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      深埋大斷面煤巷掘支協(xié)同技術(shù)及案例分析

      2022-12-01 08:53:14楊國強
      煤礦安全 2022年11期
      關(guān)鍵詞:幫部受力錨桿

      楊國強

      (中煤陜西榆林能源化工有限公司 大海則煤礦,陜西 榆林 719000)

      掘進與回采是煤炭生產(chǎn)中2 個重要環(huán)節(jié),高效掘進是保證正?;夭傻那疤醄1-2]。但是隨著工作面綜采設(shè)備的快速發(fā)展,工作面的回采能力得到大幅提高,而巷道掘進技術(shù)設(shè)備發(fā)展較為緩慢,使采掘平衡問題日益突出[3-4]。巷道掘進速度緩慢很大一部分原因是未實現(xiàn)掘支協(xié)同,未將已有的掘進設(shè)備充分利用并和支護工藝相結(jié)合,致使出現(xiàn)掘錨不協(xié)調(diào)、支護效果不理想、掘進速度緩慢等問題[5-6]。

      眾多學者對高效掘支技術(shù)與掘進中應(yīng)力速度演化做了大量研究。秦二濤等[7]認為深部高應(yīng)力巷道的開挖可視為卸荷的過程,掘進速度增加時,巷道周圍產(chǎn)生的擾動與影響范圍均會減少;朱小鵬等[8]提出巷道的掘進和支護是1 個相互配合的完整系統(tǒng),不僅要采用現(xiàn)代化的掘進和支護設(shè)備,還需對其中的各銜接工序進行優(yōu)化;劉躍東等[9]采用理論計算和數(shù)值模擬手段對掘進速度對巷道周圍應(yīng)力場、位移場的影響進行研究,得出提高掘進速度后,會導(dǎo)致巷道前方支承壓力峰值增大并向掘進工作面靠近;王步康[10]指出標準的缺失和落后是限制掘進技術(shù)裝備發(fā)展的關(guān)鍵因素;王虹等[11]通過數(shù)值模擬與試驗發(fā)現(xiàn)了低比能耗高效截割的相關(guān)規(guī)律。但目前已有研究中對支護技術(shù)和裝備性能的協(xié)同性研究還較少。

      鑒于此,以大海則煤礦為工程背景,以掘支協(xié)同理念為核心,根據(jù)掘進設(shè)備結(jié)構(gòu)特點來減小支護密度,提出了采用跨界高效長錨固、機錨協(xié)調(diào)的支護體系。工程實踐表明:優(yōu)化后的支護方案對圍巖控制效果與掘進速度都有明顯改善,緩解了煤幫片幫、掘進速度慢等問題,為類似地質(zhì)條件的巷道高效掘支提供了借鑒。

      1 工程地質(zhì)背景

      1.1 工程地質(zhì)條件

      20101 工作面回風巷全長3 138 m,沿2#煤層底板掘進。巷道為矩形斷面,寬×高=5 740 mm×4 550 mm。該煤層埋深為588~614 m,煤厚5.92~6.86 m、平均6.26 m,總體傾向西北方向,煤層傾角0.5°~1.5°。煤層直接頂板為泥質(zhì)粉砂巖,厚度為0~4.49 m,底板為砂質(zhì)泥巖,平均厚度1.8 m。

      1.2 原支護方案

      巷道原支護方案如圖1。原方案整體采用錨網(wǎng)索+W 鋼帶支護。頂板支護錨桿選用φ22 mm×2 400 mm 的左旋無縱筋500 號螺紋鋼錨桿,間排距為1 000 mm×1 100 mm,預(yù)緊扭矩不小于200 N·m,要求垂直于頂板安裝。錨索選用φ21.8 mm,1×19 股鋼絞線,長度6.3 m,間排距2 000 mm×2 200 mm,錨索預(yù)應(yīng)力不小于250 kN。

      圖1 原支護方案Fig.1 Original support scheme

      巷道幫部支護采用22#左旋無縱筋500 號螺紋鋼錨桿,間排距950 mm×1 100 mm,預(yù)緊扭矩不小于200 N·m。

      2 掘支失衡分析及控制對策

      2.1 掘支失衡成因

      經(jīng)現(xiàn)場考察,對原支護方案進行了系統(tǒng)性分析,認為圍巖支護效果不佳、掘進速度慢、掘支失衡的主要原因是機錨失衡與高密度、低效能支護方式。

