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      大型燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵技術(shù)及工程示范*

      2022-11-30 12:07:14姚群張思平李浩鳴陳志煒潘真馮斌周鵬飛許漢渝邵能杰鄧芳全立明劉立
      工業(yè)安全與環(huán)保 2022年9期
      關(guān)鍵詞:袋式濾袋燒結(jié)機

      姚群 張思平 李浩鳴 陳志煒 潘真 馮斌 周鵬飛 許漢渝 邵能杰 鄧芳 全立明 劉立

      (1.中鋼集團天澄環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,武漢 430205;2.新余鋼鐵股份有限公司 燒結(jié)廠,江西 新余 338001)

      0 引言

      燒結(jié)機頭煙氣具有煙氣量大、高溫、高腐蝕、易結(jié)露、高負壓、煙氣工況波動等特征,治理難度甚大,國內(nèi)外傳統(tǒng)的燒結(jié)機頭煙氣凈化均采用電除塵器,由于其除塵效率不穩(wěn)定,出口顆粒物濃度超標,不能保證脫硫脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定達標[1-2];而對于高效袋式除塵,因無法解決煙氣結(jié)露、濾袋板結(jié)、腐蝕等瓶頸問題[3],歷來被業(yè)內(nèi)視為“禁區(qū)”,成為一個世界性難題。

      目前,燒結(jié)機頭現(xiàn)役電除塵器普遍存在著共性問題,制約了其工業(yè)應用,主要表現(xiàn)在以下幾個方面[1,4]:①燒結(jié)機頭電除塵效率不穩(wěn)定,受煙氣工況(特別是比電阻)波動影響很大;②粉塵細而粘,難以清灰,極板積灰,極線肥大,振打二次飛揚,出口顆粒物質(zhì)量濃度高,一般在50~150 mg/m3;③電除塵出口顆粒物排出量大,影響下游脫硫系統(tǒng)的效率,裝置積灰結(jié)垢堵塞,影響石膏品質(zhì)和白度,檢修頻繁;④影響下游脫硝催化系統(tǒng)效率,造成催化劑堵塞、中毒和磨損,壽命縮短;⑤影響下游活性炭吸附效率,導致吸附器出口顆粒物超標,活性炭壽命縮短,運行成本增加;⑥對風機葉輪磨損大。即使對電除塵器進行改造,如減小電場風速、增加集塵面積、采用高頻/脈沖/三相/電源等以提高凈化效率,但因電除塵固有的振打二次揚塵的根本性問題沒有解決,所以成效不大,已成為當前制約鋼鐵企業(yè)穩(wěn)定超低排放和環(huán)??冃Х旨夁_A的突出問題,亟待解決。

      袋式除塵能高效去除細顆粒物,出口顆粒物質(zhì)量濃度<10 mg/m3,除塵效率不受煙氣工況波動影響,可保證穩(wěn)定超低排放,能解決電除塵存在的關(guān)鍵問題。此外,與四電場電除塵器相比,袋式除塵在除塵效率、運行能耗、占地、鋼耗等方面優(yōu)勢明顯[5]。

      中鋼集團天澄環(huán)??萍脊煞萦邢薰踞槍Y(jié)機頭袋式除塵存在的瓶頸問題,經(jīng)過多年的研發(fā)和熱態(tài)工業(yè)試驗[6-8],在燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵工藝、關(guān)鍵凈化裝備、過濾材料和風險防控措施等核心技術(shù)上取得了重大進展,形成了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)技術(shù)和裝備,實現(xiàn)了從無到有的突破。2021年9月在新余鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠7# 360 m2燒結(jié)機頭煙氣凈化項目上成功實施了袋式除塵,成為全球首臺套大型燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵器示范工程。

      1 燒結(jié)機頭袋式除塵技術(shù)與裝置研究

      1.1 燒結(jié)機頭煙氣特征及袋式除塵難度分析

      燒結(jié)機頭煙氣的特殊性決定了袋式除塵技術(shù)的難度巨大,主要表現(xiàn)在以下幾個方面[1-2,4]:

      1)工況煙氣量大,單位燒結(jié)面積煙氣量為(90±10)m3/(m2·min),如360m2燒結(jié)機煙氣量達2160000m3/h(有煙氣循環(huán)),400 m2燒結(jié)機煙氣量達2 880 000 m3/h,660 m2燒結(jié)機煙氣量達3 840 000 m3/h,造成除塵器體積龐大。

