戚志剛 劉豐收 姜子清
1.中國(guó)鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司工務(wù)部,蘭州 730030;2.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司鐵道建筑研究所,北京 100081
多條在建高速鐵路鋼軌出現(xiàn)大量軌端不平順、表面擦傷、連續(xù)硬彎(軌向多波不平順)等問題。若開通前不處理,開通后會(huì)很快發(fā)展成軌枕空吊,動(dòng)檢車Ⅲ、Ⅳ級(jí)偏差等線路病害,影響高速鐵路運(yùn)營(yíng)安全[1-3]。因此,需認(rèn)真分析這些缺陷的成因,高度重視鋼軌保護(hù)和管理。一方面要研究鋼軌缺陷快速排查技術(shù),將安全隱患消除在開通前;另一方面加強(qiáng)施工時(shí)的鋼軌保護(hù)管理,減少施工導(dǎo)致的鋼軌缺陷問題。本文以銀西客運(yùn)專線為例介紹鋼軌缺陷的排查與分析,并給出整治措施。
銀蘭客運(yùn)專線介入檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),每根百米軌(包鋼生產(chǎn))距軌端2.4 m和6.2 m處出現(xiàn)軌面不平順[4],有1 778處平直度在-0.2~-0.76 mm/m。開通前采用鋼軌打磨車進(jìn)行全線預(yù)打磨,開通后仍有不平順處出現(xiàn)軌枕空吊、動(dòng)檢車Ⅰ級(jí)偏差。2019年底開通的某高速鐵路因開通前軌端不平順未全部打磨整治,加之大型養(yǎng)路機(jī)械搗固不到位,開通后大量出現(xiàn)軌枕空吊,動(dòng)檢車Ⅲ、Ⅳ級(jí)偏差。軌端不平順病害較普通,應(yīng)重點(diǎn)排查。對(duì)焊軌廠和銀西客運(yùn)專線現(xiàn)場(chǎng)鋼軌進(jìn)行檢查,同樣發(fā)現(xiàn)大量軌端不平順問題。現(xiàn)場(chǎng)排查、修磨累計(jì)整治鋼軌軌端不平順4 450處。
經(jīng)調(diào)查,銀西客運(yùn)專線百米軌距軌端2.4 m處軌面不平順出廠前就已存在,是鋼軌軋制過程中出軋機(jī)時(shí)突然失張所致[5]。此為鋼廠生產(chǎn)工藝導(dǎo)致的缺陷,通過調(diào)整改進(jìn)工藝可消除該缺陷。
因焊縫距橋墩不得小于2 m[6],焊縫與橋墩相錯(cuò)2 m后,距軌端2.4 m處的不平順正好在橋墩上,從而導(dǎo)致動(dòng)車組運(yùn)行沖擊增大,易產(chǎn)生軌枕空吊等問題。因此,鋪軌時(shí)應(yīng)確保軌端不平順距橋墩大于2 m。對(duì)于焊軌基地發(fā)現(xiàn)的軌端不平順,焊軌前須打磨調(diào)直處理[7],嚴(yán)重不平順的應(yīng)切除處理。對(duì)鋪軌后發(fā)現(xiàn)的軌端不平順,先安排鋼軌打磨車全線預(yù)打磨,然后依據(jù)不平順幅值按0.1‰~0.2‰的坡率[8]進(jìn)行人工打磨順坡處置。
為掌握銀西客運(yùn)專線高速鐵路鋼軌擦傷情況,2019年8月至10月添乘銀西客運(yùn)專線17列工程列車。其中,長(zhǎng)軌車8列,卸砟車9列。對(duì)記錄的60個(gè)停車處(正常制動(dòng)54處、緊急制動(dòng)6處)鋼軌狀態(tài)進(jìn)行檢查,僅發(fā)現(xiàn)4處(3處正常制動(dòng))擦傷,位于坡率10‰~19‰的坡道上。排查洪德—惠安堡區(qū)間上下行線發(fā)現(xiàn)15處擦傷,其中9處位于15‰以上坡道,6處位于15‰及以下坡道。
2019年11月使用渦流探傷儀、里氏硬度計(jì)檢查銀西客運(yùn)專線洪德—惠安堡區(qū)間上行線,發(fā)現(xiàn)擦傷351處(241處軌面擦傷深度小于0.35 mm,其中大部分擦傷僅軌面光澤度、硬度發(fā)生變化),硌傷170處。有2處擦傷、21處硌傷最大深度達(dá)到5 mm。
鋼軌擦傷主要呈塊狀、連續(xù)點(diǎn)狀和長(zhǎng)條狀,見圖1。擦傷寬度基本在12~18 mm,長(zhǎng)度分布不均,從8 mm至10 mm不等。擦傷處硬度大多在580 HB左右,部分焊縫周邊的擦傷硬度較高,在720 HB左右。擦傷深度平均在0.9 mm左右。