      2.1.1 支護參數(shù)與掘錨設(shè)備性能匹配性差

      由于原方案設(shè)計未充分考慮到掘進設(shè)備的結(jié)構(gòu)特征,致使部分錨桿傾斜安裝,造成了一定的安全隱患。掘進設(shè)備未能充分利用,支護參數(shù)與掘進設(shè)備不完全匹配。20101 回風巷采用“掘錨機+錨運機”配套作業(yè),其中MB670-1 型掘錨機在設(shè)計方面具備以下特點。

      1)4 臺頂板鉆機間距固定,施工范圍受限。4 臺鉆機水平間距分別為1 052、1 986、1 052 mm。鉆機可圍繞基座點左右擺動,最大擺動角度為8°、10°、12°、18°不等,但不可橫向水平移動。

      2)空頂距、空幫距較大。掘進期間掘進工作面的最小空頂距離為3 m,最大空頂距離將達到4 m,最小空幫距為4.5 m,最大空幫距將達到5.5 m。

      由于設(shè)備頂板鉆機間距固定且只能繞基座點擺動一定角度,而原方案中掘錨機4 部頂鉆施工6 根錨桿,會使頂板錨桿傾斜安裝不能達到垂直安裝的設(shè)計要求。

      回風巷頂板錨桿支護配件采用拱形托盤,用調(diào)心球墊進行調(diào)心。施工錨桿時,若錨桿鉆孔與煤巖接觸面較為平整,托盤球面與球墊球面會有1 個回轉(zhuǎn)中心;當傾斜安裝角度過大時,兩者間將出現(xiàn)自鎖而不能相對回轉(zhuǎn),致使錨桿尾部受力不佳,甚至出現(xiàn)錨桿尾部斷裂失效[12-14]。錨桿尾部受力狀態(tài)如圖2。

      圖2 錨桿尾部受力狀態(tài)Fig.2 Stress state of anchor rod tail

      通常情況下錨桿鉆孔與巖面不平整時施加預(yù)緊力后會出現(xiàn)錨桿尾部受力應(yīng)力集中情況。錨桿安裝并施加預(yù)應(yīng)力后桿體與巖石接觸于點A,錨桿在點A 受到拉力p、彎矩M 組合作用,點A 是受力最大且最容易破壞的位置,其受到的最大力σmax為:

      式中:σ1為錨桿軸線方向的合力;τ 為彎矩產(chǎn)生的剪力。

      桿尾同時受彎曲和剪切作用,發(fā)生球面自鎖使桿尾受力急劇惡化甚至斷裂使錨桿失效,從而引發(fā)巷道冒頂與片幫等安全隱患[15-16]。

      巷道的空幫距與空頂距較大,并且煤體較為松軟地段縱向裂隙較發(fā)育,使局部地段片幫現(xiàn)象嚴重。原支護方案雖然支護密度高但是控頂能力弱。

      2.1.2 基礎(chǔ)錨固層薄弱

      原方案基礎(chǔ)錨固層較薄,難以形成頂板穩(wěn)態(tài)巖梁,對幫部變形抑制效果有限,導(dǎo)致片幫現(xiàn)象嚴重,支護效果不理想。同時支護密度較高,月進尺難以突破400 m。不同埋深巷道圍巖破壞如圖3。

      由圖3 可知,當巷道處于低地應(yīng)力淺埋深時,巷道圍巖較完整,破碎區(qū)分布范圍主要集中在頂板淺部;當巷道處于大埋深高地應(yīng)力時,巷道圍巖完整性急劇下降,破碎區(qū)分布范圍大幅擴大,其中頂板破壞最為嚴重[17]。

      圖3 不同埋深巷道圍巖破壞示意圖Fig.3 Schematic diagram of surrounding rock failure of roadway with different buried depths

      大海則20101 回風巷埋深約600 m,屬于深埋高地應(yīng)力巷道。而原有設(shè)計方案錨桿的基礎(chǔ)錨固層厚度為2.3 m,并且錨桿索的預(yù)緊力施加未達到設(shè)計要求,難以形成頂板連續(xù)梁結(jié)構(gòu)使應(yīng)力均勻傳遞,控頂能力欠缺,對片幫抑制效果有限。同時支護密度較高使支護工作量與支護時間較高,掘進速度難以滿足生產(chǎn)要求。

