塊的彈架旋轉(zhuǎn)情況,并通過標(biāo)記線吻合度定量檢查靜止后彈架定位盤與軸承定位準(zhǔn)確度,確保射孔彈朝向與設(shè)計一致。
3.3.2 射孔槍管水平滾動定位試驗
將裝配好的射孔槍置于水平架上,滾動射孔槍管,使其在水平架上滾動數(shù)周,待射孔彈架管靜止后,在配重塊向下重力的作用下,軸承與定位盤標(biāo)記線吻合,如圖8所示。
圖8 射孔槍管水平滾動定位試驗
水平滾動定位試驗是為了檢驗彈架裝入槍身水平滾動后,射孔彈架在配重塊重力作用下的靈活轉(zhuǎn)動情況,模擬檢驗射孔槍在水平段發(fā)生徑向滾動的定位準(zhǔn)確度。
3.3.3 射孔槍管傾斜滾動定位試驗
將裝配好的射孔槍置于傾斜狀態(tài)(傾斜角約30°),滾動射孔槍管,待射孔彈架管靜止后,在配重塊向下重力的作用下,軸承與定位盤標(biāo)記線吻合。如圖9所示。
圖9 射孔槍管傾斜滾動定位試驗
受水平段井斜及套管下入居中度影響,177.8 mm(7″)射孔槍在244.5 mm(9 ?″)套管內(nèi)可能會有一定的傾斜角度,該試驗是為了驗證槍身在一定傾斜角度下,能否實現(xiàn)靈活定位。
通過以上3項試驗檢驗,178型射孔槍彈架旋轉(zhuǎn)自如,無卡滯現(xiàn)象。彈架靜止后,豎直標(biāo)記線角度誤差均小于±8°,滿足設(shè)計與作業(yè)要求。
2020年東海T井244.5 mm(9?″)套管射孔完井應(yīng)用177.8 mm(7″)定向變密度射孔技術(shù),綜合考慮大跨度、長水平段、管柱安全等因素,采用TCP油管傳輸平衡射孔正加壓方式,且點火頭采用冗余設(shè)計,4 個延時點火頭確保常規(guī)射孔段和定向射孔段的點火成功率。射孔槍均采用178 型,裝配深穿透SDP45RDX39-2射孔彈,定向射孔段加裝后效體,提高射孔效果;為了滿足避水、控水要求,定向段采用12~18孔/m變孔密設(shè)計,向上60°兩相位。
本井完井液比重1.04 g/cm3,采用甲酸鹽完井液體系,采用過濾海水配置,井筒替入完井液前采用多功能過濾器、強磁、套管刷等高效清潔工具清潔井眼,確保射孔管柱的順利下入至水平段。射孔管柱到位后校深調(diào)整管柱,正加壓點火鉆臺檢測射孔現(xiàn)象明顯;出井檢查射孔管柱,射孔發(fā)射率100%,槍身孔眼方位準(zhǔn)確,夾層槍完好。本井施工全過程安全、順利,水平井177.8 mm(7″)大尺寸定向變密度射孔技術(shù)在東海T 井水平井完井成功應(yīng)用。
該技術(shù)的成功應(yīng)用,填補了海上大尺寸定向射孔工藝應(yīng)用的空白,射孔增效遠超預(yù)期。該井2020年6 月投產(chǎn),電潛泵泵抽原油產(chǎn)量超配產(chǎn)近1.5 倍,目前已正常生產(chǎn)近一年半,未發(fā)生明顯出水問題,產(chǎn)出含水率在1%以下,延長了無水采油期,實現(xiàn)了底水油藏的有效開發(fā)。
1)通過分析海上水平井定向射孔的技術(shù)難點與需求,針對底水油氣藏控水要求,優(yōu)化設(shè)計了大尺寸射孔器的定向方位、孔密及配套射孔管柱。
2)對于水平井或大斜度井,綜合射孔段距底水油氣藏上部蓋層的距離與射孔穿深等因素,向上兩相位60°夾角能增大射孔孔道與底水的距離,并確保有效穿深、保障泄流面積。
3)大跨度、多夾層、長水平段射孔,通過多級點火方式配合旋轉(zhuǎn)接頭進行正加壓平衡射孔,可有效規(guī)避射孔管柱下入過程中憋扭、旋轉(zhuǎn)斷裂及射孔過程中斷爆的風(fēng)險,提高了射孔管柱的安全性和射孔的成功率。