□ 閆俊杰 □ 吳慧軍
中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司 湖南岳陽(yáng) 414009
近年來(lái),隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)對(duì)工業(yè)“三廢”的排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)。過(guò)去人們比較關(guān)注廢水、廢渣的排放,隨著人民對(duì)美好生活的要求越來(lái)越高,國(guó)家對(duì)工業(yè)廢氣中揮發(fā)性有機(jī)物的排放也提出了嚴(yán)格的要求。蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)具有凈化效率高、揮發(fā)性有機(jī)物組分適用性強(qiáng)、熱回收效率高、運(yùn)行穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),在石油化工等行業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。
劣質(zhì)渣油催化臨氫熱轉(zhuǎn)化催化劑生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一氧化碳廢氣。一氧化碳廢氣具有易燃易爆、爆炸極限范圍寬、有毒有害等特點(diǎn)。一氧化碳廢氣的分子量與空氣相當(dāng),簡(jiǎn)單地高空排放,將對(duì)周邊環(huán)境造成較大的危害,如果不集中收集妥善處理,極易發(fā)生安全事故。改造后的劣質(zhì)渣油催化臨氫熱轉(zhuǎn)化催化劑裝置采用蓄熱式熱氧化爐,將一氧化碳廢氣充分燃燒生成二氧化碳,二氧化碳?xì)怏w無(wú)毒無(wú)害,可直接排放。由于一氧化碳廢氣的爆炸極限范圍較寬,如泄漏超限,極易造成爆炸,因此必須確保蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)零泄漏,這樣才能確保設(shè)備安全平穩(wěn)運(yùn)行。
蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)運(yùn)行初期,六個(gè)換向閥均存在泄漏情況,現(xiàn)場(chǎng)一氧化碳報(bào)警器報(bào)警值達(dá)100 μmol/mol,存在嚴(yán)重安全隱患。
蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)主要由燃燒室、蜂窩陶瓷蓄熱體、燃燒器、換向閥、壓縮空氣系統(tǒng)、燃?xì)饧爸枷到y(tǒng)、可編程序控制器等組成。
蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)在輸入一氧化碳廢氣前,先將進(jìn)氣室預(yù)熱,一氧化碳廢氣通過(guò)進(jìn)氣室預(yù)熱后,再輸入燃燒室進(jìn)行高溫燃燒,燃燒室使用天然氣作為燃料,燃燒溫度通常維持在750~850 ℃的高溫狀態(tài),一氧化碳廢氣氧化燃燒分解為二氧化碳和水,同時(shí)釋放出大量的熱量,高溫氣體經(jīng)排氣室與蜂窩陶瓷進(jìn)行熱量交換,達(dá)到蓄熱的目的,當(dāng)蜂窩陶瓷蓄熱達(dá)到一定溫度時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切換,排氣室轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)氣室,常溫下的一氧化碳廢氣通過(guò)進(jìn)氣室的高溫蜂窩陶瓷迅速升溫,從而使燃燒室維持設(shè)定溫度所消耗的燃料能耗為最低。
三室蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)共有六個(gè)換向閥,在爐底兩兩成對(duì),分組布置。這三組換向閥對(duì)應(yīng)于蓄熱式熱氧化爐的三個(gè)蓄熱器,它們按一定順序打開和關(guān)閉,以引導(dǎo)煙氣通過(guò)蓄熱器和燃燒室,并最終排入大氣。
蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)處理一氧化碳廢氣的工藝流程如圖1所示。
圖1 蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)處理一氧化碳廢氣工藝流程
蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)首次投用輸入一氧化碳時(shí),現(xiàn)場(chǎng)的一氧化碳報(bào)警器即報(bào)警,報(bào)警值為100 μmol/mol,達(dá)到了報(bào)警器的上限值。出于安全考慮,停爐對(duì)閥桿采用噴肥皂水的方法進(jìn)行泄漏檢查。通過(guò)檢查,確定六個(gè)換向閥閥桿處存在泄漏情況。
