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      百萬機(jī)組調(diào)門快關(guān)誤動(dòng)原因分析及邏輯優(yōu)化

      2022-12-23 05:15:24
      機(jī)電信息 2022年24期
      關(guān)鍵詞:變送器發(fā)電機(jī)邏輯

      朱 雷

      (國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212006)

      0 引言

      近些年來,西門子1 000 MW汽輪機(jī)數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)邏輯控制系統(tǒng)已發(fā)生多例由于電網(wǎng)系統(tǒng)故障而導(dǎo)致汽輪機(jī)調(diào)門快控功能動(dòng)作的事件,嚴(yán)重影響在運(yùn)機(jī)組的安全運(yùn)行。個(gè)別案例中,由于調(diào)門下關(guān)指令持續(xù)時(shí)間較長,甚至造成了在運(yùn)機(jī)組故障跳閘的嚴(yán)重后果。深入分析可知,大多數(shù)此類事件發(fā)生后,電廠詢問當(dāng)?shù)卣{(diào)度,均被告知該段時(shí)間內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生電網(wǎng)系統(tǒng)異常波動(dòng)。后續(xù)分析此類調(diào)門快控功能動(dòng)作事件中的電氣側(cè)數(shù)據(jù),可以得出結(jié)論:異常發(fā)生時(shí),汽輪發(fā)電機(jī)實(shí)際的輸出功率變化量并沒有達(dá)到DEH中關(guān)于汽門快控的規(guī)定值,但DEH調(diào)門快控功能卻被觸發(fā),明顯屬于誤動(dòng)。查其原因,發(fā)現(xiàn)DEH側(cè)接收到的功率值的確達(dá)到了汽門快控的規(guī)定值,也就是說,在電網(wǎng)系統(tǒng)異常波動(dòng)時(shí),DEH側(cè)接收到的功率信號(hào)與電氣側(cè)汽輪發(fā)電機(jī)實(shí)際的輸出功率信號(hào)出現(xiàn)了不一致。

      1 某廠百萬機(jī)組汽門快控誤動(dòng)事件

      1.1 設(shè)備概況

      某廠兩臺(tái)1 000 MW機(jī)組DEH系統(tǒng)均采用西門子T3000控制單元,分別于2011年、2012年投產(chǎn),運(yùn)行狀況良好。

      1.2 發(fā)生經(jīng)過

      某日中班,機(jī)組運(yùn)行方式:AGC投入,CCS投入,一次調(diào)頻、INFIT投入,機(jī)組負(fù)荷613 MW,B、C、D、E、F磨運(yùn)行。

      機(jī)組負(fù)荷由613 MW突降至0 MW,主機(jī)高壓調(diào)門由33.4%關(guān)閉至0%,主機(jī)中壓調(diào)門由100%關(guān)閉至0%,主汽壓由17.57 MPa上升至19.18 MPa,再熱汽壓由3.17 MPa上升至3.44 MPa,蒸發(fā)量由1 720 t/h下降至821.17 t/h,燃料量無變化,高旁由0%開啟至11%,主機(jī)轉(zhuǎn)速由2 985 r/min略微上升至3 007 r/min。

      相關(guān)異?,F(xiàn)象:

      (1)高旁由0%開啟至11%左右時(shí),#14機(jī)組“再熱器安全門快開”報(bào)警來,但DCS開度未變化。

      (2)高排通風(fēng)閥瞬間開啟后關(guān)閉。

      (3)機(jī)組給水自動(dòng)切手動(dòng),焓值控制切手動(dòng),RB復(fù)位;確認(rèn)系統(tǒng)正常,機(jī)組過熱度等參數(shù)正常后,及時(shí)手動(dòng)投入焓值及給水自動(dòng)。