      2)煙氣溫度高(100~160℃),波動大,甚至可達200℃,袋式除塵濾料需要耐高溫。

      3)煙氣濕度大(10%~15%),酸露點高(110℃),特別是燒結(jié)機冷態(tài)啟機時,袋式除塵濾料易結(jié)露、板結(jié)糊袋,成為最大風險。

      4)煙氣含有SO2(1 500~2 500 mg/m3)、NOx(300~450 mg/m3)、HCl、HF、CO等酸性氣體,含二噁英等污染物,氧含量為14%~18%,濾料和設備腐蝕嚴重,壽命短。

      5)燒結(jié)灰含堿金屬多(氧化鈣、氧化鉀、氧化鈉),含鉛、鋅、汞、鉻等重金屬,遇到空氣易復燃,除塵器可能發(fā)生著火。

      6)混合性粉塵,粉塵質(zhì)量濃度為0.5~5 g/m3,大顆粒磨琢性強,帶火星,濾袋容易被沖刷和燒蝕。細顆粒PM10占比為30%,粘性大、袋式除塵不易清灰。

      7)除塵器工作于超高負壓狀態(tài)(-12 000~-20 000 Pa),除塵器易漏風,結(jié)構(gòu)容易變形和吸癟,安全風險高。

      1.2 新型袋式除塵器研發(fā)

      傳統(tǒng)的袋式除塵器不能直接用于燒結(jié)機頭煙氣除塵,針對燒結(jié)機頭煙氣的特性,發(fā)明了一種節(jié)能降耗袋式除塵器新結(jié)構(gòu)[8],即“頂部垂直進風袋式除塵器”,解決了火星捕集、粗顆粒預除塵和結(jié)構(gòu)抗高負壓的問題,顯著降低了過濾阻力,實現(xiàn)了節(jié)能運行。

      頂部垂直進風袋式除塵器包括灰斗、中箱體、花板、上箱體、頂部垂直進風管、慣性沖擊器(芯管)、濾袋及袋籠、脈沖噴吹清灰裝置和出風管等,如圖1所示。其工作原理是:含塵氣體從頂部垂直進風管進入除塵器,利用慣性沖擊器的作用預分離粗顆粒和火星,下降氣體通過芯管以輻射狀向濾袋區(qū)域均勻擴散并過濾,凈化后的氣體匯集到上箱體從側(cè)面或頂部排出。

      技術(shù)關(guān)鍵之一是花板和清灰裝置的新穎性布置,為實現(xiàn)模塊化和標準化,花板和清灰裝置圍繞著垂直進風管以旋切狀布置,如圖1所示。

      圖1 頂部垂直進風袋式除塵器

      技術(shù)關(guān)鍵之二是在除塵器內(nèi)部設置了芯管,可以起到預除塵和火星捕集作用;同時,通過芯管的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,可使下降氣體以輻射狀向濾袋區(qū)域擴散,等量分配。

      技術(shù)關(guān)鍵之三是將除塵器結(jié)構(gòu)做了最大限度的簡化,將結(jié)構(gòu)阻力減少到極致,克服了傳統(tǒng)袋式除塵器氣流曲里拐彎流動的缺點,使流動成為短流程,更為簡潔和平緩,大幅度減少運行阻力能耗,節(jié)能降碳,如圖2所示。

      圖2 傳統(tǒng)除塵器與垂直進風除塵器氣體流態(tài)對比

      技術(shù)關(guān)鍵之四是研發(fā)了理想的氣流分布型式,即煙氣在芯管中向下流動的同時,以輻射狀向周圍等量擴散的氣流分布方式,如圖3所示。

      圖3 輻射狀氣流分布

      綜上所述,頂部垂直進風袋式除塵器的優(yōu)勢可歸納為以下幾個方面:①具有粗顆粒和火星捕集預除塵功能;②除塵器結(jié)構(gòu)優(yōu)化到極致,運行阻力大幅度降低,節(jié)能效果顯著;③采用輻射狀氣流分布方式,風量分配和速度分布均勻;④出風口可設置在頂部或任意一個側(cè)面,不受場地限制,易于布置;⑤除塵器內(nèi)部形成三維支撐結(jié)構(gòu),能承受超高負壓;⑥可降低除塵器鋼耗量和占地面積??梢姡敳看怪边M風袋式除塵器是為燒結(jié)機頭煙氣凈化量身定制的專用除塵裝備。

      1.3 袋式除塵器濾料研發(fā)

      濾料是燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵器的核心部件,決定了燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵的成敗,目前市場上還沒有此類產(chǎn)品,必須開展專項研發(fā)。針對燒結(jié)機頭煙氣的特性,要求濾料必須同時具有抗結(jié)露、耐高溫、耐酸堿腐蝕、耐氧化、阻燃的功能[4-5]。

