季寶林,楊修直
(中石化重慶頁巖氣有限公司,重慶 408400)
隨著南川區(qū)塊頁巖氣開采時間的增加和開發(fā)程度的加深,氣田開發(fā)面臨一個較嚴(yán)峻的問題,就是產(chǎn)水氣層和氣井不斷增加,它嚴(yán)重地威脅氣井生產(chǎn)穩(wěn)定,使產(chǎn)氣量急劇下降,嚴(yán)重時氣井水淹停產(chǎn),大大地降低氣田和氣井采收率[1]。因此,了解氣田水的來源、氣井出水原因、產(chǎn)水對氣井生產(chǎn)的影響和危害,掌握消除和延緩水害的工藝措施,掌握氣井帶水生產(chǎn)工藝和氣井排水采氣工藝,對于提高氣田和氣井最終采收率是很有必要的[2]。在國外,俄羅斯、美國油田現(xiàn)場應(yīng)用氣舉技術(shù)最為廣泛;國內(nèi)自20世紀(jì)80年代起在遼河油田和中原油田相繼采用了氣舉工藝,隨后在四川部分氣田、吐哈油田等進(jìn)行了完善與推廣,取得了較好的效果。
本文通過對氣藏地質(zhì)特征和開發(fā)現(xiàn)狀進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,利用自噴井臨界攜液模型深入分析南川區(qū)塊井筒積液原因,并采用井筒已有生產(chǎn)管柱,建立天然氣增壓氣舉數(shù)學(xué)模型,利用臨近井反輸氣進(jìn)行氣舉作業(yè),形成了適合南川區(qū)塊頁巖氣井氣舉助排采氣生產(chǎn)模式。
南川區(qū)塊是2011年全國第一個招投標(biāo)區(qū)塊,區(qū)塊面積1603.9 km2,構(gòu)造位置位于四川盆地東南緣,發(fā)育平橋、東勝、陽春溝、石門四個構(gòu)造帶,其中平橋南位于平橋西斷層與平橋東2號斷層所夾持的狹長斷背斜,氣藏類型為:中深層-深層、高壓、干氣、頁巖氣藏。主要目的層龍下志留統(tǒng)龍馬溪組-上奧陶五峰組,埋深相對適中,整體在2700~4200 m,含氣頁巖段主要含氣為1~5小層;厚度由北往南略有減薄,整體發(fā)育穩(wěn)定,通過取芯顯示該段優(yōu)質(zhì)頁巖平均厚約108 m,主要為灰黑色粉砂質(zhì)炭質(zhì)頁巖,深水陸棚相沉積,富有機(jī)質(zhì),有利于頁巖氣富集;頁巖地震波組連續(xù),反射能量強(qiáng),穩(wěn)定,有利于頁巖氣勘探。
按照“評建一體、滾動開發(fā)”的工作模式,“管好一期平橋南,建好二期焦頁10區(qū)、評價三期東勝背斜、戰(zhàn)略新區(qū)新層系”的思路,有序推進(jìn)南川氣田產(chǎn)能建設(shè)。2017年先后在195、194、200平臺投產(chǎn)7口井。2018-2019年相繼在195、197、198、199、201、205平臺投產(chǎn)22口井。通過分析完鉆井注入/壓降測試結(jié)果,平橋南區(qū)塊地層壓力系數(shù)為1.30~1.32,甲烷含量98%。水平井經(jīng)過壓裂改造后,隨著開發(fā)程度加深,地層壓力迅速下降,后期無法完全實(shí)現(xiàn)自噴,必須要借助人工舉升或機(jī)械舉升方式進(jìn)行排采。
目前南川區(qū)塊共計62口在生產(chǎn)頁巖氣井,僅有30%頁巖氣井實(shí)行自噴生產(chǎn),其余大部分頁巖氣井依靠井口增壓或泡排連續(xù)排液生產(chǎn),隨著生產(chǎn)的不斷進(jìn)行,地層能量進(jìn)一步減弱,產(chǎn)氣量出現(xiàn)間斷性急劇降低,導(dǎo)致井筒積液,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。
