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      煉油廠水汽系統(tǒng)設(shè)備管道 腐蝕泄漏原因分析及對策

      2023-01-03 06:19:25張米川烏魯木齊石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處新疆烏魯木齊830000
      化工管理 2022年20期
      關(guān)鍵詞:管束緩蝕劑水汽

      張米川(烏魯木齊石化公司質(zhì)量安全環(huán)保處,新疆 烏魯木齊 830000)

      0 引言

      統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,煉油廠水汽系統(tǒng)全年設(shè)備、管道堵漏作業(yè)占全廠堵漏作業(yè)量的75%,要降低日常運行靜設(shè)備檢維修量,關(guān)鍵在降低水汽系統(tǒng)堵漏工作量[1]。泄漏的治理需從源頭管理入手,煉油廠普遍存在幾項典型問題:水汽品質(zhì)管控的指標(biāo)意識差,防腐監(jiān)測指標(biāo)不全;蒸汽加熱設(shè)備隨運行負(fù)荷和季節(jié)變化凝結(jié)水量變化大,操作調(diào)整不及時導(dǎo)致水汽夾帶造成管束振動和沖蝕;夏季停用的低溫?zé)崴桶闊嵴羝?,未按?guī)范工藝防腐處理;循環(huán)水冷卻器在節(jié)能降耗與防腐蝕二者間形成的矛盾,造成循環(huán)水冷卻器流速不達(dá)標(biāo);冬季低溫?zé)岬膿Q熱器,因設(shè)計考慮加熱低溫?zé)崴螅募厩袚Q為循環(huán)水冷卻器運行,熱源介質(zhì)溫度選擇較高,普遍達(dá)不到循環(huán)水冷卻器運行管理要求的溫度,造成管束易結(jié)垢腐蝕[2]。

      隨著原油性質(zhì)復(fù)雜化,裝置原料的性質(zhì)、加工負(fù)荷與原設(shè)計之間的差距問題越來越突出。腐蝕環(huán)境和工藝運行狀況變化,使得原始設(shè)計采用的制造工藝、所選擇的材質(zhì)和防腐工藝等與生產(chǎn)實際產(chǎn)生偏差,設(shè)備原設(shè)計對設(shè)備防腐考慮的局限性,造成設(shè)備的故障率高、使用壽命短,影響到設(shè)備長周期安全運行。防泄漏管理應(yīng)充分識別腐蝕環(huán)境潛在的腐蝕風(fēng)險,制定切實可行的制作方案,通過對設(shè)備腐蝕原因的充分研判,摸清腐蝕的根本原因,通過工藝的管控、設(shè)備制造技術(shù)手段的革新,提高設(shè)備抗腐蝕及適應(yīng)腐蝕環(huán)境的能力,降低設(shè)備故障率。

      1 總體思路

      通過精準(zhǔn)分析制定循環(huán)水、鍋爐水和低溫?zé)崴人夹g(shù)指標(biāo),全面落實水汽管控工藝指標(biāo)和日常過濾設(shè)施管理;制定停運設(shè)備設(shè)施專項管控方案,對停運的低溫?zé)崴到y(tǒng)采取投加FST-HS-7041 緩蝕劑,停運的蒸汽系統(tǒng)管線設(shè)備采取充氮防腐形式,解決停運設(shè)備的腐蝕問題;對標(biāo)40B219—2003 《石油化工裝置蒸汽疏水和疏水閥選用及配管設(shè)計技術(shù)條件》和GB/T 12712 《蒸汽供熱系統(tǒng)凝結(jié)水回收及蒸汽疏水閥技術(shù)管理要求》,對工藝水汽沖擊腐蝕,通過投用疏水器和測溫管理,設(shè)備運行狀況工藝模擬計算優(yōu)化工藝操作,控制水汽有效分離,減緩水汽互竄帶來的設(shè)備管道振動和沖蝕問題;針對故障率高的水汽系統(tǒng)蒸汽發(fā)生器、循環(huán)水冷卻器、蒸汽加熱器等,根據(jù)分類管理和分級管理要求,備用設(shè)備制作時采取新工藝和新技術(shù),以適應(yīng)現(xiàn)場腐蝕環(huán)境達(dá)到耐腐蝕長周期運行的要求[3]。

