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      地鐵列車輔助逆變器I GBT失效原因分析及應(yīng)對

      2022-12-13 10:56:34陳帝水羅玉德
      機電信息 2022年23期
      關(guān)鍵詞:硅油散熱器東莞

      陳帝水 羅玉德

      (東莞市軌道交通有限公司運營分公司,廣東 東莞 523000)

      0 引言

      東莞市軌道交通2號線采用120 km/h速度等級6節(jié)編組B型車,全車設(shè)置4臺輔助逆變器,實行中壓并網(wǎng)供電。輔助逆變器通過受流裝置獲取DC1 500 V高壓后轉(zhuǎn)換成AC380 V交流電輸出,供車輛三相負(fù)載使用。同時,蓄電池充電機將輔助逆變器輸出的AC380 V轉(zhuǎn)換成DC110 V,供車輛直流負(fù)載使用。一旦輔助逆變器故障停止工作,除牽引系統(tǒng)外的其他系統(tǒng)皆無法正常運轉(zhuǎn),列車只能清客下線,嚴(yán)重時甚至?xí)l(fā)救援。

      IGBT是軌道交通車輛輔助逆變器的核心器件,屬于運行工況復(fù)雜的大功率電能變換裝置[1],經(jīng)常工作在高壓、大電流條件下[2-3],如果不能及時檢測出故障并進行保護,極易造成永久性損壞。

      2021年以來,2號線列車正線發(fā)生多起IGBT失效導(dǎo)致輔助逆變器故障事件,嚴(yán)重影響了正線運營服務(wù)質(zhì)量,因此必須對輔助逆變器IGBT失效原因進行調(diào)查并予以解決。

      1 輔助逆變器工作原理分析

      東莞軌道交通2號線列車輔助逆變器采用模塊化設(shè)計,由電流傳感器(U12和U13)、電壓傳感器(A40-U11)、直流環(huán)節(jié)電容器、放電電阻、過壓保護裝置、IGBT逆變單元構(gòu)成,電氣拓?fù)鋱D如圖1所示。輔助逆變器工作原理為列車控制系統(tǒng)發(fā)送啟動命令到輔助逆變器控制單元,控制單元通過控制分離接觸器和充電接觸器分合,對直流環(huán)節(jié)電容器進行緩慢充電,當(dāng)直流環(huán)節(jié)電容器電壓達(dá)到規(guī)定電壓值,輔助逆變器開始工作,通過門極驅(qū)動單元GDU控制逆變單元中的IGBT器件開通和關(guān)斷,將DC1 500 V直流電轉(zhuǎn)化為三相交流電輸出,供給負(fù)載。

      圖1 輔助逆變器拓?fù)鋱D

      為了確保IGBT散熱效果良好,IGBT器件被安裝在金屬材質(zhì)的散熱器上。由于IGBT和散熱器這兩個剛性物體接觸面凹凸不平、存在空隙,空氣充斥其中,而空氣導(dǎo)熱性能很差,因此需在IGBT和散熱器接觸面間均勻填充一層薄薄的導(dǎo)熱硅脂,從而改善接觸面間熱流傳遞,提高散熱效率。

      2 IGBT器件失效分析

      2.1 IGBT失效數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      東莞軌道交通2號線2016年開通運營,前期輔助逆變器運行狀態(tài)良好,2021年開始,輔助逆變器IGBT器件失效率偏高。根據(jù)故障數(shù)據(jù)統(tǒng)計,發(fā)生輔助逆變器IGBT失效的列車號分布較為分散,且在不同車輛上均有發(fā)生;按月統(tǒng)計,IGBT器件失效各月均有分布,7月—9月相對較多,輔助逆變器IGBT部分失效數(shù)據(jù)如表1所示。根據(jù)東莞氣象局統(tǒng)計數(shù)據(jù),7月—9月是東莞地區(qū)氣候溫度最為炎熱的時候,也是空調(diào)工作載荷最高時期,初步判斷輔助逆變器IGBT失效故障與工作溫度及散熱存在一定關(guān)系。

      表1 東莞地鐵2號線列車輔助逆變器IGBT失效統(tǒng)計(部分?jǐn)?shù)據(jù))

      2.2 IGBT失效原因排查

      IGBT失效機理較為復(fù)雜,在實際應(yīng)用中引發(fā)IGBT失效的原因有IGBT裝配質(zhì)量差、IGBT器件散熱不良、IGBT器件老化、外部負(fù)載啟停沖擊、器件選型不當(dāng)、靜電損壞等。2號線列車輔助逆變器IGBT器件選用國際知名品牌產(chǎn)品,在軌道交通行業(yè)中應(yīng)用廣泛,其在國內(nèi)其他項目應(yīng)用未反饋故障率高。結(jié)合IGBT故障數(shù)據(jù)統(tǒng)計及失效情況,確定了4個排查方向。