圖1 鋼軌擦傷主要類型
鋼軌硌傷主要呈點(diǎn)狀和長(zhǎng)條狀,見圖2。平均深度在2.1 mm左右,長(zhǎng)度和寬度基本在10.0 mm以內(nèi);硬度分布不均,其中較高的在680 HB左右。
圖2 鋼軌硌傷主要類型
添乘排查和人工現(xiàn)場(chǎng)檢查出的擦傷數(shù)量明顯少于儀器檢查出的。主要原因?yàn)椋孩俨羵庈壝婀鉂勺兓幻黠@,渦流探傷儀檢查發(fā)現(xiàn)后,硬度計(jì)檢查軌面硬度有變化,但這種變化人工檢查難以發(fā)現(xiàn);②軌道車、接觸網(wǎng)車、大型養(yǎng)路機(jī)械搗固車等制動(dòng)、空轉(zhuǎn)也有擦傷鋼軌的可能,僅排查長(zhǎng)軌車、卸砟車制動(dòng)處,不能發(fā)現(xiàn)所有的擦傷;③鋼軌成品保護(hù)不到位,小的硌傷、麻面較多,檢查人員未全部記錄。
擦傷、硌傷深度小于等于0.35 mm[9]時(shí)打磨車預(yù)打磨后,再進(jìn)行人工修磨;深度大于0.35 mm時(shí)換軌處理。
銀西客運(yùn)專線第4遍精搗后采用0級(jí)軌道檢查儀檢測(cè),軌道質(zhì)量指數(shù)(Track Quality Index,TQI)達(dá)到3.6 mm,比正常軌道精調(diào)精搗后的TQI(約2.5 mm)[10]高。銀西客運(yùn)專線第4遍精搗(四搗)后軌向TQI為0.80 mm,從粗搗至四搗軌向TQI降幅不如高低TQI明顯,見圖3。
圖3 銀西客運(yùn)專線大型養(yǎng)路機(jī)械搗固后各項(xiàng)軌道幾何參數(shù)TQI對(duì)比
第4遍精搗后軌向TQI無法降低,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)鋼軌存在長(zhǎng)8~10 m、幅值2~4 mm的連續(xù)小硬彎,見圖4。開通運(yùn)營(yíng)的杭黃客運(yùn)專線、梅汕客運(yùn)專線等線路均出現(xiàn)過類似問題。
圖4 銀西客運(yùn)專線第4遍精搗后鋼軌硬彎
2020年4月,銀西鐵路有限公司組織有關(guān)專家和施工、設(shè)備接管單位對(duì)焊軌基地、鋪架基地存軌場(chǎng)鋼軌,橋梁、路基、隧道等不同地段已鋪設(shè)的鋼軌進(jìn)行抽檢。焊軌基地長(zhǎng)軌條出廠檢驗(yàn)全部合格,未發(fā)現(xiàn)鋼軌平直度超標(biāo);鋪架基地存軌場(chǎng)鋼軌平直度未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)。橋梁、路基地段鋼軌存在幅值3.0~6.5 mm的連續(xù)硬彎。
銀西客運(yùn)專線未粗搗和已粗搗地段均存在長(zhǎng)8~10 m、幅值3.0~6.5 mm的連續(xù)硬彎;已精搗地段存在長(zhǎng)8~10 m、幅值2.5~5.0 mm的連續(xù)硬彎;隧道內(nèi)已精調(diào)的無砟軌道地段鋼軌同樣存在幅值-1.0~+1.5 mm的S形軌向不平順。抽檢情況反映出的鋼軌連續(xù)硬彎問題不是焊接、運(yùn)輸、搗固環(huán)節(jié)造成的,是鋪軌后成品保護(hù)不到位所致。
從距百米軌軌端3 m處取樣,分析化學(xué)成分、拉伸性能、硬度、顯微組織、軌底殘余拉應(yīng)力、非金屬夾雜物等,除了軌底殘余拉應(yīng)力(277.0、272.4、257.9、256.3 MPa)略大于TB/T 3276—2011《高速鐵路用鋼軌》[11]規(guī)定的250 MPa,其余指標(biāo)均合格。鋼廠矯直過程中壓力大引起軌底殘余拉應(yīng)力較大,該指標(biāo)僅對(duì)鋼軌疲勞強(qiáng)度有影響,不會(huì)導(dǎo)致鋼軌連續(xù)硬彎[12-13]。
對(duì)比銀西客運(yùn)專線與銀蘭客運(yùn)專線、中川鐵路搗固數(shù)據(jù)。采用相同型號(hào)的大型養(yǎng)路機(jī)械、相同的搗固方法,2020年5月銀西客運(yùn)專線精搗后軌向TQI為0.82 mm,為銀蘭客運(yùn)專線的1.95倍。采用同一臺(tái)搗固車,中川鐵路精搗后軌向TQI為0.43 mm,僅為銀西客運(yùn)專線的50%,說明軌向TQI不同是因搗固的線路不同,與大型養(yǎng)路機(jī)械搗固作業(yè)方法無關(guān),基本可以排除施工單位認(rèn)為的搗固作業(yè)方法不當(dāng)所致。