      巷道支護參數(shù)不合理使巷道掘進期間所暴露出的問題可歸結(jié)為以下幾點。

      1)支護密度大且排距較小影響掘進速度,預(yù)緊扭矩較小導(dǎo)致錨桿索整體支護效果不佳。

      2)頂板基礎(chǔ)錨固層厚度2.3 m、控頂能力不足,難以形成幫頂同控的支護體系。

      3)巷道大面積片幫,單幫最大片幫深度可達1.8 m,不僅導(dǎo)致煤幫表面凹凸不平、幫錨尾部受力狀態(tài)較差,還使巷道等效跨度大幅增加,造成安全隱患。

      2.2 掘支協(xié)同控制對策

      根據(jù)煤巷連續(xù)梁控制理論結(jié)合高效長錨固支護技術(shù)。當巷道開挖后空頂支護存在臨界時間,此時應(yīng)及時支護,構(gòu)建頂板連續(xù)穩(wěn)態(tài)巖梁,形成厚層錨固的支護體系,利用端頭的實效自穩(wěn)性,實現(xiàn)頂板微變形、小損傷[18]。

      頂板結(jié)構(gòu)對煤幫的影響如圖4,當頂板形成連續(xù)梁后,頂板應(yīng)力能均勻傳遞,有助于降低幫部壓力,抑制煤幫變形破壞,優(yōu)化支護圍巖的承載結(jié)構(gòu)。為解決以上問題,經(jīng)調(diào)查、分析和研判,基于掘支協(xié)同理念,采取如下應(yīng)對措施。

      圖4 頂板結(jié)構(gòu)對煤幫的影響Fig.4 Influence of roof structure on coal slope

      1)結(jié)合頂板鉆機分布特征設(shè)計完全垂直于頂板的支護方案,改善錨桿尾部受力狀態(tài),減少潛在安全隱患,充分發(fā)揮設(shè)備性能、挖掘掘進潛力。

      2)增加基礎(chǔ)錨固層的厚度,提高單根錨桿的支護效能,降低支護密度,使用高效長錨固柔性錨桿支護,并提高預(yù)拉力和預(yù)緊扭矩以提高承載性能和安全性能。

      2.3 支護方案優(yōu)化

      為實現(xiàn)掘支協(xié)同,在原有支護方案基礎(chǔ)上提出了高強度、厚錨固層、低密度的支護方案。

      優(yōu)化后巷道支護圖如圖5。頂板每排采用4 根φ21.8 mm×4 500 mm 柔性錨桿壓鋼筋網(wǎng)支護,間距按照載鉆機的間距布置(825 mm-1 052 mm-1 986 mm-1 052 mm-825 mm),保證柔性錨桿能夠垂直頂板安裝,排距1 300 mm,柔性錨桿預(yù)拉力200 kN;在2 排柔性錨桿的中部對角線中點,垂直巖面安裝1 根φ22 mm×2 400 mm 的左旋無縱筋500 號螺紋鋼筋錨桿,預(yù)緊扭矩300 N·m。

      圖5 優(yōu)化支護方案Fig.5 Optimization of support scheme

      巷道幫部采用5 根φ22 mm×2 400 mm 的左旋無縱筋螺紋鋼筋錨桿,錨桿間距不一,排距1 300 mm,肩角處錨桿外斜15°安裝,其余錨桿垂直巖面安裝,預(yù)緊扭矩300 N·m。

      3 原支護與優(yōu)化支護效果對比

      3.1 數(shù)值模擬模型

      利用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,分析20101 回風巷不同支護參數(shù)下應(yīng)力場分布特征和圍巖變形特征。建立的數(shù)值模擬模型如圖6,模型中各巖層和煤層的巖體力學參數(shù)見表1。

      圖6 數(shù)值模擬模型示意圖Fig.6 Schematic diagram of numerical simulation model

      表1 巖體力學參數(shù)Table 1 Mechanical parameters of rock mass

      模型的計算范圍為50 m(x 方向)×45 m(y 方向)×30 m(z 方向),模型劃分為312 400 個單元和328 767 個節(jié)點,巖層由上到下分別為:細砂巖(5 m)、粉砂巖(9 m)、2#煤(6 m)、泥巖(10 m)、模型頂面為自由面,左右四周各邊界面及底面為位移約束。