      2.2.1 IGBT器件裝配質(zhì)量

      首先排查輔助逆變器日常維護過程中IGBT裝配質(zhì)量和工藝可能造成IGBT失效的因素,包括靜電釋放、安裝力矩偏差、螺栓緊固工序、導(dǎo)熱硅脂厚度超差等。排查確認(rèn)檢修人員在維護設(shè)備時均有佩戴靜電手環(huán),確保IGBT不受人為操作造成的靜電釋放影響;IGBT安裝工藝規(guī)范,螺栓順序正確,緊固力矩滿足工藝要求;硅脂均采用導(dǎo)熱硅脂覆涂機進行涂刷,涂刷厚度滿足要求,以上排除了IGBT器件裝配質(zhì)量差導(dǎo)致失效的原因。

      2.2.2 IGBT器件散熱不良

      抽取20列車輔助逆變器拆解檢查,發(fā)現(xiàn)IGBT與散熱器之間的導(dǎo)熱硅脂存在干結(jié)、硬化現(xiàn)象,散熱器表面有硅油析出流淌痕跡,具體如圖2、圖3所示。

      圖3 IGBT導(dǎo)熱硅脂硅油析出

      對硅脂干結(jié)原因分析如下:當(dāng)前輔助逆變器使用的導(dǎo)熱硅脂含硅油成分,根據(jù)硅脂特性,散熱器溫度升高,導(dǎo)熱硅脂流體體積膨脹,分子間距離拉遠(yuǎn),相互作用減弱,黏度下降,硅脂處于半液態(tài)。而輔助逆變器IGBT器件在車輛上是垂直布置,在重力作用下,硅脂會往IGBT器件朝下一側(cè)聚集,造成硅脂分布不均,IGBT器件與散熱器之間形成部分空腔??涨恢刑畛涞氖强諝?,而空氣的熱導(dǎo)率僅為0.025W/(m·K),要比硅脂熱導(dǎo)率3.3 W/(m·K)差很多,因此整個IGBT器件散熱不均勻,部分區(qū)域溫度過高。硅脂中的硅油在高溫條件下析出流失,硅脂變干結(jié),進一步降低了IGBT器件散熱效率,從而加速了IGBT模塊失效。

      2.2.3 IGBT器件老化

      為進一步查清IGBT器件失效原因,參照《半導(dǎo)體器件分立器件第9部分:絕緣柵雙極晶體管(IGBT)》(GB/T 29332—2012)中IGBT檢測參數(shù)種類及方法,并結(jié)合IGBT廠家提供的產(chǎn)品文件,制定了輔助逆變器IGBT器件性能測試參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),如表2所示。程對輔助逆變器無嚴(yán)重沖擊,不是造成輔助逆變器IGBT失效的原因。

      表2 輔助逆變器IGBT測試標(biāo)準(zhǔn)

      按表2制定的測試項目及標(biāo)準(zhǔn),使用專業(yè)儀器隨機抽取3個輔助逆變器共18個IGBT器件進行測試。測試結(jié)果表明,部分輔助逆變器模塊的IGBT器件出現(xiàn)了不程度的老化,主要表現(xiàn)在IGBT器件耐壓值(Vces/Vrrm)、IGBT器件集電極-發(fā)射極截止電流(Ices/Ir)不達(dá)標(biāo),具體測試情況如圖4、圖5及表3所示,這也是導(dǎo)致2號線列車輔助逆變器IGBT失效率偏高的重要原因。

      表3 輔助逆變器IGBT器件耐壓值Vces測試結(jié)果(部分測試數(shù)據(jù))

      圖4 IGBT器件測試正常曲線

      圖5 IGBT器件耐壓值Vces測試異常曲線

      2.2.4 外部負(fù)載啟停沖擊

      為排除列車負(fù)載(如空調(diào)、車門等)工作不穩(wěn)定等外部因素造成輔助逆變器IGBT失效的可能,組織第三方專業(yè)機構(gòu)對車輛輔助逆變器前、中、后端負(fù)載進行電流/電壓參數(shù)測量,確認(rèn)AC380 V、DC110 V負(fù)載啟停過

      3 應(yīng)對措施

      根據(jù)以上分析,IGBT器件失效率偏高的原因是輔助逆變器硅脂干結(jié)及IGBT器件老化、性能下降,為此采取如下針對性措施進行改善:

      (1)重新涂刷20列車輔助逆變器導(dǎo)熱硅脂,改善硅脂干結(jié)帶來的IGBT器件散熱不良影響。

      (2)針對目前使用的硅脂存在受熱硅油析出導(dǎo)致干結(jié)問題,重新對硅脂進行選型,換型為不含硅油成分且熱效率性能更優(yōu)越的TC5628新型硅脂。TC5628型硅脂已于2021年6月裝車試驗,效果良好。

      (3)使用專業(yè)的測試儀器對20列車輔助逆變器IGBT器件進行性能測試,將性能不合格的IGBT篩查出來,進行更換。

      4 結(jié)語

      2022年2月完成整治以來,東莞軌道交通2號線列車未再發(fā)生一起因IGBT器件失效導(dǎo)致的輔助逆變器故障,設(shè)備故障率上升的趨勢得到了有效控制,有力保障了運營的安全。

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