韓德新,楊春和
(大慶鉆探工程公司鉆井一公司,黑龍江 大慶 163411)
隨著海拉爾油田開發(fā)的逐步深入,調開井比例逐年增加,在鉆井過程中經常發(fā)生井壁剝落坍塌、卡鉆等事故,不能滿足油田產能建設的需要,為了完成鉆井工期的要求,需要探索研究適合海拉爾油田的鉆井技術方法,經過多次深入海拉爾鉆井現(xiàn)場實踐,建立新的鉆井技術方案,確保鉆井工期和施工安全。
海拉爾油田在內蒙古呼倫貝爾市境內,構造呈“三坳兩隆”的特征,基底為侏羅系淺變質巖,主要開發(fā)地層為下白堊地層,三套生儲蓋組合,主要含油層系為下白堊統(tǒng),共四套含油層系:大磨拐河組、南屯組、銅缽廟組和基底布達特,地質條件極其復雜,構造傾角大,斷塊破碎、規(guī)模小,含油層系多,油層埋藏深,層系跨度大,油藏類型多,油水關系復雜,儲層類型多,特低滲透儲量比例大,滲透率大于50mD 占8.6%,小于1mD 的儲量占62.0%。
針對海拉爾貝中區(qū)塊去年發(fā)生2 口井卡鉆復雜事故,通過盯井了解現(xiàn)場施工過程情況,并對區(qū)塊地質情況細致分析,查找引起復雜原因,并制定相應技術措施,確保該區(qū)鉆井施工順利進行。
(1)淺部地層成巖性差,膠結疏松,易井漏、易井塌;井深400m 前,均鉆遇段厚大約在70m 左右的流砂層、泥巖互層井段。流砂層易發(fā)生坍塌形成“大肚子”井眼,影響返砂;紫紅色泥巖塑性強,易形成泥環(huán),泥包鉆具。
(2)伊敏組地層大段泥巖,蒙脫石含量高,造漿能力強,易導致井壁吸水膨脹而縮徑,起下鉆過程中,在鉆具機械力及激動壓力的作用下,井壁剝落嚴重,易造成起下鉆刮卡、遇阻現(xiàn)象。
(3)技術措施。
①選用塔式鉆具組合,為確保直井段打直,鉆壓控制為低限范圍內。平臺井鉆具組合加放無磁鉆鋌,按照設計要求測斜取得數據。鉆進至表層設計深度,井斜角控制在標準以內。如地層不適合坐套管鞋,可繼續(xù)鉆進至設計井深以下的穩(wěn)定泥巖地層。
②為防止漏、塌發(fā)生,要求用粘度不低于50s 鉆井液鉆進,且適當控制鉆速與排量,防止沖垮和憋漏地層,接單根時,早開泵,晚停泵。
③完鉆后充分循環(huán)不低于2周,將井筒內的巖屑充分清除,起鉆前測斜,保證套管的順利下入。
④為確保井壁穩(wěn)定,防止垮塌,采用1擋起鉆,并要對井筒進行連續(xù)灌注鉆井液。
⑤一開鉆進,打完鉆鋌前轉速1 擋,打完鉆鋌后轉數2擋。
⑥提前丈量表套,現(xiàn)場可根據套管長度計算完鉆井深。
⑦平臺井一開井深超過200m的表層,一開鉆具內加放無磁鉆鋌,一開完鉆后起鉆測多點。
⑧配制時加入7%~10%的膨潤土來保證鉆井液的懸浮攜砂能力,膨潤土水化須達到10h以上,水化后粘度45~60s,密度1.05~1.15g/cm3,粘度低于45s現(xiàn)場可增加土粉含量進行粘度調整,保證膨潤土漿的攜巖性。
(1)伊敏組和大磨拐河組發(fā)育泥巖,易水化膨脹而縮徑。起下鉆過程中,在鉆具機械力及抽吸的作用下,井壁剝落嚴重,易造成起下鉆刮卡、遇阻現(xiàn)象;
(2)地層傾角大、斷層多,導致井斜,控斜或糾斜影響鉆速和周期;
(3)南屯下部及銅缽廟礫巖發(fā)育,降低鉆頭壽命和鉆速;
(4)部分井區(qū)受注水井影響,鉆井液密度高,導致鉆速慢、井漏復雜;
(5)技術措施:
①伊敏組泥巖采取小鉆壓鉆進,控制鉆速在1~1.5min/m,排量38L/s以上,保障返砂、井眼暢通,防止出現(xiàn)泥環(huán)或者泥包鉆頭,鉆穿伊敏組后不控速。
②劃眼要求:伊敏組地層每個單根劃眼時間不少于3min,之后視返砂情況進行循環(huán)劃眼。