      首先,通過熱態(tài)試驗遴選出能適應燒結(jié)機頭煙氣并長期運行的專用濾料。研究人員專門設計了A、B、C、D不同濾料纖維材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的濾袋樣品,將4種濾袋樣品置于除塵器內(nèi)部進行現(xiàn)場熱態(tài)掛袋試驗,如圖4所示。重點考驗濾袋對燒結(jié)煙氣的適應性,即破袋、結(jié)露、腐蝕、板結(jié)、強度、透氣性等情況,定期打開除塵器觀察濾袋狀態(tài)變化,并抽取濾袋送檢,測試其斷裂強度和透氣性衰減數(shù)據(jù)。掛袋試驗中,發(fā)現(xiàn)某種濾袋出現(xiàn)破損、某些濾袋表面出現(xiàn)結(jié)露、某些濾料強度和透氣性衰減等現(xiàn)象。經(jīng)過2年的熱態(tài)試驗考驗,從強力指標、透氣量、表面光潔度和濾料成本等主要指標綜合考量,最終優(yōu)選出B濾料較為理想,成為燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵專用濾料[1]。B濾料熱態(tài)試驗過程性能變化如表1所示。其次,對濾袋

      圖4 燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵濾料熱態(tài)試驗

      的直徑和長度進行了優(yōu)化設計。

      1.4 除塵器防腐試驗

      燒結(jié)機頭煙氣SO2含量較高,濕度大,氧含量為16%~18%,煙溫有時低到80℃因此除塵器內(nèi)部鋼結(jié)構(gòu)腐蝕較嚴重。研究人員開展了防腐試驗,試驗選擇了3種材料樣品,放置在除塵器內(nèi)部進行熱態(tài)耐腐蝕試驗,如圖5所示。

      圖5 3種材料試驗前后腐蝕狀況對比

      試驗發(fā)現(xiàn),3種材料表面均“生長”了一層薄的黑色物質(zhì),取樣送XRF檢測,檢測結(jié)果表2所示。

      表2 XRF檢測結(jié)果

      由圖5局部放大視圖可知,腐蝕程度按大小順序依次排列為:材料Ⅱ>材料Ⅰ>材料Ⅲ,材料Ⅲ基體基本沒有腐蝕,材料Ⅰ基體少許腐蝕,材料Ⅱ基體腐蝕最為嚴重。XRF檢測結(jié)果表明,材料Ⅱ的S含量較材料Ⅰ顯著低,暗示其腐蝕反應開始時間較材料Ⅰ早。造成設備腐蝕的主要原因是發(fā)生了酸結(jié)露,因此防止煙氣結(jié)露和提高設備殼體耐腐蝕性尤為關(guān)鍵。

      防腐試驗還發(fā)現(xiàn)除塵器凈氣室內(nèi)表面伴有白色粉末次生物產(chǎn)生,嚴重時脫落形成大量碎末,為分析其組成和形成機理,從除塵器內(nèi)部5個不同部位采集了碎末樣品,送檢進行X射線熒光(XRF)檢測。測試結(jié)果表明,所有樣品主要成分為元素S和Fe,二者質(zhì)量比(mS/mFe)為0.11~0.23。反應物除白色粉末狀物質(zhì)外,還含有常見的腐蝕產(chǎn)物-Fe2O3、Fe3O4、-FeOOH和-FeOOH[9-10]。

      1.5 袋式除塵安全運行保障措施

      為保障燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵安全穩(wěn)定運行,研究人員還研發(fā)了配套技術(shù)措施,包括:①防治濾袋超高溫燒蝕和超低溫結(jié)露的自控保護技術(shù);②防治除塵器超高負壓結(jié)構(gòu)安全的泄壓技術(shù);③防止油霧糊袋技術(shù);④灰斗高超料位可靠報警技術(shù);⑤防止灰斗積灰自燃的滅火技術(shù);⑥濾袋保護的預涂粉快速混勻技術(shù);⑦除塵器焊接和安裝檢漏技術(shù);⑧燒結(jié)機開機生產(chǎn)協(xié)同技術(shù)等。

      2 燒結(jié)機頭電除塵與袋式除塵技術(shù)經(jīng)濟分析

      與傳統(tǒng)電除塵相比,燒結(jié)機頭袋式除塵器在環(huán)境效應、性能指標、經(jīng)濟性和維護檢修等方面占有明顯優(yōu)勢。以480 m2燒結(jié)機為例,在處理風量相同的條件下,二者技術(shù)經(jīng)濟對比如表3所示。