      2 實施方案

      2.1 水汽指標(biāo)的優(yōu)化控制

      按相關(guān)水汽管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合烏魯木齊石化公司的實際情況,對鍋爐水、中壓蒸汽和循環(huán)水指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化,并制定合格率控制指標(biāo),如:調(diào)整鍋爐水磷酸鹽指標(biāo)5.0~15.0 mg/L(原0.5~15.0 mg/L),減緩鍋爐結(jié)垢和腐蝕提高鍋爐運行效率;提高發(fā)汽品質(zhì),提高汽輪機運行周期;因循環(huán)水系統(tǒng)各裝置不同設(shè)備實行統(tǒng)一供水,涉及大量奧氏體不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備,要求循環(huán)水氯含量控制0~700 mg/L(原按碳鋼執(zhí)行0~750 mg/L);對于循環(huán)水系統(tǒng)缺少除碳鋼以外材質(zhì)的腐蝕率掛片監(jiān)測,推進(jìn)不銹鋼和銅合金材質(zhì)腐蝕監(jiān)測掛片工作,以適應(yīng)循環(huán)水腐蝕監(jiān)測的實際需求;針對低溫?zé)崴|(zhì)無指標(biāo)的現(xiàn)狀,統(tǒng)一全廠水質(zhì)監(jiān)測和查漏COD 0~30 mg/L和濁度0~50 NTU 指標(biāo),使低溫?zé)崴|(zhì)受控,明顯減少冬季低溫?zé)崴畵Q熱器泄漏問題。

      2.2 停運水汽系統(tǒng)的防腐處理

      北方低溫?zé)嵯到y(tǒng)一般在每年10 月15 日投用,于下年4 月15 日停運,每個周期有近半年多停運期,為了減少補水水耗全系統(tǒng)約不少于6 000 m3存水采取不排放,因系統(tǒng)不流動的水汽腐蝕,當(dāng)投用低溫?zé)峄蛘羝闊峋€時,產(chǎn)生大量管線腐蝕泄漏問題。為了解決該問題,對停運水汽系統(tǒng)采取因地制宜的防腐方式,蒸汽系統(tǒng)充氮、低溫?zé)崴到y(tǒng)緩蝕劑循環(huán),具體說明如下[4]:

      緩蝕劑FST-HS-7041,外觀淡黃色至黃色液體,25 ℃時的密度1.18~1.24 g/cm3,原液的pH≥12.5,主要含亞硝酸鹽/鉬酸鹽和銅緩蝕劑等組分,已成功用于軟化水、脫鹽水和自來水供水系統(tǒng)中,已被證明在冷凍水和熱水系統(tǒng)中很有效。

      煉油廠夏季三套低溫?zé)嵯到y(tǒng)停工,四低單獨運行,為防止出現(xiàn)停工后低溫?zé)崴涣鲃釉斐商间撍€的腐蝕現(xiàn)象,現(xiàn)準(zhǔn)備在低溫?zé)嵬9ず髮Φ蜏責(zé)嵯到y(tǒng)加緩蝕劑。由于四低裝置正在運行,建南、建北伴熱線互竄導(dǎo)致低溫?zé)崴芫€內(nèi)存在壓力,從四低泵房凝結(jié)水箱處加注緩蝕劑,利用建南、建北低溫?zé)崴闊峋€互竄,將緩蝕劑由建南區(qū)域運行至建北區(qū)域,達(dá)到保護(hù)設(shè)備、提高換熱效率、排除系統(tǒng)隱患、延長運行周期的目的。

      (1)在凝結(jié)水罐頂處加藥,根據(jù)保有水量6 000 t加藥6 t;(2)加藥結(jié)束后,低溫?zé)嵯到y(tǒng)循環(huán)5 天保證藥劑均勻;(3)加藥結(jié)束6 天后測量系統(tǒng)中末端取樣,若分析中亞硝酸根不到250 mg/L,提高四低循環(huán)泵的出口流量,從171 t/h 提高到300 t/h 運轉(zhuǎn)5 天;(4)根據(jù)分析指標(biāo)運行第12 天再取樣做分析,若分析亞硝酸根不到250 mg/L 另增加用藥量,每差60 mg/L 增加300 kg 的用量,監(jiān)測指標(biāo)時亞硝酸根≥250 mg/L為合格;(5)每2 周取樣做一次壓硝酸跟的分析和總鐵分析,總鐵:0~2 mg/L 為合格,亞硝酸根≥250 mg/L 為合格,低于250 mg/L,每差60 mg/L,增加300 kg 的緩蝕劑用量,再次檢測,直至合格;(6)對各系統(tǒng)低熱水低點放空進(jìn)行定期抽查,外觀檢查排水銹蝕物,分析水樣鐵含量,鐵離子含量均小于2.0 mg/L;安排建南和建北以及5 號大公路兩邊裝置,具有代表性的遠(yuǎn)端低溫?zé)峁芫€定點測厚點檢測,監(jiān)測管線和器壁腐蝕損耗程度計算腐蝕率均小于0.1 mm/a,驗證緩蝕劑防腐效果有效性。