      3.2 不同方案支護效果的模擬分析

      由于錨桿所提供的支護應(yīng)力遠小于原巖應(yīng)力,導(dǎo)致錨桿形成的支護應(yīng)力場會被原巖應(yīng)力場所覆蓋,所以為了較清晰地呈現(xiàn)2 種支護方案中錨桿對圍巖支護效果的影響,在不考慮原巖應(yīng)力的情況下進行模擬分析,2 種方案在圍巖中形成的支護應(yīng)力場特征如圖7。

      圖7 不考慮原巖應(yīng)力時支護應(yīng)力場分布Fig.7 Distribution of support stress field without considering original rock stress

      由圖7 分析可知:原支護方案在頂板上方約2.35 m,對應(yīng)位置在錨桿錨固端區(qū)域處出現(xiàn)了拉應(yīng)力區(qū),而新支護方案巷道圍巖均處于壓應(yīng)力區(qū);當巷道開挖后巷道淺部圍巖處于卸荷狀態(tài),破碎區(qū)圍巖以拉剪破壞為主,原方案中拉應(yīng)力集中區(qū)容易形成破碎區(qū)從而加劇淺部圍巖的破壞;而新支護方案巷方案采用跨界高效長錨固技術(shù),增加了錨固層厚度,加強了控頂能力使巷道圍巖均處于壓應(yīng)力區(qū),有利于改善巷道淺部圍巖受力狀態(tài),消除頂板拉應(yīng)力區(qū),實現(xiàn)頂板應(yīng)力的連續(xù)傳遞[19]。

      巷道圍巖塑性區(qū)的發(fā)展是衡量巷道支護效果的重要指標。2 種支護方案的圍巖塑性區(qū)分布如圖8。

      圖8 圍巖塑性區(qū)分布Fig.8 Distribution of plastic zone of surrounding rock

      從圖8 可知:原支護方案在頂板上約5.5 m 范圍內(nèi)發(fā)生塑性破壞,屈服深度約為5.5 m;巷道兩幫約3.5 m 范圍內(nèi)發(fā)生塑性破壞,原支護條件下圍巖屈服深度均超過3.5 m,尤其是巷道頂板處塑性區(qū)范圍較廣,均超過了錨桿的有效錨固范圍,致使部分錨桿失效,支護效果不佳;新方案中巷道頂板上方約3.5 m 范圍內(nèi)發(fā)生塑性破壞,兩幫約2.5 m 范圍內(nèi)發(fā)生塑性破壞。由圖6 分析可知,由于新方案采用高效長錨固技術(shù)后圍巖體強度得到了提升,較大程度發(fā)揮了圍巖自身承載性能,塑性區(qū)分布范圍明顯小于前者且均在錨桿錨固范圍內(nèi),支護效果有較大提升。

      2 方案位移云圖及錨桿測點分布如圖9,2 個方案監(jiān)測位移曲線如圖10。

      由圖9 可知:錨固圈層厚度對巷道圍巖淺部變形影響較大,對深部圍巖變形也有一定的改善控制效果;原方案高密度薄錨固圈層的條件下頂幫最大變形量高達148.56、260.86 mm,而采用跨界高效長錨固技術(shù)增大錨固圈層厚度后頂幫最大變形量為89.34、141.91 mm,對比原支方案,圍巖穩(wěn)定控制效果有了顯著改善。

      圖9 2 方案位移云圖及錨桿測點分布Fig.9 Displacement diagrams of two schemes and distribution of anchor bolt measuring points

      由圖10 分析可知:由臨空面至圍巖深部變形量是逐漸遞減的,采用新支護方案后頂板與幫部各測點變形減少量依次別為59.22、21.18 mm 與118.95、55.17 mm,由此可說明,高預(yù)應(yīng)力厚錨固圈層對于圍巖巷道圍巖淺部控制效果較為突出,同時這種抑制效果隨著深入圍巖深處而逐漸衰減。