對(duì)比銀西客運(yùn)專線站內(nèi)與區(qū)間線路精搗數(shù)據(jù)。采用相同的大型養(yǎng)路機(jī)械作業(yè),白土崗、惠安堡、甜水堡站內(nèi)股道軌向TQI在0.4~0.5 mm;而吳忠—甜水堡區(qū)間線路軌向TQI在0.8~1.0 mm。區(qū)間線路軌向TQI明顯高于站內(nèi)股道,站內(nèi)股道無工程列車運(yùn)行、無鋼軌硬彎問題,可見連續(xù)硬彎與區(qū)間線路運(yùn)行工程列車有較大關(guān)系。
對(duì)比距鋪軌基地不同距離地段的精搗數(shù)據(jù)。2020年5月選取環(huán)縣—曲子區(qū)間中距惠安堡鋪軌基地遠(yuǎn)、未精搗過的10 km線路進(jìn)行精搗試驗(yàn)。精搗后軌向TQI由精搗前的1.10 mm降至0.44 mm,降幅0.66 mm。距惠安堡鋪軌基地近的洪德—惠安堡區(qū)間,精搗后軌向TQI由精搗前的1.0 mm降至0.8 mm,降幅0.2 mm??梢钥闯?,距鋪軌基地較遠(yuǎn)的區(qū)間精搗后軌向TQI降幅明顯。距鋪軌基地近,通過重車多;距鋪軌基地遠(yuǎn),通過重車少。這反映出鋼軌硬彎數(shù)量與通過重車數(shù)量成正相關(guān),通過重車少的線路鋼軌連續(xù)硬彎少,大型養(yǎng)路機(jī)械搗固作業(yè)更容易提升線路質(zhì)量。
2020年5月1日施工單位對(duì)K529+000—K529+200連續(xù)硬彎地段鋼軌進(jìn)行應(yīng)力放散試驗(yàn),鎖定軌溫由20℃提高至24℃。放散前扣件鎖定狀態(tài)時(shí)軌向偏差3 mm,切軌后扣件松開時(shí)軌向偏差10 mm,再次鎖定擰緊扣件時(shí)軌向偏差3 mm。使用2 m平直尺測(cè)量鋼軌工作邊平直度,放散前扣件鎖定時(shí)平直度0.6 mm,扣件松開自由狀態(tài)時(shí)平直度2.4 mm,放散后擰緊扣件時(shí)平直度0.8 mm。這反映出鋼軌已發(fā)生塑性變形,通過應(yīng)力放散無法完全消除鋼軌變形,整治鋼軌硬彎問題。
2018年12月施工單位從惠安堡站分別向銀川、西安方向鋪軌。2018年12月11日開始鋪軌,2019年3月12日開始線路粗搗,從長(zhǎng)軌鋪設(shè)到應(yīng)力放散間隔61~177 d,從長(zhǎng)軌鋪設(shè)到完成粗搗間隔85~343 d。鋪軌后扣件未上齊全、未搗固整修情況下夏季易脹軌,且鋪軌車、卸砟車等工程列車一直在運(yùn)行,易造成鋼軌塑性變形。
通過現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)、對(duì)比分析和放散試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),銀西客運(yùn)專線鋼軌連續(xù)硬彎的主要原因包括施工單位對(duì)鋼軌成品保護(hù)意識(shí)不強(qiáng),鋪軌后扣件隔5裝1,線路高低、軌向不良,整修不到位,鋪軌后未及時(shí)進(jìn)行應(yīng)力放散和工程列車頻繁碾壓。
鋼軌硬彎造成的連續(xù)軌向不平順會(huì)引發(fā)列車轉(zhuǎn)向架激振,與單個(gè)軌向不平順相比,對(duì)安全更不利[14]。建議鋼軌硬彎引起的連續(xù)軌向不平順按1.5 mm/10 m弦控制,軌向TQI按0.6 mm控制[15]。結(jié)合國(guó)內(nèi)其他鐵路處理方案,銀西客運(yùn)專線按設(shè)計(jì)鎖定軌溫上限重新進(jìn)行放散鎖定,通過放散拉伸鋼軌,減少軌向多波不平順問題。對(duì)放散后軌向TQI仍大于0.7 mm的連續(xù)地段更換500 m長(zhǎng)軌,對(duì)軌向TQI在0.6~0.7 mm的地段人工改道和精搗,對(duì)軌向TQI小于0.6 mm地段插入單根百米軌。