      表3 480 m2燒結(jié)機電除塵與袋式除塵技術(shù)經(jīng)濟對比

      對比可見,燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵器能實現(xiàn)穩(wěn)定超低排放,為后續(xù)脫硫脫硝和活性炭吸附床等裝置的穩(wěn)定運行提供了保障,減少了生產(chǎn)停機頻次。年節(jié)約電費41%,年綜合運行費用下降約20%,經(jīng)濟效益顯著。

      3 大型燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵技術(shù)應用示范

      大型燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵技術(shù)和裝備于2021年9月9日在新余鋼鐵股份有限公司7# 360 m2燒結(jié)機上建成投運,這是袋式除塵技術(shù)在大型燒結(jié)機頭煙氣凈化上應用的全球首臺套示范工程,如圖6所示,也是中國在大氣環(huán)保領(lǐng)域顛覆性技術(shù)上取得的重大突破。投運以來,袋式除塵系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出口顆粒物質(zhì)量濃度為5.1 mg/m3,平均阻力為650 Pa,燒結(jié)產(chǎn)量不下降,實際綜合能耗降低30%以上,實現(xiàn)了超低排放,減污降碳效應開始顯現(xiàn)。

      圖6 全球首臺套大型燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵工程示范

      新余鋼廠7#燒結(jié)機為360 m2大型燒結(jié)機,年產(chǎn)燒結(jié)礦380萬~400萬t。原機頭煙氣除塵采用2臺280m2雙室四電場臥式電除塵器,出口粉塵濃度嚴重超標,影響脫硫脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運行。新余鋼廠決定對7#燒結(jié)機頭的一個大煙道煙氣實施袋式除塵。煙氣參數(shù)為:工況處理風量為108×104m3/h,煙氣溫度為120~180℃(最高220℃),煙氣負壓為17000Pa,含塵質(zhì)量濃度<15g/m3,SO2質(zhì)量濃度為1500~3000mg/m3,NOx質(zhì)量濃度為300~450mg/m3,含氧量為16%,含濕量為10%~12%。

      示范工程采用了頂部垂直進風袋式除塵器和專用過濾材料,風機利舊,無需改造或更換。投運以來,袋式除塵器運行穩(wěn)定,停機檢查時,除塵器內(nèi)部清潔,未見濾袋破損、結(jié)露、腐蝕和糊袋現(xiàn)象,濾袋表面粉餅附著均勻,易脫落,如圖7所示,清灰周期為1.5~2.0h。運行數(shù)據(jù)顯示,燒結(jié)機頭煙氣采用袋式除塵后,主抽風機頻率多在46~48.5 Hz,定子電流為193~239 A,風機入口負壓為9 500~12 500 Pa,燒結(jié)機料層厚度由原來的780 mm增加到820 mm,實現(xiàn)了提質(zhì)增效。

      圖7 除塵器內(nèi)部潔凈與濾袋表面粉餅易脫落

      4 結(jié)論

      1)燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵技術(shù)顛覆了傳統(tǒng)電除塵技術(shù),是中國原始自主創(chuàng)新取得的最新科技成果,成功實現(xiàn)了全球首臺套示范應用,解決了世界性難題,技術(shù)性能指標達到國際領(lǐng)先水平。

      2)很好地解決了后續(xù)脫硫脫硝和活性炭吸附裝置結(jié)垢、堵塞、失活、中毒等極難問題,提高了石膏品質(zhì)和白度,為燒結(jié)煙氣穩(wěn)定超低排放提供了保障。

      3)頂部垂直進風袋式除塵器具有效率高、阻力低、預除塵、氣流分布均勻、抗高負壓、結(jié)構(gòu)簡單和占地小等鮮明特點,減污降碳效益顯著,引領(lǐng)了袋式除塵技術(shù)發(fā)展方向。

      4)研發(fā)的專用過濾材料具有耐高溫、抗結(jié)露、耐腐蝕和阻燃的功能,是為燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵量身定制的專用濾料。

      5)袋式除塵系統(tǒng)運行穩(wěn)定,與燒結(jié)生產(chǎn)同步作業(yè)率達100%,實現(xiàn)了保產(chǎn)、增產(chǎn)和提質(zhì)增效。示范工程是對原創(chuàng)技術(shù)可行性驗證的重要實踐,將為國內(nèi)外燒結(jié)機頭煙氣袋式除塵技術(shù)推廣積累關(guān)鍵數(shù)據(jù)和寶貴經(jīng)驗,意義重大。

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