      2.3 工藝模擬計算優(yōu)化操作

      開展蒸汽發(fā)生器、蒸汽加熱器以及減溫減壓器設(shè)備運行工藝模擬計算,優(yōu)化操作參數(shù),與設(shè)計對標(biāo),阻垢熱阻較大、存在明顯換熱管結(jié)垢的設(shè)備納入計劃檢修;開展蒸汽加熱器疏水閥蒸汽泄漏量計算,對蒸汽凝結(jié)水無疏水器的進(jìn)行測溫調(diào)整控制閥(或手閥)流量,結(jié)合凝結(jié)水背壓控制蒸汽凝結(jié)水溫度110~140 ℃,防止過低蒸汽加熱設(shè)備內(nèi)積水產(chǎn)生管束水錘振動,過高凝結(jié)水系統(tǒng)大量帶汽產(chǎn)生水汽沖蝕[5]。

      (1)不同類型蒸汽疏水閥蒸汽泄漏量計算。

      ①熱靜力式蒸汽疏水閥蒸汽泄漏量計算。在0.5 MPa的蒸汽泄蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在1.0 MPa 的蒸汽△t=5 ℃時,蒸汽疏水閥排W=170 kg/h。

      ②熱靜力蠟式蒸汽疏水閥。熱靜力蠟式蒸汽疏水閥蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在0.5 MPa 的蒸汽泄漏量最大排水量200 kg/h。蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在1.0 MPa的蒸汽泄漏量最大排水量約為300 kg/h。

      ③自由浮球式蒸汽疏水閥。自由浮球式蒸汽疏水閥蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在0.5 MPa 的蒸汽泄漏量最大排水量300 kg/h。蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在1.0 MPa的蒸汽泄漏量最大排水量160 kg/h。大排量蒸汽疏水閥:蒸汽疏水閥的漏汽率為50%和直通,在1.0 MPa的蒸汽泄漏量最大排水量160 kg/h。

      煉油廠蒸汽加熱器凝結(jié)水有直通控制閥控制、現(xiàn)場手閥控制和安裝疏器3 種形式,通過不同結(jié)構(gòu)形式疏水閥、不同蒸汽壓力的最大排水量,結(jié)合凝結(jié)水測溫控制,充分利用蒸汽相變潛熱,減少水帶汽沖擊產(chǎn)生的泄漏問題。

      (2)通過閃蒸罐對流程進(jìn)行模擬,對實際運行時的流量和壓力進(jìn)行比對,對于進(jìn)料量和壓力變化后對頁面的影響進(jìn)行測算,因此需要根據(jù)流程的特點對流程進(jìn)行進(jìn)一 步調(diào)整優(yōu)化,以此模擬作為初值,切斷或重新連接部分流股,以對模擬進(jìn)行調(diào)整。通過案例研究與實際對比后發(fā)現(xiàn),當(dāng)調(diào)閃蒸罐整過程中,通過對來料的閃蒸罐壓力控制,可以使運行平穩(wěn),減少設(shè)備管道故障發(fā)生[6]。

      2.4 水汽換熱器制作技術(shù)改進(jìn)

      (1) 大焦化蠟油蒸汽發(fā)生器E-108,規(guī)格型號:BKU800/1400-1.89/1.52-170-6/25-2I 管殼程均為碳鋼材質(zhì);采用釜式結(jié)構(gòu),因水汽沖擊振動造成管板管接頭開裂,通過弓形折流板上下端開90°槽,開槽高度選擇30 mm(GB/T 151—2014 《熱交換器》設(shè)計一般要求開槽高度為15 mm),很好起到減緩水汽沖擊管板管接頭焊縫振動開裂作用,保證此臺管束安全長周期運行。

      (2)40 萬噸焦化原料預(yù)處理裝置二級抽空冷卻器冷-12,規(guī)格型號:FL-800-180-25-4,原設(shè)計殼體和管束材質(zhì)均為普通碳鋼。該裝置在加工西北局原油時,由于硫含量高達(dá)2.0%以上,減壓塔C-301 塔頂富含硫化氫,同時因設(shè)備設(shè)計溫度偏低存在運行超溫現(xiàn)象。為滿足壓力容器使用溫度和設(shè)備防腐要求,重新制作提高了設(shè)計壓力,設(shè)備殼體和管束材質(zhì)采用HIC鋼(抗氫鋼),管接頭密封焊+ 液壓脹,并對管板熱影響區(qū)進(jìn)行熱處理,控制硬度小于200HB,滿足了壓力容器使用和設(shè)備防腐要求。