      (4)機(jī)組高旁減溫水A、C、D隔絕門未開出,B正常動(dòng)作。

      (5)機(jī)組高、低加水位均有所波動(dòng),個(gè)別高加危疏開出。

      (6)主機(jī)#3瓦瓦振(兩測(cè)點(diǎn))由2 mm/s增大至5 mm/s左右。

      2 DEH側(cè)甩負(fù)荷邏輯說明

      西門子T3000 DEH系統(tǒng)中的甩負(fù)荷識(shí)別邏輯包括KU和LAW兩種情況。KU是電網(wǎng)瞬時(shí)中斷時(shí)的甩負(fù)荷,通常也稱“短甩”;LAW才是真正意義上的甩負(fù)荷,也稱“長甩”[1]。KU主要作用是對(duì)機(jī)組的實(shí)時(shí)負(fù)荷進(jìn)行監(jiān)控,在電網(wǎng)發(fā)生故障甩負(fù)荷時(shí),該判斷邏輯快速滿足條件,動(dòng)作與快關(guān)調(diào)門,同時(shí)將DEH自動(dòng)控制方式切到轉(zhuǎn)速控制,防止汽輪機(jī)發(fā)生超速。若此時(shí)電網(wǎng)負(fù)荷能夠在短時(shí)間內(nèi)迅速恢復(fù)(一般整定為2 s),根據(jù)邏輯控制,立即釋放快關(guān)調(diào)門指令,機(jī)組能夠正常恢復(fù)接帶電網(wǎng)所需負(fù)荷。如果KU觸發(fā)后在短時(shí)間內(nèi)不能恢復(fù),即電網(wǎng)側(cè)負(fù)荷持續(xù)2 s以上仍低于邏輯整定值,則觸發(fā)LAW,并能實(shí)現(xiàn)帶廠用電運(yùn)行。

      KU邏輯判斷的含義:

      條件1,高負(fù)荷時(shí)(一般要求整定大于70%額定負(fù)荷)的KU判斷依據(jù):負(fù)荷信號(hào)瞬時(shí)下跌大于限值,KU觸發(fā)。

      條件2,低負(fù)荷時(shí)的判斷依據(jù):DEH側(cè)所獲得的電功率下跌到104 MW以下,與負(fù)荷控制偏差大于104 MW,表明此時(shí)機(jī)組發(fā)生了甩負(fù)荷,并不是正常停機(jī)。同時(shí)機(jī)組已并網(wǎng),且功率大于-26 MW,則表示不存在逆功率現(xiàn)象。

      3 原因分析

      3.1 電氣專業(yè)檢查分析

      3.1.1 電氣量分析

      當(dāng)線路側(cè)故障導(dǎo)致真實(shí)甩負(fù)荷事件發(fā)生時(shí),由于定子電流(感性)瞬間衰減,電樞反應(yīng)去磁作用消失,加之電動(dòng)轉(zhuǎn)矩消失導(dǎo)致轉(zhuǎn)速上升,兩者疊加導(dǎo)致發(fā)電機(jī)出口電壓及主變高壓側(cè)電壓均會(huì)上升,而此次過程中發(fā)電機(jī)及主變出口側(cè)電壓上升幅度有限,且發(fā)電機(jī)始終保持同步運(yùn)行狀態(tài),所以,從故障時(shí)電氣側(cè)的數(shù)據(jù)變化可以初步判斷,線路側(cè)(負(fù)載側(cè))出現(xiàn)甩負(fù)荷的可能性較低。

      而且,從異常發(fā)生時(shí)間段內(nèi)機(jī)組零功率切機(jī)保護(hù)并未報(bào)警及動(dòng)作來看,也可以將線路側(cè)(負(fù)載側(cè))甩負(fù)荷故障排除。根據(jù)RCS-985UP發(fā)電機(jī)零功率切機(jī)保護(hù)裝置動(dòng)作邏輯,簡而言之,需要滿足機(jī)組負(fù)荷大于整定值(25%額定負(fù)荷)以及主變正序電壓突增定值大于整定值(4.2 V),機(jī)端正序電壓突增定值大于整定值(4.0 V),發(fā)電機(jī)頻率突增定值大于整定值(0.28 Hz,頻率定值50.56 Hz)三者其中任一條件。而此次“甩負(fù)荷”不同于常規(guī)意義上的系統(tǒng)側(cè)甩負(fù)荷,發(fā)電機(jī)仍處于同步運(yùn)行狀態(tài),且故障錄波器顯示,機(jī)端電壓及主變高壓側(cè)電壓上升幅度均不大,發(fā)電機(jī)出口相電壓二次側(cè)有效值在56.3 V至58.3 V之間波動(dòng),時(shí)間持續(xù)100 ms,可見,不管是電壓還是頻率變化量,均不滿足零功率切機(jī)保護(hù)動(dòng)作要求,所以此次大幅度快速甩負(fù)荷過程中,零功率切機(jī)保護(hù)未動(dòng)作。