天然氣氣舉助排工藝基于“U”型管原理[3],當(dāng)?shù)貙幽芰拷档?,無法達(dá)到臨界攜液流量時,造成井筒積液;通過地面將高壓氣體注入油套環(huán)空(反舉)或油管(正舉),使之與井筒流體混合,降低舉升管中的流壓梯度(氣液混合物密度)和對井底的回壓,排采積液,從而恢復(fù)氣井產(chǎn)能、提高氣井產(chǎn)量,氣舉流程如圖1所示。
圖1 氣舉流程示意圖
從圖1可以看出,氣舉過程中,臨近井天然氣經(jīng)壓縮機(jī)增壓后,從油套環(huán)空中注入井筒,達(dá)到氣舉閥打開壓力后,天然氣經(jīng)氣舉閥進(jìn)入油管,將井筒中的積液一起帶出,氣液混合物經(jīng)分離器分離,氣舉過程中重點(diǎn)關(guān)注套壓、油壓、產(chǎn)氣量和產(chǎn)液量變化。
為降低成本,提高氣井采收率[4],南川區(qū)塊氣舉助排都是利用氣井已有管柱氣舉助排。一般都是2.7寸油管+喇叭口。
通過對氣舉過程中注氣壓力和注氣量等注氣參數(shù)敏感性分析,綜合考慮使用范圍、使用時間和地面配套等諸多因素,車載式壓縮機(jī)選出口壓力25 MPa或35 MPa的Cameron CFA34天然氣壓縮機(jī)。具體參數(shù)見表1。
表1 壓縮機(jī)具體參數(shù)
焦頁202-3井氣舉作業(yè)(反舉)共持續(xù)時間約10 h。氣舉施工過程中,套壓逐漸升高至19.4 5 MPa并保持穩(wěn)定一段時間,后緩慢下降至16.56 MPa,油壓由初期0 MPa(該井氣舉前處于水淹導(dǎo)致關(guān)井停產(chǎn)狀態(tài))逐步上升至12 MPa后放噴排液,放噴期間因油管氣液混相間隙出液導(dǎo)致油壓變化起伏較大。
焦頁202-3井采用25 MPa的Cameron CFA34車載式天然氣壓縮機(jī)套管注氣反舉施工,通過選取氣舉過程中代表性時間段的油套壓參數(shù)為依據(jù)(見表2),可以看出隨著氣舉過程的進(jìn)行,套壓緩慢上升,當(dāng)套壓上升至可以和油管內(nèi)的液柱壓力持平時,套壓保持一定穩(wěn)定,后期隨著套管內(nèi)高壓天然氣氣體緩慢進(jìn)入油管內(nèi),降低油管液柱密度,從而導(dǎo)致油管液柱壓力降低產(chǎn)生油套壓差,隨著油套壓差越來越大,油壓上升明顯,此時油套已完全連通,可以放噴排液。為盡可能多的排出井筒積液,排液過程中壓縮機(jī)禁止停機(jī),待套壓下降至最低點(diǎn)并保持一段時間后視現(xiàn)場情況可以導(dǎo)入流程實(shí)行氣舉助排生產(chǎn)。由表2施工壓力參數(shù)表可以得到油套連通時的臨界油管壓力為19.45 MPa。
表2 代表性時間段的氣舉參數(shù)
氣舉助排進(jìn)流程生產(chǎn)后產(chǎn)氣量與產(chǎn)液量總體表現(xiàn):氣舉助排進(jìn)流程生產(chǎn)達(dá)到動態(tài)平衡,瞬時產(chǎn)氣量間隔半小時呈現(xiàn)一個高峰值達(dá)到4000~5000 m3/h,持續(xù)10~15 min左右降至2000~3000 m3/h;瞬時產(chǎn)液量在產(chǎn)氣低峰時出現(xiàn),達(dá)8.6~9.3 m3/h,平均每次排液1.5 m3左右。氣舉助排過程中產(chǎn)氣量與產(chǎn)液量變化曲線如圖2所示。
圖2 氣舉過程產(chǎn)氣量與產(chǎn)液量變化曲線