      圖10 2 個方案監(jiān)測位移曲線Fig.10 Monitoring displacement curves of two schemes

      4 工程實踐

      4.1 表面位移監(jiān)測分析

      20101 回風巷掘進期間監(jiān)測范圍內(nèi)整體頂板下沉量及幫部移近量礦壓監(jiān)測結(jié)果如圖11。在現(xiàn)場對8 個測站所在的斷面進行表面位移監(jiān)測結(jié)果如圖12和圖13。由圖11 可知:圍巖初期由于受開挖影響頂板下沉量和幫部移近量較大,隨后變形速度逐漸減小。圍巖所需自穩(wěn)時間較短,當巷道開挖至240 m 后巷道表面變形量接近穩(wěn)定,巷道變形量得到了有效控制。待掘進穩(wěn)定后頂板下沉量和幫部移近量僅為21 mm 和42 mm,表明新支護方案顯著改善了巷道圍巖穩(wěn)定性,減小了圍巖變形量。

      圖11 表面位移監(jiān)測曲線Fig.11 Surface displacement monitoring curves

      圖12 多斷面頂板下沉量變化Fig.12 Variation of multi-section roof subsidence

      圖13 多斷面幫部移近量變化Fig.13 Change of approach amount of multi-section slope

      由圖12 和圖13 可知:根據(jù)不同的巷道表面變形速度把巷道圍巖變形分為劇烈變形期、變形趨緩期、變形穩(wěn)定期3 個時期;多斷面頂板下沉量與幫部移近量分別為21~38 mm 和36~59 mm,變形量均在預(yù)設(shè)范圍之內(nèi)且相較原支護有較大改善;頂板和幫部變形量越大,劇烈變形期和變形趨緩期比重越大,且頂板與幫部的變形具有一定的趨同性,實現(xiàn)了幫頂同控的支護目標。

      4.2 錨桿軸力監(jiān)測分析

      巷道頂板柔性錨桿與幫部錨桿受力變化趨勢如圖14,其中1#、2#測力計為頂板柔性錨桿測力計,3#、4#測力計為幫部錨桿測力計。

      圖14 錨桿支護阻力曲線Fig.14 Resistance curves of bolt support

      由圖14 可知:2 種錨桿的支護阻力變化較小,頂板柔性錨桿支護阻力基本穩(wěn)定在210 kN 左右,幫部錨桿支護阻力基本穩(wěn)定在50 kN 左右;錨桿受力穩(wěn)定,并沒有在短時間內(nèi)快速增加,說明了巷道圍巖比較完整,支護有效保證了錨固區(qū)的強度,并且在錨桿施工時及時施加了較大的預(yù)應(yīng)力,充分發(fā)揮了錨桿支護系統(tǒng)主動支護的作用,有效控制了巷道圍巖離層片幫等有害變形[20]。由此說明優(yōu)化設(shè)計中要求幫部錨桿的預(yù)緊力矩300 N·m 與頂板柔性錨桿預(yù)拉力200 kN 是合理有效的。

      5 結(jié) 論

      1)通過現(xiàn)場調(diào)研和對原支護方案的系統(tǒng)性分析,發(fā)現(xiàn)原支護參數(shù)與掘進設(shè)備適配性較差,基礎(chǔ)錨固層薄弱,支護密度高但控頂能力弱是造成支護效果不佳、掘進效率低下的根本原因。

      2)針對原支護方案所存在的問題,提出了掘支協(xié)同控制對策;通過加大頂板錨固層厚度促使巖層應(yīng)力連續(xù)傳遞,緩解煤幫的應(yīng)力集中和片幫情況。提高頂板單根錨桿支護效能以降低支護密度,在保證支護強度的前提下,提高掘支效率。

      3)對原有支護方案進行了優(yōu)化,提出了掘進協(xié)同新型支護方案;通過FLAC3D數(shù)值模擬軟件對2 種支護方案進行了對比分析,分別從巷道圍巖支護應(yīng)力場分布、塑性區(qū)分布、位移特征3 個方面分析了不同方案下巷道圍巖的穩(wěn)定性并驗證了掘支協(xié)同新支護方案的可行性。

      4)工程實踐結(jié)果表明:采用新支護方案后巷道頂板下沉量小于40 mm,幫部移近量小于60 mm,錨桿預(yù)緊力達到設(shè)計標準,改善了圍巖控制效果。巷道月進尺突破400 m,支護密度降低約35.7%,實現(xiàn)了掘支協(xié)同低密高效的支護目標,緩和掘進效率與掘支安全的矛盾。以期為類似條件下的巷道優(yōu)化支護設(shè)計提供借鑒。

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