      3.1.2 智能變送器運(yùn)行狀況

      目前,國內(nèi)多數(shù)電廠在電氣側(cè)選用的功率變送器為國產(chǎn)三相三線制功率變送器。響應(yīng)時(shí)間一般為250 ms左右,正常在測(cè)量機(jī)組以及系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)電功率信號(hào)時(shí),不會(huì)存在任何問題。但是當(dāng)功率突變時(shí),由于響應(yīng)能力的制約,例如電流量發(fā)生大幅突增,導(dǎo)致測(cè)量CT速飽和,其輸出就可能會(huì)產(chǎn)生信號(hào)畸變。因測(cè)量原理與制作工藝的差異,目前市場(chǎng)上的功率變送器動(dòng)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度差別較大,部分變送器難以滿足汽門快控功能對(duì)功率測(cè)量的要求,不適合在此功能下使用[2]。為此,該機(jī)組已在之前利用停機(jī)檢修期間,將發(fā)電機(jī)變送器、電度表屏內(nèi)原功率變送器全部替換為智能變送器。智能變送器內(nèi)有測(cè)量CT與保護(hù)CT兩套CT,當(dāng)系統(tǒng)電流量發(fā)生大幅擾動(dòng)時(shí),能夠自動(dòng)將智能變送器由測(cè)量CT輸出切至保護(hù)CT輸出,避免了測(cè)量CT由于速飽和而導(dǎo)致輸出信號(hào)畸變。屏內(nèi)布置三只發(fā)電機(jī)智能變送器、一只主變和勵(lì)磁變智能變送裝置和一只高廠變智能變送裝置。

      發(fā)電機(jī)變送器的功率輸出信號(hào):P1至DCS、P2至DEH(分別各三個(gè)測(cè)點(diǎn))。

      正常運(yùn)行時(shí),智能變送器由測(cè)量CT完成參數(shù)的計(jì)算,其工作范圍為0.05In~1.2In;當(dāng)系統(tǒng)瞬間波動(dòng)時(shí),將由測(cè)量CT切換至保護(hù)CT,其工作范圍為0.05In~20In;20 s后若系統(tǒng)無異常則切回測(cè)量CT繼續(xù)工作。

      記錄表明,21:28:21.670,因負(fù)荷變動(dòng)較大,出現(xiàn)負(fù)序電流,觸發(fā)智能變送裝置CT切換,時(shí)間軸顯示發(fā)生在快速甩負(fù)荷后負(fù)荷恢復(fù)調(diào)整階段,如圖1所示。

      圖1 智能變送器切換記錄

      3.1.3 故障錄波數(shù)據(jù)記錄

      21:28:20.958 6之后啟動(dòng)的故障錄波顯示,如圖2所示,機(jī)組負(fù)荷平穩(wěn),并未出現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng),推斷在錄波之前發(fā)生負(fù)荷變化。

      圖2 故障錄波數(shù)據(jù)記錄

      3.1.4 PMU數(shù)據(jù)記錄

      記錄顯示,21:28:20.910—21:28:20.950期間發(fā)生系統(tǒng)波動(dòng),結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行情況以及極端雷雨天氣,判斷該時(shí)間段500 kV系統(tǒng)出現(xiàn)擾動(dòng),由機(jī)組智能變送裝置同時(shí)感受到,分別將功率暫態(tài)量發(fā)送至DEH系統(tǒng)。

      3.2 熱工專業(yè)檢查分析

      熱工專業(yè)檢查情況,經(jīng)調(diào)閱DEH系統(tǒng)歷史曲線發(fā)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷信號(hào)在21:28:22從正常負(fù)荷(600 MW左右)突降至0 MW,持續(xù)時(shí)間約1.5 s。

      調(diào)閱DEH系統(tǒng)歷史報(bào)警信號(hào)發(fā)現(xiàn),21:28:21.211,報(bào)警LOAD REG(快速甩負(fù)荷)觸發(fā);21:28:21.260,高、中壓調(diào)門快關(guān)指令(FST CLS)觸發(fā);21:28:21.911,高、中壓調(diào)門關(guān)閉信號(hào)(CLOSED)來,如圖3所示。

      圖3 DEH側(cè)數(shù)據(jù)記錄

      根據(jù)我廠本次機(jī)組甩負(fù)荷動(dòng)作條件,KU邏輯判斷中的負(fù)荷條件2需滿足:

      (1)實(shí)際負(fù)荷大于-26 MW;

      (2)實(shí)際負(fù)荷小于104 MW;

      (3)負(fù)荷控制偏差大于104 MW;

      (4)機(jī)組已并網(wǎng)。

      其中,DEH所獲取的機(jī)組有功功率信號(hào)來自于發(fā)電機(jī)智能變送器,所以,若此時(shí)該變送器提供了錯(cuò)誤的信號(hào),則能夠滿足負(fù)荷條件2,使得DEH執(zhí)行甩負(fù)荷動(dòng)作。

      3.3 綜合分析

      根據(jù)上述電氣與熱工數(shù)據(jù)、現(xiàn)象以及動(dòng)作行為分析,再結(jié)合機(jī)組DEH相關(guān)邏輯,系統(tǒng)瞬間甩負(fù)荷(KU)邏輯有兩個(gè)或門條件:

      (1)瞬時(shí)降低的負(fù)荷量超過甩負(fù)荷識(shí)別限值GPLSP(728 MW)且轉(zhuǎn)速大于3 012 r/min;

      (2)同時(shí)滿足下面4個(gè)條件:發(fā)電機(jī)并網(wǎng),實(shí)際負(fù)荷低于兩倍廠用電負(fù)荷限值GP2EB(104 MW),實(shí)際負(fù)荷高于逆功率值GPNEG(-26 MW),負(fù)荷設(shè)定值PSW與實(shí)際負(fù)荷PEL的差值大于兩倍廠用電負(fù)荷限值GP2EB(104 MW)。

      瞬間甩負(fù)荷(KU)信號(hào)觸發(fā)后,延時(shí)150 ms發(fā)7 s脈沖信號(hào)復(fù)位。綜合DEH系統(tǒng)報(bào)警信號(hào)及歷史數(shù)據(jù)記錄判斷:機(jī)組21:28:21.211瞬間甩負(fù)荷(KU)動(dòng)作是由實(shí)際負(fù)荷低于兩倍廠用電負(fù)荷限值GP2EB(104 MW)觸發(fā),推斷21:28:20.411—21:28:21.211期間,電網(wǎng)系統(tǒng)出現(xiàn)擾動(dòng),由機(jī)組智能變送裝置捕捉到,并將該功率暫態(tài)量發(fā)送至DEH系統(tǒng),而該功率信號(hào)低于104 MW,從而觸發(fā)瞬間甩負(fù)荷動(dòng)作。

      4 DEH其他相關(guān)邏輯優(yōu)化

      經(jīng)了解,國內(nèi)某同類型1 000 MW機(jī)組也曾發(fā)生發(fā)電機(jī)功率信號(hào)波動(dòng)造成KU甩負(fù)荷動(dòng)作,調(diào)門關(guān)閉,發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動(dòng)作導(dǎo)致機(jī)組跳閘的事件。為此,根據(jù)上述事故原因分析,對(duì)KU保護(hù)邏輯進(jìn)行優(yōu)化,保持西門子DEH的原控制邏輯思想不變,考慮真實(shí)甩負(fù)荷對(duì)機(jī)組轉(zhuǎn)速控制的影響[3],為確保機(jī)組DEH系統(tǒng)甩負(fù)荷邏輯正確動(dòng)作并避免保護(hù)拒動(dòng),結(jié)合相關(guān)電廠同類型機(jī)組優(yōu)化后的甩負(fù)荷邏輯,并咨詢制造廠專家意見,決定對(duì)機(jī)組DEH系統(tǒng)甩負(fù)荷邏輯進(jìn)行如下修改:

      (1)取消現(xiàn)有邏輯中瞬間甩負(fù)荷(KU)條件1中主機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速大于3 012 r/min的判斷;

      (2)增加瞬間甩負(fù)荷(KU)條件1、2任一滿足的同時(shí)主機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速大于3 018 r/min的判斷,觸發(fā)瞬間甩負(fù)荷(KU)動(dòng)作。具體邏輯圖如圖4所示。

      圖4 優(yōu)化后DEH系統(tǒng)甩負(fù)荷邏輯

      5 結(jié)語

      本文通過案例分析,得出相關(guān)結(jié)論:對(duì)于優(yōu)化前的西門子1 000 MW汽輪機(jī)DEH瞬間甩負(fù)荷(KU)邏輯而言,在電氣故障工況下,功率變送器可能將電網(wǎng)系統(tǒng)中出現(xiàn)的畸變暫態(tài)量電功率信號(hào)送入DEH控制系統(tǒng),從而可能直接引起瞬間甩負(fù)荷誤動(dòng)。在西門子1 000 MW汽輪機(jī)DEH設(shè)計(jì)思想的基礎(chǔ)上,根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行狀況,結(jié)合國內(nèi)某同類型1 000 MW機(jī)組曾發(fā)生發(fā)電機(jī)功率信號(hào)波動(dòng)造成KU甩負(fù)荷動(dòng)作,調(diào)門關(guān)閉,發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動(dòng)作導(dǎo)致機(jī)組跳閘的相關(guān)案例,決定優(yōu)化西門子1 000 MW汽輪機(jī)跳閘保護(hù),使保護(hù)邏輯與機(jī)組運(yùn)行情況有機(jī)結(jié)合,從而消除了現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)中可能存在的安全隱患,提高了西門子1 000 MW汽輪機(jī)保護(hù)的可靠性。

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