從圖2可以看出,(1)氣舉進(jìn)流程生產(chǎn)后產(chǎn)氣量與產(chǎn)液量循環(huán)波動:井筒存在段塞流;(2)地層供液能力較足,氣舉作業(yè)期間共排液11.2 m3,分析可知,由于設(shè)備額定流量限制,注氣量甚至小于該條件下臨界攜液流量,導(dǎo)致積液無法完全排出;(3)氣體從油套環(huán)空注入后進(jìn)入油管,高壓氣體沿油管向上,降低了油管內(nèi)流體密度,氣體攜液能力增強(qiáng),停機(jī)前由于注入壓力恒定導(dǎo)致油管持續(xù)自噴,套壓降低,油壓上升;(4)助排生產(chǎn)一段時間后,產(chǎn)量逐漸下降至穩(wěn)定:目前套壓15 MPa左右并呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,產(chǎn)氣量3000~3500 m3/h,液量在2.5~3.5 m3/h。前期撬裝式壓縮機(jī)正常增壓生產(chǎn)時套壓4.5 MPa左右,日產(chǎn)氣量40000~50000 m3左右,日產(chǎn)液3.5 m3左右。
焦頁202-3井氣舉作業(yè)之前的生產(chǎn)方式為低成本自噴生產(chǎn),但隨著生產(chǎn)的不斷進(jìn)行,地層能量減弱,后期采取地面撬裝式壓縮機(jī)增壓排液生產(chǎn)方式,同時輔助泡沫排液生產(chǎn)工藝。但隨著地層能量進(jìn)一步降低,產(chǎn)氣量急劇下降[5],壓縮機(jī)和泡排劑工藝也已無法正常攜液,導(dǎo)致井筒積液,隨著井筒積液的不斷加深,井底壓力增加,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),勢必進(jìn)行氣舉或助排施工,為進(jìn)一步分析氣舉作業(yè)效果,將氣舉作業(yè)前后該井產(chǎn)氣量和產(chǎn)液量進(jìn)行對比,如圖3所示。
圖3 焦頁202-3井氣舉前后生產(chǎn)曲線
從圖3可以看出,焦頁202-3井從2019年6月2日至9月15日,維持自噴生產(chǎn),日產(chǎn)氣量下降明顯,從60000~38000 m3/d;9月16日進(jìn)壓縮機(jī)增壓生產(chǎn)后,日產(chǎn)氣量與日產(chǎn)液量先提升后緩慢下降,11月6日進(jìn)行泡排工藝生產(chǎn),日產(chǎn)氣量繼續(xù)緩慢下降,日產(chǎn)液量初期變化較大,后期下降至3.2 m3/d左右,至2020年1月11日水淹關(guān)井前日產(chǎn)氣量32000 m3/d,日產(chǎn)液量2.9 m3/d,油套壓差2.8 MPa左右;2月27日氣舉作業(yè)后,產(chǎn)氣量與產(chǎn)液量都有明顯提升,日均產(chǎn)氣量為80000 m3/d左右,產(chǎn)液量18m3/d,油套壓差下降至1.5 MPa左右,從生產(chǎn)曲線來看井筒基本沒有積液,氣舉效果明顯。
(1)隨著南川頁巖氣田開發(fā)進(jìn)入中后期,由于地層能量減弱,產(chǎn)氣量下降,氣體攜液能力降低,需借助人工或機(jī)械舉升方式進(jìn)行開采,保持氣田穩(wěn)定生產(chǎn)。
(2)氣舉放噴排液過程中,盡可能采取敞噴排液方式,杜絕因管線回壓導(dǎo)致井筒積液不能有效排除現(xiàn)象發(fā)生。
(3)下步對井筒積液嚴(yán)重導(dǎo)致水淹的氣井,可以試驗(yàn)在氣舉前加入泡排劑降低井筒密度,提高氣舉效率和成功率。
(4)后期可以考慮試驗(yàn)井下氣舉閥氣舉工藝,通過對井下氣舉管柱優(yōu)化,逐級下入不同打開壓力的氣舉閥,從而達(dá)到排除井筒積液的最大化。
(5)現(xiàn)場設(shè)備對氣舉作業(yè)實(shí)施具有一定的限制,通過對氣舉設(shè)備與參數(shù)的進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計有利于氣舉工藝的更好實(shí)施。