由于鋼軌保護(hù)不到位,原工期內(nèi)須要重復(fù)完成兩遍應(yīng)力放散、軌距精改和大型養(yǎng)路機(jī)械精搗等工作。銀西客運(yùn)專線累計(jì)更換鋼軌100 km,雖然協(xié)調(diào)將其他在建高速鐵路到發(fā)線的41 km新鋼軌與銀西客運(yùn)專線正線更換下的鋼軌進(jìn)行調(diào)換,施工單位仍需采購(gòu)更換59 km新鋼軌。
2020年8月銀西客運(yùn)專線進(jìn)行聯(lián)調(diào)聯(lián)試,動(dòng)檢波形顯示,全線軌向質(zhì)量?jī)?yōu)良,僅個(gè)別地段存在較小幅值的連續(xù)軌向不平順,動(dòng)檢軌向TQI為0.3 mm。與梅汕客運(yùn)專線未換軌整治地段動(dòng)檢波形相比,銀西客運(yùn)專線換軌整治后軌向不平順基本消除,整治效果良好,見圖5。
圖5 連續(xù)軌向不平順動(dòng)檢波形
1)加強(qiáng)鋼軌源頭質(zhì)量管理
高度重視鋼軌源頭質(zhì)量管理,不斷提升鋼軌生產(chǎn)工藝,嚴(yán)格出廠質(zhì)量卡控,從源頭杜絕軌端不平順問題。焊軌廠嚴(yán)格百米軌進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn),重點(diǎn)做好軌端平直度、鋼軌外觀質(zhì)量的檢查驗(yàn)收。鋪架基地加強(qiáng)鋼軌進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收,細(xì)化鋼軌進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、鋪設(shè)、質(zhì)量驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的工作流程,完善作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。
2)加強(qiáng)軌道施工質(zhì)量卡控
施工單位要做好鋪軌后續(xù)工序銜接,鋪軌后及時(shí)補(bǔ)齊扣件、應(yīng)力放散和搗固整修。工程列車上線運(yùn)行前確保線路幾何尺寸達(dá)標(biāo),加強(qiáng)裝砟點(diǎn)、鋪軌基地附近重車運(yùn)行頻繁區(qū)段線路的檢查和整修,防止鋼軌產(chǎn)生塑性變形。
3)強(qiáng)化工程列車開行要求
記錄工程列車異常啟停位置,建立報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核制度,制定長(zhǎng)大坡道、進(jìn)出車站、列車啟停時(shí)行車作業(yè)辦法。根據(jù)牽引定數(shù)合理配置牽引動(dòng)力,對(duì)工程列車嚴(yán)格限速管理,防止和減少工程列車運(yùn)行中空轉(zhuǎn)、緊急制動(dòng)造成軌面擦傷。
4)加強(qiáng)新線鋼軌介入檢查
新建高速鐵路靜態(tài)驗(yàn)收前,設(shè)備接管單位應(yīng)使用渦流探傷儀、硬度計(jì)等設(shè)備對(duì)鋼軌表面缺陷全面檢查,對(duì)存在的問題制定整治措施,及時(shí)整治。
5)加強(qiáng)鋼軌質(zhì)量管理
要高度重視鋼軌質(zhì)量管理,生產(chǎn)廠家、施工單位、設(shè)備接管單位應(yīng)從各個(gè)工序制定、完善鋼軌保護(hù)管理辦法,及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)問題,杜絕不合格鋼軌進(jìn)入下一工序。明確各單位各部門職責(zé),加強(qiáng)成品軌的保護(hù)。
從鋼軌缺陷原因分析和整治,可以看出施工時(shí)鋼軌保護(hù)管理不到位是造成在建高速鐵路鋼軌缺陷的主要原因。大型養(yǎng)路機(jī)械搗固作業(yè)數(shù)據(jù)分析,也反映出施工時(shí)鋼軌保護(hù)管理不到位導(dǎo)致的鋼軌連續(xù)硬彎無法通過搗固作業(yè)予以消除,換軌整治造成巨大浪費(fèi)。因此,新線建設(shè)施工時(shí)各單位各部門應(yīng)高度重視,加強(qiáng)在建高速鐵路鋼軌保護(hù)和管理,確保高速鐵路開通運(yùn)營(yíng)安全。