孫志林
(煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,北京 100013)
本文研究的是一種用來(lái)給煤礦井下單體支柱、液壓支架補(bǔ)液的往復(fù)式氣動(dòng)泵,其以壓縮空氣為動(dòng)力源,利用氣缸將低壓液體轉(zhuǎn)換為高壓液體,將高壓液體注入液壓支架或單體支柱,使單體支柱在高壓液體的作用下逐漸升高,起到支撐作用。注液泵工作原理如圖1 所示,壓縮空氣做為動(dòng)力源進(jìn)入差壓換向閥后,推動(dòng)活塞盤(pán)運(yùn)動(dòng)做功,通過(guò)限位開(kāi)關(guān)自動(dòng)換向,實(shí)現(xiàn)注液泵連續(xù)工作。泵由氣缸泵體、氣缸大活塞、換向閥組件、液壓缸組件、缸蓋、進(jìn)氣控制開(kāi)關(guān)和出漿快速接頭等組成。
圖1 氣動(dòng)注液泵工作原理圖
試驗(yàn)采用某公司生產(chǎn)的礦用氣動(dòng)注液泵,樣機(jī)參數(shù)見(jiàn)表1,試驗(yàn)裝置工作原理見(jiàn)圖2,主要試驗(yàn)儀器有氣體流量計(jì)、液體流量計(jì)、精密氣體壓力表、耐震壓力表。
圖2 試驗(yàn)裝置工作原理圖
表1 試驗(yàn)樣機(jī)參數(shù)
試驗(yàn)方法按照GB/T 9234-2018 《機(jī)動(dòng)往復(fù)泵》、GB/T 7784-2018 《機(jī)動(dòng)往復(fù)泵試驗(yàn)方法》、GB/T 5621-2008《鑿巖機(jī)械與氣動(dòng)工具性能試驗(yàn)方法》,采用流量計(jì)法測(cè)量排漿流量[1-3]。
試驗(yàn)方法:排漿壓力從最小值(排出管路閥門(mén)全開(kāi)時(shí),為克服試驗(yàn)系統(tǒng)阻力而必須的排出壓力)開(kāi)始,然后按間隔5 MPa 進(jìn)行升壓(試驗(yàn)泵的最大排漿壓力為30 MPa),在每一檔排漿壓力下,同時(shí)測(cè)量泵速(活塞往復(fù)次數(shù))、排漿流量、耗氣量、吸入壓力、排出壓力值。每個(gè)壓力檔參數(shù)的測(cè)量次數(shù)為3 次,間隔1 min,取算術(shù)平均值作為測(cè)量值。
試驗(yàn)工況:試驗(yàn)介質(zhì)(20±1)℃清水,工作氣壓(0.50±0.01)MPa,設(shè)計(jì)排漿壓力30 MPa。
試驗(yàn)參數(shù)有排漿流量、排漿壓力、耗氣量、氣壓、往復(fù)次數(shù),計(jì)算參數(shù)有理論流量、容積效率、總效率。
(1)容積效率[3]:KV=Q/Qt×100%
式中 Q——額定狀態(tài)下實(shí)際流量,L/min
Qt——額定狀態(tài)下理論流量,L/min
(2)泵輸出有效功率P=pQ/60
式中 P——輸出功率,kW
p——排漿壓力,MPa
Q——排漿流量,L/min
2022 年6 月,對(duì)氣動(dòng)注液泵的特性參數(shù)(注漿流量、容積效率、總效率)進(jìn)行了測(cè)試。通過(guò)測(cè)試不同排漿壓力參數(shù),得出了不同工況下的注液泵的注漿流量、容積效率及總效率,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2 所示。
表2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)表(氣壓0.5 MPa 下)
(1)實(shí)測(cè)排漿流量隨排漿壓力的變化規(guī)律及分析
由圖3 可知,隨著排漿壓力的升高,排漿流量逐漸降低,當(dāng)排漿壓力小于5 MPa 時(shí),排漿流量隨排漿壓力升高的降低速率較慢。當(dāng)排漿壓力大于5 MPa 后,排漿流量隨排漿壓力升高而降低的速率明顯加快。
圖3 排漿流量隨排漿壓力的變化
(2)容積效率隨排漿壓力的變化規(guī)律及分析
由圖4 可知,隨著排漿壓力的升高,容積效率逐漸升高,當(dāng)排漿壓力為10 MPa 左右時(shí),容積效率最高,隨后逐漸呈下降趨勢(shì)。分析其變化原因,在低壓排漿時(shí),活塞往返次數(shù)較快,從而造成閥的遲滯現(xiàn)象。排出閥和吸入閥關(guān)閉滯后,當(dāng)活塞在吸入行程終止而排出行程開(kāi)始時(shí),吸入閥未及時(shí)關(guān)閉,排出閥又未及時(shí)開(kāi)啟,使部分液體從液缸漏回吸入管路;同樣,當(dāng)排出行程終止而吸入行程開(kāi)始時(shí),排出閥未及時(shí)關(guān)閉,致使部分液體從排出管路漏回液缸中,降低了泵的容積效率。另外隨著壓力的升高,泄露、余隙容積對(duì)容積系數(shù)的影響變大,進(jìn)而降低了容積效率。
圖4 容積效率隨排漿壓力的變化
(3)總效率隨排漿壓力的變化規(guī)律及分析
由圖5 可知,隨著排漿壓力的升高,注液泵總效率先升后降,當(dāng)排漿壓力在(10-20)MPa 時(shí),總效率最高。排漿壓力升至20 MPa 后,總效率開(kāi)始下降且速度加快。分析其變化原因,一方面是總效率與容積系數(shù)高度正相關(guān),容積效率升高,總效率也升高,同時(shí)隨著排漿壓力的升高,缸體溫度、溢流閥開(kāi)啟等造成能量損失,進(jìn)而使總效率下降速度變快。
圖5 總效率隨排漿壓力的變化
礦用氣動(dòng)注液泵排漿流量隨排漿壓力的升高而降低,在泵體積不變的前提下,可通過(guò)提高活塞往復(fù)次數(shù)提高注液泵的流量,但往復(fù)次數(shù)過(guò)快,會(huì)導(dǎo)致閥的遲滯等問(wèn)題,惡化注液泵的工作條件。注液泵的容積效率和總效率隨著排漿壓力的升高先增加后降低,在某一范圍達(dá)到最大值,該研究成果可供相關(guān)人員在設(shè)計(jì)和測(cè)試注液泵時(shí)參考。