確定泄漏點(diǎn)后,聯(lián)系設(shè)備廠家對(duì)閥門進(jìn)行了檢修,更換了閥桿填料。檢修完后對(duì)六個(gè)換向閥再次進(jìn)行了泄漏檢查,發(fā)現(xiàn)閥桿處仍然泄漏。鑒于以上情況,對(duì)換向閥進(jìn)行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)換向閥的設(shè)計(jì)存在缺陷。
換向閥主要由氣缸、閥桿、閥體、平面閥板等組成,如圖2所示。閥桿在往復(fù)運(yùn)動(dòng)中對(duì)密封填料造成磨損,使一氧化碳廢氣通過(guò)填料縫隙處直接泄漏到大氣中,該種泄漏存在較大安全環(huán)保隱患,是必須杜絕的。
圖2 換向閥結(jié)構(gòu)
檢查發(fā)現(xiàn)換向閥共有兩個(gè)漏點(diǎn),分別為閥桿處和閥門填料壓蓋周邊,換向閥泄漏點(diǎn)如圖3所示。
(1) 填料函與換向閥蓋板之間密封問(wèn)題。換向閥內(nèi)部泄漏點(diǎn)如圖4所示。從換向閥解體后內(nèi)部結(jié)
圖3 換向閥泄漏點(diǎn)
構(gòu)來(lái)看,換向閥存在四處密封點(diǎn),任何一個(gè)密封點(diǎn)密封不嚴(yán),都會(huì)導(dǎo)致一氧化碳廢氣外漏。密封點(diǎn)1為換向閥蓋板與閥體之間的密封面,通過(guò)硅橡膠墊片密封。密封點(diǎn)2為填料函與換向閥蓋板之間,該點(diǎn)無(wú)密封。密封點(diǎn)3為填料與閥桿之間密封,該點(diǎn)通過(guò)石墨盤根密封。密封點(diǎn)4為填料擋板與填料之間密封,該點(diǎn)通過(guò)石墨盤根密封。從內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以看出,密封點(diǎn)2未進(jìn)行密封是造成換向閥外漏的主要原因。
圖4 換向閥內(nèi)部泄漏點(diǎn)
(2) 填料壓板設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題。原換向閥填料壓板為3 mm厚不銹鋼板,材質(zhì)為304,通過(guò)斷續(xù)焊焊接在填料函上,該結(jié)構(gòu)存在兩個(gè)問(wèn)題。
第一,填料壓板無(wú)法起到壓緊填料的作用。當(dāng)填料磨損,閥桿出現(xiàn)輕微泄漏時(shí),無(wú)法通過(guò)壓緊填料的方法來(lái)消除泄漏情況。
第二,更換填料難度較大。原結(jié)構(gòu)每次更換填料時(shí)需要用手動(dòng)砂輪將填料壓板上的焊點(diǎn)割除,更換完填料后,要用電焊將填料壓板重新焊接在填料函上,每次更換填料難度較大。焊接過(guò)程屬于明火作業(yè),當(dāng)換向閥內(nèi)部存在未排放完的一氧化碳廢氣時(shí),極易發(fā)生爆炸,存在較大安全隱患。
綜合以上分析,換向閥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題是泄漏的主要原因。
對(duì)于填料函與換向閥蓋板之間密封問(wèn)題,采用焊接的方法將該密封點(diǎn)滿焊。焊接采用氬弧焊,焊絲采用308焊絲,焊接后采用超聲波探傷,探傷合格后回裝。
對(duì)填料壓板改造,重新加工一個(gè)15 mm厚填料壓板,尺寸與原填料壓板相同。新加工的填料壓板與填料函配鉆M14螺孔,通過(guò)螺栓將填料壓板固定在填料函上。填料函通過(guò)斷續(xù)焊焊接在換向閥蓋板上,解決了每次更換填料難度較大,并且存在安全隱患的問(wèn)題。改造后填料壓板如圖5所示。
圖5 改造后填料壓板
通過(guò)改造蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)換向閥的結(jié)構(gòu),徹底解決了換向閥閥桿泄漏問(wèn)題,提高了閥門的密封性能,將一氧化碳?xì)怏w輸入蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)后,未再出現(xiàn)一氧化碳報(bào)警器報(bào)警問(wèn)題,系統(tǒng)運(yùn)行安全平穩(wěn),尾氣達(dá)標(biāo)排放,解決了一氧化碳?xì)怏w泄漏存在的安全隱患,能夠滿足安全環(huán)保要求。
改造后的填料壓板方便更換填料,實(shí)現(xiàn)了通過(guò)緊固壓板來(lái)壓緊填料的目的。
筆者通過(guò)蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)換向閥的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,為蓄熱式熱氧化爐系統(tǒng)換向閥的合理設(shè)計(jì)提供了參考思路。