      以上為部分技術(shù)改進(jìn)實例,基于以上設(shè)備更新改造制作思路,對水汽系統(tǒng)換熱設(shè)備管束進(jìn)行更新,對于腐蝕泄漏故障率高的冷換設(shè)備(管束),均采取不同形式防腐手段(包括管束熱固化防腐處理),延長設(shè)備使用壽命,保障裝置長周期安全運行[7]。

      3 實施效果

      通過對水汽系統(tǒng)進(jìn)行種技術(shù)改造以及綜合應(yīng)用相應(yīng)的管理手段,煉油廠循環(huán)水冷卻器的故障臺次自2019 年的36 臺次,下降為2021 年的10 臺次;低溫?zé)崴畵Q熱器的故障率自2019 年的6 臺次,下降為2021 年的0 臺次;蒸汽發(fā)生器和蒸汽加熱器自2019 年 12 臺次,下降為2021 年3 臺次;水汽換熱器平均每年節(jié)約檢修費不少于265 萬元;水汽管線自2019 年442 處次,下降為2021 年215 處次,約85% 集中在冬季。因設(shè)備故障率減少,高風(fēng)險檢維修頻次大幅度降低,保障了裝置安全生產(chǎn),除了長周期運行經(jīng)濟(jì)效益外,產(chǎn)生的安全效益也十分明顯。

      按全廠檢修規(guī)格型號較多的浮頭式BES900 換熱器計,檢修工序費用包括:拆裝盲板、拆裝前后頭蓋和小浮頭、拆裝管束,管束清洗試壓堵漏(試壓3遍)、管束電渦流檢測(按15% 抽檢)、管束熱固化防腐(按管束內(nèi)防腐計)等,計算如下:

      單臺BES900 換熱器檢修(包括:拆裝盲板、拆裝前后頭蓋和小浮頭、拆裝管束,管束在工裝中安裝試一遍壓及堵漏,在裝置現(xiàn)場試2、3 遍壓及堵漏),以及配合檢修搭拆腳手架換熱器前后頭蓋各1 處,吊車、運輸及材料產(chǎn)生的正常費用,全部按正常量約計21 900元[8]。

      管束電渦流檢測,BES900 一般690 根列管,抽檢比例要求不少于15%,管子長度6 m,冷換設(shè)備管束電渦流檢測合同單價12.48 元/m,單臺換熱器電渦流檢測費用:690根×15%×6 m×12.48元/m=7 750.08元。

      管束熱固化防腐費用,BES900 一般換熱面積220 m2,當(dāng)前熱固化防腐合同價110 元/m2,單臺管束內(nèi)外表面約:220 m2×110 元/m2×2=48 400 元;

      一臺BES900 換熱器檢修發(fā)生費用合計:

      21 900 元+7 750 元+48 400 元≈78 050 元

      平均少發(fā)生41 臺換熱器檢修,共計減少發(fā)生檢維修費用:78 050 元×41 臺=3 200 050 元。

      單臺次檢修發(fā)生費用約78 000 元,3 年節(jié)約檢修費不少于320 萬元。

      4 結(jié)語

      通過對水汽系統(tǒng)泄漏率高原因的分析,通過對水汽指標(biāo)的優(yōu)化控制、停運水汽系統(tǒng)的防腐處理、工藝模擬計算優(yōu)化操作以及水汽換熱器制作技術(shù)革新等措施的實施,較好地滿足了裝置工藝運行及設(shè)備防腐的要求。通過設(shè)備制造監(jiān)造、嚴(yán)格的技術(shù)要求和嚴(yán)控質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),2019 年至2021 年運行工況和防腐效果有明顯改善。水汽系統(tǒng)管道(凝結(jié)水管線、水汽伴熱線、蒸汽管線等)泄漏堵漏量自2019 年442 處次,下降為2021 年215 處次,3 年減少動火堵漏約360 處次。設(shè)備管道在投用期間在線切出工藝處理作業(yè),以及進(jìn)行檢維修施工,高風(fēng)險檢維修頻次大幅度降低,所產(chǎn)生的安全效益遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效益,有力地保障裝置安全生產(chǎn)。

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