③短起下要求:實鉆中不進行短起下作業(yè),應根據井下返砂及阻卡情況,進行短起下鉆。鉆柱每間隔400m 加放一只?208mm 防卡螺扶(或 210mm 方接頭)。
④接單根時間控制在3min 以內,接立柱時間控制在5min以內。
⑤起下鉆要求:安排專人觀察出水口,核對灌入與返出泥漿量,及時發(fā)現(xiàn)起鉆抽吸或下鉆泥漿返出不正?,F(xiàn)象,及時采取回接方鉆桿進行循環(huán)處理,避免復雜情況惡化;起下鉆有阻卡顯示時,要把鉆頭位置盡可能放在自由井段,切忌超噸位上提,避免卡鉆事故。小排量開泵頂通循環(huán),正常后再采取鉆進排量進行循環(huán),需要劃眼時初始階段慢速試劃(轉速用一擋即可),防止憋漏地層。避免連續(xù)劃眼,防止劃出新井眼。
⑥二開配方:膨潤土4.0%~4.5%+純堿4.5%~5.0%(土量)+KOH0.04%~1.0%(土量)+復合抑制劑(或鉆井液用包被劑聚丙烯酰胺乳液)0.3%+HX-D 0.3%+NPAN 0.7%~1.3%+JS-1(或SPNH)1.0%~1.2 %+井壁穩(wěn)定劑FRJ-Ⅱ(或防塌封堵劑HX-A)1%,密度要求:進入油層前50m,鉆井液密度按該井段設計密度下限鉆進,有異常及時調整鉆井液密度。
⑦施工中要保持良好的鉆井液性能,防止鉆鋌、鉆頭與穩(wěn)定器泥包,降低鉆井液中的無用固相含量,改善鉆井液固相顆粒的匹配,使井筒清潔暢通,定向井使用潤滑劑改善鉆井液及其濾餅的潤滑性。鉆具在井內靜止不得超過3min,活動距離大于5m,上提遇卡不得超過100kN,下放遇阻不超過50kN。鉆具無法活動時將鉆具懸重的2/3壓至井底。
海拉爾油田貝中區(qū)塊,按照設計要求,注水井鉆關距離600m,壓力要求300m以內注水井,壓力要求低于2.0MPa;300~600m 之 間 注 水 井 ,壓 力 要 求 低于3.0MPa。由于油田儲層物性差,注水井鉆關降壓過程持續(xù)時間長,達到原鉆關要求,一般需要持續(xù)5個月以上甚至2~3 年,短期內注水井壓力不能滿足現(xiàn)有鉆關要求,嚴重影響了新井鉆建進度;影響加密區(qū)塊的產量及效益,根據貝中區(qū)塊的注水開發(fā)情況,結合區(qū)塊地質特征,對貝中區(qū)塊進行注水井鉆關優(yōu)化,放寬區(qū)塊鉆關標準,實際鉆關方案執(zhí)行,鉆關距離500m,壓力要求達到8.0MPa以下。
海拉爾貝中區(qū)塊希54-50 井區(qū),按照技術措施鉆井,上半年完鉆8口調開井,平均井深1893m,使用鉆井液密度 1.30~1.45g/cm3,平均 1.36g/cm3,鉆井機械鉆速得到大幅提高,最優(yōu)鉆井周期6.13d,最優(yōu)鉆完井周期10.67d,鉆井施工過程中未出現(xiàn)復雜情況,聲幅檢測8口,優(yōu)質7口,合格1口,優(yōu)質率87.5%。
(1)鉆井液性能差、固相含量高影響機械鉆速,達不到預期效果。
(2)地層偏硬、鉆頭質量優(yōu)選方面存在問題,造成鉆井進尺慢。
(3)管具質量差造成多次鉆鋌斷裂等事故頻發(fā),影響鉆井周期。
(4)井斜控制難,形成不規(guī)則井眼,導致后期取芯和電測效率低。
(5)新的技術方案實驗井數較少,需要大面積應用,繼續(xù)完善。
(1)新的技術方案在貝中區(qū)塊實際應用,取得了很好的效果,在確保安全的基礎上,機械鉆速得到明顯提高,為后繼鉆井施工提供了技術支持。
(2)加強地質研究,對漏層位置、斷層走向等精準預測,以便采取相應的對策,精準防堵。
(3)加強總結分析,提高防漏、防斜措施的針對性,提高鉆井成功率。
(4)建議繼續(xù)進行現(xiàn)場實驗,不斷完善海拉爾鉆井技術措施,并進行全面推廣。